xxx公司质量月报模板ppt课件.ppt

上传人:小飞机 文档编号:1377279 上传时间:2022-11-16 格式:PPT 页数:16 大小:1.97MB
返回 下载 相关 举报
xxx公司质量月报模板ppt课件.ppt_第1页
第1页 / 共16页
xxx公司质量月报模板ppt课件.ppt_第2页
第2页 / 共16页
xxx公司质量月报模板ppt课件.ppt_第3页
第3页 / 共16页
xxx公司质量月报模板ppt课件.ppt_第4页
第4页 / 共16页
xxx公司质量月报模板ppt课件.ppt_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

《xxx公司质量月报模板ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《xxx公司质量月报模板ppt课件.ppt(16页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、xxx公司2007年4月质量月报,1.质量举措 2.客户抱怨处理情况 3.内部质量分析 4.质量工作完成情况 5.QC活动开展情况 附一:开机、早期故障对策 附二:重要质量问题对策,报告人:xxx,(报告时间:5分钟),资料二,一.质量举措(1)对策总体情况,1.当月开机、早期故障对策情况,当月共发生开机故障 0台,早期故障5台8起。其对策情况如下:,3.售后故障排列图,本月在外使用QY系列产品累计119台,故障台数 40台,故障次数 67次,使用故障率33%。详细如下:,注:A类早期故障对策见下一页,其他早期故障对策见附件一。,注:A类售后故障及重品对策见下一页。,2.当月开机、早期故障责任

2、区分,当月发生开机、早期故障的责任部门是商务本部、制造部和研究院。详细如下:,起重机,一.质量举措(2)对策措施,4.A类/重大故障对策情况,起重机,一、伸缩油缸内泄 4月份频次:广东06QC02610031#、07QC02610016# 江西07QC02610039#、河南07QC02610036# 长沙06QC01710066#、浙江07QC01700042# 3月份频次:安徽07QC02610021#、株洲07QC01710002# 原因分析A:1、活塞拉伤深约15mm、宽约15mm的整条深度拉伤痕; 2、导向套与活塞杆均无损伤,但活塞处无倒角C1; 3、在吊重时活塞铲到缸体内孔处造成活

3、塞与缸筒拉伤后密封件全损坏 形成通路造成内泄。 原因分析B:1、在压力试验中测量缸筒直径胀大0.10.20mm。 2、07QC02610021#重载压缸试验中,不同部位内泄程度不一,即各段钢 筒尺寸误差大。,对策:1、试用27SiMn材料制造缸筒; 2、试制加大缸径的油缸; 3、改善活塞结构,试用新型JW密封圈。,一.质量举措(2)对策措施,4.A类/重大故障对策情况,起重机,二、 06QC0170060#车于07年4月19日 发生了大臂缩臂绳的紧绳器脱落 导致缩臂绳和伸臂绳全乱,原因分析: 如图所示,A、B、C均属同一部位, C处横板没有倒坡口,黄色区域为实 际焊缝,在装配半滑轮时(如B处)

4、, 将焊缝打磨了,导致紧绳器脱落。对策: 1、该套大臂为05年库存件,现在的 大臂已取消该种结构,统一采用 QY26的结构。 2、检查所有库存调节板,对于库存 大臂转生产线时,特别检查。,A,B,C,一.质量举措(3)重品,1.本月解除重品2项,分析实施中7项,验证中4项,新登录 1项。 06年共登录25项重品,共解除22项重品;07年登录10项重品,共解除1项重品。,2.未解除重品项目如下:,完成 进行中 不需要,新纳入重品; 重品未解除; 未解除重品对策后时间,起重机,一.质量举措(3)重品,完成 进行中 不需要,新纳入重品; 重品未解除; 未解除重品对策后时间,起重机,一.质量举措(3)

5、重品,完成 进行中 不需要,新纳入重品; 重品未解除; 未解除重品对策后时间,起重机,二. 客户抱怨处理,起重机,三. 内部质量分析(1)采购件质量,1.采购件入库检验合格率,2. 采购件重大质量问题及对策,注:根据ABC分类规则及其控制划定的物料ABC属性,将供方按对应关系和就高不就低原则划定为A类供方、B类供方、C类供方。,起重机,99.34%,95.01%,92.8%,87.7%,上柴6C215-2转向油泵漏油(累计6台) 对策: 1、联系厂家质量工程师和设计人员来我司谈判分析,并要求其针对坏件制定具体 的纠正措施 。(厂家正在拆检分析之中,具体措施待其回复。)伸缩平衡阀内泄(累计8个)

6、 对策:1、由供方来人做试压分析并拆检,发现是阀内毛刺清除不干净所致。由厂家增加 清毛刺工序,同时我司加强试压试验力度。 2、目前已批量切换进口PARK阀。,三. 内部质量分析(2)自制件质量,1.下料/冷作/机加一次交检合格率(合格总数/交检数),目标:98%,2.加工/下料重大质量问题及对策,主要不良分类,起重机,97.1%97.0%92.3%,98.2%97.9%,等割下料时经常对钢板有长度达100mm以上的割伤。 对策:考核责任人,同时对其进行教育,加强培训下料切割工人的操作熟练度,提 高其质量意识。 各车型上下翼板经常旁弯有5-8mm之多,严重不符合设计要求,不合格率达60%。 对策

7、:1、安排一专门工艺人员现场指导工人操作; 2、加强折弯前的校平检验,确保原材料平整度。,三. 内部质量分析(3)调试质量,本月共调试:26台车,发现故障211项。,1. 调试(试打)不合格项数推移图(调试不合格数 / 调试台数),目标:平均7项/台,2.调试(试打)重大质量问题及对策,调试不合格分布,起重机,1、本月共出现四节臂歪斜3台次,目前主要采取的措施如下: a、调整三节臂滑块校正; b、制作工装保证四节臂头部和一、二、三节臂头部尺寸。2、 07QC02610033#车做试验时二、三四节臂不同步运行 原因:调节各节臂缩臂钢丝绳和调节撞块的顺序不对。 对策:细化调整工艺并对现场人员培训。

8、3、 07QC05200011#车五节臂单独伸出,缩臂绳断裂 原因:经查看现场无其他零件损伤,初步判断为缩臂绳交叉绕绳。 对策:将伸缩绳缠绕列为停工检查点。4、中兴变幅油缸异响继续发生,部分油缸经中兴返修无效果,再次退回中兴调整活塞轴向间隙。,8.1起/台,四.质量工作完成情况,一、本月重点工作完成情况1、质量提升与整改:1.1 完成新机型QY25-II底盘装配。1.2 QY20新机型推向市场。2、制作精细化:2.1 07年零部件精细化与涂装质量提升计划总共41项,新增改善点42项,截止 4月30日,到期79项,完成76项,完成率96.3%.2.2 完成取消配焊全部设计和工艺工作,并在现场得到

9、部分实施。2.3 新增工装12套,完成8套工位器具制作,完成工装整改1套,完成新工装设计24套。2.4 全面清查零部件表面处理工艺,清理和新增93种零件的喷丸工艺。3、体系建设:3.1 按总裁办规划制定MSS文件。3.2 试运营“07年起重机公司部门质量指标考核办法”。3.3 引入6sixgma理念,实施各产品所故障率推移管理。4、重品管理:本月份解除重品2项,新登录了1项。,起重机,五.QC活动开展情况,起重机,完成 进行中 未进行,本月组织起重机公司QC小组进行首次内部发表,同时评出一、二、三等奖各一名,并给予相应奖励。,附一:开机、早期故障对策,起重机,附一:开机、早期故障对策,起重机,附二:A类售后故障及重品对策,完成 进行中 不需要,起重机,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号