整车共振故障排除作业指导书课件.pptx

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1、各位同仁大家好!,针对整车共振故障,经过前期处理情况,卡车公司质量部总结了一套排除操作方法,供同行们在解决问题时参考,不当之处殷切希望大家 提出宝贵见解。,一、故障现象 :,长期以来,汽车在行驶中,特别是重型载货汽车产生强烈的共振故障,当车速稳定在一定区间,30KM-40KM/h或70KM-80KM/h时出现振况,尤其是在一级路面或高速公路上特别明显。结合前期对故障车辆的维修处理情况,我们编写了共振故障判断及处理方法,供维修单位参考。,二、定义和术语 :,1.共振:共振是指一个物理系统在特定频率下,以最大振幅做振动的情形。2.振况:汽车行驶中产生共振的实际状况。3.振频:汽车行驶中产生共振时的

2、振动频率,或单位时间内的振动次数,用(次/min)表式。4.振幅:汽车行驶中产生共振时的振动幅度,用(cm)表示。5.振源:汽车行驶中产生共振的主要系统。6.振点:汽车行驶中产生共振的主要零部件。,三、原因分析:,1.汽车共振的产生:当故障车行驶在平坦路面上,车速在某个区间,(30KM-40KM/h或70KM-80KM/h)时,汽车传动系(传动轴)的振动频率与车轮和地面滚动的振动频率重合,在这个特定频率下,引起整车大振幅振动产生共振。反之,在二级以下不太平坦路面上,振动频率抵消,共振现象则不明显。,2.1.将车辆启动,在静止状态下,提高发动机转速,检查是否存在共振现象,若没有则通常振源不在发动

3、机。2.2.在平坦路面做动态试车,使车速保持在共振状态,切换变速箱挡位(高档区),若无变化,则通常可排除离合器、变速箱的原因。,2.共振故障判断,2.3.将车速提高至共振区间以上进行空档滑行、踏下离合器、关闭发动机(必须由有丰富经验的专业人员在良好路况下操作),当车速降低到共振区间后观察是否改变,若无变化,则振源通常在传动系统上。2.4.将后驱动轮顶起,把前转向桥用垫块顶住(防止车辆冲出发生危险),起动发动机并达到共振车速,检查共振是否发生变化,检查传动轴是否剧烈跳动,若无变化且传动轴运行平稳,则通常振点在驱动桥车轮钢圈上。,2.5.牵引车型通常车辆加载后,共振会减轻。加载后共振加剧,则排查上

4、装或挂车是否存在问题。2.6.方向盘抖动,通常是前束调整不当、前轮失圆、转向杆系松动、存在运动干涉等原因造成。2.7.上下抖动,通常是轮胎失圆造成;前后抖动,通常是制动鼓失圆、上装等原因造成;左右抖动通常是一侧减震器失效造成。,2.8.解决用户共振故障车,需询问用户并试车,确定是方向盘抖动?驾驶室抖动?其它地方抖动?确定是上下抖?前后抖?左右抖?并低速轻踩刹车,检查是否有振动现象。2.9.为应付超载,一些用户把轮胎气压冲到1315bar,一旦车辆空载,遇轻微颠簸即出现跳动现象。(按照标准,轮胎气压为89kpa),2.10.部分用户长期用高档跑低速,当发动机转速低于1000r/min(此时车速4

5、0km/h左右)时,由于超载严重,发动机动力不足,车辆出现共振,而一旦踩油门或挂抵挡,则共振大幅减弱或消失。2.11.钢圈或轮胎失圆是产生共振的主要振点。(见案例二)从抽查情况来看,轮胎径向失圆占40,其中径向圆跳动4.5mm的占10!据相关标准规定:轮胎径向、轴向圆跳动量2.5mm;钢圈径向、轴向圆跳动量2mm,若考虑积累误差,则轮胎与钢圈装配后整体的径向、轴向圆跳动量将接近4.5mm,但根据实际情况,在大于3mm时,就会出现较为明显的跳动现象。,2.12.车轮紧固力矩不均,使应力集中,钢圈、轮胎尺寸误差,磨损不一,不同品牌轮胎混装等造成全车车轮不在同一平面上,出现汽车行驶中摆动,亦是原因之

6、一。,四、共振故障排除方法,1.排除前首先将全车轮胎气压调整稳定在标准范围内(89kpa)。2.检查轮胎、钢圈的失圆量与偏摆量,找出失圆的车轮并标出高点,对失圆轮胎进行位置调整,并将两个失圆轮胎的高点叉开90度安装,进行路试检验。,3.轮胎总成失圆量的检查工具: 使用检具进行测量,如下图所示,由于工具较为简单,可自制。,4.失圆量检查方法如下:使用千斤顶将车桥顶起,使轮胎可自由转动。将检具放到轮胎胎面一侧,转动轮胎,找到轮胎上离顶杆最近的一点,使顶杆顶到该点上,固定该工具不动;转动轮胎找到轮胎上离顶杆最远的一点,测量顶杆到该点的距离,即为轮胎的失圆量。如下图所示: 转动轮胎找出最近点 找出最远

7、点,5.偏摆量的检查方法与失圆量类似,如下图所示:,转动轮胎找出最近点 找出最远点,6.若跳动量或摆动量大于3mm,在排除连接螺母、板簧骑马螺栓等部件连接紧固没有松动的前提下,轮胎或者钢圈存在质量问题,更换调整即可。7.测量各轮胎的失圆量,如下图,跳动量直接写在了轮胎示意图里,单位mm:(举例),8.使失圆严重的轮胎都集中到中桥上,保证后桥轮胎质量较好。然后将中桥两侧的两个轮胎的安装呈高点十字交叉形状,避免高点重合,加重跳动,如下图所示:这种方法尽量减少中桥的跳动,同时后桥集中了质量最好的四个轮胎,跳动量明显减少。,9.传动轴、轮胎总成的动平衡检测,目前传动轴总成出厂前都应经过严格的动平衡检验

8、(采用铁块配重),轮胎总成的动平衡检测,在国内重型载货车上采用不多,只有在大型乘用客车中采用。如有设备条件对轮胎总成进行动平衡检测(采用铅块配重),其效果亦比较明显。,10.使用扭力扳手检测全车轮胎螺栓拧紧力矩(550-600NM)。11.钢圈的尺寸、失圆、偏摆,动平衡量必须控制在公差范围内,目前制动毂100%做动平衡检测,HOWO加强型钢圈全部车辐底,真空子午胎钢圈制造比较精良,这些都是有利保证措施。,轮胎松装(50-100NM),低速短距离动态行驶,释放应力,按标准(550-600NM)紧固并试车检测,关于解决HOWO A7S25车型共振问题总结1、问题反馈:订单号为AXAK0907002

9、3/001的10辆车,其中有9辆存在不同程度的抖动共振现象。,五、案例一,2、原因分析:我们从故障车中抽取一辆进行试车,当速度在60KM/h之前,该车一切正常,当速度达到70KM/h时,开始振动,坐在驾驶室内感觉有抖动现象,当速度达到80KM/h时,抖动明显增强,为了进一步分析故障模式,将该故障车开到一级路面上继续路试,情况得到确认,当速度在70-80KM/h时,在驾驶室内感觉抖动明显,此时,后视镜、室内地板等一切均有抖动现象;速度继续提高,当达到90-100KM/h时,现象减弱。通过路试证明,该故障车在80KM/h时,抖动现象最明显。,2.1、因该车型转向二桥使用上海科曼空气悬架,我们将空气

10、悬架的刚度多次调整(通过感载阀进气量的大、中、小调节),经国道路试,现象没有明显改观。2.2、对发动机进行静态运转,由低速600r/min至高速2000r/min工作,无抖动现象。2.3、将该车的后桥吊起,做驱动桥空转实验,当车速6080KM/h时,振动明显,且是全车振动。,2.4、初步判断振动为传动轴引起,排除车身及前桥悬挂部分,经与传动轴厂联系,重新发交一辆份动平衡合格的传动轴,更换传动轴、吊架轴承及支架。2.5、经一级国道再次路试,60km/h前平稳;70-80km/h平稳;80-90km/h后基本平稳。共振现象解除。,3、确认验证:抽取另外一辆故障车进行路试,当7080KM/h时,存在

11、共振现象,为验证是否与传动轴有关,在传动轴配重块处,增加一约为300g的铁块,重新进行路试,在6075KM/h时,振动明显加强,且振况提前。这进一步证明传动轴平衡破坏后,是造成共振的主要原因之一。(见下图),在此处增加配重实验,4、原轴鉴定:将更换后的传动轴进行动平衡试验,试验结果如下:AZ9115311360:转速:1600r/min,5、整改方案:5.1、将剩余的8辆车更换传动轴,并进行路试验证效果。5.2、更换动平衡合格的传动轴。结果70-80KM/h共振现象明显减弱,达到用户使用要求。,6、本次结论:6.1、共振模式:6.1.1、振况:60KM/h前稳定,70-80KM/h范围震 动,

12、90KM/h后减弱;6.1.2、振频:80次/min;6.1.3、振幅:3-5mm;6.1.4、振源:传动轴总成;6.1.5、振点:车轮钢圈。(采用真空胎钢圈有利降低共振)6.2、通过研究分析及反复道路试验证明,传动轴的不平衡量与共振有直接关系。6.3、据调查本批车装用08年库存传动轴,橡胶吊架轴承老化也是考虑因素之一。,六、案例二:严重共振车故障排除报告1.车型:ZZ3257N4347C1/N1WA故障车辆图示:,2、问题状况: 该车在70KM/h车速时出现严重共振故障,因上下颠簸厉害,造成驾驶员无法控制油门、操纵车辆,致使驾乘人员在座椅上坐不住,在卧铺上躺不下,这种状况实属用户不能接受的重

13、大故障。3、解决措施:3.1第一步,检查传动轴紧固力矩和平衡、跳动量,并将吊架轴承至中桥带伸缩节传动轴旋转180重新安装,经国道一级路面试车,结果振况无明显改善,可以判断传动轴不是引起该车共振的主要因素。,3.3第二步,对前束进行了测量,前束值约为2mm,子午胎规定前束值为01mm,前束基本正常。3.4第三步,也是关键步骤,检测车轮总成失圆、跳动量。该车轮胎为12.00R20子午胎,首先将全车轮胎气压检查保持在7.5-8Kpa,全车轮胎螺栓紧固力矩重新标定在550-600Nm,然后利用自制检具对全车车轮进行跳动量测量,数据详见下图:,3.4.1.结果显示,该车左中外轮失圆、跳动量最大为6mm,

14、右中内轮为4mm,左后内轮为5mm,共有三个车轮总成超标,存在失圆质量问题。3.4.2依据测量结果,利用本车轮胎进行调整,调整后车轮跳动量如下图:,3.4.3车轮调整说明,将跳动量最大为6mm的左中外轮与备胎(经测量跳动量为3mm)对换;将跳动量为4mm的右中内轮与跳动量为2mm的右前轮对换;将跳动量为5mm的左后内轮与跳动量为1mm的右前轮对换。然后经国道一级路面试车,结果振况发生明显变化,该车70KM/h共振区间消除,后桥各车轮运转基本平稳,但是,振区降至35-40KM/h,该区间出现上下和左右晃动振况,由此可见跳动量分别为4mm和5mm的两个前轮是问题根源。,3.4.4挑选两个跳动量为1

15、mm 的同厂牌、型号的车轮,更换该车左右前轮,再经国道一级路面试车,最终结果是:35-40KM/h时车辆运转平稳,共振消除,70KM/h共振区间共振消除,80KM/h左右时只有轻微振感,属用户可接受范围。调整最后的全车车轮失圆、跳动量图示如下:,4、结果:4.1车轮总成的失圆、跳动量超差是造成整车共振的主要因素之一。4.2前轮失圆、跳动量超差会造成整车35-40KM/h中低速时共振,后驱动桥车轮失圆、跳动量超差会造成整车70-80KM/h高速时共振。,七、总结:综上所述,采用整车共振故障排除法,能够解决和处理大部分这样的疑难杂症,降低共振状况,达到用户使用要求。同时,对方向跑偏、制动摆头、车轮吃胎等故障都有明显改进效果。,谢谢大家!,

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