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1、安徽省岳西县大龙潭水电站现状调查分析报告安徽水电岳西有限责任公司二一一年十二月目 录1 基本情况 21.1 概述 21.2 水电站情况 31.3 建设情况 71.4 历年技改情况 71.5 水电站管理 92 水电站效益 103 水电站存在问题 113.1 水工建筑物 113.2 水力机械 123.3 电气设备 一三3.4 35KV线路 一五4 更新改造建议 一五4.1 水工建筑物 一五4.2 水力机械 164.3 电气设备 174.4 35KV线路 一八安徽省岳西县大龙潭水电站现状调查分析报告1 基本情况1.1 概述大龙潭水电站是安庆市“八五”期间重点建设项目,是岳西县水电农村电气化建设项目的
2、骨干电源点工程。大龙潭水电站位于岳西县五河镇境内潜水上游寨家河上,距岳西县城32km,是潜水干流王岭至三河坪河段梯级开发的龙头电站。 大龙潭水电站主体工程大坝及发电引水隧洞于1991年9月底10月初相继破土动工,1994年9月主体工程全部完工,两台机组并网发电,正式投入了试运行。大龙潭电站坝址位于“大龙潭”上游约210m处的深山峡谷中,坝址以上集水面积209km2,是一座防洪、发电为主,兼有灌溉养殖等综合效益的中型水库。水库总库容1074104m3,其中调节库容441104 m3,死库容269104m3,滞洪库容320104m3。电站总装机10MW,单机5MW。该站的建成对其下游已投产的大龙潭
3、二级站(五河水电站)、岩湾水电站、王岭水电站年发电量和保证出力都有所提高,对下游的农田和几十个村镇居民点有一定防洪作用。2011年开始正在实施大龙潭水库除险加固工程。大龙潭电站为不完全季调节电站,主要由大坝、发电引水隧洞、发电厂房、变电站、35kV输电线路及管理设施六大部分组成。1.2水电站情况1.2.2 电站主要建筑工程1)拦河坝:大坝为浆砌石抛物线形双曲拱坝,坝体由小石砼砌块石筑成(上下游面为条石),坝顶高程为330.5m,最大坝高64.5m,坝顶弧长一八5.53m(金华水电工程处的大坝竣工报告注明修改后为一八2.22m),坝顶宽3m,底厚一三m,坝顶设开敞式溢洪道,采用高坎挑流的消能型式
4、,溢流堰顶高程322m,溢流前缘长度66.4m,最大泄量3008.2m3S,,坝顶上游设有1.2m防浪墙。2)泄洪建筑物:除大坝坝顶设有开敝式溢洪道外,在右岸设有一无压泄洪隧洞,隧洞进口设开敝式溢流堰,堰顶高程为322m,堰轴线为圆弧形,长38m,堰后接1:1.2的陡坡,陡坡后为反弧段,末端高程为285m,以下接3%坡度平洞段,出口高程282m,出口设挑坎将水流挑入河槽。隧洞断面为城门型,进洞尺寸一五.77一五.62m,平洞尺寸10.012.0m,洞长一三3.48m,其中斜洞33.43m,平洞100.05m。3)发电引水隧洞:进口位于左岸,距坝轴线约一三0m,隧洞穿过左岸山脊,在坝下游约2km
5、河道出口进入厂房,总长830m。隧洞由进水口、平洞、调压井、斜洞等组成。进水口为竖井式闸室及排架,闸室长4.5m,宽4.3m,进口底板高程298m,设置拦污栅和事故检修闸门各一扇,闸门各一扇,闸门孔口尺寸为23m。上平洞非衬砌段断面为3.53.5m的城门洞型,长535m,其后为钢筋混凝土衬砌段,断面为直径2.5m圆型,长100m。调压井为圆筒型,内径为3.3m及4m(上部),井深40m,采用钢筋混凝土衬砌。调压井以下为斜洞(水平夹角为400),斜长87m,采用钢筋混凝土衬砌,内径为2.5m圆型。下平洞长38m,采用钢筋混凝土衬砌,内径为2.5m圆型。在厂房前35m处分岔为两条直径1.5m圆形支
6、洞,除两支洞末端用钢板衬砌外,其余均为钢筋砼衬砌.4)厂房为地面式,由主、副厂房组成。主厂房长26.4m,宽12.4m,总高度27m,设有水,轮机层(高程241.6m)、发电机层(高程246.21m)、安装间(高程251.2m)。副厂房设在主厂房东端,长一五m、宽9m、总高度23.4m,底层布置有高压开关室、低压配电室、电缆层,第二层(高程251.2m),为中央控制室、载波室,第三层为电工试验室等。整个厂房呈“T”型布置。1.2.2主要机电设备安装工程1)水轮发电机组2台套,总装机容量10MW,单机容量5MW,水轮机型号为HLA一五3LJ100,发电机型号为SF500010/2600。a)发电
7、机主要参数有:(铭牌数据)机组编号1#2#型 号SF5000-10/2600SF5000-10/2600额定容量5000/6250KVA5000/6250KVA额定出力P5000 kW5000 kW额定电压U6300V6300V额定电流I573A573A接线方式Y/3Y/3频率f50Hz50Hz功率因数COS0.80.8绝缘等级B/BB/B额定转速n600r/min600r/min飞逸转速nR1195r/min1195r/min励磁电压UL1一五V1一五V励磁电流IL446A446A出厂年月1993年11月1993年11月生产厂家南宁发电设备厂南宁发电设备厂b)水轮机主要参数有:机组编号1#2
8、#型 号HLA一五3-LJ-100HLA一五3-LJ-100最大水头Hmax82m82m设计水头HP67.8m67.8m最小水头Hmin62.7m62.7m设计流量QP8.83m3/s8.83m3/s额定功率N5253.6kW5253.6kW额定转速n600r/min600r/min飞逸转速nR1238r/min1238r/min吸出高程+2.4m+2.4m生产厂家南宁发电设备厂南宁发电设备厂c)调速器2台,型号为YFWT一八00。d)励磁系统2台,为LSW双微机励磁装置。e)蝶阀2台,型号为PDF100WDS一五0。f)桥式起重机1台,型号QD1620ZX,起重量为20/5T,跨度10.5m
9、。1.2.3输变电工程1)变电站地面高程为251.1m,距副厂房10多米,总面积为7一五.5,安装SF712500/38.5型主变压器1台,厂用变压器1台,35kV出线间隔3路。2)35kV输变电线路:自大龙潭水电站至岳西城关110kV变电所,全长17.0km,共79基杆(塔),导线采用LGJ一五0型。1.2.4其它工程1)通讯:安装程控电话1门,只有一部电话与外部联系。2)专线公路:等级为四级,自原五河区桃李乡经电站管理房、发电厂房至大坝管理区,全长6.5km.1.2.5管理房1)一栋办公室,四层,建筑面积735;2)两栋住宿楼,三层,建筑面积1247;3)其它附属设施。1.3 建设情况主体
10、工程大坝及发电引水隧洞于1991年9月底10月初相继破土动工,1994年9月主体工程全部完工,分别于9月10日和9月一八日,两台机组并网发电,投入了试运行。1.4 历年技改情况设备名称型 号投运时间改造时间备注1#发电机SF5000-10/26001994年9月未改造1#水轮机HLA一五3-LJ-1001994年9月未改造1#调速器YDT-一八00A改YFWT-一八001994年9月2003年7月1#蝴蝶阀PDF100-WDS-一五01994年9月未改造2#发电机SF5000-10/26001994年9月未改造2#水轮机HLA一五3-LJ-1001994年9月未改造2#调速器YDT-一八00A
11、改YFWT-一八001994年9月2002年4月2#蝴蝶阀PDF100-WDS-一五01994年9月未改造主变SF7-12500/351994年9月未改造1#厂变S7-200/6.31994年9月未改造2#厂变S7-200/351994年9月现未用61开关SN10-10II1000A1994年9月未改造62开关SN10-10II1000A1994年9月未改造63开关SN10-10II1000A1994年9月未改造60开关SN10-10III2000A1994年9月未改造301开关DW6-35 630A1994年9月未改造306开关DW6-35 630A 改DW6-35 630A1994年9月1
12、998年3月继电保护装置电磁式1994年9月94年12月1#机励磁系统KLFY改LWS1994年9月2002年12月2#机励磁系统KLFY改LWS1994年9月2002年12月1#励磁变压器LY-40改ZS9-1601994年9月2002年12月2励磁变压器LY-40改ZS9-1601994年9月2002年12月1#机机组自动装置1994年9月未改造2#机机组自动装置1994年9月未改造直流系统BZGN-10改MTC-31994年9月2006年5月厂用电系统1994年9月未改造行 车QD1620ZX1994年9月未改造低压气机1994年9月未改造高压气机1994年9月未改造供水系统1994年9
13、月未改造排水系统1994年9月未改造气 系 统1994年9月未改造 1.5 水电站管理大龙潭水库电站为安徽水电岳西有限责任公司下属企业,电站能及时完成各种生产设备的现场管理、日常运行、保养维护等管理工作,完成上级下达的年度发、供电任务,做好安全度汛、安全生产和安全保卫工作。多年来,大龙潭水库电站的管理工作一直高度重视,建立和拥有一支业务水平高、综合素质好的管理队伍。为保证电站的安全、经济、可靠运行,根据电力系统的有关规程,结合目前国家同类电站的运行维护管理经验和本站实际,制定运行、检修、维护等一系列规章制度,定期对各种设备进行检修保养,保障各设备的安全、可靠运行。大龙潭电站是岳西县安全生产先进
14、单位,市级电力生产基础工作先进单位,安徽省第七届文明单位,“安康杯”竞赛国家级先进单位。2水电站效益大龙潭水库电站历年发电效益表年 份发电量(万KW.h)备 注1994年236.63941995年1916.7921996年2645.73041997年1902.19121998年2756.23821999年2440.80322000年一八34.31982001年1627.4882002年2543.96162003年2636.82242004年2109.03362005年19一五.85282006年一三72.51282007年一五45.96482008年2078.21722009年1799.502
15、42010年2856.762011年990.1大坝加固合 计35208.93年平均发电量196053 水电站存在问题3.1水工建筑物3.1.1 主厂房主厂房于1991年开工建设,1994年一季度工程完成。至今运行近二十年,有老化现象,外观陈旧,屋面层防水材料老化损坏,漏水严重,影响发电机组安全运行,存在安全隐患,需进行加固维修处理。蜗壳层上游墙体多处渗水,急需进行处理。照明系统已严重老化,尤其是电机层以下照明设施,由于环境湿度大,又无防潮措施,线路故障频发,不能正常使用,且为普通照明,需改造为节能型照明。3.1.2 副厂房 副厂房建于1991年,外观陈旧,屋面层防水材料老化严重,影响发电机组安
16、全运行,急需改造。3.1.3 进场公路上侧存在泥石流的危险 1996年7月由于暴雨造成山洪暴涨,泥石流冲进厂房,辛亏值班人员 发现及时,才未造成机电设备受到严重损失; 2010年7月11日早晨6:40大坝过洪最大水深324.90米,山洪暴发,中午时分进厂公路王高升家外墙坝滑坡,流水全部排进进厂公路。同时,进厂大门口滑坡上方有一巨石有松动迹象,对过往行人构成威胁。3.2水力机械3.2.1水轮机水轮机经近20年的运行,叶轮及叶片气蚀磨损严重,虽经多次大修补焊,但由于叶片变形,流线破坏,动不平衡越来越严重,使水轮机效率大幅下降,已无法在设计工况达到额定出力;由于机组动不平衡,造成机组振动加剧,使水轮
17、机大轴产生变形,造成机组大修盘车困难。水轮机导叶磨损、气蚀严重,端、立面间隙大,漏水严重,据检测漏水量约为设计流量的2%;水导轴承设计存在缺陷,轴瓦温升高。主轴密封漏水严重,厂房渗漏排水不堪重负,能源浪费严重。3.2.2主阀:蝶阀密封性能差,漏水量非常严重,蝶阀关闭后,漏水量可达0.8m3/s,不仅造成电能损失,也给机组大修带来困难;伸缩节经多年运行,不仅锈蚀磨损严重,还有一定的变形,为减少漏水了需经常更换盘根。蝶阀为直流电机操作,由于环境较为潮湿,限位装置电气部分容易受潮损坏,造成电机过负荷烧毁,且直流电机备品备件难以采购,维修困难,存在严重安全隐患。3.2.3 调速器二台调速器控制部分在2
18、003年进行过改造,其内部管路渗漏油严重,油泵启动频繁,油泵及调速机构老化磨损严重,存在较大安全隐患。3.2.4 油、气、水系统油、气、水系统运行近二十年,系统管路锈蚀、管路及阀门渗漏严重;水泵、空压机等磨损严重,配套电机非节能产品,且绝缘性能差,存在安全隐患。3.2.5起重机行车已使用近20年,电气设备存在不同程度的老化,元器件已淘汰,难以购买,滑触线为铜排裸露滑触线,存在安全隐患。3.2.6其他安装、检修、试验等专用工具、仪器、设备等,使用年份已久,且配备不全,给机组大修带来不便。3.3 电气设备3.3.1一次开关设备:35kV使用的是DW6及DW2多油断路器,kV使用的是10II及III
19、型少油断路器,漏油严重,开关经常拒动,维修配件难以采购,严重影响了机电设备的安全运行。3.3.2保护及自动化继电保护为电磁式继电保护装置,为常规式保护系统,其设备已经老化,保护功能不够完善;且操作不便,机组控制困难;且与现代水电站控制及保护方式相比也严重落后,自动化程度底,根据国家有关规定要求,电站须设有微机自动化监控系统,以提高运行可靠性,达到运行稳定、生产安全、维护方便,降低运行值班人员劳动强度,做到无人值班少人值守。所以需增加综合保护装置系统与计算机综合自动化监控系统大坝水位监测及大坝闸门控制完全靠人工现场与厂房保持联络控制,劳动强度大,管理模式落后。3.3.3 发电机水轮发电机组出厂时
20、就存在制造缺陷,机组动不平衡,安装后机组振动严重超标,曾多次将发电机上导支持盖固定螺栓剪短,虽经配平处理,振动有所缓解,但上导支持盖法兰严重受损,机组存在安全隐患;发电机绝缘为B级,绝缘性能差,停机时间稍长必须烘干才能开机;上导无油雾消除装置,油雾造成发电机定子线圈污染,通风不畅,定子温升高,存在安全隐患。3.3.4主变压器、厂用变压器、隔离刀闸本站一台主变压器,型号为SF712500/35,二台厂用变压器,型号分别为S7-200/6.3和S7-200/35,主变1994年改造后运行至今,目前设备老化,损耗大,渗漏油严重,常规检修已很难完全修复,存在较大安全隐患,急需更新改造。二号站变损坏多年
21、,现用就地10kV电源做为备用厂用电,厂用电没有安全保障。隔离刀闸运行年份长,操作机构不灵活,磨损严重。3.3.5 通信整个电站目前只有一部电话与外界通信。需改造为内部互通、电站与办公室互通、与外界通信,与相关系统实现通信,实现资源共享。3.4 35KV线路1、线路瓷瓶运行年限较久,经常发生瓷瓶破裂现象。2、由于后期该条线路并网电站增加,线径不足。3、部分杆塔高度偏低(12米),线路对地距离不够。4更新改造建议4.1 水工建筑物4.1.1 厂房屋面防渗处理拆除原主厂房屋面防水及隔热层,检查并处理结构层裂缝后,恢复屋面隔热及刚性防水层。4.1.2主厂房蜗壳层上游墙体渗水处理主厂房蜗壳层上游墙体多
22、处渗水,建议在引水隧洞衬砌段末端与钢管接缝处对洞周围岩进行固结灌浆。4.1.3孤石处理进厂公路靠近厂区大门处上游侧边坡上现存有一巨型孤石,近年观察有松动迹象,对过往行人及车辆构成威胁。拟采用在其背部开挖卸荷,砌筑挡墙,前部支挡等处理措施。4.1.4厂区大门、厂房维修装饰拟对厂区大门及电站厂房内、外墙面重新装饰,改善电站外貌及生产工作条件4.1.5 进厂道路进厂道路原进厂公路设计标准偏低,路面老化开裂、破损,坑洼不平。拟对进厂及厂区道路重建成混凝土路面。4.1.6 尾水渠为提高发电效益,降低尾水位,改善厂房下游尾水出流条件,拟对厂房位置处长约200m河道进行疏挖。4.2 水力机械4.2.1 水轮
23、机二台水轮机整机更新(含水轮机转轮、主轴、导水机构顶盖及水导等),为提高抗气蚀性能,转轮材质应为不锈钢。4.2.2 调速器二台调速器更新改造,更换为自动化程度较高的调速器系统。4.2.3 油、气、水系统油、气、水系统管路及设备更新改造。4.2.4 行车由于行车已使用20多年,电气设备已老化,部分元器件已难以购买,因此对行车电气设备进行改造,并将滑触线更换成安全滑触线。4.2.5 其他更新配齐安全合格的安装、检修、试验等专用工具、仪器、设备等。4.3电气设备4.3.1发电机根据水轮机增容情况更新发电机。4.3.2 主变压器、厂用变压器及其隔离刀闸一台主变压器、二台厂用变压器和隔离刀闸更换。4.3
24、.3 励磁系统励磁系统改造,配二台可控硅励磁。4.3.4 10KV开关室10KV开关室设备改造。4.3.5 10KV厂变电力电缆10KV厂变电力电缆由铝芯电缆改造为铜芯电缆。4.3.6 保护装置系统保护装置部分需要改造有发电机保护屏、主变及35KV线路保护屏等。4.3.7计算机综合自动化监控系统为达到运行稳定、生产安全、维护方便,且改造后电站将实现无人值班(少人值守)的现代化水电站功能的目标,机组控制系统改造需要在目前常规控制的基础上添置现场与集控自动化控制单元,现场控制单元为机组LCU微机部分、公用屏LCU微机部分及计算机集控部分,集控系统要求冗余。4.3.8 视频监视系统为提高工程运行管理水平,促进安全生产、保障设备的安全运行,电站增设视频监视系统。4.3.9 通信通信改造为内部互通、电站与办公室互通、与外界通信,与相关系统实现通信,实现资源共享。4.4 35KV线路结合电站扩容和后期并网电站增加的现状,加大输电线路线径、更换全线导线及配套金具;对地距离不够或损坏的部分杆塔予以更换。12.16.202212:5912:59:4022.12.1612时59分12时59分40秒12月. 16, 2216 十二月 202212:59:40 下午12:59:402022年12月16日星期五12:59:40