车间精益改善总结报告课件.pptx

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1、喷漆品质改善,袁斌2017.7.31,.,一、PQ/PR现状分析二、改善目标设定三、案例分析四、改善实施及结果,目录,.,改善团队成员,.,1、不良现状调查,.,7月份截止17号三楼共接收不良杯体共计35020支,喷漆责任共计21523支,占比61.46%;,一、不良数据PQ分析,.,前五位问题分别是喷漆不良63.74%、气染印不良15.98%、掉漆9.21%、倒杯7.72%;颗粒油孔0.28%;,喷漆前五位不良问题,.,喷漆不良PQ分析,.,整体推进计划,.,二、改善目标设定,改善目标:现有喷漆不良品下降20%(10000支); 挑战目标:现有喷漆不良品下降30%(15000支);,.,2.

2、1改善思路,3.工序工装改善,4.计划安排及前工序来料不良预防,1.喷漆作业现场环境改善,2.作业指导书及设备参数控制,.,改善分享-1.工艺作业指导书编制下发,改善后:关键工序编制岗位作业指导书,按工艺作业要求生产。,改善前:现场无工艺作业指导书,.,改善分享-2.喷漆检验指导书,改善后:编制检验指导书,按检验要求把关生产;不接收不加工不良品,不生产不良品,不下流不良品,改善前:现场无工序检验指导书,.,改善分享-3.750/1.0可乐瓶倒杯改善,改善后:风速下调至40,线速下调至45;申购工装夹具;倒杯情况明显好转,改善前:烘道风速、线速固定参数;烘道出口位置排风扇震动大,,.,改善分享-

3、4.喷漆防护用品改善,改善后:制定规范要求,喷漆按要求上岗作业,改善前:员工作业要求不规范,工衣手套等防护用品未使用,.,改善分享-5.喷漆杯口跑油改善,改善后:改善抛光作业方法,提高杯口抛光质量,喷漆质量合格率提升,逐步取消预热烘杯,改善前:抛光杯口部位方法不规范,喷漆后跑油,.,改善分享-6.员工作业指导书内容培训,改善后:组织操作人员培训,设备参数,操作要点讲解。,改善前:车间未组织岗位操作培训,品质异常问题检讨,.,改善成果,同比6月份,7月总体不良下降21.18%;喷漆不良下降25.42%,13032支;倒杯下降37.57%,1617支;水转印不良(贴花)下降26.43%,1875支。,.,后期计划,1.贴花工序操作要求规范-钟远发2.防倒杯工装进度跟进-钟永辉3.前工序不良无提供临时措施或整改措施不作业-钟永辉4.喷漆房不定期检查作业要求及规范执行情况-钟永辉,.,THANK YOU,.,

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