人行天桥主拱钢结构异型拱箱梁焊接质量控制QC课件.ppt

上传人:小飞机 文档编号:2012150 上传时间:2022-12-31 格式:PPT 页数:20 大小:1.01MB
返回 下载 相关 举报
人行天桥主拱钢结构异型拱箱梁焊接质量控制QC课件.ppt_第1页
第1页 / 共20页
人行天桥主拱钢结构异型拱箱梁焊接质量控制QC课件.ppt_第2页
第2页 / 共20页
人行天桥主拱钢结构异型拱箱梁焊接质量控制QC课件.ppt_第3页
第3页 / 共20页
人行天桥主拱钢结构异型拱箱梁焊接质量控制QC课件.ppt_第4页
第4页 / 共20页
人行天桥主拱钢结构异型拱箱梁焊接质量控制QC课件.ppt_第5页
第5页 / 共20页
点击查看更多>>
资源描述

《人行天桥主拱钢结构异型拱箱梁焊接质量控制QC课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人行天桥主拱钢结构异型拱箱梁焊接质量控制QC课件.ppt(20页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、合肥市紫兰街人行天桥主拱钢结构异型拱箱梁焊接质量控制,一、前言,(一)工程概况 紫兰街人行天桥毗邻森林公园,上跨合肥市四里河路,是森林公园旁的一座景观人行天桥。天桥由中间主桥和东西两侧梯道组成,主桥采用三维网格中承式拱桥结构,由主拱、横拱、吊杆、主梁等构件组成。主拱结构由左拱、中拱和右拱三片组成,均为二次抛物线曲率轮廓,其截面为 “ ”的拱箱梁。左、中、右三条主拱为主要承重受力构件。 本工程三片主拱总长约240m,顶板、腹板和底板板材厚度均30mm,材质为Q345C,三片拱箱梁主焊缝长度约960m,施工难度大,焊接质量要求高(设计要求坡口全熔透焊,100%超声波探伤,焊缝达II级标准为合格)。

2、,一、前言,(二)QC小组概况1.QC小组简介把主拱箱梁焊接质量控制作为一项攻关项目,我们由分公司、工程技术部、安质部、施工班组于2007年2月25日,在制作车间成立了QC 小组。小组简介见QC小组简介表(表1)。2QC小组活动计划(1)活动形式为集中和分散相结合,集中讨论、研究、决策,分散检查,组织实施。(2)组织专题学习讨论,熟悉操作工艺、规程及质量控制点。(3)严格控制工序质量,以预防为主,自检、互检、专检相结合,并做好记录,对查出的问题做到及时整改。(4)每道施焊前,进行一次全面检查、分析,制定下次施焊的要求和措施。,一、前言(二)QC小组概况,表1,表1,二、选题理由,1.贯彻公司的

3、质量方针:“科学管理,质量第一;持续改进,满足客户”。2.履行施工合同 “创优质工程”的质量要求。3.该工程中主拱箱梁为主要受力构件,板材厚(30mm厚),材质为Q345C,我单位在以前施工过的工程中较少使用,焊接工艺尚不成熟,且本工程中焊接质量要求高,施工难度大。运用QC理论来加强施工生产中的质量管理,确保施工质量。4.主拱箱梁制作直接制约本工程后期安装进度,提高焊接首次检测合格率,避免返工,可以加快施工进度,节约成本。,三、现状调查,2007年2月25日3月25日,QC小组按以前所施工的类似工程施工经验,制定了焊接工艺并进行实际施工,投入4台电焊机连续试焊2段拱箱梁,焊件长度约15m,焊缝

4、总长度约60m,CO2气体保护焊,焊丝ER50-6,1.2,焊接方法为单边V型坡口,加衬铁平焊施焊。焊接过程中和焊后检查发现多种质量缺陷。现将数据统计如表2和图1所示。,焊缝质量缺陷调查统计表 表2,三、现状调查,结论:从图1中可以看出,打底焊出现裂纹问题是影响拱箱梁焊接质量的主要问题。,根据缺陷统计表,列出直方分布图如下:,图1 焊缝缺陷排列图,四、课题目标及可行性分析,1、课题目标(1)为确保主拱主焊缝焊接质量优良,须对以前的焊接工艺进行改进,确保本工程主拱焊缝质量检测一次合格率达到97%。(2)创优质工程,一次交验合格。2、可行性分析(1)该工程是钢结构公司制造部2007年重点工程,制造

5、部领导高度重视,在人力和财力等资源的配备上能够确保满足施工需要。(2)针对工程难度大的特点,制造部领导亲自挂帅组建项目管理部,主要负责人有丰富的施工经验,且各员工信心十足,准备工作比较充分。 (3)小组成员的文化素质、管理及技术水平较高,质量意识较强。(4)施工班组均为自有专业施工班组,施工人员责任心强,对该项焊接技术的成功充满信心。,五、原因分析,1、我小组成员对前述主要问题进行原因分析,并绘制因果图如图2所示。,图2 打底焊出现裂纹的因果图,五、原因分析,2、要因确认,表3,六、制定对策,针对3条要因,制定对策见下表:,对策表 表4,七、组织实施,按照制定的对策,我们组织全体人员开始行动,

6、实施对策表中的各项措施:,实施一:选取合理坡口角度,减小拼装焊缝间隙1、坡口形式为单边V形坡口,采用机械开制,并打磨露处金属光泽。根据底板、顶板与腹板不同组合,其坡口如图3、图4。,图3 腹板与弧形顶板坡口角度和间隙,图4 腹板与底板坡口角度和间隙,七、组织实施,2、焊缝拼装间隙偏差1mm;3、垫铁与板材贴紧密合,其间隙在1mm以内;4、母材及垫铁拼装前均需打磨除锈,露出金属本色;5、定位焊焊接采用与正式焊相同的焊材,焊材必须与母材相配;6、定位焊应离设计焊缝端部30mm以上,焊缝长度50100mm,定位焊焊缝不得有裂纹、夹渣和焊瘤。,实施二:焊前对焊缝两侧各100mm范围内预热100摄氏度以

7、上 优化焊接工艺,将焊前预热作为焊前必须工序,并加强焊接过程的监督检查,确保措施落实。1、焊前打磨垫铁及焊缝两侧80100mm范围内铁锈、氧化皮,露出金属本色,并除去油物、水分;2、焊前检查定位焊焊缝,是否有裂纹,如有,必须气刨清除再进行焊接,严禁不经过处理直接施焊将其掩盖;3、对30mm钢板焊接,焊接第一遍前对焊缝两侧各100mm范围内80120预热;焊接层间温度控制在100以上,焊接过程如中断1小时以上,施焊时须重新预热。,七、组织实施,七、组织实施,实施三:规范操作方法,焊丝横向摆幅不许超过10mm 1、对操作工人进行技术培训,提高技术水平和操作水平。学习焊接工艺、操作规程及施工规范等技

8、术文件,学习本工程的施工方案,特别是焊接工艺原理、工艺标准,以及各种保证措施等。使操作工人了解和熟悉焊接工艺、质量标准及质量控制点等,掌握施工规范和操作技能,并对主要操作人员进行考核,合格后才准予上岗。2、焊接采用多层多道对称焊接,每层焊接厚度应不超过5mm,每层焊接完毕,并打磨焊道,清除干净焊渣并检查有无缺陷,如有需进行处理,合格后方可进行下道施焊。,七、组织实施,实施四:对焊接完毕存在构件进行整改,消除缺陷1、焊缝咬边超过1mm的或焊脚尺寸不足的,采用手工焊进行补焊;2、余高超过规范要求的采用砂轮磨光机进行打磨修匀顺;3、对焊缝内部缺陷,采用碳弧气刨进行清除缺陷,将焊缝两端刨成1:5的斜坡

9、,施焊前应用砂轮磨光机打磨坡口的氧化皮,露出金属光泽;4、缺陷焊缝补焊两端应搭接原焊缝各50mm左右,焊后搭接处应修磨匀顺;5、针对内部存在裂纹的,裂纹清除长度应由裂纹端各外延50mm;6、返修焊按原焊缝质量标准检验,同一部位的返修焊不得超过两次。,在主拱制作过程中,对影响主拱焊接质量主要因素进行了多次PDCA循环过程,有效地保证了主拱焊接质量,达到了我们的预定目标,收到了良好的效果:焊缝外形平缓过渡,焊波均匀,无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑、气孔等缺陷,咬边深度一般小于0.5mm。根据设计要求和GB11345-89,对焊缝进行超声波探伤,探伤一次合格率达97%以上,攻克了技术难关,取得了一定的质

10、量和经济效益。,八、实施效果,九、巩固措施,为巩固所取得的初步成果,我们小组制订了如下的措施:1、加强质量目标教育,完善工序交接检查制度等各项专业管理制度;2、提高业务知识,使操作者熟练掌握业务水平,熟悉国家颁发的钢结构施工及验收规范(GB50205-2001)和公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000)的标准内容;3、对小组各成员实行一次性奖励。,十、经验体会,通过本次攻关课题活动,小组成员和各员工的质量意识有了进一步的提高;通过取得的成效可以看出,QC小组是施工现场必不可少的一部分;通过QC小组成员的认真总结,就能攻克工程中的技术难关。以后我们打算继续推行QC方法,全面提高工程质量,确保每个工程都能达到优质工程。,欢迎指导!谢谢!,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号