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1、枣庄联创实业有限责任公司,2006年“223”煤尘爆炸事故剖 析,一、概 况,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,1、事故概述事故单位:枣庄联创实业有限责任公司发生时间:2006年2月23日18时50分发生地点:16108对拉采煤工作面上面事故类别:煤尘爆炸事故性质:责任事故伤亡情况:死亡18人,受伤9人直接经济损失:459.4万元,一、概 况,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,2、矿井概况 枣庄联创实业有限责任公司(前身为陶庄煤矿)成立于2000年10月23日,矿井设计能力为60万吨/年。核定生产能力为45万吨。矿井采用斜立井多水平开拓方式,矿井通风方式为混合式,三个进风井(二斜井、三
2、斜井、四斜井),两个回风井(东风井、庄头风井)。2005年度矿井瓦斯等级鉴定结果为低瓦斯矿井,矿井瓦斯绝对涌出量为3.66 m3/min,相对涌出量为2.596 m3/t;矿井16层煤煤尘爆炸指数为40.2%,具有强爆炸危险性。,3、事故发生地点概况 事故发生地点为525米水平16层煤161采区的16108炮采工作面。工作面布置为对拉工作面,长度210米,工作面揭露断层6条,三四排控顶,最大控顶距4.1米,最小控顶距3.1米,循环步距1.0米。,一、概 况,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,3、事故发生地点概况 工作面采用全负压通风,轨道巷进风(161
3、08上材料道、中间材料道及下材料道),运输巷回风,工作面需要风量492m3/min,其中上面、下面和中间巷分别为196、196 和100 m3/min,实际进风量519 m3/min。其中上面208 m3/min、下面206 m3/min、中间巷105m3/min。工作面各顺槽安装DN250防尘管路,轨道巷各安装手动净化喷雾1道,运输巷回风安装自动喷雾1道、手动喷雾1道,并在溜子道的工作面转载机头安装除尘风机1台。,一、概 况,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,二、事故发生经过,2006年2日23日18时50分,调度员发现安全监控系统中16108皮带机
4、道瓦斯传输数据突然中断,便立即打电话向井下询问,皮带机司机接电话后汇报说16108皮带机道出现一股黑烟,风很大;调度员及时将上述情况汇报到联创公司值班领导。公司领导立即通知井下撤人,并安排公司救护队立即下井查明情况,组织营救。19时35分,救护队员赶到现场,检测16108工作面皮带机道CO浓度为248ppm。同时,马上向上级有关主管部门报告。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,二、事故发生经过,枣矿集团领导及各安全生产处室有关人员立即赶赴现场进行指挥,并与联创公司、枣庄救护大队共同展开事故抢救工作,迅速启动了应急预案,成立抢险救灾指挥部。经过现场奋力抢救,至24日5时47分,抢险结束。,2
5、006年“223”煤尘爆炸事故剖析,三、事故原因,根据专家技术组的现场勘察,16108对拉采煤工作面上面上、下两巷和采面的结焦规律,工作面及工作面上、下两巷破坏严重,断定本次煤尘爆炸的爆源在上面内。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,三、事故原因,在第36节溜子处(距工作面进风巷44m处)遇到落差约0.35m的断层,放炮员(已死亡)位于第29节溜子处,距断层处8.4m,放炮员附近有放炮器,放炮母线连接放炮器,放炮母线连接有雷管脚线,断层附近有黄泥炮泥;以断层为中心两侧34m以外支柱的背面有明显结焦现象,以上证据充分说明工作面断层处是煤尘爆炸的爆源。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,2
6、006年“223”煤尘爆炸事故剖析,三、事故原因,16层煤煤尘具有爆炸危险性,16108采煤工作面没有采取洒水防尘措施,造成煤尘堆积,放炮员在处理16108工作面上面 断层带底板岩石时,违章放炮引起煤尘爆炸。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,1、直接原因,三、事故原因,浮煤干燥,极易引发爆燃。16108采煤工作面放炮前未采取有效预防措施,放炮后未采取洒水降尘措施。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,2、间接原因,四、事故教训及体会,(1)安全管理混乱,井下放炮管理制度不落实,工作面放炮前没有撤离工作面作业人员,没有坚持“三人连锁”放炮制度;职工安全教育不到位,安监员没有尽到监督职责,
7、部分干部职工安全意识差,在作业过程中违章蛮干。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,1、教训,四、事故教训及体会,(2)枣庄市市中区粘土矿,作为煤矿工程施工承包单位,没有履行与联创公司签订的安全生产管理协议中的有关规定,综合防尘措施落实不到位,职工违章作业。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,1、教训,四、事故教训及体会,(1)认真吸取事故教训,举一反三,从思想上引起高度重视,查找根源,从管理上查找漏洞,切实摆正“安全第一”的位置,正确处理好安全与生产、安全与效益的关系。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,2、体会,四、事故教训及体会,(2)强化职工培训,加强煤矿安全生产法律法规的宣
8、传教育,特别是特种作业人员的培训,提高职工按章作业的自觉性。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,2、体会,四、事故教训及体会,(3)要逐级抓好责任落实,进一步细化、量化考核办法和细则,严格考核兑现。加大责任追究力度,取消包工队。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,2、体会,四、事故教训及体会,(4)必须加强放炮管理工作,严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”等各项放炮管理制度;严禁放明炮、糊炮等违章放炮行为,加强火工品管理。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,2、体会,四、事故教训及体会,(5)切实加强矿井综合防尘工作,实施煤体短壁注水,严格执行湿式打眼、放炮前后洒水降尘等综合防尘
9、措施,保证防尘设施的正常使用。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,2、体会,四、事故教训及体会,(6)加大现场监督管理力度,健全完善安全监察网络,配齐配好专职安监员,严厉查处职工的不安全行为和现场的不安全隐患,对于现场发现的事故隐患,及时查处落实整改。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,2、体会,五、防范措施,1、对“一通三防”采取齐抓共管、群防群治、综合治理的方针,明确各单位及管理人员责任,落实好齐抓共管责任制。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,五、防范措施,2、采掘工作面实施煤体短壁注水和放炮前后冲洗煤壁巷帮,采煤工作面内用高压软管敷设一路防尘水管,每节管子(不大于10米)留
10、1个三通阀门,用于洒水降尘和煤体短壁注水。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,五、防范措施,3、爆破人员必须由专职放炮员担任。严格执行“一炮三检”以及“三人联锁放炮”制度;加强放炮管理工作,严禁违章放炮。严禁放糊炮,炮眼封泥必须使用水炮泥,对无封泥、封泥不足的、不实的炮眼严禁爆破。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,五、防范措施,4、严格实行限员生产,采煤工作面不超过29人,掘进工作面不超过9人。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,五、防范措施,5、加强综合防尘管理,开展清洁型工作面创建活动,井下喷雾装置全部实现自动控制,提高降尘效果,奖罚分明,把各项安全措施落实到现场。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,五、防范措施,6、取消包工队,严格现场管理,安监员、管理人员跟班上下,杜绝管理盲区和漏洞。,2006年“223”煤尘爆炸事故剖析,枣庄联创实业有限责任公司,谢谢大家!,