湛江电厂获一等奖QC成果.ppt.ppt

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1、,电厂#5机组在2002年大修后,一直存在着氢系统漏氢量大的问题。大修前#4机组的日补氢量为3040立方米左右,而在大修后为80立方米以上,最大时日补氢量达到了120立方米。氢气是一种极易爆炸的气体,机组的外漏氢量过大时,在检修或运行工作中稍有不慎就会发生爆炸事件;补氢量的数值过大,对机组的经济运行也极其不利。因此,我们QC小组决定以此为研究的课题,开展QC活动。,选定了课题后,我们QC小组成员根据运行人员所提供的情况,到相关的地方收集了大量相关的信息,并在有关人员那里得到了一些具体的情况,如下表所示:,制图:林华春 2002年12月6日,120立方米,30立方米,目标可行性论证表,经过分析论

2、证后,我们得出了#4机氢系统漏氢大的为:,一、中分面密封胶条漏二、外圆密封胶条漏三、密封瓦座胶垫漏 四、压差调整不当,中分面密封胶条,中分面密封胶条头,二、外圆密封胶条漏,我们用测氢仪测量圆结合面螺栓时有报警声响,用扳手及手锤检查外圆螺栓时发现部分螺栓紧力不够,有个别螺栓有松驰现象。,密封瓦座胶垫,三、密封瓦座胶垫漏,四、压差调整不当。,经调查发现,密封油平衡站处有一压力表和集控室的数字显示值不相符,相差0.03Mpa,造致运行人员也认为压差为0.05Mpa是可行的,经讨论后,确定数值为0.02Mpa对减少漏氢有帮助。,根据要因,我们立即制定相应的对策,以便在机组停运之机进行对策的实施,下面为

3、对策表。,对 策 表,在制定了对策后,我们按对策表逐一组织了实施:,1、在发电机下部大端盖上搭好脚手架,用风动扳手均匀紧固螺栓一 圈。2、清理发电机上半大端盖外圆结合面,并涂上多功能密封胶。3、吊装发电机上半大端盖,并从中间向外紧法兰,使其密封胶条受力均匀。4、用小锤敲振所有螺母,检查螺栓紧力。,拆出密封瓦座胶垫,把胶垫清理干净。2、按照原来的胶垫孔穿好螺栓,并紧好到大端盖螺孔内。3、按正确的紧法兰顺序均匀紧好螺栓,橡胶垫一般要紧四次以上,并检查螺栓紧力。,1、更换原氢油压差就地压力表。2、原氢系统氢压比油压了0.05Mpa,经多方面协商后,共同确定氢油压值调为0.02Mpa,在发电机不进油的情况下减少了漏氢量。3、机组运行时就地调整差压调节阀,使氢油压差在0.02Mpa 左右。,效果二,120立方,20立方,30立方,这次QC小组的活动取得了很好的成果,我们将活动中取得的经验总结出来,并纳入了检修及运行规程:,谢谢大家,

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