循环流化床机组双两百达标排放改造与调整.ppt

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1、2,200MW循环流化床机组双两百达标排放改造与调整,神华亿利电厂 卓钢二一三年十二月,3,汇报目录:一、电厂基本概况二、双两百达标排放存在的问题三、改造工程四、优化调整五、效果评价六、下一步优化方向,4,一、电厂基本情况 1.锅炉概况超高压CFB锅炉,SG-690/13.7-M451型,无外置床,“U”型回料器前墙给煤、后墙返料、底部排渣,后墙安装三台蜗壳式高温绝热旋风分离器,设计效率99.5%,灰的循环倍率约30设计煤种Aar21.3%,Vdaf41.18%,Qnet15.65MJ/kg设计渣占总灰量40%,平均粒度500m;飞灰平均粒度30m,5,一、电厂基本情况2.环保设备及排放石灰石

2、系统设计为单套炉后返料器三路给入,最大出力9t/h。排放情况,6,二、双两百达标排放存在的问题 从当时运行情况看,在给料机最大出力情况下,SO2、NOX无法同时达到双两百目标,主要问题:1.锅炉床温高。锅炉80%负荷时,下部平均床温常超过950,局部最高点超过980,脱离最佳脱硫和低氮燃烧运行床温区间,造成石灰石利用率低,导致脱硫、脱硝效率低。2.炉膛中上部差压低,循环物料不足。取样分析飞灰中位径约为55.95m,远高于30m左右的设计值,部分烟气短路导致部分飞灰未经惯性分离捕捉而直接从缝隙中逃逸,导致循环物料不足。,7,二、双两百达标排放存在的问题 3.石灰石输送系统存在问题单套,可靠性不高

3、。入炉石灰石分布不均匀,炉后水平一分三设计有缺陷,实际各路支管出力不一。出力不足,实际燃用煤种含硫0.93%,高于设计煤种。4.为保证脱硫达标排放,电厂被迫采取高氧量运行方式,导致高负荷时NOx排放超过200mg/Nm3。5.灰库放灰过程中,调湿灰炸灰现象严重,外运困难。,8,三、改造工程 总体思路:采用炉内一体化耦合脱除的技术路线。通过对锅炉本体的改造,提高锅炉分离器效率,降低飞灰中位径,减少未反应完全石灰石逃逸,提高锅炉内外循环灰存量,同时达到降低锅炉运行床温效果,以提高炉内脱硫效率。改造石灰石输送系统,增大系统出力,实现多路、多点均匀给料,提高系统可靠性。解决脱硫问题后,通过优化调整等措

4、施,实现氮氧化物排放达标。,9,三、改造工程 1.锅炉本体改造第一步:分离器中心筒改造对原分离器中心筒型式、筒体厚度、材质、固定结构等进行改造,减少飞灰的逃逸。第二步:提升分离器效率 综合分析,确定最佳分离器运行参数,实施分离器效率提升改造,降低尾部烟道飞灰中位径。,10,三、改造工程改造效果飞灰粒径 每步改造后,在锅炉启动运行一周后同一负荷条件下对烟道飞灰进行取样,分析数据如下:单位:m,11,三、改造工程,改造前飞灰分布图,第一步改造后飞灰分布图 第二步改造后飞灰分布图,12,三、改造工程改造工况对比,13,三、改造工程改造效果数据分析(1)飞灰粒径数值及颗粒分布变化接近正态形状,分离器中

5、心筒改造有效解决了分离器烟气短路、大颗粒循环灰直接逃逸问题,分离器效率接近锅炉设计值。(2)进行分离器日提效改造后,飞灰中位直径下降明显,效果明显。(3)炉膛下部床温下降,中、上部差压增大,炉内存量循环物料增加。(4)下部床温、中部床温和分离器入口温度之间差值变小,有效提高炉膛内温度场均匀程度。,14,三、改造工程 2.炉内脱硫石灰石系统改造设计煤质 为避免今后煤种变化所带来的风险,煤种设计如下:,15,三、改造工程设计主要技术指标出口烟气SO2 浓度:200mg/Nm3保证脱硫效率:95.35%(燃用设计煤种、含自脱硫)97.17%(燃用校核煤种、含自脱硫)系统可用率:95%在锅炉稳定运行工

6、况下,石灰石给料自动投入率不低于95%,入炉石灰石计量误差小于5%石灰石耗量:设计煤种21.66t/h,校核煤种36.48t/h,16,三、改造工程设计方案重新布置石灰石粉输送系统,变为两套独立系统,满足系统出力和稳定性。对每套系统给入点进行分类设计和完善。对现有粉库进行完善,增加必要的气化加热系统以及对部分监测设备进行更换。对粉库下料口进行改造,满足双套运行要求。对输送气源进行改造,满足双套运行压缩空气用量。,17,四、优化调整 1.降低NOx燃烧优化试验上下二次风不同开度不同氧量不同一次流化风量 结论:保证SO2条件下,调整二次风门开度,NOX降低约20mg/Nm3关键是保证炉膛宽度方向氧

7、均匀性关小下二次风与减少一次风量效果相似,程度略小调整氧量,降低SO2与NOX效果相冲突提高一次流化风量可以有效提高脱硫效率;降低一次流化风量有利于减少氮氧化物的排放。,18,四、优化调整 2.脱硫改造后调试及优化单套与双套给料口均匀性对比不同给料口 结论:两套在曲线平稳、石灰石耗量上优于单套给料均匀性优于原有单套运行方式,且分配均匀不同给料口效果不同,与炉内布置形式及炉内结构等有一定关系,19,五、效果评价机组各负荷段均可实现SO2和NOX双200g/Nm3达标。石灰石输送系统长期稳定运行,投运率超过95%。炉内脱硫投资远低于新建炉外湿法烟气脱硫,运行成本低0.5分/kWh以上。炉内脱硝不需

8、要初投资,相比新增SNCR,折合全年降低运行成本约为0.1分/kWh。灰库放灰时炸灰现象有效缓解。,20,五、改造调试结论,21,五、改造调试结论,炉后系统,炉前系统,22,五、改造调试结论,双200目标线(24小时数据),NOx排放曲线(绿色),SO2排放曲线(红色),80%负荷线,23,五、改造调试结论,从以上可以看出:Ca/S摩尔比随锅炉床温的升高而显著增加。因此,如何进一步降低锅炉床温是降低Ca/S摩尔比、提高石灰石利用率的关键因素之一。,24,六、下一步优化方向目标:高负荷条件下 Ca/S摩尔比2.02.5方向:降低床温,880提高炉内循环灰浓度控制石灰石粒径,减少逃逸,25,汇报完毕,敬请指导!,

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