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1、选矿部维修车间电气技术管理总结选矿部维修车间电气技术管理总结自XX年x月选矿事业部维修车间成立至今,电气技术管理工作主要有以下几方面:一、电气设备管理方面以服务750万吨选厂生产和确保设备安全运行为主线,认真落实设备管理制度,加大设备综合管理和现场监督检查,促进合理使用和科学维护修理,做好设备更新改造工作,提高设备完好率和利用率,实现设备安全运行,推动设备管理和服务水平不断进步。使主要设备完好率达到95%以上;主要设备利用率达到85%以上;设备大修计划完成率达到100%;电费支出、维修费用控制在公司下达的指标之内。二、电气技术改造方面自750万吨选矿厂试生产以来,进行了多项电气技术改造,比如:
2、破碎机挤满腔给料改造,解决了产品粒度不均、破碎机过负荷等问题;破碎机与其给矿皮带启停连锁改造,解决了破碎机偷停后其给矿皮带不停导致物料堆积的问题;各车间厂房照明改造,解决了因照度不足影响正常生产和作业人员安全的问题;除尘系统各排污池自动化控制改造,解决了排污池淹池子以及岗位工粗心大意带来的许多问题;60万吨尾矿库回水泵配电柜改造,有效地保证了60万吨尾矿库的正常回水;高压后台实时监控改造,可以准确的发现高压设备出现的异常情况,从而进行及时的处理;等等。三、电气技术培训方面通过组织从事电气专业的技术员和电工到厂家培训学习以及举办变频器和PLC技术讲座,使以上人员对选厂重点设备有了更加全面的掌握,
3、对选厂使用的变频器和PLC的工作原理有了更加深入的了解,同时还使培训人员掌握了变频器常见故障的判断与处理方法。通过培训极大激发了电气技术员和电工的学习热情,在全厂范围内掀起了全员学习的良好风气。四、XX年的工作要点;1、继续抓好选矿部电气设备日常运行维护及备件管理。2、通过教育引导,增强全员技术创新意识,建立鼓励技术创新的激励机制,为全体员工构建技术创新的平台。3、充分发挥设备例会的作用,使之成为发现问题解决问题的平台。定期开展技术培训学习,提高专业技术人才队伍的整体水平。 维修电工技术工作总结 4200字 如反接制动时电动机不能制动停转,就可能是胶木摆杆断裂。检修时应予以更换。常用低压电器种
4、类很多,以上是几种有代表性的又是最常用的电气故障的一些方法及其要领,触类旁通,对其它电器的检修具有一定的共性。二、常用传感器故障的几个故障判断1、压力变送器/压力传感器常见故障分析压力上去,变送器输无输出:此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式,如接线无误再检查电源,如电源正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。出现这种情况的其他原因还可能是仪表损坏。加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的,在我的工作中碰
5、到过几次。一般是因为密封圈规格原因太软或太厚,传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力是很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接查看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。变送器输出信号不稳,信号不稳的原因有以下几种 1、压力源本身是一个不稳定的压力或传感器接线不牢; 2、仪表或压力传感器抗干扰能力不强或传感器本身振动很厉害; 3、传感器故障。变送器接电无输出,可能的原因有: 1、接错线仪表和传感器都检查 2、导线本身
6、的断路或短路 3、电源无输出或电源不匹配 4、仪表损坏或仪表不匹配 5、传感器损坏 2、接近开关/转速传感器工作原理常见故障分析 电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由 LC 高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体。接近开关/转速传感器常见故障分析 1、接错线仪表和传感器都检查,电源输入线与信号输出线接反极易烧损传感器,接线要非常注意。 2、导线本身的断路或
7、短路,工作中经常发生信号线断线和短路现象。要引起注意。 3、电源无输出或电源不匹配,常发生在仪表损坏和仪表不匹配时。 4、传感器损坏,正常损坏不多主要是接线错误造成和超长时间工作老化造成。三、常用内燃机车试验台的故障及原因分析 1、常用试验台的故障及原因: 、内燃机车喷油器试验台常见故障和原因:、压力打不上来主要原因有,压力管系及储能缸漏油、 、单向液控阀的出油阀漏油和换向电磁阀不动作; 机械式压力表不回零主要原因有,手动泄压阀不泄压、压力表缓冲阀安装过紧、压力表接头安装抗劲;、液晶屏数显压力没有主要原因有,单板机本身故障无信号输出或无压力传感器电源输出、压力传感器损坏、压力传感器信号线断路或
8、短路。 、内燃机车 ZJ-7 制动机试验台常见故障和原因:、作用风缸不保压主要原因有,风管系漏风、作用风缸排水堵漏风、电磁阀关闭不严漏风;、作用、均衡等压力不降反升主要原因有,排风分配的两位三通电磁阀有反卡现象;、数显压力表计时数显表显示异常和不计时主要原因有:、由于压力传感器到数显表距离长数据信号线中间有接头,长时间使用接头氧化接触不良;、数显表本身损坏无输出电源;、不计时的原因有平板按钮接触不良;数据线断路或短路;仪表本身损坏。 、内燃机车综合电器(沙尔特宝)试验台常见故障和原因:、直流电压输出调压不来主要原因有自藕调压器碳刷磨损接触不良;三相镇流元件击穿致使保险丝烧损;、电压、电流档输出
9、分不开来主要原因是分档组合开关触头磨损或烧损。、接触电阻测量不准主要原因有,测量用鳄鱼夹及接线损坏;毫欧表测量过线圈致使表内电子电路烧损。四、本人制作的试验台实例:内燃机车空气干燥器电子控制盒及电磁阀联合试验台 内燃机车空气干燥器是为东风 4-7 系列机车制动机用风干燥除水的一套设施,它有两个干燥塔轮换一个工作一个再生,它们轮换工作是靠空气干燥器电子控制盒及电磁阀控制完成的,如果控制盒故障会造成两个工作塔不会轮换工作,其后果是一个工作塔永远工作另一个永远不工作,致使工作塔的干燥剂失效坏死给机车制动机带来安全隐患,频繁更换干燥剂也是一笔不小的经济损失。所以为保证上车的空气干燥器电子控制盒及电磁阀
10、可靠我们制作了内燃机车空气干燥器电子控制盒及电磁阀联合试验台其工作原理框图如下: 塔 计时 控 制检测 故 障 交 被 被测塔 计 时 直 测 电磁阀 检 测 电 电 及 控 源 子 被测塔 制 盒 电磁阀 塔 计时 控 制检测 本台通过模拟内燃机车电源环境,来测试内燃机车干燥器电子控制盒是否按设计规定时间,正常转换控制两个电磁阀的通断。以判断那一个塔(电磁阀)不能正常转换和是否能按规定时间转换。为检修内燃机车干燥器电子控制盒提供依据,方便机车检修工作。 本台自 XX年设计制作成功使用至今已有 7年多了,产生了很大的直接的和间接的经济。还有由于内燃机车干燥器优良率的提高,对内燃机车制动机保护所
11、产生的无法估算的社会和经济效益。本人为此深感自豪。 本人 xx年参加工作一直干维修电工,xx年段内燃转型 xx年开始干内燃非标工作(电器)以来,先后参加了近百台内燃机车工装试验台电器验收、技术标准的制定和操作规程的编制工作及参与多台试验台的电路设计制作工作。随着铁路改革发展的深化,这几年段电力机车新机型的不断运用更换,新增了许多新设备,运用了许多新技术,深感我们的知识已不能满足设备维修工作的需要,变频技术的运用、试验台计算机应用、机电一体化知识运用等,都迫使我们要转变观念,不断更新知识,加强学习,以适应发展的 、 、需要。要 “用眼”“用脑、用心”“动手”勤奋去学、去钻,进一步提高自己的综合技术素质,为段的安全生产发挥更大作用。以上为本人的工作总结。 第4页 共 4页