国标转炉大面自流补炉料的研究及应用.doc

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1、转炉大面自流补炉料的研究及应用房思坤 陶金波陈巧飞 济南钢铁集团新事业有限公司,山东济南,250101摘要本文调查分析了济钢一炼钢25吨转炉(扩容至42吨)炉衬损坏原因,提出了转炉大面自流补炉 料的技术性能要求,主要研究了转炉大面自流补炉料所用原材料、结合剂系统、流化剂系统的作用机理, 研制挑选最佳配方,并介绍了工业试验情况关冀词转炉j补炉料,修扩自声结合剂,流化剂,耐火度1前言转炉炉龄是标志炼钢水平的重要指标之一,目前发达国家的转炉炉龄一般在20000炉以上;济南钢铁 集团第一炼钢厂,现有25吨(扩容)转炉3座,平均寿命10000炉,要想达到国际先进水平,显然存在 很大差距。现用油砂加溅渣补

2、炉工艺,虽然较以前的油砂加喷补补炉工艺有很大进步,但是随着转炉冶炼 强度的提高和节奏的加快,油砂耐冲刷,耐侵蚀的性能与溅渣工艺不匹配,溅渣层会随油砂的脱落而脱落, 影响了炉衬寿命,因此开发一种和溅渣工艺相匹配,高强度,耐冲刷,耐侵蚀,快速烧结,自流平的补炉 料,意义很大。针对上述问题和要求,根据转炉的操作条件,同时考虑钢厂对耐火材料的成本要求,我们 研究开发了适合目前转炉炼钢用的转炉大面tl流补炉料(简称大面料)。通过在25吨转炉上试验和推广使用后,大面料与油砂相比表现出如下优点:具有快速自流,烧结时 间短,凝固快,粘结强度高,耐冲刷,耐化学侵蚀的特性。为钢厂创造了可观的经济效益,也具有明显的

3、 社会效益。2炉衬损坏原因分析及对炉衬补炉用耐火材料的技术性能要求21炉衬损坏原墨分析 (1)加废钢和兑铁水时对炉衬的冲刷,和机械磨损。 (2)钢液和炉渣的搅动及炉气的冲刷。 (3)炉渣对炉村的化学侵蚀: 转炉炉衬要交替经受化学侵蚀的两个阶段:(1)前期酸性熔渣的侵蚀阶段。该阶段主要是由于sioz的侵蚀作用,低熔点硅酸盐入侵后向耐火材料的内部迁移,破坏基质,形成脱碳层,反应如下:3MgO+CaO+2Si023CaOMgO2Sioz(1575) MgO+CaO+Si02 一CaOMgoSi02(1495C) MgO+2CaO+Si022 CaOMgOSiOz0458)MgO+CaO+2Si02一

4、CaO。Mgo2Si02(1391、 氧化铁随后入侵,炭紊骨架被破坏,耐火材料被层层冲刷掉。 FeO+CCo f+Fe(2)末期碱性熔渣的侵蚀阶段。该阶段主要是高温下氧化铁的侵蚀作用,FeO与cao反应形成低熔点 的铁酸盐,使耐火材料受到严重侵蚀。22根据转炉的冶炼工艺特点和要求,大面料必须具备如下特点: (1)高温流动性好;(2)硬化时间短:(3)粘接强度高;(4)耐冲刷性能高;(5)耐化学侵蚀性能强。3研制与应用31原料(1)电熔镁砂骨料技术要求衰I 电熔镁砂的化学组成()1名称灼减氧化美 氧化硅 氧化钙 三氧化二铁三氧化二铝l电熔镁砂020 9610 099107049 025电熔镁砂颗

5、粒级配:5-3ram 28-30,1-3ram 30-35,1-009ram 1820,小于009lIlm 1825。(2)复合结合剂技术要求: 沥青技术要求:粉状,(150 mm60 toni放置于镁碳砖 上,将粉状大面料倒入模具摊平,脱模,用秒表测自流平时间和烧结时闯,当无挥发份时,用金属棒敲打 镁碳砖背面定性观察粘接强度。6产品的生产61生产工艺流程原料一计量一配料一混料一计量一装袋一入库。62主要技术要求:621配料 配料前应由技监科先校对衡器,严格检查所有原料是否符合要求。不准使用不符合质量要求的原料。 按配方严格执行,允许误差:骨料不大于o5,粉料不大于O2,外加剂应使用高精度的台

6、称或天平称量。622混料 加料顺序:沥青+韦蝴旨+流化剂一预混+镁砂料+SiC微粉一搅拌一放料。 混料要求:严格加料顺序和混料时间,预混10分钟,搅拌20分钟。每次出料前应进行检查,符合要求方可出料。每班混料结束,必须把机内存料清干净,做好记录。确保安全生产,保障人生安全,对电器机械加强维护保养,使其保持良好的工作状态。7工业试验及应用71工艺条件 A转炉公称吨位:25吨(扩容):熔池有效容积:263m3;熔池直径2640mm。 B转炉平均出钢量:425吨f炉。c冶炼钢种:以低碳钢及低合金钢为主。转炉终点碳含量控制007-012;平均出钢温度约1648,冶炼过程平稳。 D原补炉制度:油砂12日

7、电,次,平均补炉周期555炉瞅,烧结时间一45min,使用煤气帮助提温。 E试验补炉制度:自流朴炉料用量:08吨炉,烧结时间40分钟,使用煤气帮助保温,平均补炉周期120炉欣;补炉第一炉装铁时,炉子摇至炉子中心线偏离垂直线角度30度,以减少铁水冲击硬化面,保证补炉成功;吹炼过程早化渣、化好渣,防止返干、喷溅。提高一次命中率,减少拉后吹。72试验方案在D1繁炉使用大面料,对补炉情况进行跟踪、观察、记录与原补炉料(油砂)进行对比分析,总结效果。73试验情况大面料总计试验使用10次,情况见表3。表4大面料工业试验原始记录补炉问 补炉料剩余序号炉号流动性 烧结性 备注烧结时间 隔(炉) (观察)113

8、083 92良好良好约1440min2 13174119 良好良好约1640min3 13292178 良好良好约16中间垫补1次40min4 1-3469114 良好良好约1640rain5 1358292 良好良好约1440rain6】-3673208 良好良好约16中间iqll,1次 40mn7 1-3880129 良好良好约l6中间垫补1次40rain8 14008 143良好良好约16中间垫补1次40min9 1-4150 8l良好良好约1440min10 1423096 良好良好约1440min平均 1252良好良好约1540min74试验分析大面料流动性良好,倒人炉内后即均匀铺展

9、;烧结性良好,烧结时间较短,平均40分钟,在补炉时 间内全部嚣睢;耐冲刷性较好,装铁时没发生脱落现象;耐侵蚀性较好,以1-3292、1-3673、1-3880、1-4008 等炉次补炉情况来看,使用寿命超过120炉后补炉料仍有剩余,能达到技术要求。75效益分析A直接效益 降低耐火材料消耗13元,吨钢,年节省补炉料消耗325万元,年增产钢386万吨。B问接效益使用大面料,减缓了炉衬侵蚀,提高了转炉炉龄,减少了补炉料对钢水的污染。C试验期间现场存在的问题 由于D,傺炉主要供应3#、辅板坯钢水,出钢温度相对较低一些,相对减轻了大面料侵蚀程度。 在炉衬有凹坑时,补炉料在此部位较厚,冶炼中有局部表层脱落

10、现象。76试验结论(1)转炉大面自流补炉料流动性良好,易烧结,耐侵蚀,使用技术性能达到要求,补炉质量优于油砂,使用次数平均1252次。 (2)使用转炉大面自流补炉料有利于减少补炉次数,节省补炉耐材消耗,降低成本13 Yr吨钢,年节省资金325万元,年增加钢产量3857954吨钢。(3)使用转炉大面自流补炉料,有利于延长炉衬使用寿命,提高炉龄,提高钢水纯净度。8结语1、转炉大面自流补炉料流动性良好,易烧结,耐冲刷,耐侵蚀,使用技术性能达到要求,补炉质量 优于油砂。烧结时间小于等于40分钟,平均使用寿命超过1252次。该产品的使用优化了补炉工艺,降低 耐火材料消耗13元,吨钢,年增产钢386万吨。2、使用转炉大面自流补炉料,有利于延长炉衬使用寿命,提高炉龄,提高钢水的纯净度,有效增加钢水的流动性。转炉大面自流补炉料可完全替代目前炼钢厂使用的油砂,做为补炉专用产品。3、该项目主要技术性能指标居国内先进水平。

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