QCC改善案例(超经典) (1).ppt

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1、降低PP粒子卸货时间,十堰伟世通营业部:李昌群2010年3月10日,2010一季度QC课题改善报告-,【1】,【2】,报告目录,一.选题理由,二.小组介绍,三.目标设定,四.活动计划,五.现状把握,六.原因分析,七.要因确认,八.对策制定及实施,九.效果确认,十.标 准 化,十一.总结及下一步计划,【3】,一、选题理由,1.F3000新项目上量,人工卸货 已不能满足正常生产,3.人工卸货,存在严重的安全隐患,2.人工卸货,造成 士气低落人员流失率高,4.人工卸货,成本过高,改善已刻不容缓。,【4】,一、选题理由,伟世通在2月份将新产品F3000仪表板在十堰生产、组装,1月份已开始采购新产品原材

2、料(PP粒子)。为满足陕汽追加的10000辆份的产量,预计3月份F3000项目每日库存将高达100吨。满足客户需求及降低我司成本与安全风险,改变现在PP粒子的包装方式,【5】,二、小组介绍,1.小组名称:4.小组成员介绍:“群力”改善小组 不断进取,群策群力!2.成立时间:2009年1月3.活动时间:2009年12月1日 2010年2月20日,【6】,三、目标设定,综合库卸货效率,目标:根据下季度伟世通预估18吨/天的产量,PP粒子卸货效率只有在0.5小时/人吨,才能满足客户产能扩张需求,同时成本最小化,达成部门利润指标,PP粒子有3人进行其卸车业务;正常情况下且一次到货量小于15T时,平均0

3、.73H/人*吨;据伟世通产量预估F3000上量后下季度仅PP粒子一项平均到货将高达18吨;如何保证高产对应?,0.5小时/人*吨,0.73小时/人*吨,【7】,四、活动计划,【8】,五、现状把握 人工卸货调查,PP粒子到货后,由我公司人员将车上散包装PP粒子倒装至伟世通提供的铁质托盘中。,大吨位多频次的到货,使得员工劳动强度高以及卸货不及时造成供应商向主机厂投诉,在倒运过程中存在严重的安全隐患,累!,【9】,六、要因分析,PP粒子卸货时间长,料,设备不够用,士气低落,机,人,法,通过因果图分析找到两条主要原因:1.供应商的包装方式;2.无规律到货;3.人员劳动强度大;4.人工卸货,无规律作业

4、,作业人员少,劳动强度大,托盘少,散装,作业方式,人工卸货,【10】,七、要因确认,通过要因分析,最终确定:“人工卸货、供应商的包装方式”是影响PP粒子卸货效率的主要因素,八、对策制定及实施-1,Team work!,八、对策制定及实施-2,【12】,九、效果确认-1目标达成情况,0.73小时/人吨,0.3小时/人吨,【13】,PP粒子由原来的散装到货变更为托盘到货,可用叉车卸货,极大的减少了卸货时间;每托盘定量为1T,降低了仓管在收货过程中清点货物的时间;叉车卸货,极大降低了员工劳动强度。,九、效果确认-2流程简化,【14】,【15】,九、效果确认-3经济效益,、无形效益,、有形效益,1.包

5、装方式变更后由叉车作业,减少了1.5个搬运工,每月可减少支出1.5*1300=1950;2.工人加班时间减少,每月可减少加班费用支出:每人每天加班时间减少2小时:4*2*3*22=528元3.叉车作业,叉车每天将多消耗6L柴油,每年支出:6.5*6*26*12=121684.各项费用共计降低:1950*14+528*12-12168=21468元/年,改善后人均卸货效率为0.3小时/人*吨,改善前人均卸货效率为0.73小时/人*吨,改善前,改善后,效益,1.本次改善活动涉及到综合库工作人员,共同参与,出谋划策,增加团队凝聚力。2.由叉车作业,我司员工不用登高、上车作业,消除了安全隐患;3.供应

6、商到货自带托盘、缠绕膜,缓解我司在高产月托盘紧张问题;4.劳动强度降低,降低了人员流失率;5.将带缠绕膜的货物堆垛码放提高库房的空间利用率;6.主机厂高产平稳过渡,得到客户的一致好评!,【16】,十、标准化,卸货(颗粒)作业及标准作业书已完成编制修订。,【17】,十一、总结及下一步打算,1.本次改善活动在全员共同努力下达成了预期目标。通过与各个部门协调改变包装方式提高卸货效率。2.本次改善活动,得到了东风伟世通物流仓储室的大力支持与帮助,通过这次活动加强了部门与主机厂的协作关系,得到伟世通的赞誉!,1.叉车油耗略有升高。,改善小组拟将 提高账实相符率 做为下一步活动目标。,1)本次活动总结:改善成果,2)本次活动总结:不足之处,3)下一步活动计划:,【18】,报告完毕敬请指正,

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