炮渣石试验段施工总结.doc

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1、京石二通道(大苑村-市界段)高速公路工程第四标段K10+200 K10+385.4炮渣石填筑试验段总结报告京石二通道(大苑村市界段)高速公路工程第四标段道路段K10+200K10+400处为大坑,坑深大于8.5m;K7+500K7+560为鱼塘。为保证道路施工质量,大坑需做特殊处理。大坑路基范围内换填炮渣石至高程42m,然后回头砂砾至地平;鱼塘炮渣石处理1.5m。炮渣石按40cm一层进行回填。为确保工程顺利进行,避免盲目施工给工程造成不必要的损失,我项目部决定在K10+200K10+385.4段(长185.4m)作为炮渣石填筑试验段,试验段平均填筑炮渣石高度为4m,平均宽度38m。试验段采用压

2、实沉降差法作为检验标准,通过试验段施工,获得与施工有关的技术数据,以便指导和控制后续施工。一、施工准备在拟定的试验路段上,按照要求清除表土30cm,然后进行填前碾压、检测压实度,经监理工程师检测合格后,由项目部测量人员进行施工放样,定出中、边桩,洒出白灰线,同时测量填前碾压高程。拟用在试验段的施工机械设备如下:自卸车20台,装载机2台,挖掘机3台,推土机1台,22t振动压路机1台。二、试验段施工炮渣石每层填筑厚度40cm,自卸车运输至施工现场后由专人指挥卸料,由推土机按照拟定的厚度摊铺、整平,然后用压路机进行碾压,炮渣石的碾压采用22t振动压路机进行碾压,作业时速度控制在 3km/h,碾压从路

3、基边缘向路基中间进行,轮迹重叠1/3轮。根据公路路基施工技术规范相关要求,此试验段所确定的沉降差指标作为以后检测压实质量的依据。首先用22t振动压路机静压一遍,布好点后用水准仪测量测点高程,并做好记录。待22t振动压路机振动碾压5遍后,在布点位置重新测量测点高程,并做好记录,与前次测量结果相比计算出沉降差。与上述方法类似,分别计算出振动碾压10遍、12遍、13遍、14遍后的沉降差。按照此方法,直至碾压无明显轮迹(沉降差无明显变化)时为止,可认为填筑层碾压密实。以K10+200K10+385.4段第一层炮渣石填筑作为试验段进行第一次数据采集,炮渣石松铺系数暂定为1.15。炮渣石虚铺厚度为46cm

4、,在K10+210、K10+230、K10+255、K10+275、 K10+300 、K10+325六个断面各选取3点作为沉降观测点,振动碾压5遍后,测得沉降差分别为30mm、31mm、29mm、31mm、34mm、35mm、30mm、32mm、29mm、31mm、31mm、30mm、31mm、30mm、30mm、29mm、33mm、35mm,平均沉降差31mm;振动碾压10遍后,测得沉降差分别为22mm、24mm、20mm、19mm、18mm、19mm、20mm、21mm、19mm、21mm、23mm、25mm、22mm、24mm、25mm、19mm、20mm、18mm,平均沉降差21mm

5、;振动碾压12遍后,测得沉降差分别为8mm、6mm、5mm、8mm、9mm、7mm、7mm、8mm、6mm、8mm、7mm、5mm、9mm、5mm、5mm、7mm、8mm、5mm,平均沉降差7mm,振动碾压13遍后,测得沉降差分别为3mm、2mm、3mm、3mm、2mm、1mm、2mm、2mm、3mm、2mm、2mm、2mm、3mm、2mm、2mm、3mm、2mm、3mm,平均沉降差2mm,且碾压13遍后,已无明显轮迹(沉降差无明显变化)。共计沉降差为61mm,计算得松铺系数为460/(460-61)=1.153。以K10+200K10+385.4段第二层炮渣石填筑作为试验段进行第二次数据采集

6、,炮渣石松铺系数暂定为1.15。炮渣石虚铺厚度为46cm,在K10+220、K10+250、K10+270、K10+290、 K10+310 、K10+330六个断面各选取3点作为沉降观测点,振动碾压5遍后,测得沉降差分别为33mm、30mm、33mm、31mm、29mm、32mm、28mm、31mm、28mm、27mm、33mm、34mm、32mm、27mm、33mm、28mm、30mm、30mm,平均沉降差31mm;振动碾压10遍后,测得沉降差分别为21mm、18mm、20mm、22mm、21mm、21mm、19mm、18mm、22mm、19mm、22mm、22mm、22mm、19mm、2

7、0mm、19mm、21mm、19mm,平均沉降差20mm;振动碾压12遍后,测得沉降差分别为8mm、7mm、5mm、6mm、8mm、9mm、8mm、7mm、6mm、7mm、5mm、7mm、6mm、6mm、7mm、9mm、7mm、5mm,平均沉降差7mm,振动碾压13遍后,测得沉降差分别为2mm、1mm、3mm、3mm、2mm、3mm、2mm、2mm、2mm、3mm、2mm、3mm、2mm、2mm、3mm、3mm、2mm、2mm,平均沉降差2mm,且碾压13遍后,已无明显轮迹(沉降差无明显变化)。共计沉降差为60mm,计算得松铺系数为460/(460-60)=1.15。以K10+200K10+3

8、85.4段第三层炮渣石填筑作为试验段进行第三次数据采集,炮渣石松铺系数暂定为1.15。炮渣石虚铺厚度为46cm,在K10+225、K10+260、K10+280、K10+295、 K10+315 、K10+335六个断面各选取3点作为沉降观测点,振动碾压5遍后,测得沉降差分别为34mm、32mm、27mm、30mm、27mm、32mm、33mm、27mm、31mm、33mm、29mm、32mm、34mm、33mm、32mm、28mm、29mm、27mm,平均沉降差31mm;振动碾压10遍后,测得沉降差分别为22mm、21mm、17mm、16mm、19mm、21mm、21mm、20mm、22mm

9、、20mm、21mm、17mm、23mm、19mm、21mm、22mm、17mm、20mm,平均沉降差20mm;振动碾压12遍后,测得沉降差分别为9mm、8mm、6mm、5mm、8mm、8mm、6mm、7mm、7mm、7mm、5mm、6mm、7mm、6mm、8mm、8mm、6mm、5mm,平均沉降差7mm,振动碾压13遍后,测得沉降差分别为2mm、2mm、1mm、3mm、2mm、3mm、3mm、2mm、3mm、2mm、1mm、3mm、3mm、2mm、2mm、3mm、3mm、3mm,平均沉降差2mm,且碾压13遍后,已无明显轮迹(沉降差无明显变化)。共计沉降差为61mm,计算得松铺系数为460/

10、(460-60)=1.15。数据总结如下表:试验次数沉降值(mm)松铺系数碾压5遍碾压10遍碾压12遍碾压13遍第一次3121721.153第二次3120721.15第三次3120721.15平均值3120721.151三、技术总结 1.试验段技术参数计算与分析通过对试验结果的分析,炮渣石填筑碾压13遍后,已无明显轮迹,满足规范要求,碾压5遍后沉降为31mm,碾压10遍后沉降为20mm,碾压12遍后沉降为7mm,碾压13遍后沉降为2mm,松铺系数为1.151,标准沉降差为3mm。2.试验段施工总结(1)试验段时间本次试验段施工从2012年7月20日至2012年7月21日,历时2天,第一层为7月

11、20日,第二层为7月20日,第三层为7月21日。(2)施工工艺测量放样运输摊平静压1遍,振动碾压13遍成型进行下一层施工。(3)机械设备组合炮渣石填筑采用自卸车运输,挖掘机初平,推土机整平,22t振动压路机碾压成型。(4)松铺系数根据试验段施工结果进行统计分析,炮渣石填筑松铺系数为1.151。(5)碾压方式及碾压遍数根据试验段施工结果进行统计分析,炮渣石填筑采用1台22t振动压路机进行碾压。1、22t振动式压路机静压1遍,时速控制在3km/h,碾压时重叠40cm; 2、22t振动式压路机振动碾压13遍,时速控制在2.6km/h,碾压时重叠40cm。即可达到设计及规范要求,且表面平整无轮迹。通过本次试验段施工及总结,认为采用此方案可作为炮渣石填筑施工的施工和检验依据。

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