特种设备公司QC活动集合管拔口装置的研制QC活动成果发布.ppt

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1、集合管拔口装置的研制,发布人 李文军洛阳双瑞特种装备有限公司乒乓QC小组,乒乓QC小组来自于洛阳双瑞特种装备有限公司,是由管理、技术、技工等人员组成的一个敢于打硬仗的团队。其指导思想是发扬国家乒乓球队的精神:勇于拼搏勇于创新。“只要思想不滑坡,办法总比困难多”是我们的信念。,洛阳双瑞特装,洛阳牡丹花,世界乒乓球冠军,洛阳新区夜景,一、小组概况,制表:黑鹏辉日期2009.11.5,制表:黑鹏辉 日期:2009.11.5,二、课题选择,1、集合管介绍,请看图1,集合管是由筒体、法兰以及筒体翻边支口等组成。筒体材质为1.25Cr0.5Mo 钢。,制图:李文军 日期:2009.11.8,二、课题选择,

2、2、现状介绍:我公司拔口现状是筒体上一般为1个或几个开孔。通常用千斤顶驱动模具完成拔口作业,1个孔拔口时间大约30分钟。,制图:李文军 日期:2009.11.11,二、课题选择,3、缺点:用千斤顶驱动拔口,人必须靠近千斤顶,对于长筒体拔口,人需钻进筒体内操作,由于作业时拔口处加热温度高达1000 多度,人无法承受如此高温,所以对于集合管拔口人无法手工操作千斤顶。人工操作千斤顶,费时费力,效率低下,不利于大批量生产。,这种千斤顶拔口方法不是很好嘛?,非也!,二、课题选择,肯定会有的!,那么,有没有办法改变这种现状呢?,二、课题选择,那么,用什么机械设备实现呢?,集合管拔口装置的研制,三、设定目标

3、,设定目标:拔口效率高、省时省力。,目标值:1个孔拔口时间不超过20分钟。,目标可行性分析,技术优势,小组成员老中青搭配,文化程度高,经验丰富,具有良好的分析和解决问题的能力。,目标一定能够实现!,制图:黑鹏辉 日期:2009.12.2,三、设定目标,产品结构特点,集合管筒体材质为铬钼钢,筒体壁较厚,筒体刚度好,不宜产生变形,筒体内壁可以放入机械装置。,公司领导高度重视,公司生产总经理亲自安排有关人员配合研制该装置。,图4 目标可行性分析图,四、提出方案确定最佳方案,(1)小组成员通过网上及图书馆查询,均未找到理想的拔口装置。(2)小组成员只好结合公司现有装备情况,采用头脑风暴法,提 出几套方

4、案,用亲和图归纳如下,请看图5。,1、对策方案的提出,四、提出方案确定最佳方案,集合管拔口成形装置,行吊车拔口,用车间行吊车拔口,行吊车可实现前后、左右、上下运动。,利用行吊车,投资少。,行吊车吊钩拉住模具上移,实现拔口。,油压机拔口,用公司现有1000吨油压机拔口。,行吊车可实现前后、左右、上下运动。,用现有油压机,会影响其它产品生产,成本高。,油压机的上下运动,带动模具移动,实现拔口。,专用装置拔口,设计一个小车放入集合管筒体内,实现前后移动。,油缸放在小车内,油缸活塞可实现上下运动。,模具放在活塞顶部与活塞一起上下运动,实现拔口。,铁丝绳拉住小车,手拉铁丝实现小车远距离前后移动控制。,拔

5、口模具,拔口模具的形状设计,拔口模具材料的选择,拔口模具尺寸的确定,拔口模具表面粗糙度的要求。,运用PDPA方法,多做几手准备。,拔口成形效果应经实践验证,要多向领导汇报,得到领导的支持,把事情做得更完美。,申报专利,保护我们的知识产权。,吊钩弹性大,安全性差差。,对各套方案进行分析论证,要不断改进模具,使拔口效果更好。,制图:李凯 日期:2009.12.18,图5 集合管拔口成形亲和图,四、提出方案确定最佳方案,由亲和图,我们制定出3套拔口方案,如树图。,制图:李凯 日期:2009.12.20,集合管筒体拔口方案,方案1:行吊车拔口,方案2:油压机拔口,方案3:专用装置拔口,图6 对策方案树

6、图,四、提出方案确定最佳方案,方案1分析:行吊车拔口,是借助行吊车的上下运动,吊钩拉住模具上移,从而达到拔口之目的。特点:需要人钻进筒体内固定模具,操作麻烦,效率低。易引起筒体椭圆变形。,2、各对策方案的可行性分析,制图:李文军 日期:2010.1.3,图7 行吊车拔口示意图,四、提出方案确定最佳方案,方案2分析:油压机拔口,原理是借助油压机的上下运动,油压机拉住模具上移,实现拔口。特点:需要专用的油压机,费用高;需要人钻进筒体内固定模具,麻烦,效率低;易引起筒体椭圆变形。,制图:李文军 日期:2010.1.5,图8 油压机拔口示意图,四、提出方案确定最佳方案,方案3分析:专用拔口装置,原理是

7、设计一套液压系统,通过电钮控制液压泵,泵把油通过管路输入油缸内,油缸活塞推动模具移动,进而完成拔口作业。特点:设备费用低,模具固定简单,效率高,安全性高。,制图:李文军 日期:2010.1.6,图9 专用拔口装置油缸拔口示意图,那么,那个是最佳方案呢?,请看3套方案分析评价表,四、提出方案确定最佳方案,方案分析评估,四、提出方案确定最佳方案,表1 对策方案可行性分析评价表,制表:李凯 日期:2010.1.11,方案分析评估,制表:李凯 日期:2010.1.11,五、制定对策表,如表2所示。,策划:李文军 制表:李凯 日期:2010.1.13,表2 对策计划表,五、制定对策表,对策流程图,策划:

8、李文军 制图:李凯 日期:2010.1.13,技术准备,确定设计内容,装置方案分析,装置最佳方案设计,试验,改进,组装调试,存在问题,装置制作,产品应用,N,Y,图10 对策流程图,六、对策实施,制图:李文军 日期:2010.1.22,(一)、专用拔口装置的设计1、小组成员讨论后设计制作了三套油缸拔口装置。,图13 弧板支撑油缸拔口装置,图12 扁钢支撑油缸拔口装置,图11 圆管支撑油缸拔口装置,2、三种油缸拔口装置试验分析:请看表3。表3 试验分析表,制表:黑鹏辉 日期:2010.2.1,六、对策实施,六、对策实施,3、弧板支撑油缸拔口装置的介绍:,3.1、这是弧板油缸装置照片,你想知道,它

9、有那些功能吗?,1、它是个大力士,能顶起95吨重物体。2、它有4个带轴承的车轮,能保证油缸沿筒体表面轻松移动。3、活塞的伸缩运动能托起模具上移,实现拔口。4、有4个弹簧,产生弹力,车轮行走时,弧板被拉起。5、弧板弧面增大了油缸与筒体接触面积,能防止筒体发生变形。,弧板支撑滑动油缸照片,六、对策实施,控制油缸的液压站照片,3.2、这是与油缸配套的液压 站照片。,六、对策实施,4、试验验证试验表明:油缸装置的液压站和油缸运行效果很好,装置在筒体内运动灵活、平稳,重心轨迹在一条直线上。,结论相当好!,装置在试件上拔口试验,装置在筒体内行走试验,六、对策实施,制图:李文军日期:2010.02.8,(二

10、)、模具设计1、设计了三种拔口模具。,图16 圆锥模具,图15 弧锥模具,图14 球形模具,2、模具分析 弧锥模具有二次成型功能优点,但需要重复对拔口部位加热,多次加热会降低材料性能。弧锥模具高,拔口行程长,不能满足760筒体拔口,故不选用。仅制作其它两种模具,请看照片。,圆锥模具和球形模具照片,球形模具拔口照片,六、对策实施,3、球形模具验证这是用球形模具拔口试验结果,可以看出产生太多裂纹,效果太差。,太差劲了!,结论不能用球形模具,六、对策实施,4、圆锥形模具验证这是用圆锥模具拔口试验结果照片,可以看出拔口效果很好。,圆锥形模具拔口照片,结论选用圆锥模具,六、对策实施,(三)、模具的改进这

11、是圆锥模具在产品上的2个孔拔口结果,可以看出孔的内表面被挤伤,需要用砂轮修磨。,产品上2个孔拔口照片,有没有办法消除挤伤呢?那么,咱们用头脑风暴法讨论吧。,六、对策实施,(三)、模具的改进,三个臭皮匠合成一个诸葛亮,只要齐心合力就一定能够打开胜利之门。,六、对策实施,(三)、模具的改进经过试用后,发现选用球墨铸铁并涂石墨粉效果最好。请看照片。,改进后模具产品上拔口照片,球墨铸铁圆锥模具照片,已完工的集合管照片,我们在110032和76024、长12米筒体上拔口,10台产品460个孔,其中9个孔端口有轻微裂纹,8个孔局部高度不够,经过修补后满足设计要求。缺陷的产生与加热温度和筒体本身材料有关系,

12、与拔口装置关系不大。,七、确认效果,产品应用,七、确认效果,活动后1个孔拔口时间仅用10分钟,比目标值缩短1/2,效果是相当的好。,效果检查,目标值实现啦!,表5 10台集合管拔口加工时间费用统计表(万元),制表:李凯 日期:2010.6.25,七、确认效果,效益分析,无形效益:集合管拔口装置已被国家专利局授权。该专利的授权和应用提升了公司产品的竞争力,为后续产品的签订提供了技术支持,同时将产生良好的社会效益和经济效益。,七、确认效果,效益分析,八、标准化,我们对集合管筒体的拔口编制了作业指导书,用于以后的拔口制造。,九、总结,本次QC活动,进一步提高了小组成员的综合能力(如表6和图19所示),更好地使用了PDCA方法处理技术难题。,制表:李凯 日期:2010.6.22,制图:李凯 日期:2010.6.22,制表:李凯 日期:2010.6.22,图19 自我评 价雷达图,制图:李凯 日期:2010.6.22,表6 自我评价表,九、总结,今后打算我们QC小组要继续把QC活动贯彻于生产过程中,不断地创新,更好地提高公司的产品质量和制造效率,做到事半功倍,创造更多的效益,实现成就事业,享受生活的美好人生。,谢谢大家!,

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