冷却系统故障诊断.docx

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1、冷却系统故障诊断冷却系统故障诊断、检测及排除 一、冷却系统常见故障 冷却系统经常发生的故障主要有:冷却水温度过低、冷却水温度过高、冷却系统漏水、散热器故障以及冷却水面有较厚润滑油层等。 发动机工作时,正常水温应保持在 8090左右。冷却系水温过高,超过规定值 10以上,会使发动机过热,导致发动机功率下降。 冷却水温过低 这种情况冬季寒冷季节经常发生。 1产生原因 无保温装置或者保温装置技术状况不良,即使发动机运行了很长时间,但仍处于过冷状态,即冷却水温低于正常水温。 节温器失灵。 2排除方法 加装保温装置,或者将保温帘升到最高位置,或者将百叶窗拉上。 更换或修理节温器上的关闭不严的阀门。 冷却

2、水温过高 冷却水温过高的原因及排除方法如下: 1冷却系统缺水 水温表达到 100,水箱盖附近有蒸汽冒出,回水管有水溢出。这时应将发动机熄火或怠速运转,等水温稍降,回水管不再有开水或蒸汽冒出时,再小心取下盖子,慢慢加入冷却水至水箱规定的水位高度。 2传感器和水温表失灵 导致所指示的温度远低于实际水温。 水温表的检查方法 主要有两种: 1)用水银温度计直接测量水箱中的水温,看其是否与水温表指示值相符。 2)触觉法,即将手掌全部伸入水箱的水中,停留一会儿不感到很烫手,水温约为 60左右。如果手掌感到很烫,需要立即抽出,则水温大约为 70左右。要是手掌无法伸入水箱水内,仅能用手指在水面拂过,水温约为

3、8090。如果水温表指示值与上述情况相差甚远,则说明水温表失效。 此外,还可用手来触摸缸套附近部位的气缸体,如感到温热,表明冷却系统工作正常。如感到很热,但不会烫伤时,说明发动机所承受的负荷和热状态正常。如果用手指蘸水与气缸体接触,发出咝咝声,表明机体温度过高,应适当加强冷却。 排除方法 1)更换新的水温表和传感器。 2)液体式水温表维护:检查膨胀管有无凹瘪情况,指针位置有无变动。如有变动,均应调整正确。膨胀管内膨胀液外逸时,可将装有 3cm3酒精或酒精同乙醚的混合液的注射针插入感温塞的头端,注意使针端橡皮与感温塞头端吻合,以免漏气。反复抽动针管内活塞,将膨胀液注入膨胀管并灌满,抽出针头,用钳

4、子夹紧感温塞头端,再把感温塞和标准水银温度计同时放人盛水容器中加热,在 30、60、80及 100时观察两者的读数应相符。当水温表渎数过高时,应放出少许膨胀液;读数过低时,应再注入一些膨胀液。反复检验至相符,并能稳定 12min。 3)电热式水温表:将传感器与标准水银温度计靠近,同时放入盛水容器中加热,接通电路,将水加热到 105111,这时切断加热电路,将容器静置冷却,观察两者读数。如果不符,检查传感器电阻丝线圈绝缘。如果线圈不好,应重新绕制。此外,还要检查双金属片是否变形,能否复位。如果不能时,应予以校正。 3风扇和风扇传动带故障 风扇故障有风扇风力不足或无风;风扇和风扇传动带部分出现异响

5、;风的方向不是吹向发动机等现象。 产生原因 风扇叶片断裂;风扇叶片旋转平面的倾角不正确;或者每片的倾斜度不等。 风扇叶片铆钉或固定螺栓松动,出现“啪啦、啪啦”的响声:风扇传动带打滑,出现“吱吱”的响声;风扇传动带松动时出现“谷隆、谷隆”的响声。 风扇叶片反装。 排除方法 传动带断裂时,应更换符合规格的新传动带。应急时,可将断带两头钻孔,用铁丝连 接;也可用绳索编结成圈,绳头夹在中间,不要外露。如果传动带过松,应在停机时进行调整,首先用拇指以 3040N 的力,压在发动机带轮与风扇带轮之间,检查传动带弯曲是否符合规定。如果不符合,则要拧松发动机支架固定螺栓,将发动机前后移动,调整好传动带后将螺栓

6、紧固。如果传动带发生打滑现象。可撒些滑石粉,即可消除“吱吱”响声。 将风扇装正。 更换断裂叶片。应急时,可将折断叶片相对应的一片风扇叶片也折断,以暂时保持风扇转动的平衡。 4节温器故障 节温器故障会产生多种现象:发动机预热时间过长;发动机容易过热; 发动机刚起动水温较低时,发现有大股水流,或者当水温高于 70时,未发现大股水流; 发动机水套内的冷却水温度过高,而散热器内的水温较低;当拆掉节温器后,发动机运转而水温变为正常。 产生原因 1)节温器锈蚀。 2)水垢和污物卡住了阀门。 3)折叠筒式节温器膨胀筒破裂,混合液产生泄漏。 4)由于发动机长时间超负荷运行,温度过高,导致节温器损坏,阀门开、闭

7、不正常。 5)蜡式节温器石蜡泄漏,弹簧使阀门不能开启,冷却水无法进行大循环。 排除方法 1)更换新的节温器。 2)修复损坏的节温器。 3)应急措施在工作途中,如果节温器损坏,并且无新节温器可更换时,可将损坏的节温器拆下,发动机仍可继续工作,以后进行处理。 5水泵故障 水泵的主要故障有密封圈漏水、轴承松旷和供水不足等。 产生原因 1)水泵壳破裂。 2)水泵轴磨损与弯曲。 3)水泵叶轮叶片破裂、叶轮与泵轴配合孔磨损、密封圈胶木垫圈座磨损、橡胶密封圈老化。 4)带轮毂与水泵轴配合松旷、水泵轴承松旷和磨损,轴承座孔磨损。 排除方法 1)使发动机怠速运转,然后用手握紧气缸盖连接散热器的出水橡胶软管将油门

8、加大,使发动机高速运转。若感到水泵水流压力加大,则说明水泵压力正常。否则,说明水泵水流压力不足,应更换新泵或拆下检修。 如果水泵传动带松动或折断时,应将传动带调整到松紧合适或更换传动带。 2)将橡胶管连接处用铁丝扎紧,防止松动。破损的橡胶管应予以更换。 3)由胶木密封垫圈和橡胶密封圈等零件组合的密封处漏水,但胶木密封垫圈磨损不严 重,可将其放在平展砂布或玻璃上磨平,或者翻面使用。 有的发动机冷却水泵是靠填料来密封的。例如 3110 型、4125 型柴油机及农用拖拉机发动机,若发生密封处漏水时应加添更换新填料,也可以采用报废的风扇传动带内的胶线做填料,在拧紧密封螺母时,要注意螺纹的旋向,因为有的

9、螺母是左旋螺纹。 冷却系漏水 1产生原因 冷却系统内的连接软管破裂或接头松脱。 气缸套产生裂纹、湿式缸套阻水圈损坏、气缸垫失效,或者缸盖螺栓没有拧紧, 从而使冷却水窜人气缸和曲轴箱内。 冷却水泵密封圈处漏水。 散热器上的放水阀门磨损,密封不严,或散热器破损而漏水。 2排除方法 更换损坏的软管,拧紧接头。 如果排气管冒白烟,有可能是冷却水窜入气缸。应检查并拧紧松动的缸盖螺栓,如果这样故障还不能排除,应将缸盖卸下检查更换损坏的气缸垫、有裂纹的缸套和湿式缸套损坏的阻水圈。 散热器加水口翻水 发动机更换气缸垫后,在大负荷工况下,如果功率下降,冷却水温升高,而且水的消耗 量增加,转速提高时,散热器加水口

10、处的泄气管有冷却水溢出,打开散热器盖,能看到水口 处有向外翻水现象。有时也会出现油门加大一次,水口就向外翻水一次。 1产生原因 散热器被积垢堵塞,流进的冷却水量多于流出水量,不能通过散热器的多余水量 则从水口处的泄气管溢出。 水泵进水口胶管过软,水泵工作时,产生的真空吸力使过软的进水胶管凹瘪,减 小了冷却水循环通道的截面,使发动机温度升高,同时导致胶管水容量减小,多余的冷却水 从散热器加水口挤出。高速运转时,进水胶管凹瘪严重;低速运转时,胶管恢复原状。因此, 当将油门断续加大或减小时,散热器加水口则向外断续翻水。 气缸垫密封不严,压力远高于冷却水压的缸内爆发气体进入水套,引起散热器加 水口往外

11、翻水。 水套内水垢过多,使通水面积减小,增加了发动机冷却水循环压力。 2检查方法 将散热器加满水,放松风扇传动带,让发动机短时间下高速运转,如果散热器出水口出现冒气、交替冒水现象,而且有气缸爆发的废气味,可能就是水套积垢、气缸垫损坏、散热器阻塞以及水泵进水胶管过软等故障。 断续地加大或减小油门,如果散热器加水口也断续地向外翻水,可诊断为水泵进 水胶管过软。 3排除方法 拆换损坏的气缸垫片。 清除水套和散热器中的积垢。 拆换水泵进水胶管。应急时,可将黄油枪中的弹簧取出并衬入软的水泵进水胶管 中。 散热器上下冷却不均匀 冬季发动机加满冷却水起动后,水温很快升到 100,发动机出现过热现象,散热器加

12、水口不断喷出蒸汽,而且不易加进冷却水,散热器上部烫手,下部却很凉。 1. 产生原因 主要是散热器内出现冰堵现象。由于前一天放水时,只打开气缸体的放水开关,未打开散热器的放水开关,使得散热器中低于水泵出水口的那一部分水不能放出而结冰,所以第二天加水发动发动机后,虽然水温升到 76,节温器主阀门也已打开,但冰块堵塞了冷却系统的大循环通道,导致冷却水无法通过散热器,使水温很快升到 100,造成发动机过热。 2检查方法 分别将气缸体和散热器放水开关打开,如果只有气缸体的放水开关可以拧动,就表明可能是这种故障。 3排除方法 用稍长的胶管往散热器内部加入热水,使冰块融化。冰块尚未融化之前,勿使发动机运行。

13、 冷却水中有一层较厚润滑油 发动机冷却水温度高于以往,并且散热器加水口无翻水现象,但在冷却水面上有一层较 厚的润滑油,即使更换冷却水、清洗散热器也不能排除故障。 1产生原因 发动机水套与润滑油通道之间有砂眼或有裂纹。 气缸垫未压紧或损坏。 2排除方法 修补好水套与机油通道的砂眼或裂缝。如果无法修补时,应予以更换。如果是气缸垫未压紧,则应压紧。如果是气缸垫已损坏,则应更换。 发动机起动后冷却水温度上升快速 发动机起动后,冷却水温很快升到 100。从表面来看,冷却水量未减少,冷却水系无漏水,风扇转动正常,转速提高后,看不到散热器加水口有向外翻水现象。 1产生原因 此故障是由于水泵轴折断造成。 2检查方法 用手触摸散热器和气缸体中部,如果后者温度比前者高得多,则表明冷却水不能大循环。这时,应将发动机熄火,拆下节温器罩,取出节温器,然后再发动发动机,如果缸盖出水管无水喷出,风扇转动正常,即表明水泵轴折断。 3排除方法 更换损坏的水泵轴。 各气缸冷却不均匀 1产生原因 由于分水管损坏造成。 2排除方法 更换损坏的分水管。

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