加工中心掉刀的处理.docx

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1、加工中心掉刀的处理 加工中心在换刀过程中掉刀的处理 故障现象:我公司有一台台中精机生产的Vt-85A加工中心,FANUC 0i-MB控制系统 故障检查与分析:机床在工作过程中换刀时,两边都有掉刀现象,特别是刀仓刀套接刀后,经常会掉刀,而且机械手在换刀过程中机床震动很大,检查机床基础,没有见到松动或接地不实的现象,经过多次换刀过程的观察,发现机械手往刀套送刀的过程中,好似没有完全插入就返回了,造成了掉刀现象的发生,根据这种情况分析,只有在机械手变形的情况下,才会有以上现象,但是,机械手是我们刚刚更换不久的,变形的可能性不大,如果刀仓刀套处能下降一点,机械手送入刀套将会更牢,这有可能会改变掉刀现象

2、,经进一步观察,又发现好象刀仓位置不是很正,于是我们将固定在机床上的刀仓的螺丝扭松,让机床刀仓处于自然状态进行换刀,换了几十次刀后,再将螺丝帽扭紧,经过这样处理,机械手换刀时刀套不掉刀了,机床震动似乎也没有之前大了,再量刀仓左右摆动了许多。 经过以上处理,主轴这边掉刀现象没有大的变化,因此,又对机床的第二原点参数进行了调整,对主轴的定位角度参数进行优化处理,对主轴中的四瓣爪进行了调整,也许抓放刀的四瓣爪磨损比较利害,效果都不理想。从自动换刀与手动换刀现象对比分析,手动换刀没有掉刀状况发生,从换刀过程看,手动换送刀速度比自动换刀速度似乎慢了一些,降低机械手换刀速度似乎可以提高机械手换刀的成功率。经手上资料翻阅,没有查到系统参数可以控制到换刀速度这部分,换刀速度与刀仓旋转是台安变频器控制的,因此,我们对变频器的部分参数(F-18、F-19、F-20、F-21、F-23)进行了调整,经过以上参数调整送放刀的速度有了一定的放缓,生产过程中没有再出现掉刀影响生产的事。

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