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1、质量改善案例分享,(关于弯板分层问题的质量改善),活动程序,2成立小组,P,4现状调查,5制定目标,6分析原因,7制定对策,8对策实施,9效果验证,11巩固措施,12总结和下一步打算,D,C,A,10目标达成,持续改进,阶梯上升,大环套小环,原有水平,新的水平,A PC D,A PC D,A PC D,A PC D,A PC D,A P C D,计划,执行,检查,改进,YES,NO,1选定课题,3活动计划,选定课题,2016年5月份弯板来料出现质量问题较多,占5月份来料总异常批次的12.5%,其中分层问题是弯板质量问题的重点。因此,针对来料弯板分层问题的改善迫在眉睫。,立项课题:关于弯板分层问
2、题的质量改善,成立小组,小组成员及职责,计划,按期完成,延迟,活动计划,2016年5月份弯板来料共50批,其中弯板分层问题最为突出,共11批不合格,占弯板来料总批次的22%,占异常总比的58%,为弯板质量异常的主要问题点。,弯板质量问题明细表,现状调查,月份,改善后,2016年5月份,下降,10%,22%,改善目标:弯板分层异常批次占总批次比例由22%降低到10%。,目标设定,原因分析,人,机,料,法,环,运输损坏,涂胶不够,胶水问题,木皮问题,气候因素,生产环境,胶水比例,热压机温度,弯板分层,热压机压力,保压时间,压板温度,采用鱼骨图按5M1E(人、机、料、法、测、环)的方式进行分析所有可
3、能导致弯板分层的因素。,测,测量问题,原因分析,会议研讨分析,对分析出来的所有可能导致弯板分层的因素进行会议研讨、分析,利用排除法进行非主因剔除,并对大概率因素(填充物比例、压板温度、压力、模具温度)制定验证方案。,会议图片,原因分析,主因验证填充物比例,15%,C%,A%,B%,优于,填充物含量xxx,填充物含量xxx,通过实验观察,填充物含量xxx%粘合强度优于xxx%,xxx%与xxx%之间粘合强度差别不大。(主因1),原因分析,主因验证压板温度,xxx,xxx,通过实验观察,温度在xxx时粘合强度优于xxx。(主因2),原因分析,主因验证压力,12Mpa,14Mpa,16Mpa,通过实
4、验观察,压力控制在12Mpa、14Mpa、16Mpa之间粘合强度差别不大。(非主因),主因验证模具温度,模具间温度,机床间温度,通过测试观察,上模与下模之间存在温度差,约为10;机床间存在温度差,约为15。(主因3),原因分析,弯板分层,填充物比例,模具温度,压板温度,制定对策,对策实施,现场确认,木之宝供应商采用电子称按xxx填充物比例调配胶水已实施。,填充物比例,对策实施,压板温度,回油温度设定值,现场确认,压板温度采用回油控制表控制已实施。回油温度设定为xxx,在标准范围。,对策实施,模具温度,模具温度数显表,模具温度探头,安装模具温度探测器控制,已实施,效果验证,改善后弯板来料检验数据
5、统计,通过批量来料验证:连续19批来料检验、测试均合格,分层问题得到有效的改善。,效果验证,2、通过来料破坏性测试对弯板进行验证,改善后生产弯板无分层现象。,1、通过实验测试数据对比得出,改善后生产弯板胶合强度符合我司标准要求,且优于之前未进行改善的弯板。,来料弯板胶合强度测试结果数据对比(5月份6月份),目标达成,月份,目标值,5月份,10%,22%,通过改善后对批量来料进行验证,67月份来料弯板未出现分层异常,达成目标值10%,且低于目标值。,67月份,0%,分层异常批次占总批次比例,改善前,改善后,巩固措施,以改善验证确定的生产参数列为生产操作标准,按标准要求进行生产加工。(具体参数:略),总结与下一步打算,总结,加深了对产品的认识;提高了全员参与质量管理的意识;增强对问题分析能力;间接提升了产品其他相关性能指标;促进供应商伙伴与我司就品质方面达成一致的共识。,下一步打算,为了降低售后、生产实木板材开裂问题,组立今后课题:提高实木板材质量,降低板材开裂异常,