《钻井事故案例》PPT课件.ppt

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1、钻井事故案例,英深1井键槽卡钻事故,基础资料,地区:英吉沙构造,时间:9 5/8*4700.70,井深6318.71m 钻进参数:钻压80-100KN、转速90-100rpm、排量18l/s。钻井液相对密度:2.33,事故发生经过,钻进中蹩停转盘,在220-120t范围内上提下放活动钻具,提至原悬重148t转动转盘恢复正常,划眼到底,钻进至井深6318.71m,钻进中蹩停转盘,在270-120t范围内上提下放活动钻具,原悬重148t,转动转盘无效,卡死。,事故处理经过,泡解卡剂,上下活动钻具,活动范围230-110t。爆炸松扣准备,电缆下至H:3310m,反转10圈蹩转盘,爆炸松扣成功(方钻杆

2、提不出转盘面,无法接单根下压,爆炸松扣后,接一单根).上下活动钻具,活动范围250-60t解卡循环排解卡剂,停转盘在60-265t范围活动钻具无效,卡钻,钻头位置6308.44m。泡解卡剂,降钻井液密度,间断活动钻具(范围:80-230t)泡解卡剂,活动钻具,范围260-60吨解卡。用键槽破坏器、扶正器(上面铺焊耐磨材料)、水力扩眼器等专用工具破坏键槽。,水力扩眼器 键槽破坏器,测井曲线,分析意见,5249-5425m井段井斜较大,井径小于8,井眼已经形成了键槽。随着井深的增加,起下钻次数的增多,钻具重量的增加等,发生键槽卡钻的几率也在增加。由于在钻进过程中发生卡钻,方余不到2米,只能下压到1

3、10吨,因此,爆炸松扣接一根单根这一技术措施是正确的。用了很长时间和很多工具破坏键槽,最后没有进行工程测井,无法对破坏键槽的效果进行评价。对于一口设计为7000米的井,上部井段的井身质量对下部施工起着很重要的作用。,钻井事故案例,野云2井压差卡钻事故,一.基础数据,地层:J,岩性:含砾粉砂岩当时密度:1.53,粘度46S,挂卡严重,9 5/8套管*4599.73,二发生经过,1钻进至井深5963.31m,发现溢流,关井观察,套压由1.448MPa,泄压,套压由4820.2MPa,用正注密度1.77泥浆压井不住,用密度2.05泥浆压井后,立压5MPa,套压7.5MPa,后用密度2.20的泥浆压住

4、。2开井,活动钻具,卡钻,循环钻井液,泡解卡剂15小时,活动钻具上提至2300kN解卡,循环排解卡剂,起钻至井深4519.87m(套管鞋内),循环调整钻井液。下钻至5493.70m,接立柱后下放遇卡。,三处理经过,泡解卡剂11小时,未解卡。泡解卡剂30小时,未解卡。泡解卡剂15,小时,未解卡。活动钻具,600KN2400KN刹住刹把静止3分钟,悬重恢复,解卡。起钻探伤。换钻头,逐根接单根通划至井深5342.00m,上提下放正常,接单根时,钻具卡死。现场分析为粘卡。,三处理经过,泡解卡剂30小时未解卡,排解卡剂。活动钻具,开泵循环,与正常泵压相差14MPa,经检查,泵与地面设备正常,测量迟到时间

5、,发现在井口附近钻具刺漏。提至600KN倒扣,倒开,悬重560KN,起钻检查钻具,第七柱中单根距公接头台阶面0.52m处,有一周向刺漏洞,长60mm,宽15mm,下钻杆对扣,上提到2400KN,开泵,排量泵压恢复正常。循环钻井液,活动钻具。降井内钻井液密度为2.15,静止观察,井口无溢流,浸泡解卡剂,活动钻具,转45圈锁转盘,上提钻杆胀扣滑脱,起钻完。起出5钻杆133根(1280.86m).,三处理经过,实探鱼顶位置:井深1288.39m,落鱼长度:4051.7m,落鱼组合:81/2钻头0.24+430*4A0接头0.61+61/4DC17.53+81/2SJB2.15+61/4DC8.92+

6、81/2SJB1.91+61/4DC43.58+61/4JAR9.49+61/4DC26.33+4A1*410接头0.49+5DP127.14+5止回阀0.56+5DP396根3812.75。,三处理经过,换方钻杆,接118mm大头反扣公锥,5反扣单杆下钻至鱼顶,循环冲洗鱼头,造扣,起钻未获。换5反扣公锥下钻至鱼顶,反复多次造扣无效,公锥滑扣,起钻完,起出5公锥滑扣处磨84*L65mm。下入端部126大头反扣公锥,原悬重360KN压至280KN转20圈倒开,上提悬重增加不明显。起钻完(大头公锥滑扣)换5公锥下至鱼顶,打捞,5公锥滑扣,起钻完,出井5反扣公锥磨光84*L125mm,三处理经过,改

7、大头公锥扣端面129mm,下钻至鱼头,造扣,圈爆炸松扣,起钻完.捞获5正扣钻杆5根(48.12米)井下仍有落鱼长:4003.58米.鱼顶井深:1336.51米。换反扣方钻杆,倒出5根(298.08m)。井下鱼顶井深1634.59,落鱼长度3705.50m(560根+5HWDP等下部组合)换方钻杆为反扣,下5倒扣器,打捞起钻完。捞获钻铤接头以上钻具3594.75m,落鱼长110.66m,鱼顶井深5231.34m甩反扣方钻杆,接正扣方钻杆,加工铣齿接头,接铣齿接头下钻至井深5150米,打水泥塞,蹩压6mPa蹩压候凝,。从4800米开始侧钻,泥浆密度1.58,侧钻到5900米,下套管。,四点评,1.

8、从钻完5800米的设计井深到重新侧钻到5800米,用了80天的时间。2由于上下存在两套压力体系,在满足下部油气层的条件下,上部井段压差过大,导致粘卡。从井控方面考虑,不可能把泥浆密度降至2.00以下。3上部井段在钻进过程中,曾把泥浆密度从1.53提到1.80,但井下出现了不正常现象。后来把泥浆密度又降了下来。4在钻完5800米加深后,盲目地打开下部地层,对下部风险估计不足。5.这就是钻井上所谓的遭遇战.,钻井事故案例,和三井井壁掉块卡钻,事故发生经过,钻至井深4303米准备接单根,因井下掉块多,故循环至11:00方上提钻具,当提至4301米时悬重由原悬重145吨上升至155吨,随即下放至100

9、吨、80吨、60吨无效,后逐渐上提145吨、160吨、170吨、180-260吨均下压至60吨反复活动无效,转动转盘蹩也无效,至12:00钻具卡死,上击器工作,下击器失灵。,事故原因分析,现场分析认为是掉块卡钻;因为在井段4099-4126米出现27米火成岩,与岩灰胶结处很破碎,此处取芯一筒,刚刚钻过该段时曾划眼多次,现返出的掉块中有灰岩也有火成岩。,事故处理经过:,1.泡解卡剂51:20小时因无效循环排出。2.泡解卡剂47:50小时,因无效循环排出。3.第三次泡盐酸20小时,注入浓度25%盐酸12方,在开泵大排量循环排酸过程中,同时增大活动幅度,当提至260吨时解卡。损失时间219小时。,点

10、评,1.对卡钻的原因分析是正确的.2.对掉块卡钻在活动钻具时,要以下压为主.3.在泡解卡剂时要对症下药.,钻井事故案例,英深1井掉钻头事故,基础资料,时间:2004-4-26井身结构:13 3/8*2199米井深:3585米地层:N2a其它:上部井段有阻卡现象,事故发生经过,井口试螺杆,排量20l/s,泵压2MPa后,按标准扭矩换好12 1/4M1665SS钻头后,下钻至2202.46m遇阻5t,接方钻杆-划眼,无进尺,下压50t,压力不降,起钻检查,发现121/4 M1665SS钻头落井。,事故处理经过:,下630NC610接头至井深2199.00m,接方钻杆循环冲洗落鱼对扣未成功;下290

11、mm铅印打印(加压8t,起出印痕分析:钻头呈30贴井壁);2004.04.18 0:40下11 1/4壁钩至井深2203.44m拨钻头;下NC560630带10 3/4引鞋接头,对扣打捞,捞获落鱼12 1/4M1665SS钻头,点评,上部井段有阻卡现象,不应该下螺杆钻具。可能在钻头上扣;螺杆测试或下钻过程中有有一些不正常的现象没被发现,否则不会出现钻头脱扣的事故发生。处理过程是对的,在无法对井下落鱼的状态做出正确的判断时,下铅印是最好的选择。,钻井事故案例,XX井掉钻头事故,基础资料,井深结构:9 5/81004.36井深:5024米,测深5006.42米,垂深4995.29米,井斜39.5度

12、,方位180度,水平位移54.2米钻头:8 1/2HJ517L,地层:C,岩性:泥岩密度:1.24,粘度:56,事故发生经过,起钻倒换螺杆和换钻头,下钻至4150米遇阻悬重140-100吨,上下活动无效,起钻完发现螺杆下端母扣内端面有7处压痕,前三扣磨尖,钻头掉井。掉井钻头型号:81/2HJ517L。,事故处理经过:,接双母接头下钻,对扣,起钻未获。下81/8拔钩,下钻至井深4151.14米遇阻,探到鱼顶。循环,间断拔划落鱼,落鱼下移至井深4360.56米(下移209.23米)。接双母对扣接头+1度弯钻杆,下钻至4360.68米探到鱼顶,反复打捞,上提无显示,下放遇阻。接8 1/8拨钩下钻至4

13、360.68m遇阻,反复拔动无效。,事故处理经过:,下外径208mm空心铣鞋至4360.68m,探到鱼顶套铣,井段4360.68-4360.83m.换外径208mm空心磨鞋下钻至井深4360.70米,探到鱼顶,套铣,井段。松动至4362米,下通追至4377米无阻。打水泥塞,侧钻。,点评,入井钻具、工具应加强检查、复查,防止工具及丝扣原因造成事故;定向井造成了事故处理的难度。,钻井事故案例,XX井钻具落井,发生经过,1991年3月16日16:04,粘卡解卡后,上提下放困难,循环划眼,钻具突然脱扣,起钻完落鱼1742.55米,井深:2143.89米。,发生原因,钻具未经探伤。12-1/4”钻头钻进

14、时加压24吨,加上三个扶正器,负荷重.造成钻具先期损坏。,处理经过,下5”公锥造扣,提到120吨滑扣,重复造扣,提40吨滑扣。下公锥造扣,提到80吨,倒扣,起钻.起到离转盘面4米,公锥脱扣。下公锥造扣,倒开后悬重80吨起钻完,与公锥相连的5”钻杆母扣涨大32mm.井下落鱼:107.69米。下震击器带8”钻铤对扣,捞获8”钻铤3根,第三根钻铤公扣掉1/2,落鱼为:80.48米。,处理经过,下4-1/2”公锥造扣失败,公锥造扣部位被鱼头啃光。下LT95打捞筒进鱼头困难,起钻。下直径280mm磨鞋磨进0.2米,起钻。下LT95打捞筒打捞成功,捞获全部落鱼,事故解除。,钻井事故案例,XX井钻具涨扣落井

15、,发生经过,井深:3587.21米.起出12-1/4”J22钻头,发现3号牙轮尖及15棵镶齿落井,下钻,打捞后钻进,4月5日19:00下钻完,反复打捞7次后,开始划眼试钻进,转盘始终负荷重,加压3t,47冲/分钟,19Mpa时,扭矩突然增大又突然下降,泵压由19Mpa降至10Mpa,悬重由原来120t降至74t,钻具落井。落鱼结构:12-1/4”J3+280mm捞杯+631*631+12-1/4”扶正器+631*730+9”减振器+731*630+12-1/4”扶正器+631*730+9”DC+731*630+12-1/4”扶正器+8”DC+7-3/4”Jar+8”DC+631*410+5”D

16、P。,发生原因,对井下情况分析过于乐观.井下有不小的牙轮尖及镶齿,应下磨鞋带捞杯.井下3只满眼扶正器及落物造成转盘扭矩突然增大,造成钻具事故.指重表不灵敏,对井下事故的造成有不可推卸的责任.,处理经过,原钻具对扣打捞,对扣又未成功,起钻。下入5”公锥捞获全部落鱼.,钻井事故案例,巴东四井测井事故,事故发生经过,1999年5月25日,在钻进至井深6166.72米,进行电测时,当测至6122米时,张力由7000磅上升至7500磅,下放至正常张力,收仪器腿,上提至6120米遇卡,后反复上提(最大9200磅)下放活动电缆无效。,事故发生原因,白垩土水化膨胀缩径;仪器较长,摩阻大,遇卡后电缆上提最大92

17、00磅,作用于仪器上的力不足1吨,而造成仪器卡;井斜变化率大,5692-5714米狗腿度11.1度/25米,造成摩阻大。,事故处理经过,1、穿心打捞未成功,起钻。2、第二次进行穿心打捞,抓住落鱼,上提遇卡,活动钻具无效,拉断电缆起钻。3、下5 5/8”卡瓦打捞筒,循环打捞,上提10-48吨,下压5-10吨反复多次无效,决定倒开卡瓦捞筒起钻。4、下7 5/8”套铣筒*38.4米套铣至6124.34米。5、下5 5/8”加长打捞筒(带3 5/8”蓝状卡瓦)捞获全部落鱼。损失时间361小时。,点评,在井底有落鱼同时井下不正常的情况下,首先要把井眼处理正常,包括泥浆,否则容易出现更复杂的情况.,钻井事

18、故案例,xx井完井卡钻事故,基础数据,5 1/2套管下深5668米,4 1/2J223S钻头钻水泥塞至5666米,泥浆密度1.24,粘度54S,发生经过,下5 1/2刮壁管柱至5651米,阻卡严重,上提140吨,下放40吨,上下活动无效,上提140吨,下放40吨正转25圈无效,环空打压、正打压不通,活动钻具多次无效,活动范围130-50吨,原悬重90吨。,处理经过,1倒扣,起钻,井下落鱼5 1/2刮壁器0.88米+2 7/8变扣接头0.16米+2A1*210变扣接头0.53米+2 7/8钻杆1020.63米,合计1022.20米2接2 7/8和3 1/2的反扣钻杆,下钻打捞,未捞获。3下钻打捞

19、起钻出反扣钻具完.捞获2 7/8钻杆24根。落鱼总长795m。4下反扣钻具捞获2 7/8钻杆65根,井下落鱼179.86米5下反扣钻具未捞获。6下钻捞获2 7/8钻杆5根,长46.70米,井下落鱼长133.16米。,处理经过,7下反扣钻具,捞获2 7/8钻杆3根,长28.21米,井下落鱼长104.95 米8下反扣钻具,捞获2 7/8钻杆4根37.43米。9下钻捞获2 7/8钻杆3根,长度28.06米,井下落鱼39.46米10下反扣钻具捞获2 7/8钻杆3根,长28.37米,井下落鱼长11.09米11下反扣钻具捞获2 7/8钻杆1根,长9.52米,变扣接头一个0.53米,井下落鱼1.04米。考虑到不影响开发,事故就此结束。,点评,1.在钻塞过程中对套管附件处理的不够彻底,导致硬卡。2对于硬卡,处理起来的难度非常大,完井过程中发生的事故往往都是大事故,严重的可能导致一口井的报废,尤其对于总包井来说,更应该注意。,

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