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1、东莞承毅塑胶五金制品有限公司品证部管理评审汇总(2011年6月至2012年5月),-0-,2011年6月至2012年5月客戶審核總結,2011年6月至 2012年5月共1次客戶審核,共計開出不符合7項(包含建議項),目前所有不符合事項均以按照客戶要求改善完成。,2012年度客戶投訴及时处理率(品证部),总结:2011年6月至2012年5月客户投诉及时处理率目標完成率100%,而依據統計數據顯示總體完成率100%,目标达成。,客户投诉总结,A:总结:客户投诉次数指标为0次,2011年6月-2012年5月东风易进戶投訴共一次,该月总共交货次数50批,投诉次数1批,主要投诉:27833ED500配件
2、铆合错位。原因分析:现场钻孔加工是手工加工,稳定性差,自动化的钻孔治具未投入使用。改善对策:1制作专用的自动化钻孔治具,确保孔位准确。2在铆合位置增加划线确认动作。追踪:问题已得到彻底改善。B:2011年9月井上建上客人17751-0V020的产品客人投诉产品冲孔错位。原因分析1:切割治具上螺丝松动,冲针移位,导致孔冲错位。2:作业员在确认过程中,只是确认孔有孔无,没有对孔位置确认。改善对策:1:技术员在对切割治具的日保养时,将治具上螺丝松紧做为保养项目定期保养。2:用客供检具对产品孔位进行全检。,监视和测量过程总结(品证部),仪器、量具校准合格率及时率统计表,总结:仪器、量具校准分别体现在1
3、2年3月共计39PCS,仪器校正合格率为100,仪器校正及时率为100,目标达成。,不合格品控制過程總結(品管部),不合格品控制过程总结 1:2011年6月至2012年5月期间,井上建上客人3月份共计退货1PCS,按照 客人要求的PPM指标15,实际值为14PPM,指标 达成,主要体现在17751-0V020产品卡位透光44个,原因分析:产品端面模具角位太直,产品在吹气过程中边角位置容易胶料分布不均匀,对策:要求技术组在调机过程中将角位的胶料调厚,防止产品边角位置偏软,此不良现象已彻底改善结案。2:2011年6月至20112年5月期间,东风易进客人无退货。,來料檢查合格率统计表,制程檢查合格率
4、统计表,总结:2012年6月至 2012年5月间,制程检查合格率指标为99%实际每月都按照要求达成目标。,成品抽檢批數合格率统计表,总结:2011年6月至 2012年5月间,成品抽检合格率指标为100%实际每月都按照要求达成目标。,成品全检合格率统计表,总结:2011年6月至2012年5月成品全检合格率目標92.2%,而依據統計數據顯示2011年6月至2012年5月实际值都有达标,目标达成。,糾正預防措施及持续改进過程總結,总结:2011年6月至2012年5月持續改進過程項目目標完成率100%,而依據統計數據顯示總體完成率100%,目标达成。,数据分析過程總結MSA测量系统分析达成率,总结:2
5、011年6月至2012年5月MSA测量系统分析目標100%,而依據統計數據顯示完成率100%,目标达成。,文件、記錄控制過程總結(文控),总结:2011年6月至2012年5月文件,记录控制过程目標100%,而依據統計數據顯示完成率100%,目标达成。,文件、記錄控制過程總結(文控),总结:2011年6月至2012年5月文件,记录控制过程目標100%,而依據統計數據顯示完成率100%,目标达成。,品管部总结报告a:未来工作方向:1:2012年准备在品管员培训方上加大培训力度,增加品管专业知识培训(PPAP,APQP,MSA,SPC等)2:降低客户投诉率b:对于公司的建议:1:公司多安排外训,提升自我素质。,