分析抽油机井实测示功图.pps

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1、分析抽油机井实测功图,gaq,分析抽油机井实测示功图是采油工经常性的重要技能(工作);对理论示功图、典型示功图的分析学习都是为了一个目的,即对抽油机井现场实测的示功图服务(分析),以此来帮助操作者(分析者)能够对现场实测的示功图进行准确的分析;通过本节的学习,使分析者能够根据抽油机生产数据(同步测试、量油等),对实测的示功图进行准确的分析判断,并提出合理的可行的措施意见。,学习目标,示功图是描绘抽油机井驴头悬点载荷与光杆位移的关系曲线,它是解释抽油泵抽吸状况最有效的手段,工作筒,柱塞,固定凡尔,管式泵的结构特点,游动凡尔,抽油泵的工作原理,游梁式抽油机抽油泵采油过程,O,S,P,理论功图,A:

2、下死点;C:上死点:B:增载终止点;D:卸载终止点;AB:为增载线段,即井口光杆卡子到井下活塞间的的抽油杆和油管的弹性变形(杆伸长、管缩短)过程;BC:为悬点最大载荷线段,即活塞与光杆同步上行的抽油过;CD:卸载线段,即悬点到活塞间杆管变形(杆缩短、管伸长)的过程;DA:为悬点最小载荷线段,即泵排液过程,P1:为光杆悬点最大载荷值;P2:为光杆悬点最小载荷值,即抽油杆在液体中的重量;P1-P2:为活塞截面以上的液柱载荷值;SP:活塞冲程,m S:光杆冲程,m;:为静载荷冲程损失;,理论功图,光杆位移,光杆载荷,C,A,D,P1,P2,SP,S,一、解释分析:,管漏与正常功图的区分a)产量为零,

3、若实测示功图和理论示功图静载线相近,表明油管上部严重漏失;b)产量为零,若实测功图静载线明显低于理论示功图静载线,表明油管中下部漏失;c)产量明显低于正常产量,示功图与正常示功图基本相同,则可能油管漏失。,油管漏整改措施:作业,油管漏示功图,B,二、解释分析:,特点:排出部分(游动凡尔)漏失时,其图形中增载线较圆滑(增载缓慢),卸载线位置提前并且也较圆滑;,A,P1,P2,B,光杆载荷,C,D,S,光杆位移,泵漏(排出部分)示功图,特点:吸入部分(固定凡尔)漏失,增载线比卸载线陡;示功图的左下角变圆。,S,P1,P2,C,B,A,光杆载荷,D,光杆位移,二、解释分析:,泵漏(吸入部分)示功图,

4、二、解释分析:,示功图的四角变为圆角。上冲程时排出部分起主导作用,使图形左上角和右上角变圆:下冲程时,吸入部分漏失起主导作用,使图形左下角和右下角变圆。,A,P1,P2,B,光杆载荷,C,D,SP,S,光杆位移,泵漏整改措施:首先碰泵、洗井等措施,如果没有效果,则进行作业检泵。,泵漏(双凡尔漏)示功图,B,光杆载荷,C,A,D,P1,P2,SP,S,光杆位移,B,D,供液不足特点:增载线与和卸载线平行,整个图形象菜刀形,下冲程卸载线较陡直。,三、解释分析:,气体影响的特点:其冲程卸载线较圆滑;气油比越高,圆弧的曲率半径越大。,供液不足整改措施:(1)油井沉没度大:则可能滤网堵。措施:洗井。(2

5、)油井沉没度小:则地层能量不足。措施:选择合理(较小)的工作参数(冲程、冲次、泵径、泵深)。,气体影响整改措施:轻者控制好套管气。重者下气锚,做好防气工作。,供液不足与气体影响功图,B,光杆载荷,C,A,D,P1,P2,SP,S,光杆位移,特点:(图形位置)断脱示功图一般位于下静载荷线以下,连抽带喷不固定;产量:连抽带喷井产量较高,断脱井无产量。,四、解释分析:,连抽带喷整改措施:加大工作参数(冲程、冲次、泵径、泵深)。,连抽带喷,杆 断,连抽带喷与杆断示功图,整改措施:(1)如果抽油杆断脱位置在距井口600m以内,可以进行对扣操作,若失败,再进行作业检泵。,抽油杆断脱示功图,杆断示功图的整改

6、措施,(2)如果判断为脱节器脱落,可以直接下放抽油杆,与脱节器对接(此时,不允许旋转光杆对扣),若失败,再进行作业检泵。可以定量计算断脱部的深度。L/L断=h/h断,B,光杆载荷,C,A,D,P1,P2,SP,S,光杆位移,B,光杆载荷,C,A,D,P1,P2,SP,S,光杆位移,B,五、解释分析:,整改措施:防冲距太大:则下放防冲距。防冲距太小:则重对防冲距,要及时上提。H=SS光/S+C(C为防冲距,一般取0.3-0.5m)。S光:光杆理论冲程,防冲距过大,防冲距过小,防冲距过大、过小示功图,A,P1,P2,B,光杆载荷,C,D,SP,S,光杆位移,六、解释分析:,油井结蜡整改措施:套管加

7、化学药剂清蜡或热洗清蜡。无效后,作业检泵清蜡。油稠的抽油井均应采取降粘措施。,特点:结蜡影响上行载荷超过理论最大值,因此整个实测功图比理论值要肥胖些。,结蜡、油稠实测功图,特点:油稠使摩擦等附加阻力变大,造成上负荷线偏高,下负荷线偏低。示功图表现出四角圆滑,图形肥胖。,出砂曲线特征:上、下曲线呈“小牙齿”状的不规则、不重复的示功图。,七、解释分析:,油井出砂实测功图,A,P1,P2,B,光杆载荷,C,D,SP,S,光杆位移,措施:出砂造成轻微漏失或卡泵,可进行碰泵或大排量洗井,将砂循环出井筒;若无效,进行检泵冲砂。,相关概念,动液面:抽油井在生产过程中,油套管环形空间中的动面深度沉没度:深井泵

8、固定凡尔与动液面之间的距离。沉没度=泵深-动液面,泵深,L,泵径56mm,泵深1500m,正常生产时日产液量44m3,产油7吨,在1月中旬开始液量缓慢下降,到7月8日液量24m3,产油3吨,液面由正常时的1220m到目前426m。,答:该井产液缓慢下降,液面上升,功图呈正规的平行四边形(说明该井泵工作正常),其最大负荷比生产正常时的最大负荷下降了。因此判断该井为油管漏失。建议作业。,实例一、,泵径38mm,泵深1980m,正常生产时井日产液量11m3,产油8吨,在4月份开始液量缓慢下降,到7月11日液量下降到7m3,产油6吨,液面由1800m上升到950m,,实例二、,答:该井产液缓慢下降,液

9、面上升,功图呈左下角变圆,说明该井泵工作不正常。因此判断该井为固定凡尔漏失。建议:作业检泵。,泵径38mm,泵深2000m,正常生产时日产液量4m3,产油1.7吨,6月13日无液。实测示功图为一窄条型,最大载荷63.5KN,最小载荷62.5KN。,答:实测示功图图形呈细长条,说明泵已不工作,其位于理论上下负荷线之间,其最小载荷大于理论最小载荷,认为不是抽油杆断。判断泵漏。建议:作业检泵。,实例三、,泵径38mm,泵深2000m,正常生产时日产液量14m3,产油2吨,8月7日无液,动液面324米。,实例四、,答:实测示功图图形呈细长条,说明泵已不工作。其位置接近下理论负荷线,由此判断杆断,并且位置应该是在底部。建议:作业。现场杆管起出后发现,第197根3/4”杆接箍偏磨断,基本是在下部1600m位置。,实例五、,该井天然能量开采,正常生产时日产液量20m3,产油20吨,泵径38mm,泵深2000m,目前日产液量6.4m3,产油6.4吨。液面测不出。,答:目前功图呈供液不足状,泵工作正常,而产液下降,液面测不出,天然能量开采。说明地层能量有问题造成产量下降。建议:加深泵挂。,2010 Have a good time,Have a rest!,

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