特种绕线机生产线质量管理和运行状况.ppt

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1、特种绕线机生产线质量管理和运行状况,郁杰 文军,汇 报 内 容,生产线建设里程碑线圈的绕制进展及其目标质量控制,生产线建设的里程碑,1998年8月完成第1台龙门式数控绕线机的研制;1998年12月完成第一个双饼CICC(宝鸡缆)2/3模拟线圈的研制;1999年元月在上海电机厂进行VPI处理。发展了超导磁体连续饼式绕制技术;1999年7月年完成CSMC线圈的绕制;2001年完成第2台悬臂式CICC型超导特种绕线机的设计研制;满足EAST超导磁体对予弯成型、连续绕制和绕制大尺寸跨度纵场、极向场线圈的技术要求。,2000年-2001年,通过反复试验和摸索,利用四个喷枪在线操作的新喷砂机,可实现在线自

2、动喷砂,可从根本上解除表面喷砂对绕制工作的影响,减少8个操作人员,且减少了粉尘污染,大大提高工作效率(3040)。2001年底利用哑缆绕制的TF线圈完成,标志着TF线圈的绕制工艺成熟;EAST第一个600超导纵场线圈于2002年6月20日完成绕制工作,27日完成出线头的预弯下线。并具备了批量生产规模;,对STUB的工艺和检漏工艺进行改进,提高了效率,稳定了质量;2003年初,根据新的绕制工艺和技术,分别完成PF1和PF模拟线圈的绕制工作;为了完成极向场大线圈绕制任务,2003年1月-6月完成第3台绕线机的设计和研制工作(包括模具);2003年10月,第1个PF大线圈绕制完成,至2004年3月全

3、部4个线圈绕制完成,第3台绕制生产线圆满完成预定任务。,线圈绕制的进展及目标,EAST第一个600超导纵场线圈在02年6月27日完成了出线头成型并下线。在第1个线圈完成后,重点是根据不同线圈形状和工艺特点,编制不同的绕制程序;设计许多精巧的工艺设备,控制线圈的绕制精度,提高效率,绕制时间逐渐缩短;该生产线已用于EAST所有TF和PF线圈的绕制,目前已完成1个哑缆线圈,27个600m TF线圈,14个螺管和极向场线圈的绕制。,线圈绕制的进展及目标(续),根据目前的进度,16个TF的绕制工作将于2004年6月完成;用于装置的线圈将于2004年8月底完成,9月底或10月初将完成全部TF/PF和CS线

4、圈绕制工作。,质量管理,2002年绕线机生产线按照ISO9001标准,编制了绕线机生产线的质量计划和作业指导书,并设计多种表格,应用于生产管理中;严格按照质量管理文件进行管理和生产;通过ISO9001标准宣贯和执行后,全员质量意识得到了进一步的提高。特别是绕制程序编制、Stub焊接和真空检漏,通过程序设计和新的检漏工装投入使用,线圈的质量更加可靠。,在喷砂和焊接质量上也有很大提高,Stub打孔使用专用的限深钻头,以免导体内部的超导线受伤;焊接时使用专用工装,以保证焊接部位内部超导线的温度达到技术要求;焊接和捡漏都有相关责任工程师的检验和认可,并设计成功一种新的检漏工装;从而保证一次性合格率100%,大大地减轻了工作强度,缩短了工作周期。,全线同志不但有严谨的工作作风,高度的工作热情,而且相互配合、拧成一股绳。全线现有人员近30人,但由于工序较多,相互交叉作业,难免出现用工矛盾。特别该生产线实际上是一个总装的生产线,几乎所有的设计和制造中出现的问题都要在此暴露。由于质量管理措施到位,保证了连续稳定地生产,成为EAST工程的一个亮点和样板。,谢谢!,

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