降低酸洗盘卷包装表面损伤率.ppt

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1、条钢厂智能攻关JK小组,降低酸洗盘卷包装表面损伤率,前 言,条钢厂线材分厂2003年12月投入试生产,生产的品种以盘条为主。该系列产品是特殊钢分公司建厂至今新的产品系列,为了进一步开拓市场,尽快的把产品提供给用户,质量保证是工作中的重中之重。钢铁产品的质量包括冶炼质量、轧制质量和包装质量等。对轧钢部门来讲,关键是抓好轧制质量和包装质量,包装质量的好坏又间接地影响到产品的实物质量。,条钢厂智能攻关JK小组成立于2002年,肩负着制定、监督生产工艺,保证产品质量的重任,是条钢厂工艺、质量攻关的核心小组,小组自成立以来围绕着“优质量、精工艺、高产量”为目标,开展技术创新和质量管理工作,攻克了如:减少

2、SUJ2退火时间、降低长型材折叠缺陷等10多项技术和质量上的难题,小组连续二年获得了“冶金行业优秀QC小组”,并获得“2005年全国优质质量管理小组”称号,还获得“上海市文明班组”、“宝钢集团智能型班组”等荣誉称号。,本次活动的课题是降低酸洗盘卷包装表面损伤率,小组简介,小 组 概 况,存 在 问 题,线材出厂的酸洗材常常出现包装质量问题,而酸洗材多为高附加值的不锈钢产品,表面相对硬度较低,易造成损伤,难精整修磨,并且用户对其表面质量要求严格。,选 择 课 题,降低酸洗盘卷包装表面损伤率,一、选 题 理 由,症 结 所 在,经调查,2004年酸洗材包装不合格产品中存在的主要问题是表面损伤,比例

3、占到近80%。,2005年2月份小组对包装不合格的产品抽查了200件,结果如下:,二.现 状 调 查(一),根据调查表我们绘制排列图,结论:表面损伤是产生包装表面损伤的主要原因。,二.现 状 调 查(一),N=200,89.00%,94.00%,98.00%,98.50%,78.50%,1、确定目标值,图3.确定目标值图,三、确 定 目 标,通过以上现状分析,以及小组成员收集的一些国内外的盘卷包装资料,并经过讨论,一致认为可以通过一系列措施将盘卷的表面损伤减少60%,78.5%(1-60%)=31.4%,因此确定活动目标为:35%,四.分 析 原 因,操作复杂,两卷之间磨擦,表面损伤,表面侵蚀

4、,压伤,叉车搬运,与地面磨擦,压紧间距受限,未按规程,钢带与料直接接触,挤压打包,编织袋破损,内圈损伤,运输中损伤,表面磨损,操作问题,未压紧,钢带滑动,吊运工具磨擦,培训不够,酸洗过程中的损伤,五.确定主要原因,经过验证确认:钢带与料直接接触 叉车搬运 压板造成损伤 两卷之间磨擦 与地面磨擦 表面侵蚀 六项为要因。,六.制 定 对 策,我们攻关小组成员根据以上要因,制订出了对策表。,七.实 施 过 程(一),实施一:护角1、针对要因一,经过讨论认为要避免钢带与料直接接触最好的办法是采用护角,关键是选材,要求是防水,受压不破损,钢带边缘接触不割坏,强度高。小组成员从3月1日就开始试验,先选用塑

5、料复膜纸板,试用中易损坏且不耐潮;再选用橡胶材料,重量重,粘贴不牢,受压后被钢带割破,成本高;又选用了多层帆布,强度满足,但重量重,粘贴不牢,成本高。多次失败,多次总结、讨论,小组成员费尽心机,特别是小组组长小马几乎将家中可用的材料都拿出来试验了,最后采用晴纶壁毯,既防水、耐磨、耐压、耐割,并且重量轻,颜色多样化,成本也相对较低,更可根据使用的尺寸便于制作。2、选材确定后,由小组成员即跟班进行现场指导,同时制定了用护角打包的操作规程,规范了操作。效果检查:从3月下旬开始我们使用了护角进行打包,避免了打包钢带与料的正面接触,增加摩擦,钢带不易滑动,经抽查盘卷表面损伤率下降到55.5%,由此得出端

6、面与料直接接触产生的损伤率下降了29%,目标完成!,七.实 施 过 程,实施二:打包机压板的改进 原打包机压板为钢质材料,承受1040吨压力,并且工作频繁,长期使用必然会对两端面造成损伤。通过材料的检测报告和实物的现场试验,聚胺脂材料满足现场的使用要求。小组在原有形状、基础上再复合安装底为钢板、面为高强度聚氨脂复合板,耐压1040吨,耐热100左右,强度高,不变形,并在改进后制定了使用要求。效果检查:从4月下旬开始使用,发现材料不变形、软接触,使材料表面不会造成损伤。经抽查盘卷表面损伤率下降到50%,由此得出由此原因产生的损伤率下降了7%,目标完成!另做一套加厚的,解决了大盘卷的打包间距问题。

7、,(二),七.实 施 过 程(三),实施三:桶管式叉车的改进 针对要因三,小组成员认为酸洗车间使用桶管式叉车,桶管为钢质材料,使用过程中经常对盘卷的内圈造成很大程度的损伤。经讨论决定采用橡胶套管,并在使用的同时重新制定了操作要求和考核制度,以规范操作,避免人为损伤,效果检查:从05年4月底开始用,效果很好,杜绝了内圈在搬运过程中损伤和精包装编织袋的破损问题。经抽查盘卷表面损伤率下降到43.5%,由此得出由此原因产生的损伤率下降了8%,目标完成!,七.实 施 过 程(四),实施四:橡胶护垫 由于卷与卷直接接触,造成磨擦,产生压伤,小组决定在两卷之间放置橡胶护垫,用于盘卷互相叠放时的中间隔层,有效

8、防止了卷与卷之间挤压磨擦造成的表面擦伤,同时又可以保证精包装编织袋的不被破损。在使用初期小组成员经常到现场进行亲自操作,并对操作人员提出具体操作要求。,效果检查:从04年5月开始使用后,避免了卷与卷之间的磨擦问题。经抽查盘卷表面损伤率下降到35.8%,由此得出由此原因产生的损伤率下降了9.8%,目标完成!,七.实 施 过 程(五),实施五:橡胶垫 为避免盘条与地面的硬性接触,小组决定在酸洗车间产品堆放场地铺设橡胶垫。因橡胶垫具有一定的耐酸,叉车在上面开动,耐磨,强度高,不易变形损坏,并经与供货商的联系和材料的检测报告,选用了轨枕橡胶垫。效果检查:从05年5月开始使用后效果良好。经抽查盘卷表面未

9、见由与地面接触而产生的损伤,目标完成!,七.实 施 过 程(六),实施六:包装编制袋 经小组讨论,薄的编织袋在包装运输后或卷与卷挤压后易破损,起不到包装的作用。研究后,选用了加厚的聚丙乙稀材料再复合塑料薄膜,强度明显提高,又起到很好的防水效果。并且采用直桶形,往复包裹,美观,操作较方便,防护效果好。效果检查:从05年6月开始使用。包装美观,材料牢固,起到一定的防腐、防锈作用。经抽查盘卷表面损伤率下降到28.8%,由此得出由此原因产生的损伤率下降了8.9%,目标完成!,在05年6月10日,我们抽查了20件包装不合格料,结果如下。,八.效 果 检 查,根据调查表我们绘制排列图,结论:表面损伤问题已

10、不是包装质量的主要原因。,八.效 果 检 查,N=20,25.00%,80.00%,95.00%,95.00%,25.00%,1、结果。,八.效 果 检 查,从2005年3月-05年9月份,我们每个月抽查20件包装质量不合格的料,结果如上表。,八.效 果 检 查,经济效益:,酸洗车间年设计能力为12.6万吨,表面损伤严重必需修剪,以0.02%修剪量估算,一年修剪量为10.6吨,每吨钢材均价约2.5万元,废钢为7000元/吨,一年节约:12.6万吨0.02%(25000-7000)=453600元。(盘卷修剪后重新打包费用远远超过护角、聚氨脂复合板、橡胶套管及橡胶护垫四者之和分摊的成本),八.效

11、 果 检 查,其它效益:,通过活动,大大降低了酸洗盘卷的表面损伤率,满足了用户的要求,同时提高了产品的合格率和成材率。通过活动,使公司盘卷的包装等级得到了大幅度的提高,增加了产品的市场竞争力,为打入国际市场奠定了良好的基础,而且创造了国内盘卷精包装的先例。通过活动,小组的质量意识、问题意识、改进意识又有了进一步的增强,参与意识越来越浓,团队精神也得到了进一步的加强。,九.巩固及标准化措施,把相关要求纳入相应规程,制订了ZDS-012-05及关于不锈钢盘条包装标志等事项的有关要求的通知。,建立操作工培训制度,每季进行一次操作工培训。,十.总结和今后打算,本次活动中我们结合自身打包设备钢带全自动打包机(国外已采用PC带打包)和整个生产工序过程,经多方面的摸索、努力,终于改变了打包质量,实现了我们的目标。但是:力争“一流的设备生产出一流的产品”是我们的目标,为此,小组决定将下一个PDCA循环的课题定为提高出厂产品的包装合格率。,谢谢大家!请各位专家、评委指正!,

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