大庆油田注水井洗井的做法(讲课)ppt课件.ppt

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1、大庆油田注水井洗井的主要做法,主讲人:袁林,大庆油田有限责任公司第四采油厂,二九年四月,一、传统洗井、干线冲洗方法,二、注水井洗井污水回收方法,三、注水干线冲洗污水回收方法,目 录,在油田开发注水过程中,水中的部分杂质会附着在注水干线、注水管柱上,对注入水造成污染,使注水井吸水能力下降,因此,定期对注水井进行洗井、对注水干线进行冲洗是减少污染的重要措施。大庆油田地处严寒地区,没有铺设注水井专用洗井管线,使洗井难度加大,传统的洗井方法又不适应环保的要求,造成部分注水井不能按要求洗井,影响开发效果。,前言,近年来,我们结合生产实践,探索出洗井、干线冲洗污水不外排方法,初步解决了污染环境的问题,满足

2、了注水井洗井、干线冲洗的要求。,前言,一、传统洗井、干线冲洗方法,一是排放入土油池。在90年代以前投产的注水井每口井建有土油池,将洗井污水直接排放到注水井土油池内,洗井方便,易于实施,但由于土油池容量有限,洗井水量不足,影响洗井质量;,传统注水井洗井污水处理方式是外排,有两种方式:,二是就地排放。对于没有土油池的注水井采取就地排放,在距离排水渠较近的注水井排放到排水渠中。注水干线冲洗污水也采取直接外排的方式。,传统注水井洗井污水处理方式是外排,有两种方式:,一、传统洗井、干线冲洗方法,注水井洗井污水和干线冲洗污水直接外排主要问题是污染环境,也浪费了宝贵的水资源,特别是90年代中期以后,新投注水

3、井取消了土油池,严重制约注水井洗井工作的开展,迫切要求我们探索污水不外排的方法。,一、传统洗井、干线冲洗方法,90年代末期,为了适应油田环保要求,我们初步探索了洗井污水回收方法。,二、注水井洗井污水回收方法,1、注水井洗井污水实现不外排的初步探索,(1)洗井水直接进油系统。该方法是配备简易洗井装置,用管线连接注水井和相邻的油井,洗井污水经过洗井装置初步过滤后进入油系统。,三是由于连接油水井需要经过草原或耕地,对不是征用的土地,影响正常洗井的开展。,该方法有三个方面的问题:,由于以上问题限制了该方法的推广使用,一是经过滤的洗井水中仍含有大量的杂质,造成联合站电脱水器频繁跳闸,使含水油脱水工作不能

4、正常进行,影响油系统正常生产;,二是该装置受环境温度的限制,适宜的工作时段为311月,冬季容易冻管线;,(2)罐车回收洗井水。用1-2台罐车洗井,将洗井水拉至污油处理站,沉降后进油系统处理,一方面由于污油处理站处理能力有限,满足不了需要,另一方面洗井过程不连续,不能保证洗井质量,需要进行改进。,我们重点是完善罐车回收洗井水方法,解决了连续洗井问题,并配套洗井设施,实行专业化洗井管理,收到较好效果。,2、完善配套注水井洗井不外排方法,为了避免洗井污水对油系统的影响,我们在污水处理站新建200m3-400m3的洗井水回收池,洗井污水经过沉降后进入污水处理站处理,而不进入油系统。,(1)配套新建洗井

5、污水回收池,(2)完善和改进洗井设备,研制了连续洗井快速切换装置,该装置为安装在洗井出口管线上的三通,通过手柄控制,可以将洗井水出口在两台罐车间切换,洗井过程中不关注水井,实现了连续洗井。,(2)完善和改进洗井设备,针对洗井过程中发现的问题,对洗井设备进行了改进和革新,为了保证安全,对所有洗井罐车全部安装了液位显示报警装置,工人不用再爬上罐顶观察液位,消除了安全隐患。,针对洗井过程中发现的问题,对洗井设备进行了改进和革新,改进后,改进前,改进了连续洗井切换装置,减轻重量,实现水质取样和扫清残余水功能,高压软管改为中压管。,(2)完善和改进洗井设备,将进水口由车下部改到上部,解决了冬季防冻的问题

6、,给罐车焊装了工具箱,解决洗井工具存放问题,自行研制的过滤器防止大量杂质进罐后堵塞出水口。,针对洗井过程中发现的问题,对洗井设备进行了改进和革新,(2)完善和改进洗井设备,(3)实现专业化洗井,最初注水井洗井工作是以采油队为主体,采油矿生产办根据采油队洗井计划安排洗井车辆,洗井时由采油队临时抽调人员配合车队罐车洗井,由于部分时间段罐车配备不够,造成不连续洗井,洗井效率低,责任不清,洗井质量得不到保证,为此,我们将洗井罐车集中,实施了注水井洗井专业化管理。,制定实施了注水井专业化洗井实施方案,将洗井车调配到测试队集中管理,成立洗井班组,每班组配备23台罐车,配备专职洗井工,洗井计划由采油矿工艺队

7、统一制定并对洗井情况进行监督。,一是成立专业化洗井班组,为了保证专业化洗井工作的顺利开展,我们制定了注水井罐车洗井操作规程,组织了标准化操作培训。,二是建立了相关的规章制度,建立了注水井洗井台账和洗井资料网上查询系统,便于随时掌握每口井的洗井情况,也保证了洗井资料的准确、及时上报。,二是建立了相关的规章制度,同时,配套完善了洗井班组的奖金考核细则,在保证质量的前提下,多洗井多得奖金,调动了洗井岗位员工的积极性。,三是建立了相关的规章制度,通过完善洗井方法,优化班组结构,明确职责分工,完善规章制度,加强质量监督等工作,洗井效率和质量得到明显提高,实现注水井洗井“三个提高、两个减少、一个杜绝”,3

8、、洗井取得较好效果,洗井前后效果对比,三个提高、两个减少、一个杜绝,一是提高注水合格率 洗井后,分层注水合格率提高了9.4个百分点,平均单井日增加注水量4.8m3;,三个提高,洗井前后效果对比,三个提高、两个减少、一个杜绝,二是提高分层注水井测试效率 平均单井测试时间由3.2天下降到2.9天,减少了0.3天,缩短了测试周期;,洗井前后效果对比,三个提高、两个减少、一个杜绝,三是提高油层动用程度 洗井后,油层动用程度得到提高,砂岩和有效动用比例分别提高了5.4和4.5个百分点。,通过三个提高,进一步提高了注水质量,一是测试疑难井减少。通过对测试疑难井加强洗井,提高了测试成功率,对比年测试疑难井减

9、少了152口井,测试疑难井减少了57.4%。,六个提高、两个减少、一个杜绝,两个减少,二是减少人员配置。专业化洗井前,采油队要安排2人以上负责管线连接和洗井操作,专业化洗井以后,所有操作由洗井班独立完成,采油队不再另外安排人员,减少了人员配置。,六个提高、两个减少、一个杜绝,即杜绝污水外排,2008年全年洗井4519口,洗井污水22.6104m3,没有外排,处理后全部回注,节约水费90.4万元。,一个杜绝,六个提高、两个减少、一个杜绝,三、注水干线冲洗污水回收方法,在注水过程中,水中部分杂质在干线中不断附着,当注入水流量相对稳定时,这些附着物在干线中保持稳定状态,当干线内的注入水流速增大或附着

10、物太多粘合力不足时,干线内的部分附着物会被冲刷起来,对注入水形成污染,影响注水质量。,1、注水干线冲洗的必要性,杏3-3-119井水质监测情况统计曲线,我们对同一注水干线上相邻的2口注水井做实验,当杏3-3-16开始洗井,这时干线中水流速度发生改变,检测杏3-3-119井的注入水水质,水中的悬浮物、含油有明显的变化。,三、注水干线冲洗污水回收方法,因此,冲洗注水干线可减少干线内的附着物对注入水造成污染,是必要的。注水干线冲洗产生的含油污水点多、面广,又不能直接排放,我们探索了干线冲洗污水回收方法,实现了干线冲洗的污水不外排。,1、注水干线冲洗的必要性,该方法是以联合站(污水站)为中心,把联合站

11、(污水站)周围注水干线按照干线切断阀门分成若干条,从注水干线的端点附近的注水井铺设一条临时管线直接进联合站(污水站),区块内的注水干线可以逐条冲洗,回收的污水在污水站处理合格后重新回注地下。,杏十联,2、注水干线冲洗污水回收方法,杏三联,杏二十一注,7-3排普通网,6-3排普通网,东部联络线,萨大路,干线冲洗示意图,经现场试验,该方法既经济又实用,冲洗效果较好,解决了困扰油田生产多年的干线冲洗水无法外排的难题。,2、注水干线冲洗污水回收方法,干线冲洗前,相关部门制订了详细的干线冲洗方案,根据全厂注水管网情况,充分考虑注水站来水排量,按照尽量减少外接管线长度的原则,合理安排冲洗干线工作。每条干线

12、冲洗要确定来水站、放水井点,设计冲洗干线的冲洗长度、冲洗排量等参数,从设计上做到科学、可行。,3、干线冲洗的实施,(1)优化注水干线冲洗设计,(2)稳步实施干线冲洗工程,四个到位,组织机构到位,严密组织到位,全员配合到位,工作职责到位,在实施的过程中,我们坚持,一是组织机构到位 成立了工作领导小组,设立专项资金,安排专业队伍施工;,四个到位,二是工作职责到位 工程启动前,我们制定了注水干线冲洗管理规定(试行),理顺工作流程,明确职责,施工单位也制定了相应的管线安装施工操作规程;,四个到位,三是严密组织到位 管理人员细化关井方案,重新核实每口关井井号和切断位置,提前一天通知相关人员做好准备;,四

13、个到位,四是全员配合到位 由于此项工作涉及的点多面广,采油队与污水站之间、采油矿与采油矿之间进行全员、全方位、全过程配合,以确保此项工作安全顺利进行。,四个到位,注水干线冲洗过程中,由现场管理人员定时取样化验,必须保证出口水质达标。例如杏十七联至杏六联联络注水干线,该管线连续冲洗9个小时后水质仍较差,含油仍高达642mg/L,悬浮物62mg/L。,(3)严格执行水质合格的要求,保证冲洗质量,杏十七联至杏六联联络注水干线水质取样曲线,为了保证冲洗效果,第二天又冲洗了5个小时,共历时14个小时,累计冲洗水量2113m3 。,(3)严格执行水质合格的要求,保证冲洗质量,杏十七联至杏六联联络注水干线水

14、质取样曲线,冲洗前的管线的铺设工作任务繁重,连接的点多,历时时间长。例如杏十六联南注水干线,位于西部过渡带,附近没有污水处理站,我们克服困难,铺设临时管线4070m,共计409根,仅铺设临时管线就用了7天时间,保证每条注水干线都冲洗到。,(4)克服工作量大的困难,保证每条干线的冲洗,(1)提高排量是保证冲洗质量的关键。为确定干线冲洗排量,选择注水井最为密集的杏13排东部深度水管网进行测算,该管线全长5.5km,干线连接注水井39口,日注水量为2126m3,干线内水流量最高为88.6m3/h(21916mm管道内流速0.66m/s),干线冲洗污水排量要高于此流量,才能保证冲洗效果,因此,确定冲洗

15、时排量要不低于100m3/h(管道内流速不低于0.74m/s)。统计2008年65条干线冲洗数据,平均排量为166.5m3/h,能够满足冲洗的要求。,4、注水干线冲洗应注意的问题,(2)防止井口截流,保证冲洗质量。在选择干线冲洗污水出口的注水井时,注水井的单井管道要在100m以内,冲洗时要拆除水井井口过滤器和水表,各相关阀门开启至最大,防止产生截流现象。,4、注水干线冲洗应注意的问题,2008年采油四厂共组织铺设临时回收水管线19.65km,冲洗注水干线65条,累计冲洗注水干线470.8km,解决了全厂的干线冲洗问题,收到较好效果。,5、干线冲洗效果显著,5、干线冲洗效果显著,(1)实施注水干

16、线密闭冲洗,做到冲洗注水干线污水不外排,达到了环保要求。,冲洗干线出口水质化验平均含油从冲洗初期的1174.6mg/L降到冲洗结束的36.1mg/L,悬浮物从237.9mg/L降到33.5mg/L,冲洗后注水水质得到改善,为避免对注入水污染打下基础。,(2)注水干线附着物明显减少,突出的杏7区1排东段注水干线,该管线冲洗长度4.4km,冲洗排量184m3/h,冲洗初期出口污水含油达5126mg/L,悬浮物达3017mg/L,结束时出口水含油36mg/L,悬浮物50mg/L,效果显著。,(mg/L),杏7区1排东段注水干线水质取样曲线,冲洗初期 含油5126mg/L 悬浮物3017mg/L冲洗结束 含油36mg/L 悬浮物50mg/L,7区1排东段注水干线水质取样,5、干线冲洗效果显著,(3)干线冲洗污水进入水系统,经处理合格后全部回注,年节约水资源5.6104m3 。,抓好注水工作是实现油田高水平、高效益开发的重要保证,几年来,我们高度重视注水管理工作,强化注水井洗井和干线冲洗管理,将精细管理贯穿到每一个环节中,大胆尝试,稳步推进,在洗井水外排方面取得一定进步,我们将以注水基础年为契机,向兄弟油田学习好经验和好做法,进一步提高注水管理水平,切实提高油田注水质量,确保注好水、注够水,为油田可持续发展做出应有的贡献。,

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