设备故障分析报告与预防措施.doc

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1、7.2.5设备故障分析报告与预防措施东山矿设备故障、事故案例汇编目 录序号故障原因分类故障、事故内容1点检不到位关于气力输送作业区元月5日旋转给料器设备故障2关于气力输送作业区3#泵称量器故障设备故障、事故分析3关于回转窑1#窑磨机设备故障分析4 关于1#筛侧压板掉三破堵矿的故障分析5关于气力输送系统4#泵停机故障分析6关于气力筛分作业区破碎机事故分析7.87关于破碎10#皮带梅花弹性连接块磨损故障分析7.20失控1:408关于10#皮带驱动滚筒轴承损坏的事故分析7.13失控 10:279关于1#输灰泵旋转给料器事故分析7.16失控 8:3010无点检手段关于3#竖窑提升机近期故障频繁的分析报

2、告关于3#窑卸料闸板密封圈烧损的故障分析11关于气力输送系统中间站弯头漏灰故障分析12关于气力输送系统中间站15-03#直管管道漏灰故障分析13关于气力输送系统中间站15-02#直管管道漏灰故障分析14关于气力输送系统筛分发送仓至中间站管道漏灰故障分析15关于1#破碎机同步齿轮脱出事故报告分析6.27失管 8:0316回转窑2#窑ID风机停机故障分析 8.24失管8分钟17维护不周破碎系统2#皮带机减速机事故分析18关于一破润滑油泵电机接线柱的故障分析19关于竖窑3#窑卷扬小车故障分析20关于三烧库顶切换阀未能正常切仓故障分析21关于2#板喂机槽扳起包卡车设备故障、事故分析22PC1250大臂

3、油缸铰接销轴磨损严重的故障分析23关于2#破碎机减速机事故分析24关于2#破碎机减速机轴断事故分析6.25-27失控 56:3425回转窑1#窑煤粉磨机出口气动闸板线路故障分析8.25失控2h26气力三烧库顶切换阀故障分析 8.19失控3:0027气力中间站3#输灰泵故障分析 8.23失控1:30283#窑6#皮带设备故障分析 8.22失控0:2029备件质量关于3#皮带液力偶合器的故障分析30关于3#破碎机设备故障、事故分析311#破碎机软连接磨损事故分析 7.29失控5:2032检修质量3#竖窑卷扬机料斗坠落的事故分析 8.23失控31:4033工程因素关于四烧管道脱落事故分析 8.19失

4、控17:20关于气力输送作业区元月5日旋转给料器设备故障一、故障经过:元月5日凌晨1:25分,作业区7#发送仓2#泵突然停机,作业区主控室值班人员通知操作工现场查看,操作工检查发现2#泵旋转给料器叶轮卡死,造成设备超负荷断电停机,经过人工盘车处理完毕,3分钟后合闸送电,设备恢复正常运转。当班分别又在3:45分和6:05分,连续发生两次给料器叶轮卡死故障,后都经过人工盘车恢复正常工作。 影响时间:1小时40分二、故障、事故原因分析:1、施工和生产同步进行,施工废料(电焊头、边角料等)掉入生产在用料仓,后进入旋转给料器,由于尺寸大,硬度高,造成叶轮卡死停机。2、旋转给料器使用时间长,轴承磨损严重,

5、摩擦阻力大,电机载荷加大,造成超负荷跳闸断电。三、故障、事故原因分类:1、施工单位管理不规范。(点检不到位)2、设备劣化倾向没有掌控。四、预防措施1、强化施工现场的人员管理。2、跟踪记录,了解设备轴承的使用寿命,定期进行更换工作。五、故障、事故性质分类1、对施工单位失管。2、渐发性故障。失控关于气力输送作业区3#泵称量器故障设备故障、事故分析一、故障、事故经过:2010年2月12日13:35 ,气力输送作业区中间站接收仓3#泵罐称出现称量异常,经检查发现旋转排气阀堵塞,14:49处理完成排气阀过滤网,3#泵称量器恢复正常。影响时间:1小时14分二、故障、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面

6、)由于罐体中气体中掺杂石灰粉,导致气体经过旋转排气阀造成排气阀门堵塞。三、故障、事故原因分类:点检不到位四、防范措施:通知作业区加强螺旋排气阀巡检频次,发现异常及时处理。五、故障、事故性质分类(随机、失管、失控?)失控 关于回转窑1#窑磨机设备故障分析一、故障、事故经过:在2010年3月12日晚岗位工听到磨机声音异常,在22时31分打开磨机检查,发现磨机内磨机防护装置掉下,随即进行补焊处理,在23时06分恢复生产,影响时间0:35分钟。二、故障、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面)2010年3月10日1#窑定检,在检修期间,对1#窑磨机内磨机防护装置进行补焊,在检修完毕后,试车未发现异常

7、。在2010年3月12日晚岗位工听到磨机声音异常,在22时31分打开磨机检查,发现磨机内磨机防护装置掉下,随即进行补焊处理,在23时06分恢复生产,故障原因分析:1、维修人员在补焊防护装置时焊接不到位,2、点检员在试车前检查防护装置焊接完毕,确认不到位是主要的人为因素。三、故障、事故原因分类:点检不到位四、防范措施:1、今后在每次定检检查磨机时一定要确认,确保焊接牢固2、点检员对焊接及连接螺栓主要的部件确认到位。五、故障、事故性质分类(随机、失管、失控?)失控 关于1#筛侧压板掉三破堵矿的故障分析一、故障经过:2010年4月5日周世军和申热夜班, 19:20分设备联锁停车,中控判定4#皮带有异

8、常,于是立刻通知二破主岗王文光检查,发现2#、3#破的堵料,19:22分辛建平办理停电处理堵矿,同时王文光从4#皮带头部往尾部检查,中控周世军从尾部向头部检查,两人在除铁器处发现1#筛侧压板(1000*150*40)竖立吸在除铁器上形成刮子,侧压板已磨损变形,地面洒了一堆石料,同时在除铁器上有2块楔形块,两人回中控办理1#筛、4#皮带的停电手续,1#筛北面钢盲板相邻侧压板掉,两人到4#皮带除铁器处取侧压板、楔形块后安装好,堵矿在19:58分处理完毕,回去办理了送电手续后空转4#皮带启车正常后生产。影响时间:40分钟二、故障、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面) 现象:1#筛北面钢盲板相邻

9、侧压板掉;除铁器处发现1#筛侧压板(1000*150*40)竖立吸在除铁器上形成刮子,侧压板以磨损变形,地面洒了一堆石料,同时在除铁器上有2块楔形块。 原因分析:侧压板变形且磨损露出钢骨架,两楔形块脱落引起压条脱落竖立(除铁器上吸有杂质)吸到4#皮带除铁器上形成钢板刮子,皮带运行过程压条刮掉皮带上运行石料,下落石料砸到皮带拉绳开关引起停车,破碎机连锁停车导致堵矿。三、故障、事故原因分类:点检不到位。四、防范措施:1. 岗位人员加强点检。2. 点检员郭子伟考核100元、巡检人员各考核200元。五、故障、事故性质分类(随机、失管、失控?) 失控关于气力输送系统4#泵停机故障分析一、故障、事故经过:

10、2010年4月14日,甲班带班长李建忠带领三名职工清除中间站仓顶灰面,10:40分开始铲灰入仓,中午11:23分中间站发送仓4#泵旋转给料器突然停止工作。作业区立即组织修建公司对4#泵进行检查,首先进行盘车确认,发现盘车阻力很大,初步确认旋转给料器内卡有异物。拆卸旋转给料器下料溜筒,发现其中卡住一个120mm长的门把手,经过一个多小时抢修,与12:35分恢复正常。影响时间: 停机 1小时10分,但是未影响三烧生产二、故障、事故原因分析: 可能是在清灰过程中,当班人员,在不知情的情况下将无意掉入灰堆的门把手,用大板锹铲到了4#输灰泵料仓中,造成4#泵无法运转。三、故障、事故原因分类: 点检不到位

11、四、防范措施:1、为了避免杂物掉入旋转给料器的事故再次发生,气力作业区立即在清灰口处增设筛网,防止异物再次掉入影响生产保供工作。2、对作业指导书进行完善,把“清灰环节”纳入到岗位巡检工日常工作中。五、故障、事故性质分类:失控 关于气力筛分作业区7.8破碎机事故分析一、事故经过:2010年7月8日15时20分,气力筛分作业区操作人员巡检至新投用破碎机区域,听到破碎机运转机体内部有金属撞击异音,操作人员迅速停运设备同时汇报作业区侯亮云副作业长。15时40分,侯亮云责成外协维修队伍打开破碎机窥视检修门,发现:破碎机入口反击板有一块断裂脱落,数块反击板连接螺栓弯曲变形,反击板严重移位。如下图:已断裂坏

12、损反击板。由于反击板没有生产准备件,而且破碎机检修用液压系统没有安装,目前该事故作业区仍在处理过程中。影响时间:作业区迅速将旧系统破碎机恢复使用,对生产保供未造成影响。二、事故原因分析:1、直接原因:设备制造中存在的缺陷是导致事故发生的直接原因。该设备由成都运一科技发展有限公司制作。设备组装过程中,弧形板与反击板的螺栓联接没有采用钻孔形式,直接气割拉孔,尺寸偏差大同时对拉孔焊渣未进行清理,螺栓根本无法保证紧固联接,而且连接螺栓没有防松装置,成都运一在设计制造过程中没有考虑如此重要的环节(该公司没有与我矿合作的业绩)。上述缺陷,导致设备在运转过程中反击板连接螺栓松动,反击板错位旷动与高速旋转锤头

13、发生撞击断裂的重大事故。如下图示:螺栓已断裂脱落。气割孔,无法保正螺栓紧固联接。2、间接原因:(1)施工单位未进行投产保驾,新建项目要求施工单位对新安装设备热负荷试车后三月内,进行达产达效的保驾工作。(2)没有安装检修用液压撑杆系统。液压撑杆系统是破碎机发生故障进行检修、抢修的重要装置,但在设备安装期间未能配套安装。该套装置没有安装,对设备内部存在的弧形板气割拉孔缺陷也未能检查发现。(3)未执行新点检标准,在破碎机新点检标准中,由于反击板属壳体内隐蔽项目,要求对反击板每周通过打开窥视门进行一次检查,未能实施。(4)没有进行生产准备件的储备。反击板属破碎机易损件,在新设备投用的同时必须储备的机旁

14、备件,但破碎机易损备件例如:锤头、锤臂、反击板和筛板等未到位。三、事故原因分类:1、主要原因:设备本身缺陷。设备出厂质量较次。2、次要原因:(1)点检不到位。反击板有点检标准,未实施。 (2)施工单位未采取保驾措施。新设备必须在投运后制定保驾措施,对传动、联接等关键部位进行运转一定阶段后的检查紧固。 (3)项目建设中,部分人员存在管理经验不足。机旁关键备件未储备,设备检修装置不安装等问题。四、防范措施:1、破碎机弧形板螺栓孔必须采用钻孔形式,保证螺栓紧固联接。同时在对该设备其它部位检查中发现:减震平台弹簧坏损,间隙调整装置易松动问题要进行妥善处理。2、施工单位要对投产设备采取可靠的保驾措施。3

15、、作业区要严格按照新点检标准执行。五、事故性质分类1、随机:设备本身缺陷。2、失控:点检不到位。3、失管:项目管理人员存在管理经验不足。关于10#皮带梅花弹性连接块故障分析一、故障经过:2010年7月20日13:20,破碎作业区二破巡检工张玉生报告10#皮带头部振动明显,有异响,13:25赵子华现场查看后确认梅花弹性连接块破损,14:02带空原矿停车,同时机动部维修人员到位,更换梅花弹性连接块。15:42故障结束,恢复生产。影响时间:1小时40分二、故障、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面)机的因素:2006年使用以来未作更换,该弹性块老化人的因素:没有预见弹性块老化程度,点检员未作检查

16、安排三、故障、事故原因分类:备件老化、点检不到位四、防范措施:定期检查五、故障、事故性质分类失控关于10#皮带驱动滚筒轴承的事故分析一、故障、事故经过:2010年7月12日21:33二破巡检工姚龙告中控梁向阳10#皮带驱动滚筒轴承(非电机侧)异常, 21:36-21:52中控梁向阳和姚龙到10#皮带头部确认,发现该轴承端盖、透盖碎裂,轴承滚珠散落。21:56告知值班人员周伟,21:57告知段长范连宝,21:57联系机动部代金明,21:59告知机动部刘瑞平段长,22:02告知调度胡海燕,22:08告知工段李永明,22:12告知副段长赵子华, 22:50机动部刘瑞平段长到达现场,23:50机动部其

17、他人员到达现场开始更换10#皮带头部非电机侧轴承, 2010年7月12日7:00更换完毕启动10#皮带带料试运行正常,故障结束。二、影响时间:10小时27分三、故障、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面)人的因素:检查不细致,所加油脂量不足。法的因素:异常情况下的检查手段不足,温度略高于正常情况,但在运行标准范围内,未引起足够重视,导致最终损坏。四、故障、事故原因分类:点检不到位五、防范措施:1、按照标准执行,加强加油加脂管理监督;2、加强设备异常情况的关注,寻求学习先进的检测手段;3、做好预知维修。六、故障、事故性质分类失控关于1#输灰泵旋转给料器事故分析一、故障、事故经过:7月16日上

18、午11:50气力输送系统1#输灰泵出现不下料现象,至下午20:20处理好影响时间:8小时30分 二、故障、事故原因分析:气力输送系统1#输灰泵出现不下料现象后,作业区立即进行故障排查。初步判断气路堵塞,因此先后对哈气管、旋转排气阀、流化阀分别进行了检查,结果未发现异常现象。由于旋转给料器减速机能正常运转,而传动轴不动作,最终判定旋转给料器内部有问题。经过拆卸后,发现旋转给料器叶轮内卡有一条长1500*150mm的皮带机挡皮。由于卡有异物,旋转给料器转动而轴不转,导致轴头严重磨损,锁紧盘失效。为了尽快恢复生产,对旋转给料器总成进行了整体更换,下午20:20恢复正常。三、故障、事故原因分类:点检不

19、到位四、防范措施: 1、针对以上问题作业区对皮带机下料口进行改善,安装筛网,防止异物掉入料仓,避免故障发生。五、故障、事故性质分类:失控 关于3#竖窑提升机近期故障频繁的分析报告一、 事情经过:6#皮带提升机坏,造成停窑,共停窑8小时05分钟时间统计如下:12月28日 11:10-12:30 12月29日 7:30-8:30 12月30日 10:05-10:55 12月30日 14:05-15:45 12月31日 2:50-4:05 12月31日 7:10-9:30 影响时间:共停窑8小时25分钟二、原因分析:总体上说,3#窑3台PL提升机已使用39年,设备老化,容易发生故障。1)链条与链条的

20、销子磨损,间距拉伸,造成运行时受力不匀,经随机测量2节链条,数据统计如下:部位1#提升机2#提升机3#提升机标准间距东南角640 mm643 mm642 mm640mm东北角641 mm642 mm643 mm640 mm西南角640 mm643 mm642 mm640 mm西北角641 mm642 mm643 mm640 mm经对上述数据看,3台提升机链条销子均有不同程度的拉伸,一台提升机共有316节链条,因此提升机的平均最大延伸量为316*1.5=474mm,造成额外摩擦,负荷加大,链轮与链条无法正常啮合,链条脱槽,导致丝杆、链条弯曲甚至断裂。2)提升机在运转过程中,由于设备老化,1#2#

21、3#提升机主动传动部位发生偏移,导致链轮与链条一侧发生挤压,而另一侧间隙经测量为5mm,增大了额外摩擦应力,导致链板变形甚至断裂(1#提升机已调整好)。3)对3台提升机两侧能观察部位的导轨(角钢75*8)进行检测,发现两侧约1m左右导轨有不同程度的磨损,有些部位只有1-3mm的厚度,轨道全长为24m,因此可推测不易观察的部位也有不同程度的磨损。三、故障原因分类:无点检手段四、目前采取的措施:1) 将链轮轮缘两边各加大5mm,尽量减少摩擦,使链轮与链条能够正常啮合。2)将链轮厚度边缘加宽为7mm,减少链轮与链条的摩擦应力。3)将丝杆直径加大6mm,增加丝杆的使用寿命。4)由于链条的拉伸,要求维修

22、工在空转时,调整丝杆的松紧程度;在带负荷运转半小时后停车,再次重新调整丝杆的松紧程度,保证两边丝杆的受力均匀。5)将2#提升机顶部两侧的导轨变形磨损较大的部位进行了局部更换。五、通过对设备的综合分析,作业区认为采取以下措施可有效应对提升机出现的劣化倾向:1、维修:1)尽快调备件:链条及主动链轮,进行整体更换。2)对导轨进行拆除,整体更换,并调整垂直度。(需专业维修队伍检修)2、更换:1)利用气力输送作业区改造空闲2台DT提升机,用其置换现有3台PL提升机。(需专业人员落实现场施工条件)2)调三台符合本设备工艺技术参数的链板提升机参考说明书提供 提升机型号:NE100斗式提升机 要求:输送量85

23、-100m3/h 本机总长:24.32m,链条节距:200mm 输送物料:块石灰六、故障、事故性质分类:失管关于3#窑卸料闸板密封圈烧损的故障分析一、事故经过:1月24日岗位工在电脑显示中发现1#膛卸料闸板灰温高,于14:39分停窑,经检查密封圈烧损,通知钢建施工方进行抢修,于16:11分更换好后开窑。影响时间:1小时32分钟二、事故原因:1、密封圈烧损是造成停窑的主要原因。2、由于通道堵塞,造成灰温高,密封圈烧损。 三:原因分类:无点检手段四、预防措施:1、加强岗位工的日常点检,在停窑检查通道、清理通道时,检查卸料闸板密封圈有无破损、防爆阀有无裂缝,发现跑风及时进行更换。2、岗位工只有在停窑

24、时才能打开闸板进行点检,平时开窑时通过电脑显示屏进行灰温观察,发现灰温超过200时及时停窑检查。3、卸料闸板密封圈和防爆阀破损随机性很强,不适用于安排定检,只能发现跑风后随时处理。4、维修工必须准备2件密封圈、2件防爆阀以备急用,减少更换时间。五、事故性质分类(随机、失管、失控?)失管关于气力输送系统中间站弯头漏灰故障分析一、故障、事故经过:2010年4月5日14时55分,气力输送作业区筛分发送仓至中间站16#弯头磨损漏灰。影响时间:1小时二、故障、事故原因分析: 由于该处弯头悬空且位置18米高,弯头下方是绿地、树木,检测难度大,无点检手段。 三、故障、事故原因分类:无点检手段四、防范措施:

25、1、在未漏灰情况下,及时加盖补丁,延长使用寿命。 2、现已准备改造,整体下移。五、故障、事故性质分类:失管 关于气力输送系统中间站15-03#直管管道漏灰故障分析一、事故经过: 2010年4月6日10时53分,气力输送作业区中间站发送仓至烧结接收仓15-03#直管磨损漏灰。影响时间:2小时07分二、事故原因分析: 由于该处直管上安装有2个DN400的半面球阀导致焊缝较多,半径磨损。 三、事故原因分类:无点检手段四、防范措施: 1、及时更换管道。 2、加强焊接力度,延长使用寿命。五、故障、事故性质分类:失管 关于气力输送系统中间站15-02#直管管道漏灰故障分析一、故障、事故经过: 2010年4

26、月11日19时50分,气力输送作业区中间站发送仓至烧结接收仓15-02#直管磨损漏灰。影响时间:2小时55分二、故障、事故原因分析:由于该处直管悬空且位置18米,检测难度大,无点检手段。三、故障、事故原因分类:无点检手段四、防范措施: 1、改善作业场所,增设平台栏杆,便于维修管道、弯头。 2、定期检测,做好记录台帐。五、故障、事故性质分类:失管 关于气力输送系统筛分发送仓至中间站管道漏灰故障分析一、故障、事故经过: 2010年5月19日11:35,气力输送作业区筛分发送仓至中间站气力输灰管道16-03#磨损漏灰。影响时间:1小时45分二、故障、事故原因分析:由于该处直管位于运煤通道处且悬空18

27、米,检测难度大,无点检手段。三、故障、事故原因分类:无点检手段四、防范措施: 1、定期检测加盖补丁。 2、尽快进行管道下移改造。五、故障、事故性质分类:失管 关于1#破二轴减速机事故分析(1#破碎机同步齿轮脱出)一、故障、事故经过:2010年6月27日10:57 发现粗破碎区域1#破碎机2轴不转,立即停1#破碎机,同时告岗位工牛俊高检查。11:12 告机动部配合检查。11:18告调度张强、作业区主管。12:17岗位将同步齿轮箱内润滑油排空,发现同步齿轮端盖螺栓断4条,其余的脱落,造成齿轮移位。机动部维修人员其后进行齿轮复位装配,加注润滑油后启动1#破碎机,运行正常。 19:00故障结束。影响时

28、间:8小时03分二、故障、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面)机的因素:同步齿轮端盖螺栓断4条(共8条),其余螺栓松动脱落后同步齿轮脱出。人的因素:没有认识到该部位会出现故障。环的因素:点检存在困难,该部位处于密封隐蔽部位。三、故障、事故原因分类:无点检标准 四、防范措施:1、装配时涂抹螺纹锁固胶,紧固后将螺栓锁定,防止松动;2、年检时在同步齿轮箱盖板上开检查孔,定期检查同步齿轮端盖螺栓,点检员每月检查1次五、故障、事故性质分类失管关于2#窑ID风机停机故障分析一、故障、事故经过:2010年08月24日23时15分,回转窑作业区2#司窑区域ID风机轴承温度高高报警,ID风机停机。即刻通知

29、2#司窑工及自动化到现场检查。经自动化人员检查,发现现场ID风机轴承的热电偶接线松动,现场重新接线并紧固。通知中控工开机,中控在23时23分开启,运行正常。影响时间:8分钟二、故障、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面)由于震动的原因接线端子松动,温度突然上升到最大值(1370)。造成ID风机轴承温度保护停机。三、故障、事故原因分类:无点检手段四、防范措施:由于热电偶为进口设备,接线端相对较小,每次定检时打开紧固。五、故障、事故性质分类随机类六、标准修订情况:无破碎系统2#皮带机减速机事故分析一、事故经过:2010年1月21日,破碎系统白班检修,19:0019:20,19:2020:00正

30、常下料生产,20:0020:30交接班,20:30带矿生产,20:39一破岗位工周明旺在点检时发现2#减速机温度高,指令对讲通知中控室值班人员周世军,并通知一破另外值班的牛俊高拿上测温枪到达2#皮带机减速机现场,20:45中控通知机动部林志刚,20:56林志刚到中控室待命。期间,20:43周明旺对讲告中控室2#皮带减速机冒烟,中控紧急待料停车,停车后向周明旺询问情况,停车10分钟后,让周明旺检查油位,在这之间中控向牛俊高询问加油记录,确定是否加油,油尺位置有无记录,随后中控周世军赶到2#转运站协助岗位检查,现场检查看不到油位,拿铁丝和油尺对比,确认下油位差80毫米,检查外部设备无异常,周世军通

31、知中控联系有无同型的油准备加油,中控室陈国英也赶到现场协助加油,经调查加油1桶半,加油完成后,中控周世军联系各人员准备启动设备,22:34皮带机启动,空转10分钟后无异常,带料运行后,检测2#皮带减速机温度还是高,板喂机停止给料,大约10分钟后,检查减速机温度降下来,又带料试车,温度又升高,这样反复启停板喂机,直到23:31,2#皮带机自动停车,皮带下滑4米至5米,中控紧急通知赵万学、范连宝、赵子华并告知详细情况,组织人员现场处理,22日13:00处理完毕,开始生产,事故停机15小时20分。影响时间:15小时20分二、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面)1、经事故调查,21日检修时,一破

32、岗位人员协同检修人员共7人,对1#、2#、3#皮带减速机油全部进行了更换。设备材料科对损坏后的减速机拆解检查发现,减速机二轴损坏、轴承损坏,逆止器损坏,2、经事故调查发现,岗位人员设备点检时未带测温枪,减速机温度高仅凭手感, 没有量化的温度记录。3、检查2#皮带减速机日常点检表,点检表中对减速机油温的点检标准为“无异温”,没有量化,21日以前的点检记录中,点检标记为“”无异常记录。追朔皮带机点检标准,点检标准中明确规定减速机温度标准70。作业区岗位点检作业表中的标准内容与点检标准规定内容不符。三、故障、事故原因分类:1、加油不到位导致轴承润滑不到位。(维护不周)2、岗位人员点检方法不规范。四、

33、防范措施: 加强岗位工的点检,按照加油脂标准定期注油五、事故性质分类(随机、失管、失控?)失控关于一破润滑油泵电机接线柱的故障分析一、故障经过: 2010年3月13日9:30,日常维护结束启动设备时,一破润滑油泵故障停车不能正常启动,中控室操作员靳菁通知电工检查,值班电工王栋、程茹到现场检查发现一破润滑油泵热继电器动作,复位后,通知中控室试车,试车时,一破润滑油泵仍然报故障停车,随后开始检查线路,查到电机接线端时,发现有一相接线柱脱落,电工处理故障后,10:40恢复正常。影响时间:1小时10分钟二、故障、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面)1、电机接线柱脱落,主要由于振动造成。润滑油泵固

34、定在破碎机机体上,破碎机生产运行中振动较大。2、点检标准规定,电机接线端子检查每月进行一次,电工也按规定实施检查。点检按标准没有根据现场状况对于振动较大电机针对性的规定,点检周期较长。三、故障、事故原因分类: 故障原因为生产过程中振动造成,点检标准规定不细、维护不周也是原因。四、防范措施:1、根据现场环境,已对润换油泵安装方式进行改善,制作独立支架,安装润滑油泵,使润滑油泵与破碎机机体脱离,使生产运行中破碎机的振动不影响润滑油泵。2、针对小型电机电机引线较细,增加检查的频次,每月针对性的安排检查2次以上。五、故障、事故性质分类(随机、失管、失控?)失控。关于竖窑3#窑卷扬小车故障分析一、故障、

35、事故经过:5月19日凌晨0:30司窑工赵银宝发现卷扬小车在轨道上升2米后停止不动,立即报告当班调度肖志荣,同时通知外协电工张福祥;张福祥于0:35分到过现场,和操作工及带班长张伏虎查找故障原因,初步确认是限位器开关故障,经过认真的检查分析,断定是下限位失灵,0:50从库房领限位器进行更换,1:15分更换好限位器,试车运行正常,1:20开窑。影响时间:50分二、故障、事故原因分析:1、开关老化,日常无法检查。2、开关位置处于露天环境,尤其在雨季老化更加严重。三、故障、事故原因分类:维护不周四、防范措施:1、增加防护罩(改善)2、按照点检标准,认真开展点检工作。五、故障、事故性质分类(随机、失管、

36、失控?) 失控关于三烧库顶切换阀未能正常切仓故障分析一、故障、事故经过:2010年6月23日1:13-3:13,中控室操作工在切换三烧库顶切换阀过程中突然无信号反馈,导致料仓无法切换,影响时间:2小时 二、故障、事故原因分析: 经过自动化现场检查判定,切换阀上的压力开关(电磁阀)失效,导致信号反馈异常,无法自动切仓。经过2小时抢修更换压力开关,并调整接触器,设备运行恢复正常。三、故障、事故原因分类:维护不周四、防范措施: 1、巡检工加强巡检,密切关注压力表读数。 2、定期检查更换。五、故障、事故性质分类:失控 关于2#板喂机槽扳起包卡车设备故障、事故分析一、 故障、事故经过:2010年5月28

37、日破碎作业区二破区域2#板喂机故障停车,1:29二破岗位工王文光检查后,告2#板喂机槽扳起包卡车无法运转,需处理。1:30告调度,1;32告刘段,1:33告代金明2:21机动部到位,对起包部位修整割除。2:41故障结束恢复生产。影响时间:1小时11分二、故障、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面)人的因素:监控不力,未及时清理内腔积石;机的因素:板喂机槽板裙边弧形板因起包割除共5处,最小50*120mm,最大处50*270mm,因无备件更换,一直观察运行,内腔体积石增多,导致运行中局部起包卡车不能运转。三、故障、事故原因分类:1、维护不周2、备件周期长,损坏的槽板不能及时更换四、防范措施:

38、1、及时拣出掉落的滑板,损坏的槽板及时更换2、无备件时因加大监控力度,机腔内积石时停车清理五、故障、事故性质分类失控PC1250大臂油缸铰接销轴磨损严重的故障分析一、 故障、事故经过:2010年7月12日,根据作业区检修安排,处理1#PC1250大臂油缸的漏油缺陷进行处理,此检修过程,需将大臂油缸铰接销轴拆卸,将大臂油缸在地面放平后,将油缸活塞拔出,然后对密封件进行更换,在拆卸过程中,发现油缸下部铰接销轴磨损严重,磨损深度达10mm, 经作业区分析后,确认此故障为润滑不到位,维护人员长期以来对此润滑点的注油量不够而引起的。影响时间: 2010年7月12日13日,影响时间2天。二、故障、事故原因

39、分析:(从人、机、法、料、环方面) 作业区对此故障进行分析确认,从人的方面来考虑,完全是由于维护人员维护不到位而引起的。三、故障、事故原因分类:维护不周四、防范措施: 预防措施: 1、对于工作装置部位,非自动润滑点的润滑,要求白班司机每天对其进行注油。 2、作业区点检员、当班班长每月必须对注油点进行抽查4次,并有检查记录,确保润滑到位。 3、对于其他非自动润滑点的润滑,当班维护人员必须保证所有润滑点的正常注油,并由点检员确认签字,否则视为无注油。五、故障、事故性质分类(随机、失管、失控?)失控关于2#破碎机减速机事故分析一、故障、事故经过:6月14日早上10:49分主控值班人员陈波发现2#板喂

40、机故障停机,经检查无故障,张雨生、王宏伟发现2#破碎机堵矿,10:55清理完联系试车,发现1#轴转,2#轴不转,但减速机高速轴旋转,判定联轴器故障,打开发现2#轴联轴器破损,11:05 通知值班人员、赵子华、调度值班人员、作业区主管范连宝、机动部主任刘瑞平,机动科赵显盛,11:05维修人员到现场进行维护,11:55经商定决定更换联轴器,18:06更换完毕,18:26联系试车正常,18:30待矿试车正常开始生产。影响时间:7小时19分钟6月25日凌晨2:11 2#破碎机故障报警停车通知王文光检查,2:18王文光反映破碎机有堵矿现象随后清理3:00清理完毕点动试车时听减速机异响。3:08电话告调度

41、,告范连宝,3:10告机动部代金明,4:20试车发现减速机输入轴转,输出轴不转,判断减速机故障, 4:47机动部到位拆除减速机,等备件回来更换减速机,6月25日早上10:50左右接范连宝电话决定更换破碎机整体,通知机动部拆除旧破碎机,落实齿板、螺栓等备件;下午3:20分新破碎机回来后直接拉回采运院内进行轴的组装,耦合器的安装,6月27日中午10:48点安装完毕试车正常准备下矿生产。影响时间:56小时二、故障、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面)人的因素:专业点检技术差。机的因素:2#破碎机设计选型小,现负荷大,故障频发,使用寿命有限。料:破碎粒度超标。三、故障、事故原因分类:1、维护不周

42、2、备件周期长,损坏件不能及时更换四、防范措施:1、及时组织备件,损坏后及时更换。2、无备件时应加大监控力度。五、故障、事故性质分类失控关于2#破碎机减速机事故分析一、事情经过:6月25日凌晨2:11 2#破碎机故障报警停车通知王文光检查,2:18王文光反映破碎机有堵矿现象随后清理3:00清理完毕点动试车时听减速机异响。3:08电话告调度,告范连宝,3:10告机动部代金明,4:20试车发现减速机输入轴转,输出轴不转,判断减速机故障, 4:47机动部到位拆除减速机,等备件回来更换减速机,6月25日早上10:50左右接范连宝电话决定更换破碎机整体,通知机动部拆除旧破碎机,落实齿板、螺栓等备件;下午

43、3:20分新破碎机回来后直接拉回采运院内进行轴的组装,耦合器的安装,6月27日中午10:48点安装完毕试车正常准备下矿生产。影响时间:56小时34分二、故障、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面)人的因素:专业点检技术差。机的因素:2#破碎机设计选型小,现负荷大,故障频发,使用寿命有限。料:破碎粒度超标。三、故障、事故原因分类:1、维护不周2、备件周期长,损坏件不能及时更换四、防范措施:1、及时组织备件,损坏后及时更换。2、无备件时应加大监控力度。五、故障、事故性质分类失控关于1#窑煤粉磨机出口气动闸板线路故障分析一、故障、事故经过:2010年8月25日3时10分,1#回转窑磨机出口闸板故

44、障报警停机,中控马上通知看火工现场检查,发现磨机出口闸板关闭,经自动化检查确认为闸板电磁阀电缆接线头松动所引起(原线头直接拧在一起没有焊接)。紧固后正常,于5:10分开启,共用时间120分钟。影响时间:2小时二、故障、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面) 由于闸板电磁阀电缆08年铺设在煤磨热风管上,温度高造成电缆损坏,当年处理时,将其移位接线头没有焊接,只是直接拧在一起。经过两年的运行此接头氧化松动,是造成这次故障主要原因。三、故障、事故原因分类:维护不周四、防范措施:已于2010年8月26日定检时将此接线头焊接。关于三烧库顶切换阀故障分析一、故障、事故经过:2010年8月19日8:00,中控室操作工在切换三烧库顶切换阀过程中突然无信号反馈,导致料仓无法切换。影响时间:3小时 二、故障、事故原因分析:经过自动化现场检查判定,切换阀上的压力开关(电磁阀)失效,导致信号反馈异常,无法自动切仓。经过抢修更换压力开关,并调整接触器,设备运行恢复正常。三、故障、事故原因分类:维护不周四、防范措施: 1、巡检工加强巡检,密切关注压力表读数。 2、定期检查更换。五、故障、事故性质分类:失控六、标准修订情况:

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