对冬季节掺烧晾晒泥煤的思考.doc

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1、对秋冬季节掺烧晾晒泥煤的思考掺烧泥煤,作为我公司降低发电成本的一项举措,已经实施有数年的时间,降本效果有目共睹,十分明显。泥煤的特点是,水分高,粘性大,流动性极差,当然还有热值低的特点,因为前面的这些特点,使泥煤在入炉过程中,在制粉系统经常出现断堵煤现象,使制粉出力降低,制粉电耗和钢耗升高,严重时,导致粉位降低,甚至影响机组负荷的接带,同时,现场疏捅堵煤,也大大增加了员工的工作量。进入秋冬季节后,气温下降,泥煤晾晒效果变差,甚至已基本无效,这导致制粉系统断堵煤现象愈加频繁。今年入秋以来,135MW机组已经因此出现了数次被迫大幅度减负荷运行的事件。粉位过低,给机组安全稳定运行带来了一定的隐患。为

2、了减少断堵煤对粉位的影响,无奈,只能降低泥煤掺烧的比例,这样又使得发电成本有所提高。那么,在当前秋冬季节,晾晒效果不好的情况下,如何才能尽可能提高泥煤掺配比例,同时又避免出现频繁的断堵煤的现象呢?这是一个值得思索的问题。首先,要做好均匀掺配工作。原煤的流动性好,泥煤与原煤均匀掺配后,可以提高整体入炉煤的流动性,这样,入炉煤在进入制粉系统时,可以有效减少断堵煤现象的出现,降低晾晒泥煤对制粉系统运行的影响,因为对制粉系统影响降低了,无形中,也就可以提高泥煤的掺配比例了,这是相辅相成的关系。其次,要根据泥煤品种,合理掺配。一些泥煤粘性相对较低,这样的品种,掺配比例可以适当提高,而有些泥煤粘性很大,掺

3、配比例就要适当降低。泥煤场要尽可能做好相关的分类堆放工作。第三,根据粉位情况,调节泥煤掺配比例,粉位高时,适当提高掺配比例,粉位偏低时,降低泥煤比例,减少断堵煤对粉位的影响,形成良性循环。第四,泥煤选择性入仓。入炉煤在煤场掺配后,经过输送皮带投送入各原煤仓,以135MW机组为例,有#1、2、3、4四只原煤仓。设计上,#1、2、3仓均设置有犁煤器,#4仓因处于输送带尾部,无需犁煤器。在实际生产过程中,我们发现,#4仓断堵煤现象非常突出,这不是偶然现象。#1、2、3仓,因为设置有犁煤器,入炉煤在经过犁煤器后,被分解成两股,从皮带左、右侧进入原煤仓,这里,犁煤器对泥煤的入仓起到了一次很好的分解作用,

4、一定程度上降低了泥煤入仓后的堆压程度,也使得泥煤在原煤仓的分布,变得相对更均匀一些。#4仓呢,因为没有犁煤器,输送带上的泥煤直接入仓,既失去了对泥煤的一次分解,在入仓的时候,又造成大量泥煤的堆压、粘合(煤场掺配,因为各种因素,无法做到绝对均匀),尤其在原煤仓料位较低的情况下,大量湿粘的泥煤由高处下落,相互碰撞、堆压、结合,增加了堆压的广泛性,这样,就导致#4仓中,大块头泥煤特别多,整体流动性变差,导致制粉系统断堵煤的现象频繁出现。由此,我们是否可以考虑入炉煤选择性入仓这个问题呢?也即,#4仓无犁煤器,可以适当减少泥煤的入仓比例,其它有犁煤器的仓,相对提高泥煤的比例,这样做,可以减少#4仓的断堵煤现象。按正常情况,每个仓的入煤量是可以预先掌控的,选择性入仓,对煤场的掺配工作影响应该不是很大。

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