发电机内冷水水质氢气泄露纯度下降湿度不合格原因分析及防范措施.docx

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1、发电机内冷水水质氢气泄露纯度下降湿度不合格原因分析及防范措施发电机内冷水水质、氢气泄露、纯度下降、湿度不合格原因分析及防范措施 一、发电机氢气泄漏原因分析及防范措施 1、发电机本体方面 发电机本体在安装过程中必须严格按照制造厂图纸说明书和电力建设施工及验收技术规范做好以下现场试验: 发电机定子绕组水路水压试验。该试验必须在电气主引线及柔性连接线安装后进行,主要检查定子端部接头、绝缘引水管、汇水管、过渡引线及排水管等处有无渗漏现象。 发电机转子气密性试验。试验时特别要用无水乙醇检查导电螺钉处是否有渗漏现象。 氢气冷却器水压试验。 发电机定子单独气密性试验。试验时用堵板封堵密封瓦座,试验范围包括:

2、定子、出线瓷套管、出线罩、测温元件接线柱板、氢冷器、氢冷器罩、端盖、机座等。试验介质应为无油、干净、干燥的压缩空气或氮气,试验压力为0.3Mpa,历时24小时,要求漏气量小于0.73m3/24h(或漏氢率小于0.3%)。 2、发电机外端盖方面 在发电机穿转子之前先进行外端盖试装。主要检查水平、垂直中分面的间隙,在把紧1/3螺栓状态下,用0.03mm塞尺检查应不入。 在把合外端盖前,应预填HDJ892密封填料于接合面密封槽内,然后均匀把紧螺栓。再用专用工具注入HDJ892密封胶于密封槽内。 3、氢气冷却器方面 氢气冷却器罩通过螺栓把紧在定子机座上,之间的结合面有密封槽,注入密封胶进行密封,安装完

3、后在氢气冷却器罩与定子机座之间烧密封焊。 氢气冷却器装配在氢气冷却器罩内,冷却器与冷却器罩之间用密封垫密封,密封垫两面均匀涂一层750-2型密封胶,氢气冷却器组装前后均进行严密性试验。 4、发电机出线罩处泄漏 发电机出线罩安装完后应及时烧密封焊,一旦穿入出线将无法内部焊接,若运行中确认发电机出线罩处泄漏,往往因位置狭窄或运行安全考虑无法处理。 5、发电机轴密封装配方面 轴密封装置是氢密封系统中一个很重要的环节,机组大多采用双流环式油密封,密封瓦的氢侧与空侧各自是独立的油路,平衡阀使两路油压维持平衡;油压与氢压差由差压阀控制,密封瓦可以在轴颈上随意径向浮动,并通过圆键定位于密封座内。 密封座水平

4、接合面应严密,每平方厘米接触1-2点的面积不应低于75,且均匀分布。 在把紧水平接合面螺栓的情况下,密封座内与密封瓦配合的环形垂直面以及密封座与端盖的垂直接合面均应垂直无错口, 水平接合面用0.03mm塞尺检查应塞不进。对座内沿轴向两侧面的检查,可用整圆无错口的密封瓦做平板放入其内做涂色检查,两侧面均应均匀接触。 密封瓦座各垂直配合面应光洁,各油室畅通,无铁锈、锈皮等杂物。 密封瓦座各把合螺孔的丝孔应无损坏,经试装确认能够把紧密封座。 密封瓦水平接合面应接触良好,每平方厘米接触1-2点的面积应不低于75,且均匀分布。 在把合好密封瓦后,密封瓦的上、下两半的垂直面必须在同一平面内,不得错口。在平

5、板上检查应无间隙。 密封瓦两侧垂直面应光洁,表面无凹坑和裂纹,两垂直面的不平行度应符合图纸要求。 巴氏合金应无夹渣、气孔,表面无凹坑和裂纹,经检查应无脱胎现象。密封瓦油孔和环形油室内必须光洁,无铁屑、锈皮等杂物。 密封瓦与轴颈的间隙为0.23-0.28mm,间隙偏小可对密封瓦乌金进行适当的均匀修刮,如间隙偏大,则更换密封瓦;密封瓦与密封瓦座的轴向间隙为0.19-0.23mm, 间隙偏小可将密封瓦上磨床研磨,如间隙偏大,则更换密封瓦。 组装密封瓦时,注意辨别汽、励两端密封装置,不能装错。在把合密封座与端盖垂直接合面的过程中,应不断拨动密封瓦,保证在所有螺栓把紧后,密封瓦在座内无卡涩。油密封装置装

6、完后,各接合面螺栓应全部锁紧。 油密封装置的油腔必须彻底清理,各油压取样管接头在把紧后均不能堵塞和渗漏。否则会因为油压测量不准而影响密封油的跟踪调节。 6、发电机气体管道方面 气体管道法兰密封垫均采用2mm的塑料王板加工。法兰焊接时要先将法兰螺栓紧固,然后进行焊接,避免焊接变形使法兰出现张口而密封不严。 气体管道在现场进行二次设计,对管道的走向进行统一规划布置,保证走向合理、美观、无形弯。所有气体管道与发电机均采用焊接相连,发电机定子多余的接口用堵头焊死。 气体管道的阀门全部采用密封性能良好的隔膜阀,在现场进行1.25倍的水压试验,保证严密不漏。 气体管道安装完后,单独进行气密性试验。 7、密

7、封油系统方面 密封油系统向密封瓦提供密封油,油压必须随时跟踪发电机内气体压力的变化,且密封瓦氢空侧的油压必须时刻保持平衡。所以,密封油系统运行正常与否直接关系到发电机密封瓦是否能有效密封。 必须保证密封油系统的清洁度,油循环后,油质必须达到MOOG四级以上标准。 密封油系统的管道在现场进行二次设计,对管道的走向进行统一规划布置,压差阀和平衡阀的引压管走向一致且连接正确,不得有形弯,引压管采用不锈钢管,焊接时采用套管焊接,保证管内的清洁,同时必须保证引压管不得有任何渗漏。 在密封油循环阶段,必须安排对密封瓦进行翻瓦清理。 氢密封油箱端盖应密封严密,无泄漏。 8、发电机气密性试验 发电机气密性试验

8、是发电机本体及辅助系统安装完后的一次质量大检验,是保证发电机漏氢率达到预定目标的最后一道工序,所有造成系统泄漏的现象均必须在此阶段消除。 二、发电机氢气纯度下降原因分析及防范措施 1、密封油差压阀、平衡阀及相关表计故障 在正常的情况下,发电机轴封装置内密封瓦中的空侧和氢侧密封油具有相同的压力,空侧和氢侧密封油各自保持相对独立的状态进行循环。若密封油系统的平衡阀跟踪不好,或是由于平衡阀空侧、氢侧压力取样管中的压力损失不同,虽然从平衡表上观察空、氢两侧的密封油压是平衡的。 若空侧密封油压高于氢侧密封油压,则含有大量空气的空侧密封油向氢侧密封油窜油,此时窜到氢侧的空侧密封油将随氢侧密封油一起回到发电

9、机的氢侧回油腔,即消泡箱,然后经氢侧回油管,返回到氢侧密封油箱中,由于空侧密封油箱中含有多量的空气和水分,当含有空气的油通过密封瓦与氢气接触时,根据分压定律,油中分离出来的气或汽会进入到发电机内,造成氢气纯度下降、湿度上升将空侧密封油内所含的空气带入发电机内。 若氢侧密封油压高于空侧密封油压,则氢侧密封油向空侧密封窜油,此时将使氢侧密封油箱中的密封油量减少,油位降低,系统为了保证安全运行,将自动向氢侧密封油箱中补油。这样就将含有大量空气的空侧密封油补进了氢侧密封油箱,使氢侧密封油中的空气含量增加,氢气纯度下降、湿度上升得更快。按厂家要求,密封瓦空、氢两侧的密封油压是平衡的,空、氢压力平衡阀安装

10、在氢侧主管路上,通过调整阀体内的弹簧可以调整压力平衡,调整精度可达50mm水柱,大约在1KPa以下。热控专业进行压力表的效验,通过分析判断氢气纯度下降是汽端或励端造成的,以便有针对性的进行分析处理。 2、发电机进油方面 了解机组以前或现在是否存在发电机进油的问题,若大量的氢侧密封油漏入发电机内,将使氢侧密封油箱油位降低,在系统的自动补油过程中,会将含有大量空气的空侧密封油补进了氢侧密封油箱,从而使氢侧密封油中的空气含量增加,导致发电机纯度下降。 3、氢密封油箱浮子阀故障 密封油系统中的自动补、排油的浮球阀卡涩,所导致的浮球阀不能正常开启或关闭,或因浮球阀的浮球内漏后进油,不能正常浮起造成浮球阀

11、不能正常开启或关闭。这样将导致密封油系统中自动补、排油的功能失常,此时又分以下3种情况: 若是排油阀出现故障,处于常排状态,则系统为了氢侧密封油箱油位的稳定,就会不断地将含有大量空气的空侧密封油补入氢侧密封油箱,此时补油阀也将进行连续的补油; 若是补油阀出现故障,处于常补状态,系统就会不断地将含有大量空气的空侧密封油补入氢侧密封油箱,使氢侧密封油中的空气含量增加。此时排油阀也将进行连续的排油; 补排油阀都失去了正常的功能,此时发电机密封油系统中的氢侧密封油箱则处于一个连续补排油的动态平衡状态,将大量含有空气的空侧密封油补进了氢侧密封油箱,使氢侧密封油中的空气含量增加。 4、密封油补油方式方面

12、从补油方式的合理性去分析,其中哈尔滨电机厂300MW发电机密封油的备用油源主要是:汽轮机主油泵来的1.61.8MPa高压油;主油箱通过氢侧密封备用油泵过来的润滑油;汽轮机轴承润滑油泵提供的0.0350.105MPa低压油。 5、发电机密封瓦间隙超标 在汽轮发电机正常运行的工况下,由于转轴高速运转的机械甩油作用,以及回油温度升高的热作用,含有空气和水份的密封油在密封瓦里侧的回油腔内被汽化或雾化,形成油烟,被风扇负压吸入机内,并随机内氢气一起在机内风路里循环,导致氢气纯度下降,氢气受到污染。 6、油质监督重视不够 对于新投产的机组,对油质的工作不够重视,油质往往难以达到要求,使密封瓦或轴颈磨损,造

13、成间隙增大、超标,氢气漏量加大。一方面补氢次数增加,另一方面使平衡阀和差压阀的控制精度降低,同时因运行人员紧张,使每八小时应对刮片式滤油器进行旋转清理并排污的要求不能保质保量完成。 7、空侧密封油箱排烟风机存在抽油或出力不够的问题。 若密封油防爆风机整体布置在6m标高,而空侧密封油箱实际上是一段直径加大的回油管,布置在运转层楼板上面,标高约11m左右。在风机的进口挡板前或风机底部装有一直径约40mm的排污管,正常运行时用来排去管道中极少量的油水混合物等液体杂质。从此系统来看,风机只要克服油箱顶部上的一段排烟管道所造成的静压头,就可以把油抽走,而此管道段高约0.3m,由于风机的全压头一般在350

14、0Pa左右,可见风机是完全能够将油从油箱抽出的。 三、发电机氢气纯度湿度不合格原因分析及防范措施 1、制氢站及气源方面 通过长时期的跟踪取样分析,测得制氢站氢气,发电机补氢口基本一致,确证氢气纯度和湿度了制氢站来氢纯度合格,排除了因制氢站来氢导致发电机内部氢气纯度和湿度下降的可能性.。 2、氢气干燥装置方面 氢气干燥装置设计不够合理。目前300 MW以上大型发电机基本都是由转子两端的风扇随转子旋转产生风压差,在机内形成氢气封闭循环流动,当发电机在停运备用状态下,机内氢气差压消失,依靠压差进气的氢气干燥器氢气无法流动,干燥器不能对氢气进行干燥。 氢气干燥器安装位置不合理,设备存在缺陷,发电机运行

15、中干燥器投运不正常。部分电厂氢气干燥器设计安装在6 m层,但大多数电厂的氢气干燥器设计安装在0 m层,由于管路长、管径小、阻力大、漏氢点多,自动装置不可靠,加之冷凝式氢气干燥器运行2 h后要停2 h进行除霜排湿,而设计配套是1机1台,便形成了停停开开的运行方式。 3、氢气冷却器冷却水量及水温调整控制不当 发电机启动升负荷或低负荷运行,氢气冷却器冷却水量调整控制不当或冷却水温过低,流量过大,导致氢温过低产生凝露。内冷水系统机内接头和氢冷器微细渗漏也可能导致机内氢气湿度增大。 4、运行值班人员巡视检查维护不到位 发电机油水指示计失效、无远传报警功能或消泡箱液位开关报警故障,运行值班人员巡视检查维护

16、不到位,未按规定进行排污排油水,造成油水长期沉积在发电机内蒸发,影响氢气湿度升高。 5、发电机进油 电厂大多采用双流环式密封瓦,此种结构的密封瓦,要求装配间隙精度相当严,如果制造、安装达不到要求,间隙过大等,都极易造成密封油进入发电机。 四、内冷水水质注意事项 1、运行中注意监视内冷水水质,水质不合格时,应换水至合格; 2、发现水冷器出口温度明显偏高时,应停运进行清洗。 3、运行中要经常监视水箱水位,一旦低于正常水位,应立即补水。 4、定冷水系统的停运将会造成发电机跳闸,故运行中一定要注意监护。 5、发电机内冷水系统启动前,必须保证密封油系统在运行状态。 6、当流量不足需提高进水压力时,必须保证发电机内气压必须大于水压0.03 MPa以上。 7、离子交换器进水压力控制在0.35MPa以下为宜,当出水电导率高于1.5scm时,应考虑树脂再生。 8、运行中定冷水温应高于氢温5左右。

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