135MW锅炉异常、事故处理汇总.doc

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1、135MW锅炉历年来异常、事故处理汇总一、风机异常:1 2005年12月17日#9炉甲排后轴承温度升至73,降低出力轴承温度不再升高;2 2006年1月5日23:00接班时5#机负荷125MW,8#炉乙送电机后轴承温度50.5,负荷加至138MW后该温度升至57.5,就地测振动正常,有异音,通知检修值班,检修检查后说无异音,5#机负荷减至118MW,该温度降至40。3 #9炉甲排后轴承温度不正常升高,(1:20从38逐渐升高,至2:30升至73.3)降低制粉出力运行,后轴温度逐渐下降。后再提高出力,后轴承温度稳定在36。4 2006年1月14日3:20发现#8炉乙送电机前轴承温度65,并上升,

2、就地检查也高,汇报值长,降低该风机出力,通知一次班处理.减负荷至110MW,#5机供热倒止#3机,一次班加油,期间温度上升较快,至91后缓慢降低。5 06年1月22日06:40发现#8炉乙送电机轴承温度由26迅速上升,就地检查轴承有异味,#5机供热倒由#3机供,#5机负荷迅速减至85MW,停运#8炉乙送,轴承温度最高至261(撤风量保护)6 06年2月17日1:55许可热机工作票(0002435)#9炉甲排粉风机换轴承09:00终结工作票(0002435)#9炉甲排换前轴承,现温度正常2031。7 #8炉乙送调速跳至全速,出现故障一报警,调整炉膛负压至正常,就地检查无8 06年3月13日8:5

3、0#9炉乙送电流晃动大60A-100A,降低出力运行,电流在55A-75A晃动,汇报值长。就地检查电机有异声,其余正常09:25经电气检修处理#9炉乙送已正常9 06年3月14日22:05减负荷检修乙送电机(转子接线装头烧坏)23:20#8炉乙送电机检修结束投运,负荷加至115MW,投入风量保护10 #9炉甲引电流晃动大(65.4A115A),甲引切全速运行-#9炉甲引风切调速,电流75.2A,正常11 #9炉甲送在减负荷时切调速至95%时突然跳至全速,调整负压,通知一次班检查,(一次班检查后交待甲送不要切调速,待厂家来人检查后再投)#9炉甲送检修结束(更换内反馈模块),投调速正常12 #9炉

4、甲乙引风机由调速跳至全速,炉膛负压至-500Pa,即调整引风机入口挡板,乙引无转速,汇报值长经检查#9炉乙引测速头坏,甲引投调速13 乙侧粉位高,停甲侧制粉,通知检修,停磨过程中甲排停不下,通知热工经热工检查#8炉甲排停运14 #9炉甲引电机前轴承温度上升至70,比接班时高5,汇报值长,通知检修加油,同时降低甲引出力. 0.5小时#9炉甲引加油后,电机前轴温度降至2915 06年4月4日14:00#8炉乙引电机线圈一温度高92.2,降低出力16 06年4月8日11:30#9炉甲送调速之70%时跳闸,急减负荷,停运#9炉上、中上层给粉机,增大乙送出力至最高出力,调整负压至正常,#6机供热切至#5

5、机,#5机加负荷至120MW,检查风机无异常,通知电气检修。(故障一报警)11:52电气检修通知启#9炉甲送,正常,投入CCS,加负荷至110MW(检修通知#9炉甲送不能切调速)17 06年6月3日12:20发现#9炉乙送前轴承温度由66度迅速上升至86度,至就地检查振动声音正常,但有异味。#6机负荷由130MW减至115MW ,降低乙送出力,温度下降18 06年06月9日09:24#9炉甲引运行中跳闸(自动状态),故障一报警,炉膛负压变正至1050PA,解除甲乙送风机挡板连锁关小送风,解除风量保护,开大甲引出力至全速,拉上层给粉机,负荷123MW减至93MW,调整炉膛负压至正常,空预器吹灰一

6、次10:37#9炉甲引电气检查为内反馈故障,处理后启动正常(电气交代只能全速运行,不能投调速)19 06年06月9日10:10巡回检查时发现#9炉乙引电机有异声,且有异味,汇报值长,通知电气检查,并减负荷至95MW,撤风量30%保护,调整送风量,保持负压,停运给粉机,维持一次风压,逐步降低乙引出力,在处理过程中,乙引电流由55A跌至28A,后升至110A左右,随即又跌至28A;#8炉接令加负荷至128MW,#8炉停止降粉20 06年7月1日15:00#9炉甲送跳闸,故障1报警,汇报值长,减负荷至82MW,乙送切全速,拉上层及中上层给粉机,停乙侧磨煤机,维持一次风压,控制炉膛负压-15:20电气

7、检修通知启#9炉甲送,启动后电气检修就地用事故按钮停-17:15#9炉甲送抢修结束,启甲送,运转正常21 06年7月#9炉乙引电机前轴承温度经多次加油现温度基本稳定(88度,最高93度)22 06年7月3日19:35检查发现#8炉甲引电机滑环处冒烟,内反馈故障1报警,电流异常变化,有时过电流,汇报值长,按事故按纽停运,减负荷至90MW,提高乙侧引风机最大出力,撤风量30%保护,调整送风量,保持负压,停运部分给粉机,#9炉加负荷至120MW23 06年7月3日20:05检查发现#9炉甲引电机滑环处冒烟,电流异常变化,汇报值长,按事故按纽停运,减负荷至90MW,提高乙侧引风机最大出力,撤风量30%

8、保护,调整送风量,保持负压,停运部分给粉机,#8炉加负荷至95MW.#9炉停运乙侧制粉系统24 06年7月3日21:30#5机组负荷减至70MW时,发现#8炉乙引风机电机滑环处冒烟,按事故按钮停运,#8炉MFT动作(首出原因全部引风机跳闸),炉膛负压至+815Pa,甲乙送风机未跳停(双吸联跳甲、乙送保护投入),立即停运送风机,通知汽机开旁路,停运各电场,关闭连排,给粉机闸板.25 #8炉启甲引风机试运,启动后即跳闸(约30秒)26 06年5月23日09:26发现#8炉甲排电机后轴处冒烟,紧急停运甲侧制粉系统27 06年7月8日21:10#9炉乙引由调速跳至全速,故障1报警,通知电气检查,电气检

9、查原因为#9炉内反馈室屋顶漏水引起28 #8炉乙送跳至全速,故障1报警,无转速,汇报值长,就地检查为检修打扫卫生时,把测速头弄坏.29 06年4月8日11:30#9炉甲送调速之70%时跳闸,急减负荷,停运#9炉上、中上层给粉机,增大乙送出力至最高出力,调整负压至正常,#6机供热切至#5机,#5机加负荷至120MW,检查风机无异常,通知电气检修。(故障一报警)11:52电气检修通知启#9炉甲送,正常,投入CCS,加负荷至110MW(检修通知#9炉甲送不能切调速)30 发现8炉乙送入口挡板反馈指示回零,风量无变化,就地指示为全开,汇报值长,通知热工经热工检查,乙送为反馈指示输出坏,需更换板子(暂无

10、备品),但目前不影响运行,仍可操作,只是无开度指示31 #8炉甲排粉机跳闸(后轴承温度高80跳闸,跳闸前温度由50迅速上升,跳闸后最高升至91),甲磨、甲给煤机联锁跳停,就地检查除油位1/3偏低外,无其它异常,汇报值长,关闭甲侧各风门。32 06年7月30日20:00#9炉乙吸电流晃动较大(在25A至180A左右之间),就地检查电机滑环有火星及焦臭味,立即停运#9炉乙吸,启#2供油泵,#6机屺亭供热倒由老厂供,速减#6机负荷至105MW,关小排粉机入口门降低出力,保持一次风压,#5机加负荷至138MW(#9炉炉膛压力最高至1100Pa.)电气检查6KV室开关及内反馈装置均无异常及报警信号33

11、#9炉乙引停不下,显示外绿圈内红圈。后电气按就地电动跳闸按钮分闸成功#9炉乙引静态试验不能启动,查为内反馈控制板烧坏经热工、电气检修处理,跳过内反馈启动#9炉乙引正常(靠背轮已连)34 06年8月1日18:10#9炉甲吸电流晃动较大(在40A至104A左右之间),就地检查电机滑环有火星及焦臭味,立即停运#9炉甲吸,撤MFT中风量30%保护,启#2供油泵备用,#6机撤供热,负荷速减至105MW,全开乙引入口挡板,调整送风量,调整炉膛负压(炉膛负压最大至800Pa),维持一次风压,拉上层给粉机,停运甲侧制粉系统,#5机加负荷至138MW,(处理过程中#3角二次风总风门失电,通知电气送电,但合不上,

12、只能到就地手动)35 06年8月18日20:30巡检中发现#9炉乙送电机滑环碳刷有连续蓝色火花冒出,几乎成环火,汇报值长,通知电气,解除#9炉MFT中风量30%保护,立即停用乙送,手紧乙送入口挡板,关小乙空预器进口烟气挡板,负荷减至90MW,#6机倒供热,#5机负荷加至137MW,启#2供油泵备用,开大甲、乙侧一次风热风门,拉上层及中上层给粉机,关小乙磨热风门,降低其出力,维持一次风压23:25#9炉乙送电机滑环碳刷由检修更换结束,启乙送,检查正常后,#6机逐加负荷至115MW,#5机减负荷至122MW36 06年8月26日14:20巡检发现#8炉乙送电机前后轴承温度异常升高(85.3、87)

13、,线圈温度均120,且各温度呈上升趋势,即提高甲送出力至最大,降低乙送出力。检查为电机风扇故障停运,汇报值长及部门领导。电机风扇处通压缩空气进行冷却,撤除风量小于30%的保护,各点温度呈下降趋势。17:10由于电气一次班拆#8炉乙送电机冷却风扇,#8炉停甲侧制粉系统,负荷减至100MW,关小#8炉乙送入口挡板;#9炉负荷加至120MW18:00电气一次班拆下#8炉乙送电机冷却风扇,现用一扬谷扇加压缩空气冷却#8炉乙送电机(检修交待密切注意扬谷扇和压缩空气运行情况,如电机温度上升可开大压缩空气),#8炉加负荷至110MW,#9炉减负荷至110MW37 06年8月27日16:08继保要求#9炉甲引

14、风机投调速,投调速后电流晃动较大,就地检查发现电机滑环处冒火,立即按事故按钮停运,调整炉膛负压,调乙引出力至最大,负荷减至85MW,且乙引电流也晃动(全速最大有15A)汇报值长18:40#9炉甲引风机滑环更换结束,启甲引(电流、滑环正常)38 06年9月5日13:40电气发现#8炉甲送电机冷却风扇不转,查为已烧坏,现接临时风扇39 06年9月13日01:30发现#8炉乙送电流晃动大,有10A-14A,且DCS中乙送转速反馈有1%左右晃动,转速有10转左右晃动,就地检查无异常,调整DCS中调速输入,仍无好转,汇报值长,通知电气检查02:00#8炉乙送电流晃动增大,增至20A左右,向值长要求切全速

15、,#8炉乙送切全速后,挡板开度65%,电流稳定在48.5A左右40 06年9月22日13:53发现#9炉乙送电机碳刷冒火,快成环火,#6机负荷由113MW减至109MW,诸桥供热倒由老厂供,关闭联通3,#9炉甲、乙送切全速,甲送出力调至最大,关小乙送入口风门,电流晃动达10A,通知一次班,一次班方工检查共有三只碳刷冒火严重,后更换碳刷及压簧(7只碳刷,2只压簧),电机恢复正常。41 06年9月29日18:30发现乙引入口档板连杆弯曲,全开正常,关至20%以下时开始弯,汇报值长、专工42 #8炉冷却风机切换试验,解除联锁,启动乙风机正常,停运甲风机,乙风机跳闸,然后启动甲风机启不起重新启动正常,

16、电气检查乙风机熔丝烧断,现已更换。43 调整#9炉甲送转速(从82.5%调至85%)时发现调速反馈自行上升至99.6%,立即由调速切全速(切至全速后电流仍有56A晃动),汇报值长,通知电气,检就地检查有碳粉冒出,经电气一次班检查#9炉甲送有一刷握破裂,取下该碳刷,另滑环绑带断裂,待停机处理,一次班交代#9炉甲送暂时放在全速运行44 电气检查发现#8炉乙送电机冷却风扇停运,调整#8炉甲、乙送风机负荷,16:05DCS画面出现#8炉乙送电机线圈温度高报警,查第5点温度75.145 检查发现#9锅炉乙引出口烟道与至烟囱烟道连接处漏46 发现#8炉甲送滑环室冒火,立即将甲送调速切全速,关小甲送入口挡板

17、,撤#5机调压器,通知一次班检查,打开滑环有机玻璃,发现碳刷架一相接线烧断一根47 07年3月17日10:17#9炉甲送风机电流由39A跌至30A,即切至全速,调节进口挡板及乙送,就地检查无异常,再切至调速电流由43A跌至22A(未调节),切全速,通知一次班。一次检查后交待:调速装置已坏,现在已撤出,不得投调速。(注意:#9炉甲送不得投调速,如果#9炉甲送跳闸,不得再次启动,须将内反馈装置由维修切至运行后再启动,运行正常后再将内反馈装置由运行切至维修)48 #8炉乙送线圈温度高报警(75度),现场检查冷却风扇烧,减3MW负荷降低乙送出力,通压缩空气,甲乙送切全速运行,汇报值长49 #9炉甲吸投

18、调速,调整中“故障一”报警,跳至全速,通知继保路文明检查(待联系厂家处理,暂时不得投调速)。50 由于#9炉乙送电机滑环碳刷冒火星,一次班更换碳刷,#9炉乙送切全速51 07年9月16日23:07#6机组负荷减至89MW时,甲送入口风门挡板关至0时,何欢在仓泵控制室发现甲引电机滑坏着火,几秒钟后甲引即跳至全速,炉膛负压至-765Pa,甲引跳闸,立即调整炉膛负压至正常,开启甲送入口挡板,负荷加至95MW,汇报值长52 #8炉乙引电机滑环处有异音,汇报值长,联系检修查看。一次班检查为滑环移位引起53 08.01.01 发现#9炉甲过热器烟气挡板反馈在0%位,输出在20%,远控不能操作,就地手摇动作

19、正常,后电动头断电后送电,远操恢复正常54 08.03.05 #9炉乙引出现报警,转速,电流正常,现场查其冷却风扇停转(已烧),临时用压缩空气吹冷,关小乙引入口挡板,降低负荷。乙引电机线圈温度最高63度,仍有缓慢上升趋势。55 08年5月16日17:30#9炉甲引突然由调速状态跳至全速,电流由55A左右升至85A左右,炉膛负压至-350Pa左右,引风自动跳(当时#9炉引风在自动状态,甲、乙引调节均在73%左右,甲引转速750转/分左右),DCS画面出现“故障一”、“报警”信号,立即调整炉膛负压至正常,就地检查甲引无异常,汇报值长,通知电气检查,电气内反馈室检查为“硬件检测过电压,强制切全速”,

20、通知路文明。继保花琦检查后交待保持全速运行,待明日白班进一步检查。56 08.06.01 调整#8炉引风时发现在70%-100%时开大挡板电流变化小,就地检查发现调节连杆与挡板连接处开裂,汇报值长,通知检修,检修将开裂处重新焊接,并在边上用一铁片加固,于9:30挡板动作正常.(但电流与原相同开度时比稍偏小)57 08.06.19 19:33检查发现8#炉甲引碳刷冒火较严重,将#8炉甲引调速切全速,就地检查冒火有变大趋势且有焦臭味,通知值班检修谭振武,5#机速减负荷至105MW,甲引入口挡板调至19.5%(乙引切全速运行),环火逐渐减小直至消失,经检查最里侧滑环表面发黑,有烧损痕迹。 20:00

21、逐渐开大甲引入口挡板由19.5%增至54%,负荷加至108MW,发现甲引电流晃动较大,有40A左右,立即恢复原运行状态。58 08.06.20发现#9炉甲引电机滑环冒火,解除引风自动调节,准备切全速,在切换过程中甲引调速79%即跳至全速,调整甲引入口挡板使炉膛负压正常.59 发现#8炉甲引风机入口挡板有一叶片与连杆脱落(南侧上部),汇报值长,通知检修处理。 60 08.07.10 #9炉启甲排,甲侧排粉机一启动即跳闸,检查电机有焦臭味,电气检查为该电机已烧,联系检修拆甲排入口风门处人孔门-05:30检修打开人孔门,检查入口风门关闭严密,即封住人孔门. 61 08.11.15 01:32#9炉乙

22、引突然由调速跳至全速,炉膛负压最低至-527Pa,即切除乙引入口风门联锁,关小乙引入口风门,当关至60%时卡涩关不下,就地检查正常,后开大该风门再关即调节正常,汇报值长-04:50继保班路文明检查后认为:可能板子坏,白天联系厂家,暂时全速运行! 62 08.12.08 12:30#9炉甲送转速1130转跳至全速,故障一报警。调整炉膛负压,就地检查振动、油位正常,通知电气检查#9炉甲送经继保检查原因为冷却风机接触器常开辅助触点吸合不良,现已处理正常,投调速63 08.12.10 02:40#9炉甲侧送风机由调速跳至全速,炉膛负压至+240Pa,送风机电流最高至111A,DCS画面“故障一”报警,

23、即关小该送风机入口风门,调整炉膛负压至正常,汇报值长-02:50继保交代:甲侧送风机暂时全速运行(甲侧送风机冷却风扇电机接触器常开辅助触点吸合不良引起,需更换接触器)64 08.12.26 12:45#9炉甲侧送风机由调速跳至全速,DCS画面“故障一”报警,即关小该送风机入口风门,调整炉膛负压至正常,汇报值长,通知继保 继保查冷却风机电源监视继电器损坏,更换后切调速正常65 09.01.18 21:20#9炉乙引风机转速及转速反馈自行下跌至520转、54%,自动跳。开大挡板调整炉膛负压,解除甲引自动。调整乙引内反馈开度,反馈量和输出量偏差较大(8%),且转速和反馈量反复多次自行下跌,反馈量跟踪

24、输出量很慢,后转速跌至470转,引风跳全速,全速后转速仍有80转的晃动,调整炉膛负压至正常。就地及内反馈室检查正常。66 09.01.19 04:20#9炉乙引风机转速从960r/min跌至860r/min(全速状态),炉膛负压无变化,乙引电流无变化,后乙引转速恢复正常,判断为乙引测速装置故障造成67 09.03.14 19:50#9炉炉膛负压晃至+220Pa,发现乙引风机转速由780r/min跌至700r/min,解除引风自动、调整炉膛负压至正常,检查乙、甲引风机电机、内反馈、转速均正常,后分别试投甲、乙引风机自动,均出现炉膛负压波动大,引风转速下跌现象,引风调节切至手动调整,判断引风自动失

25、灵,汇报值长,开缺陷单68 09.08.28 16:35#8炉停运甲侧送风机(一次班检查、检修),负荷减至至85MW,一次风速在20-25米/秒,甲、乙侧SOFA风流量在15000-20000,煤质差,10台给粉机运行(最高转速至920r/min),负荷滑至73MW,后负荷稳定在80-85MW,甲送入口风门挡板拉电并手动紧之(该风门关不严)。21:25#8炉启甲侧送风机,#5机组协调控制方式切至BFT、投CCS、一次调频、逐投上、中上层给粉机、逐加负荷至120MW,#5机组投调压器,检查风机运行正常,电机滑环振动仍较大,声音稍减小。69 09.09.01 #8炉甲送风机进口挡板检查(检查下部2

26、-3片漏风稍大,其余基本正常,手动已关不动)逐渐降低#5机负荷,逐调#8炉送风机至全速,减少乙送风机负荷,逐停上层各给粉机及#4中上给粉机#8炉甲送入口挡板关至零,停电,手摇关至全关。停运甲送风机,风机仍有反转。#5机负荷减至90MW,稳定。70 2010.01.02#9炉甲引风机电机滑环更换结束,甲引及甲引入口风门挡板送电;启甲引风机,启动后6秒即跳闸(跳闸原因为负序保护动作),联系陈颖部长电气检修未查出负序保护动作原因,陈颖部长要求再启动一次;启甲引风机(28秒左右电流回落至38.5A),检查引风机正常,逐渐调整甲、乙引风机出力一致,CCS控制切至BFT,负荷由100MW加至105MW,甲

27、引风机切调速,至调速后内反馈一报警,不能调速仍切至全速,联系电气及继保检查-23:50继保要求切调速,切至调速后,仍然无法调速,仍切至全速。71 2010.02.23#8乙引电机声音异常,碳刷跳动,调整转速。效果不大。联系方工查看。目前保持转速810,声音、碳刷跳动有所好转风机异常原因:1 轴承温度高(轴承质量不良、轴承冷却水中断、轴承油位低或缺油)2 轴承振动大3 电机滑环异常(冒火星、冒火、焦臭味)4 测速装置坏5 调速装置异常、故障(引风自动失灵)6 电机冷却风扇跳或烧坏7 启动时电机烧毁8 风机跳闸(风机轴承温高于80度)9 厂用电中断10 其它保护、联锁误动作引起处理原则:在风机机械

28、轴承温度高时,应该先降低该风机出力,检查油位是否正常、冷却水是否中断,轴承是否有异声、振动大等;如油位过低应立即加油,油质不良应立即换油;如振动引起,应联系检修检查轴承、风机叶轮等:如经降低出力等措施后温度仍然上升,应尽早停运检查处理。在轴承振动大时,应联系检修对风机底脚螺丝紧固,检查轴承,严重时因停运检查叶轮,重新较中心。若发生严重擦碰时因立即停止风机运行。在内反馈、调速装置、测速装置、滑环冒火等异常时,应及时切换至全速运行;在冷却风扇故障时,应降低风机出力,通压缩空气及临时风扇进行冷却。在风机滑环冒火严重、成环火或滑环着火时,应用事故按钮紧急停运;当送风机跳闸后,应联系汽机撤调压器,负荷减

29、至80-90MW,及时调整炉膛负压,停运一台磨煤机,解除CCS控制,未跳闸侧风机加至最大(切全速运行)根据燃烧工况,停上、中上部分给粉机,停运给粉机后立即关闭该一次风门,解除一次风压自动,关小四角二次风总门(风压0.1KPa),送风机联络风门全开,保留8-10台给粉机运行,该侧空预器入口风门关至20-30%(控制两侧排烟温度),检查跳闸侧送风机入口风门是否关严,如关不严则手动紧之。(具体操作见规程处理)。在引风机跳闸后,负荷减至90-100MW,另侧引风机出力加至最大,部分供热倒至邻机,使锅炉负荷在350370T/h,适当降低制粉出力,维持适当的炉膛负压(具体操作见规程处理)。二、除尘、除灰系

30、统异常:1) 2006年1月8日09:05#9炉捞渣机链条断裂一节起拱,通知检修-12:20#9炉捞渣机修链条复投运正常2) 1月25日#8炉捞渣机远控无法启动。就地需切工频启动,变频无法启。且远控工频电机显示停止状态,亦无转速显示。通知检修3) 08年4月10日10:40#9炉捞渣机跳,就地检查为液压张紧装置动作不正常,使刮板拉斜拉断南面链条及一根刮板,断脱的链条卡在齿轮上,使起拱保护动作停运捞渣机 .通知检修.14:25#9炉捞渣机链条及刮板检修更换结束,启动后仍有卡链条的现象,调整张紧装置后已正常。4) #9炉渣中一小木块卡住捞渣机北侧链条头部,起拱保护动作,捞渣机跳闸,5) 发现#8炉

31、捞渣机链条偏斜,停运经查为南侧链条和齿轮间有一空心铁棒,通知检修6) 发现#8炉捞渣机链条偏斜,起拱保护动作,通知检修,#8炉捞渣机链条校正后,投运正常7) 检查发现#8炉捞渣机北侧液压缸不能动作,引起#8炉捞渣机跑偏,汇报值长,通知检修8) 06年7月29日15:15#8炉捞渣机拉斜,南侧链条断,通知检修19:50头部链条焊接后#8炉捞渣机仍不能运行,关闭#8炉炉底渣门,捞渣机整体拉出检修链条20:40#8炉负荷减至85MW,停运乙侧制粉系统21:18#8炉捞渣机修复加负荷至130MW(南侧链条脱出导轨)9) #8炉捞渣机跳闸,就地检查无渣块卡,远方、就地变频和工频均无法启动,通知一次班检查

32、后短接头部两只保护接点后启动正常10) 查明#9炉捞渣机链条不能张紧的原因为南侧液压装置上滑块偏斜卡死,打压后无法上升,停运#9炉捞渣机,将液压缸卸压后重新打压,恢复正常(现该滑块仍有些偏斜)11) #8炉捞渣机跳闸,启不起,检查为南侧链条起拱报警装置断线引起,通知一次班12) #8炉活动渣斗不能移动(过载),汇报值长联系检修经电气检修检查#8炉活动渣斗移动电机已烧坏,经机炉检修处理一只仓已能运行13) #9炉捞渣机由于一刮板北侧断裂卡住前一根刮板而停运,汇报值长,通知检修14) #8炉捞渣机一根刮板断裂,立即停运,通知检修,炉底关断门因渣多无法关闭15) 发现#8炉捞渣机有一刮板南侧断裂,停

33、运#8炉捞渣机,检修处理16) #9炉掉焦,炉膛负压突然至+260Pa,后至-220Pa,捞渣机内有大量焦渣,0米层捞渣机旁有渣水,捞渣机跳停,一刮板断裂,通知检修17) #8炉捞渣机跳闸,检查发现液压至0,捞渣机链条、刮板正常,打压至2.4MPa,南侧链条张紧装置正常、北侧液缸可能泄漏使北侧张紧滑块不能顶起,捞渣机液压低保护动作,需要截链报警,启不起捞渣机,汇报值长,通知检修,启#8炉捞渣机,运转正常,但是北侧张紧滑块卡涩仍不能顶起,通知程平检查北侧液缸,派专人就地监护捞渣机的运行,北侧张紧滑块检修用千斤顶顶起后,捞渣机运行正常,液压正常,检修撤出千斤顶,但是北侧滑块仍偏低18) #8炉捞渣

34、机跳停,控制箱控制电源失去,汇报值长,电器运行检查熔丝熔断,更换送电仍熔断,通知一次班检查19) 07年8月24 日 0:30#9炉捞渣机跳,就地报警信号为“需截链”,检查发现#9炉捞渣机链条张紧装置滑块已到顶,稍降液压缸压力使滑块稍微下降,报警消除后重启恢复运行,但链条张紧偏松(已开缺陷单),本班加强监视20) #9炉捞渣机跳闸,检查发现一护板(可能是前屏防磨板)卡住链条,汇报值长、部门 21) 检查发现#8炉捞渣机有一刮板南侧断裂,立即停运,汇报值长,通知检修22) #8炉捞渣机一块刮板齐销子孔断裂,通知检修23) 检查发现#9炉捞渣机就地控制柜面板指示灯不亮,汇报值长,通知电气检查,检查

35、发现控制柜内熔丝断,更换熔丝,发现#9炉北侧液压缸下限位开关有火花,通知一次班24) #8炉捞渣机跳闸,查为南侧起拱报装置一接线断裂且限位开关坏,通知检修 25) #8炉主汽温度、再热器温度、排烟温度异常升高,引风转速上升30转,检查为炉底水封水中断,(#8#9炉炉底水封断水报警未报警,开缺陷)联系老厂为#4冲渣泵跳闸因在并炉暂无法处理,将炉底水封水切至空压机房回水 26) #9炉捞渣机跳闸,检查跳闸原因为:捞渣机一刮板断裂卡住链条,汇报值长-04:05检修割除断裂刮板后,启捞渣机正常 27) #9炉捞渣机需截链报警跳停,查为南侧保护动作,通知检修28) 检查发现#9炉捞渣机链条张紧装置位置至

36、下限,查捞渣机有二根刮板脱落,有一根也已弯曲。联系检修处理。29) #8炉炉底渣门液压缸压力低检查为油泵出口压力调节阀坏,因无备件,暂将#9炉拆过30) #9炉捞渣机跳闸,查3块刮板断裂引起,南面起拱报警限位铁板弯曲,刮板断裂在炉底西侧链轮下,汇报值长-13:15检修更换北侧液压缸,割除3块刮板,还发现一块断裂刮板卡在东面链轮下,取出后启捞渣机,运转正常31) 发现#9炉捞渣机跳,检查控制柜内变频器故障,且无法复位,同时发现控制柜内风扇停转,汇报值长,通知电气,电气拉MCC柜电源后重新送电,捞渣机变频器恢复正常,捞渣机投运,电气检查控制柜内风扇已坏,通知一次班32) 08.08.14 #9炉捞

37、渣机跳闸,不能启动,检查链条起拱保护装置正常,液压缸压力正常(3MPA),报警显示捞渣机故障,通知电气检修,经电气检修检查,#9炉捞渣机南侧电机烧坏33) 08.08.26 #8炉捞渣机跳闸,故障信号为捞渣机故障,检查机械无异常,汇报值长,通知一次班值班,一次班检查为南侧捞渣机电机后加风扇因罩壳卡烧坏,短接故障信号,恢复#8炉捞渣机运行34) #9炉捞渣机链条有异声,检查有一粒螺丝卡在链轮里,联系检修处理检修取出#9炉捞渣机卡在链轮里的螺丝(链轮边固定螺丝脱出造成),同时发现链轮边固定螺丝还有一粒即将脱出,检修用氧焊割去,恢复#9炉捞渣机运行35) #9炉捞渣机跳闸,无法启动,检查液压正常2.

38、8MPA,南侧链条拉紧装置在上限位36) 检查发现#9炉捞渣机刮板上有一巨焦(大约1.5m3左右,查为#9炉#2角三次风口处焦块),捞渣机挡渣槽钢将其分成数块,但焦块将渣井西侧液压关断端门顶开,致使西侧液压关断端门关不严,有一6-7cm宽的缝隙,漏风严重,本班处理无效,汇报值长,通知检修 05:00 经检修值班处理,#9炉西侧液压关断端门已关闭,但仍关不严密 37) #9炉捞渣机跳闸,查有焦块使起拱装置动作,除去焦块后,捞渣机无法启动,电气就地检查发现南侧限位接线断裂,暂短接,启动捞渣机正常38) 发现#8炉捞渣机南侧电机风扇卡涩且电机晃动大,停运捞渣机发现电机罩壳螺丝、风扇螺丝各脱落2粒、电

39、机与减速箱连接螺丝均松动-12:00安装好脱落的螺丝并紧固电机与减速箱连接螺丝,启动捞渣机异声、异常消除,联系一次班检查该电机,一次班对电机各连接螺丝紧固一遍。39) 检查中发现#9炉冷渣斗液压关断门西侧端门开启大半,启动液压关断门油系统油泵,按关、开端门均不动作,汇报值长,通知检修。后检修用大锤敲击关闭40) #9炉氧量高,检查发现#9炉液压关断门西侧端门被焦块撞开,漏风严重,通知检修一起用长钢管敲击关上。41) 2009年9月14日02:30由于#8炉掉落一大焦块(检查为#8炉#1角三次风口处的焦块),捞渣机负载大,造成#8炉捞渣机北侧链条断裂,南侧链条脱出链轮,刮板偏斜,汇报值长,通知检

40、修处理-04:20因#8炉南侧链条脱出捞渣机西南侧导轮(捞渣机内),检修需就位,故关闭#8炉炉底液压关断门,关闭老厂冲渣水至#8炉炉底密封水门,紧空压机房至#8炉炉底密封水门,#8炉捞渣机放水-06:00检修#8炉捞渣机结束,开启消防水对捞渣机补水 07:00开启#8炉炉底液压关断门42) 09.12.02 #8炉放渣门打不开且渣仓不能移位,因南侧渣仓已满,停止#8炉捞渣机运行,汇报值长,通知检修 经检修处理,#8炉放渣门西侧已能打开,东侧仍无法打开,渣仓已能移位(放渣门卡涩未关到位引起),暂时先放渣,恢复捞渣机运行43) 09.12.07 13:30发现#9炉甲、乙引风转速不正常升高(上升3

41、0r/min),排烟温度上升5-6度,立即检查,发现炉底西面关断门已被大焦块撞至全开位置,漏风严重,该关断门无法复位,用榔头敲打后使关至一半,停运捞渣机把焦块敲小后启动捞渣机,联系检修处理西面炉底关断门(#3角三次风口大焦块已经掉落)。-15:10检修用千斤顶将西面炉底关断门复位,已不漏风。44) #8炉捞渣机跳闸,检查原因为:北侧液缸滑块跌至最低位引起,而南侧液缸滑块正常。该液缸泄漏且使该侧链条滑出链轮,联系杨军处理45) #9炉捞渣机停运,发现原因为一大焦块将捞渣机头部北侧限位铁板拉脱,南侧限位接线拉断,本班敲碎该焦块,短接南侧限位接线,暂时恢复运行,汇报值长(已开缺陷单)46) #8炉捞

42、渣机电机在运行但链条已脱轨,停运检查。为一链条连接件接口断开并有两块刮板断裂及两块刮板变形,检查捞渣机及渣仓内未发现大焦块。汇报值长并通知检修47) #9炉捞渣机跳停,检查为北侧链条断裂,无焦块48) #8炉捞渣机跳闸,检查跳闸原因为一块防磨板造成捞渣机起拱保护动作(可能为屏过处防磨板,放于#8炉乙侧给煤机旁边),取出防磨板后启动捞渣机,运转正常。49) #8炉捞渣机补水阀不能关闭(水温43)通知热工检查,确认热工部分正常,通知综合检修部,开缺陷单50) 发现#9炉捞渣机北侧减速箱上力,而南侧减速箱不上力处于跟转状态,检查电机运转,疑原因为南侧电机与减速箱连接销磨损引起,通知一次班检查 13:

43、00一次班检查南侧电机侧键槽磨损严重,更换电机,并发现减速箱侧键槽也有所磨损(开缺陷)51) #8炉捞渣机液压跌至1.0MPa,液压张紧滑块滑至最低,检查为该液压蓄能器不能保压,打压顶起张紧滑块后,关闭液缸进出口油阀。52) #8炉捞渣机南侧液压缸落至最低处,捞渣机跳停,检修更换液压缸53) 2010年1月7日18:25#8炉捞渣机电机在运行但链条已脱轨,停运检查。为一链条连接件接口断开并有两块刮板断裂及两块刮板变形,检查捞渣机及渣仓内未发现大焦块。汇报值长并通知检修20:00#8炉捞渣机链条断裂后,立即减15MW负荷。联系检修杨军到场后,认为检修时间较长,后认为要关液压关断门(在操作期间,油

44、泵不起压。后将#9炉的拆过来也不能起压)。20:00 开始#8炉减15MW,带100MW。汇报芮总、周部。22:00调整#5、#6机负荷接带,#5机减至82MW(供热20T/H),#6机带133M。-8日8:15炉停运捞渣机安装一块刮板,后启不起联系一次班-8:45,一次班短接捞渣机起拱报警装置,启动捞渣机运转正常,#5机组逐加负荷至135MW、投调压器1、捞渣机异常:捞渣机跳闸的原因1) 捞渣机限位装置被渣块顶起动作;2) 捞渣机链条起拱报警装置被木块、铁棒、防磨板顶起;3) 捞渣机起拱报警装置断线、坏等;4) 捞渣机电源跳;5) 运行的渣仓过满未及时切换;6) 捞渣机电机烧毁;7) 捞渣机

45、断链;8) .捞渣机刮板断裂使链条起拱;捞渣机跳闸处理:1、 査明跳闸的原因;2、 如因链条、电机原因造成的跳闸短时间不能修复,应及时汇报领导,调整锅炉负荷,调整入炉煤的配比,必要时关闭炉底关断门,关闭炉底水封水。捞渣机其他故障:1、 捞渣机液压过低;2、 捞渣机链条偏斜;3、 捞渣机两侧链条张紧滑块偏差大;4、 捞渣机电机异声;5、 捞渣机链条偏斜使链轮划出链轮;6、 捞渣机刮板断、开口销脱落;7、链条过程,限位动作处理:在发现以上异常时,应及时停运捞渣机检查原因并消除,如不能处理需及时联系检修检查、处理。2、溢流水泵异常08.12.25 #8炉甲溢流水泵故障报警,检查出口电动门盘根漏水,连

46、轴器弹性块破裂,手盘转动正常,无碰擦现象,汇报值长,通知检修处理溢流水泵振动大、异声?原因:1、 溢流水泵进口堵有杂物(毛竹片、木块;)2、 溢流水泵弹性快破损;处理:停运检查、清理进口。溢流水泵跳闸?原因:1、 电气故障(电机电气接地故障);2、 溢流水泵电源消失;3、 电机过热(溢流水泵出力大,调整出口门)溢流水泵出力低、打不出水?原因:1、 溢流水管进口堵、出口管堵(溢流水管至老厂处堵)2、 溢流水泵轴承损坏3、 出口电动门阀芯脱落,#2仪用空压机启不起,电机过载报警06年2月9日14:50#5冷干机跳闸,启#6冷干机一会也跳闸,通知电气检修15:00#2仪用空压机跳,经询问为汽机隔断至

47、锅炉房工业水所至打开隔断门正常,现空压机房冷却水切至化水工业水15:15因空压机跳,输灰压力突降,造成一二三号灰管堵管16:15#9炉各灰管均吹通,各仓泵均手动出灰.06年2月11日10:12#5冷干机、#1仪用空压机跳,#1仪用空压机电源消失,#5冷干机故障灯亮,复位不成功,通知一次班10:40#1仪用空压机经电气运行处理电源已恢复(查无异常)#3输灰空压机失电,通知电气检查,启#2输灰空压机运行#3输灰空压机油分离器堵塞报警(压差0.8MPa),切换至#1输灰空压机运行,通知检修#1仪用空压机空滤器堵塞,停运,启#4仪用空压机,#1输灰空压机失电,通知电气检查,启#2输灰空压机#1输灰空压

48、机经检查仍为长延时报警,摇#1输灰空压机绝缘合格,重启#1输灰空压机正常,停用#2输灰空压机 发现#1输灰空压机不能加载,启#2输灰空压机,一分钟后即排气温度高跳闸(油分离器堵塞引起),停止二、三、四电场各仓泵出灰,汇报值长,通知检修, 热工更换#1输灰空压机加载电磁阀后(#2空压机换过来),空压机出力正常,投运二、三、四电场各仓泵#1输灰空压机运行中跳闸引起失电,启#2输灰空压机即喷油温度高跳闸,启#3运行正常,汇报值长#3输灰空压机跳闸且电源消失,查为长延时报警,通知电气送电并启#1输灰空压机#3仪用空压机停运,电源消失,无故障报警信号,电气运行检查,电气检查为过载动作,复位发现#3输灰空压机又出现风扇电机过载

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