仨亿C2000主轴定位调试报告.doc

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1、仨亿C2000 主轴定位功能调试报告使用产品:VFD037C43A (变频器) EMC-PG01L(PG卡)BR400W150 (制动电阻) 增量式编码器 1024线(客户自备)调试过程:100-02: 9 (参数还原)205-0105-04 (电机参数设置) 根据客户使用的电机进行如下设置 05-01:6.3 (电机额定电流) 05-02:3.0 (电机额定功率) 05-03:2860 (电机额定转速) 05-04:2 (电机极数) *以上参数由电机铭牌读取,先对电机极数进行修改后才可更改电机转速。305-05:2.02 (电机无载电流) 05-00:2 (电机静态自整定) 面板RUN启动,

2、电机自整定。 自整定结束后,观察05-060509的参数有无参数。 若有参数,则电机自整定成功。反之,自整定失败寻找原因。 *电机无载电流一般在电机额定电流的30%40%。 在无载电流的不能确定的情况下可如下操作: I 去除电机传动负载(可留下带轮),让电机转到50Hz读取当前电流值 该电流值即为无载电流。 II去除电机传动负载(可留下带轮),05-00:1 (电机动态自整定) 面板RUN启动,电机自整定。动态自整定成功后,电机的无载电流值会自动写入参数。 05-0605-09的参数也会自动进行相应的修改,则自整定成功。 410-00:1 (编码器类型ABZ) 10-01:800 (编码器线数

3、,编码器在负载侧,视真实传动比设置) 1024 (编码器线数,编码器在电机侧,编码器真实线数) 10-02:1或2 (编码器输入型式) 00-11:3 (速度控制模式:FOCPG 向量控制+编码器) *面板RUN启动,观察电机电流、转速是否正常(带负载,低速状态)。 *若运行不久即编码器回授报警,修改10-02:2 *若面版显示电流过大,则电机自整定参数不正确,电机参数重新确认,并自整定。 *若面板显示设定频率F与输出频率H差距过大。则确认编码器线数。 *若编码器在负载端。则编码线数(10-01)需根据传动比修改。例:电机旋转一圈,负载旋转半圈。1024线编码器则在10-01中填写为512线。

4、501-12:1(电机加速时间) 01-13:0.1(电机减速时间) 11-00:2 (电机惯量自整定)需带负载测试 电机转速设置为额定转速的2/3电机启动,观察参数11-01数值是否收敛,稳速后电机反向切换直到11-01收敛为止。 测试得出11-01:706 修改11-00:0 惯量测试完毕。602-01:35 (单点智能定位) 10-09:5 (编码器回授讯号错误时间) 10-14:5 (编码器转差侦测时间)11-43:15 (点对点位置控制最大频率) 11-45:0.2 (点对点位置控制减速时间) 10-19:客户设定 (编码器内部定位)700-21:1 (运转指令来源)调试完毕 调试结果:定位要求可以达到客户要求,定位位置在10-19里修改。C2000在操作性能以及使用性能相对于其他型号品牌有一定的优越性。1可设置中文操作面板,调试简单。(主页面10号菜单)2内置功能强大,除了速度控制还可做力矩控制,位置控制。3参数容易保存。面板中可以将驱动器参数保存下来。并且可以复制在其他的变频器上。接线图: 台州奥冠张智斌2011-12-22

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