超大型深基坑支护结构位移控制.doc

上传人:小飞机 文档编号:3915872 上传时间:2023-03-27 格式:DOC 页数:17 大小:3.28MB
返回 下载 相关 举报
超大型深基坑支护结构位移控制.doc_第1页
第1页 / 共17页
超大型深基坑支护结构位移控制.doc_第2页
第2页 / 共17页
超大型深基坑支护结构位移控制.doc_第3页
第3页 / 共17页
超大型深基坑支护结构位移控制.doc_第4页
第4页 / 共17页
超大型深基坑支护结构位移控制.doc_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述

《超大型深基坑支护结构位移控制.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《超大型深基坑支护结构位移控制.doc(17页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、超大型深基坑支护结构位移控制广州市建筑集团建晟QC小组 一、小组概况:表一: 小组简介小组名称:建晟QC小组课题类型:攻关型组建时间2008年11月26日注册时间小组注册号课题注册号小组人数8人平均年龄活动情况:小组成员均接受TQM知识培训20课时以上,出勤率达95%.表二: 小组成员一览表序号姓名性别年龄文化程度职务职称组内分工1翟潮稳男52大专项目经理助工组长2杨锋杰男35本科技术负责人工程师副组长3吴广宇男40本科安全负责人高工质量安全4黄泽志男44大专施工员施工员组织实施5陈传接男42大专施工员施工员组织实施6李文杰男54大专质安员质安员组织实施7林正栋男28本科技术员助工资料整理8曾

2、文娟女28大专资料员助工资料整理二、工程概况:广晟国际大厦位于广州市天河区珠江新城B1-6地块,占地面积7907平方米,总建筑面积近16万平方米,建筑楼高312米,建筑楼宇总高度达360米,其中地下6层、地上59层,建成后高度仅次于珠江新城双子塔、天河北中信广场成为广州第三高楼 。本工程基坑开挖深度25.00米,从基坑面至-3.5m采用土钉墙支护;-3.5m至基坑底采用人工挖孔桩加预应力锚杆支护。沿支护桩设置内外搅拌桩(局部采用内外旋喷桩)止水,支护桩桩顶设压顶梁;沿竖向设四道锚杆,均为一桩一锚,锚杆位置均设置腰梁。三、选题理由:确保广东省建筑工程安全生产、文明施工优良样板工地1、基坑开挖深度

3、达25米,2、采用多种支护结构形式,位移控制要点多3、相邻地块同样进行地下室施工,基坑支护结构安全性要求高超大型深基坑支护结构位移控制公司要求技术难点选定课题警戒值32mm或每天连续发展5mm,控制值40mm基坑位移四、现状调查:根据2008年11月21日的第三方基坑监测简报,测斜P6测孔有5.1mm位移增量,累计位移量11.2mm,P7测孔有2.8位移增量,累计位移量6.7mm;CX10CX14测孔有24mm位移增量,累计位移增量为2.410.6mm;水平位移F10、F11分别有3.1mm,4.0mm位移增量,累计位移增量为7.0mm,6.7mm;JX21JX29有24mm位移增量,累计位移

4、量为0.99.4mm针对现场的情况,小组成员通过对31个围护桩水平及竖向位移测点的监测数据进行分析,造成水平位移监测点每日允许变化量超出警戒值的原因有以下几方面,如下图表表三:序号问题频数(次)频率(%)累计频率(% )A预应力锚杆527.827.8B止水帷幕422.350.1C人工挖孔桩15.555.6D土钉墙15.561.1E顶部堆载15.566.6F土方超挖633.4100合计18100100预应力锚杆、止水帷幕及土方超挖导致基坑位移每日位移值超出警戒值为83.5%调查人:杨锋杰、林正栋 调查日期:2008.11.28制表人:林正栋 日期:2008年11月30日FEDCBA04.5913

5、.5180255075100频数(次)N=18累计百分比(%)5411627.8%50.1%55.6%61.1%66.6%1图一:影响基坑位移排列图 绘图:林正栋 时间:2008年12月10日五、目标确定:主要问题找出以后,小组成员一致通过确定了目标和目标值,并进行了可行性分析:目标:确保基坑位移最大值小于控制值,广东省建筑工程安全生产、文明施工优良样板工地目标值:支护结构水平及竖向位移、土体侧向变形少于40mm目标可行性分析:首先项目部从2001年到2009年创建了多项广东省建筑工程安全生产、文明施工优良样板工程,其基坑位移值合格率平均达到了100%,小组成员大部分均参与过创优工作,有比较丰

6、富的现场管理经验。其次从施工现场分析,只要全面解决 边坡防护施工过程中预应力锚杆,止水帷幕及土方超挖所产生的各种问题,就能保证基坑位移值小于控制值。锚杆材料存在质量问题张拉过程出现断锚水泥砂浆保水性、和易性较差张拉设备质量差张拉设备老化工艺方案交底不够工人不熟悉操作基坑位移值超出控制值注浆体质量差倾角偏差值大于标准值土方超挖锚杆灌入长度不够土体侧压力过大止水帷幕被刺穿地下水渗漏六、原因分析:七、要因确定:表三: 要因确认计划表序号末端因素确认方法标准负责人完成日期1工艺方案交底不够复查交底记录,并进行理论考核所有现场施工作业人员清楚知道工艺流程,方案要求李文杰2008.11.302锚杆灌入长度

7、不够现场调查入岩长度5m林正栋2008.11.303止水帷幕被刺穿现场调查有效止水,无渗漏黄泽志2008.12.24锚杆存在质量问题现场验证有出厂合格证,并无毛刺,断股陈传接2008.11.295水泥砂浆保水性、和易性较差对水泥砂浆特性进行分析浆体28天的无侧限抗压强度用于锚索时不应低于30MPa杨锋杰2008.12.16土方超挖现场验证开挖深度不大于1m翟潮稳2008.12.17张拉设备老化现场验证使用性能良好吴广宇2008.11.29制表人:林正栋 日期:2008年12月13日要因确定(一):工艺方案交底不够确认方法:复查交底记录并进行理论考核标准:现场施工作业人员清楚知道工艺流程,方案要

8、求实测:2008年12月1日预应力锚杆施工方案的技术要求及规定,由李文杰向班组作业人员共计22人进行理论考核,均能达到合格以上的人数为20人,达到91%,由此可见工艺方案交底基本到位。考核成绩统计表分 值851007585607560以下设备操作9742制表人:林正栋 日期:2008年12月2日结论:施工人员已对工人100%进行工艺方案交底,通过理论考核,现场施工作业人员已清楚知道工艺流程,方案要求,非主要原因。要因确定(二):锚杆灌入长度不够确认方法:现场调查标准:入岩长度5m实测:现场发现有3处预应力锚杆入岩深度为3.84.5m,小于设计值结论:由于现场施工操作中,锚杆钻孔机就位时倾角大于

9、设定值303,造成锚杆长度足够,但入岩深度不足,因此预应力锚杆抗拔力值低于设计标准值,是主要原因。要因确定(三):止水帷幕被刺穿确认方法:现场调查标准:有效截水,无渗漏实测:基坑-8m东侧侧壁(第二道腰梁位置)出现多处渗水结论:在基坑-8m处即第二道腰梁位置,由于预应力锚杆施工,刺穿止水帷幕,引致地下水向基坑内渗漏,且该层面土体恰好为流砂层,侧壁土体失水下沉,局部土压力过大,造成基坑支护位移值增大,是主要原因。要因确定(四):锚杆存在质量问题确认方法:现场调查标准:有出厂合格证,并无毛刺,断股实测:现场所有预应力锚杆均有出厂合格证,锚杆本身并无出现毛刺,断股等现象,出现断锚为拉锚机具所用钢夹板

10、角度倾斜,张拉过程中割断锚杆。结论:现场所有预应力锚杆均无质量问题,符合使用要求,非主要原因。要因确定(五):水泥砂浆具有保水性、和易性较差确认方法:现场调查标准:浆体28天的元侧限抗压强度用于锚索时不应低于30MPa实测:第一次注浆使用M30水泥砂浆,第二次注浆使用纯水泥浆,水灰比0.5,部分浆体28天的无侧限抗压强度用于锚索时仅为22MPa结论:由于水泥砂浆具有保水性、和易性较差的特性,且在实际施工过程中,注浆体在凝固过程中容易造成容易造成浆体的沙粒下沉而影响注浆体的质量同时再二次注浆时会较困难,浆体28天的无侧限抗压强度用于锚索时仅为22MPa,低于设计标准值,是主要原因。要因确定(六)

11、:土方超挖确认方法:现场验证标准:土方竖向每层开挖深度不大于1m,开挖深度为锚杆位置+0.5m实测:现场土方竖向分层实际开挖深度为2m结论:由于现场出土速度过快,且返堆土不够,基坑外侧土体卸荷快,造成土体侧压力大,支护结构位移增大,导致水平位移监测点每日允许变化量超出警戒值,是主要原因。要因确定(七):张拉设备老化确认方法:现场调查标准:预应力锚杆张拉设备质量合格率100实测:对现场2套预应力锚杆张拉设备进行检测,检测结果均为优良 现场检测套数合格套数合格率2套2套100%制表人:林正栋 日期:2008年11月30日结论:对现场2套预应力锚杆张拉设备进行检测,检测结果全为优良,合格率是100%

12、,达到标准,非主要原因。八、制定对策:序号要因对策目标措施地点完成时间责任人1锚杆灌入长度不够锚杆转孔机倾角控制303控制钻孔机操作平台高度及钻机倾角现场2008.12.5林正栋2水泥砂浆提高注浆体强度浆体28天的无侧限抗压强度用于锚索时不低于30MPa第一次注浆M30水泥砂浆改为纯水泥浆,水灰比0.5现场2008.12.8杨锋杰3土方超挖控制土方竖向分层开挖高度支护结构每日水平位移值低于警戒值水平分段、竖向分层,开挖深度不大于1m,土方每层开挖深度为锚杆位置+0.5m现场2008.11.30黄泽志4止水帷幕被刺穿修复止水帷幕有效截水,无渗漏在出现地下水渗漏的相应位置补打旋喷桩现场2008.1

13、2.8吴广宇九、对策实施:1.控制锚杆钻孔机角度每层先进行周边土方的开挖,为锚杆施工提供一个操作平台,平台宽度约为5.0m。操作平台高度控制在1.2m,钻孔机中心点离钻孔点水平距离3m。钻机就位后,应保持平稳,导杆或钻机立轴与锚杆倾角一致,并在同一轴线上。同时现场配备倾角测量器,保证倾角符合设定值。2.提高注浆体强度经研究分析,注浆体全部采用纯水泥浆,水泥采用R42.5普通硅酸盐水泥,水灰比为0.5。第一次注浆压力为0.51.0MPa,第二次注浆压力为2.03.0MPa。第二次注浆在第一次注浆浆体初凝时(约4小时左右)进行,根据实际情况调整注浆压力,确保注浆体能充分注满。注浆量不小于计算量,充

14、盈系数为1.11.3。3.控制土方竖向分层开挖高度2008年12月3日,经QC小组成员现场讨论分析,严格按土石方开挖工程施工方案施工。土方开挖遵循“水平分段、竖向分层”的原则进行。由于土方各分层中每层的厚度较大,按照开挖深度不大于1m将各层土方细分为若干个小层进行开挖,各个小层开挖时,水平分段控制在12m内。而为了尽早插入锚杆施工,每层先进行周边土方的开挖,为锚杆施工提供一个操作平台,平台宽度约为5.0m。下层土方的开挖需在上一层锚杆施工完成后方可插入,每层锚杆为一个开挖层,严禁超挖及大锅底式开挖,开挖后及时支护。4.修复止水帷幕2008年12月10日,旋喷桩施工作业队伍重新进场,在出现渗漏现

15、象的基坑外侧,竖向打设旋喷桩以修复止水帷幕。旋喷桩的施工工艺按照原设计要求进行施工。十、效果检查:1.通过控制锚杆钻孔机角度,倾角角度在303之间,锚杆入岩深度已100达到5M,符合设计要求。2.注浆体28天的元侧限抗压强度用于锚索时全部不低于30MPa3. 已按土石方开挖工程施工方案施工。4.通过修复止水帷幕,基坑原渗水位置已无渗水。地下室施工安全完成,基坑支护结构最大位移值为24mm,低于控制值40mm,达到了预期效果。5.无形效果 为地下室施工创造一个安全环境,并为本工程的后续施工打下基础。 小组成员认真对超大型深基坑支护结构位移的有效控制进行总结,对活动中采取的对策措施及方案纳入深基坑

16、支护技术交底,为类似工程积累了经验。 超大型深基坑支护结构位移的有效控制,得到业主及监理的认可,提高了本公司的声誉,为评优提供了前提条件,为公司带来了无形的经济和社会效益。十一、巩固措施(1)、本工程在施工中,虽完成了控制性阶段目标,但深基坑支护结构施工工作不得有任何松懈,我司将把上述有效措施永久的保持下去,并继续检查其实施效果,进一步探索改进措施,不断提高施工工艺水平。(2)、将本次QC小组活动中对控制超大型深基坑支护结构位移的措施报公司技术部,作为公司基坑支护施工经验在公司内部推广。(3)、由吴广宇补充完善预应力锚杆施工分项技术交底,编号为GZYJ4B-2009-1,指导同类项目开工前对班

17、组进行技术交底。十二、总结和下一步打算1、通过这次QC小组活动,深基坑支护结构质量有了很大的提高,取得了一定的成绩,深基坑支护结构质量经质检站、业主、设计院及监理组组织验收,评定为优良等级,为工程的评优奠定了基础。2、小组成员认为成立分项工程QC小组,有计划的开展QC活动,是提高工程质量的一条行之有效的途径。通过QC活动,增强了小组成员勇于技术攻关的信心,使其成为技术骨干和管理人才相结合的复合型人才,增强了小组成员的团队精神。3、本次QC活动小组成员遵循QC小组活动程序,恰当使用工具方法,圆满达成了活动目标,综合素质得到了提高。自我评价表序号评价内容活动前(分)活动后(分)1团队精神342质量意识453进取精神344QC工具运用技巧355工作热情干劲456改进意识24制表:林正栋 时间:2009年1月8日活动前: 活动后:自我评价雷达图制图:林正栋 时间:2009年1月8日从自我评价雷达图可以看出:1、工作热情干劲、质量意识保持不错,一直保持状态;QC工具运用方面比活动前提高快。2、在进取精神、改进意识、团队精神上比活动前有所提高,但仍有不足,需进一步加强活动及改进。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号