1#联合催化装置2003报.doc

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1、2003年报1概述2003年是不平凡的一年,在分公司的正确领导下,催化装置顺利完成了FDFCC双提升管的改造,通过不断的努力逐步使新工艺新技术的优势发挥出来,装置改造达到了预期的效果,同时经历了多次由于设备、仪表、DCS及FSC系统故障引起的临时停工及抢修,保证了安全生产,出色地完成了公司下达的各项生产任务,为公司扭亏增效起到了关键性的作用。从2003年1月开始,1#催化按产气方案精心组织生产,多产液态烃及丙烯,多掺渣,2月份针对沉降器催化剂大量跑损,油浆系统磨损严重,装置在公司统一部署下,于2月8至12日停工抢修,消除了安全隐患。2003年5月1日开始进行FDFCC双提升管的改造和装置常规大

2、检修,检修改造两不误,仅用20天时间就高质量完成了任务,5月29日开车一次成功,改造后的新装置运行平稳,进行了多次的标定,不断地摸索操作条件,优化生产,使装置降烯烃降硫、增产液态烃效果明显,完全达到了设计要求。2003年车间各项生产指标完成情况较好,2003年装置共运行325天,加工各种原料996773,其中减压渣油86246吨,洗涤油63848吨,焦化蜡油244145吨,装置掺重减油浆达33.57%,完成轻油收率60.95,液态烃收率19.07。装置能耗72.13kg标油/t,馏出口合格率99.59%,含油污水排放合格率95.24,烟机同步运行率90%,催化剂单耗0.48kg/t,全年非计划

3、停工1次,全年实现安全生产。2主要生产大事记1月01日烟机振动逐渐上升,振动值达73um,,关烟机蝶阀5%。1月02日WC3101大幅波动,联系仪表系塞阀传感器坏所致,塞阀改液压手动控制。1月03日9:00时常减压换管阿:几拉索为2:1,该油产气量小;塞阀通过换传感器已修复投用;泵308前端泄漏大,停注氨、净化水,泵检修;烟机振动持续上升,通过公司机动处停B101、104,投用B102、103,生产进行相应调整,烟机切出送外做高速动平衡。1月04日予碱洗系统水洗、换碱,以防碱线因天气冷堵;泵301/2呲,泵302/2、308因呲检修。1月05日天气气温突降,要求岗位上加强防冻防凝工作;装置加快

4、放料,提高系统催化剂藏量;按质量处的要求,控制稳定汽油干点170。1月06日调度要求车间日加工量严格控制在2700t/d,按产气方案生产。根据生产情况,将滤渣改进提升管下喷咀,原料油改在上喷咀。1月07日从化工库收碱至碱罐2m;网络计算机坏,进行重新格式化后好转,但仍没有彻底解决,有时还有乱码出现。1月08日配合设备研究所处理DN600火炬线漏点。1月09日博士试验未通过,通过调整风量、活化剂量已确保合格。1月10日天气冷,预碱洗系统多处堵,及时处理通,确保了汽油质量;尾气去脱硫压力高,车间与脱硫多次处理后好转。1月11日予碱洗系统水洗、换碱防堵;B101、104启用投入运行,烟机投入运行,B

5、102、103切出系统,操作按大风量调节正常。1月12日干气出装置困难,处理控制阀没有好转。1月13日继续处理干气出装置控制阀,系系统硫氢化氨盐结晶引起,用热水、蒸汽处理至晚上7:00时未见好转。1月14日继续用热水、蒸汽处理,结晶物溶解,处理通,控制阀投用。1月15日月中扫重污油线,扫通后停汽; P202/1 泄漏严重,停泵处理好后投用。1月17日投用E302/1.2、314/1.2,并停用E202/7.8;烟机振动在持续上升,关烟机蝶阀5%到15%,主风机耗功从2500上升到4500kw,振动维持在42至49um;三旋烟气入出口粉尘分别为124、90mg/m3。1月18日P101/1.2因

6、不上量,连续检修,未见好转,一是降硫剂内杂质较多,二是泵本身存在一些缺陷,致使降硫剂一段时间来没加好。1月19日油浆过滤泵自停三次,及时处理好,自停原因不明。1月20日予碱洗系统水洗、换碱。1月21日烟机振动还在上升,关烟机蝶阀10%,主风机耗功从4500上升到5500kw,振动从49上升至56um;停止V102加料。1月22日油浆过滤系统过滤泵自停一次,及时处理好;三旋烟气出口粉尘为281mg/m3;16:30时常减压换油:管钱:塞巴油为1:1,并进行标定。1月23日关烟机入口蝶阀5%,主风机耗功从4800kw,振动从53um左右;3:15时塞阀现场失电、锁位,及时改液压手动控制,联系仪表处

7、理好;投用钝化剂,停加降硫剂;三旋烟气入出口粉尘分别为387、182mg/m3。1月24日烟机振动保持高振位,只能关部分蝶阀减少做功,主风机耗功从在5500kw,振动维持在46至48um。1月25日0:20分,塞阀现场失电,原因不明,联系仪表处理好;16:30分引五垅轻污油进入装置反应下喷嘴,粗汽油回炼量降10m3/h,轻污油量为7.5m3/h。1月26日油浆过滤泵自停一次,及时处理好;11:00时常减压换油:纯管钱油;P101/1.2连续检修,有所好转;烟机振动持续上升,到晚上上升至67um,将主风量降到122 kNm3/h,主风机耗功5800kw,振动维持在52升至67um。1月27日调度

8、3031号指令要求车间处理量降到2500t/d以下,车间主要降原料进料量,提粗汽油回炼量来解决,生产各参数相应调整,为了配合搞好烟机操作,降再生器压力到180kPa。1月28日20:20分常减压换油:管输:塞巴1:1;22:40分引五垅轻污油进入装置反应下喷嘴,粗汽油回炼量降10m3/h,轻污油量为10m3/h;预碱洗系统换碱;主风机耗功6100kw,振动63um。1月29日反应继续降量,提粗汽油回炼量和轻污油量,操作相应调整。1月30日开烟机蝶阀8%,主风机耗功从5200kw,振动从上午67um降到52um左右;调度3033号指令要求车间处理量降到2400t/d以下,车间降原料进料量到110

9、m3/h,提粗汽油回炼量到55 m3/h;三旋烟气入出口粉尘分别为353、231mg/m3。1月31日烟机振动维持在64um,主风机功率在5200Kw;催化剂厂送催化剂装入容102并用容102催化剂加入系统。2月04日3:30分烟机振动上升到67um,调整操作后保持在61um。2月05日T304操作于13:00分出现异常,为冷却水关的不及时,至使操作至15:00时才恢复正常,为了不影响产品质量,要求换液态烃罐,下午8:00时改至原罐,产品质量没有受到影响。 2月06日烟机振动上升到78um,并报警一次,降主风维持。2月 08日 五垅轻污油进反应下喷咀回炼,9:30时常减压换管阿:迪比油,操作上

10、适调。2月 08日 B101振动一度达到86 um,经调整后稳定在83 um,7:00时1#主风机安全运行,7:40时1#主风机重新引入系统,由于反再流化不正常,经厂部决定停工,反应于20:00时切断进料,分馏保持二路循环,稳定 停运,重油系统扫线。停工待料。2月12日 开主风机,18:00时引主风、增压风进入系统,19:05时气密试验,20:00时点炉101,三器升温。2月13日 9:15时拆1100盲板,切换汽封,11:00时向再生器装剂,14:18时反应喷油,调整操作;分稳建立油浆内循环,三机启用气压机,干气改出装置,19:45时柴油改去七垅,21:45时稳定汽油液态烃改去脱硫,24:1

11、0时精制汽油改去罐区,装置生产全面正常。2月14日17:00时启用B101、B104,18:00时并入系统后,停B102、B103,反再压力适提,操作调整,提处理量,粗汽油回炼提到40 m3/h,常减压洗涤油引进装置,21:00时轻烃改入V203。2月15日因碱渣系统线堵,本装置碱渣退不出去,联系碱渣扫线,于 2月17日扫通,加氢在退碱时,未与本装置联系,造成碱渣串入蒸汽线,本装置及时联系,将串入蒸汽线的碱渣排放,未造成不良后果。2月15日10:30时开油浆过滤器,运行正常。2月16日调度通知低温水带油,本装置对有关换热器进行查漏,未发现换热器漏。2月17日四点班在切换油浆泵时,P208/2端

12、面呲,操作人员及时关闭出入口阀,泵体给汽扫线,联系钳工处理。2月18日9:30时油浆外甩控制阀法兰呲,大量油浆漏出,及时关控制阀前后手阀,联系建安换垫后重新投用控制阀。2月18日 主风机蒸汽总线出现两次裂纹,均联系建安公司焊好。2月19日 22:00时,常减压换炼管阿:几拉索油,2:1. 1月02日WC3101大幅波动,联系仪表系塞阀传感器坏所致,塞阀改液压手动控制。2月22日主风机主蒸汽总管焊缝7处泄漏,联系建安处理,在处理过程中,烟机入口阐阀不能开关。19:00时烟机轮盘冷却蒸汽靠马路侧法兰焊缝裂纹达2/3,建安处理过程中又发现另一侧蒸汽管线出现裂纹,由于腐蚀历害,无法焊,只好降低冷却蒸汽

13、,维持操作。 2月23日10:00时常减压换炼管混:阿曼=2:1,操作相应调整。2月24日由于原料中硫含量高,反应岗位加降硫剂,分馏塔顶温度降至96控制。2月25日由于加工原料油硫含量高,要求岗位上将T201顶温度控制在96左右,同时加入降硫剂。3月1日9:00时加氢制氢汽油经本装置汽油不合格线进汽油油表后去脱硫装置;17:00时气压机轴位移报警联系仪表处理,位移从0.3mm下降到0.2mm,报警消失。3月2日氧含量表多次联系仪表处理,没有好转。3月3日20:30时常减压装置换管钱:阿曼油3:1;轻柴油水份化验1.05%,将中部温度适提以降低水份。3月4日过滤器因V4阀故障,联系五垅改罐处理,

14、处理后投用;20:00时重整装置戊烷油引入容203。3月5日9:00时引五垅轻污油入粗汽油喷咀回炼,量为7m3/h,同时常减压换油为纯管输油,生产适当调整。3月6日 预碱洗系统换碱。3月7日稳汽快腐不合格,精汽博士不合格,联系化工库收碱未成,尾气压力高,联系脱硫未果,改往火炬。3月8日 联系化工库收碱,尾气压力正常,改往脱硫,泵307大盖漏,停电,钳工处理。3月9日 6.0mpa软化水压力低,V108、V109液位低,联系调度,操作调整,泵P207/1前端有杂音,停止预热,联系钳工抢修,V307退碱水洗。3月10日 烟机振动大,适降主风,泵P307钳工处理完,预热送电,正常作备用,压剂线堵,未

15、处理通。3月11日 烟机振动82m,烟机入口粉尘浓度399mg/m3,三旋入口浓度436mg/m3。3月12日 调度要求处理量不小于2700吨/天,戊烷油改出本装置,三旋出入口浓度100、242mg/m3。3月13日 烟机振动85m,加强烟机维护,稳汽硫醇高,容V307加碱。3月15日 烟机振动大,高达96微米,泵208/3前断密封漏,切换至泵208/1运行,泵体扫线。16日15:20开B102B和103,停B102、B103,操作调整。WI3105失灵,联系计算机及仪表处理。17日 联系钳工检修泵208/3,预热 。18日 稳汽干点高,要求压干点。19日19:15塞伐跟踪失调报警,联系仪表处

16、理未完 。22日 应调度要求,为降烯烃将反应温度降至523,联系仪表处理氧含量表,更换氧化锆探头。23日17:20准备开烟机因烟机振动大 未开,24日10:00开1号、4号主风机及烟机 ,烟机振动40微米,反应操作调整,泵208/1切换至泵208/3运行。 26日 双动滑阀A跟踪失调,改手动也不动作,联系仪表处理,发现SF2拨不动,联系钳工处理,无配件,汇报调度 。27日 7:16 干气流量沉降器压力等突然波动,检查发现DN600火炬阀阀位波动,将DN600改手动,联系仪表处理。机电公司处理好DN600火炬及双阀A,均能投自动。29日 18:40 DG600火炬伐波动,约开20%,及时改手动关

17、严,配合仪表更换安全栅及部分仪表线路。4月2日4:20 B101振动大,调整后基本正常。9:40由于常减压装置停工,催化单元改进冷蜡油和冷渣。21:00热蜡恢复。20:20常减压轻烃进催化V203带重质油,造成催化汽油、柴油污染出黑油,被迫改轻污油。4月3日30:30轻柴油合格出装置。4月04日换管钱:南巴油2:1,加工量提到7200t/d,按200#方案生产。4月06日6:40换管钱:卡宾达油2:1, 8:30改航煤方案。 4月8日6:40换管钱:西江油2:1,19:40发现常顶油外观发黄,经调度、质检科同意后改轻污油回炼。20:15常顶油改出装置,交重整料。4月10日3:55电缆爆引起着火

18、,常减压装置紧急停工抢修。22:00装置循环。4月11日常减压开工,引热蜡、洗涤油。4月13日9:00引热渣。4月15日因冷料含盐多、少吃。4月16日1:05开始1.3Mpa蒸汽带水,引起沉降器压力大幅度波动,汇报调度并处理,4:40情况好转。4月18日4:00P204/1端面呲、大量泄漏,及时处理。4月20日2#催化停工,反应提温、平衡瓦斯。4月23日冷料带水,及时处理。4月24日6:00常减压换炼管纯杰诺油。4月25日22:00停T303。4月26日7:00反应降量。4月26日9:00切断进料, 11:30反再系统催化剂基本卸尽,13:00重油线全面扫线,轻油线开始打水顶油。4月27日9:

19、00停主风机,10:00开始加DN1100盲板,12:00盲板装完,三器开始开人孔,旧DCS系统拆除。4月29日5:30稳定系统,分馏轻油系统停汽,13:00重油线停汽,10:00吸收稳定开始化学清洗,至16:00停止,分馏塔及油浆系统于13:00开始化学清洗,16:00停止清洗,排放碱液用酸中和, 20:00,装置人孔全部打开,边界盲板安装完毕。4月30日,9:00分馏,稳定采气体样,分析合格,于15:00验收完毕交给维修单位,装置检修全面铺开。5月1日装置改造和大规模检修全面铺开。5月21日改造和检修完成。5月22日装置开始贯通试压扫线。5月29日开车一次成功。6月01日R101D引焦蜡作

20、终止剂。21:00时引重整戊烷油进V203。6月04日至05日R101D 进料改为本装置粗汽油进行标定。6月06日R101D进料改为2#催化粗汽油进行标定。6月08日15:00时加氢尾气改进V203。6月11日18:00时配合循环水厂处理回水总阀裂纹,装置进料降至最低点维持操作,21:00时投用循环水,23:00时操作恢复正常。6月12日开油浆过滤器,投用后运行正常。6月17日因过滤器差压大停用。6月30日停T801粗汽油直接去2#催化。处理回炼油蒸汽扫线处四处漏点。7月3日稳定剂泵投用,柴油改二垄。7月4日4#机电源控制部分有接地信号,5日换机处理。7月6日16:30轻柴油改去七垄。7月9日

21、催化进行标定,各参数做调整,汽油外观不合格。7月11日14:0012日14:00催化标定。12日14:30停2#催化汽油,新提升管改进本装置粗汽油量65m3/h,出口温度按550控制。14日6:0015日6:00催化标定。7月15日催化处理量按3300t/d控制。7月17日催化回炼油改去焦化。7月18日E209/2头盖漏,联系处理好。7月20日16:30泵207/2自停,及时发现启动207/1,经查主电缆接地需更换,至23日处理完。7月22日泵206/1电机散热扇坏,23日处理完。22日钝化剂投用,稳定部分制冷水投用。23日引2#催化汽油进R101,深冷水二空投用,11:20投用塔801。7月

22、24日8:40 3.5Mpa蒸汽压力下降,9:30恢复正常。18:30再生器藏量波动大,塞阀由自动改手动,19:50正常后改回自动。7月25日催化轻柴去七垄,26日T304进料由中上改为中下。7月27日电网波动,制冷机组停、深冷水停,投用循环水。7月28日催化低温水出装置温度要求按120控制,20:16 P206/2自停,换至P206/1,P206/2电气拆走检修。7月29日调度要求:将2#FCC汽油改进R101/A。7月30日4:18双动滑阀B综合报警,现场检查“A、B”均跟踪失调,及时调节后自动恢复。8月2日动力化水反映,V108、V109、V210水中硅含量严重超标,加强检查与适当放水。

23、8月3日18:50主风总量波动,及时处理正常。8月5日油浆过滤器建安处理好,6日油浆过滤器投用正常。8月6日E211换热器内漏,停用,扫线,建安在处理。8月7日E205/3、4查漏、不漏投用。8月8日E211抽芯,堵管一根,于9日4:30处理完。8月11日13:04,1#主风机动力油漏停工,装置作停工处理,于16:00重新开工,22:001#、4#主风机并入系统,开烟机,产品于23:00全合格。8月12日油浆过滤器V6阀动作不灵活,多次停运。V5阀打不开,引起油浆过滤器停运二次。8月14日稳定汽油部分去重整加氢后返回。8月15日油浆过滤器V5、V6阀调节不到位,停运四次。8月16日由于加氢尾气

24、量大,沉降压力高,被迫降量。8月17日13:30,适开稳定汽油去重整阀,17:30主风量波动,联系仪表切除自保,21:00仪表处理好,自保恢复。8月18日,催化汽油干点按175控制。8月19日活化剂泵不上量,联系钳工处理,因无配件,于20日钳工处理完,投用正常。8月22日塞阀油压低,换泵加油后运行好转, 8月23日仪表处理塞阀问题,司服阀更换3次。8月25日调度要求加工量按1050吨/班控制。8月26日,催化回炼油经冷却后甩至五垄。V-102装剂完,再生器卸剂约10吨。8月27日加快卸剂,提高催化剂活性。8月29日,加大催化剂的补入速度,提高催化剂活性,引轻污油回炼,汽油颜色深,停去2#催化,

25、停塔801,停轻污油回炼,粗汽油去稳定,稳定甩轻污油,操作调整,产品合格。 8月30日发现轻污油去容203阀内漏,消除事故隐患,轻污油继续回炼。9月1日,焦化凝缩油改进容203,塞筏主油泵漏油,联系处理,2日,由于液态烃量大,引起液面压力波动,大罐C5不合格,3日,焦化干气带油,提高再吸收剂量。4日,卸剂至166吨,加氢焦化蜡油改进装置。7日,重整戊烷油改进V203,11日停戊烷油。16日,为标定做准备,停2#催化粗汽油,汽油提升管回炼本装置粗汽油,同时停老提升管粗汽油回炼,17:10因计算机及失电,联锁启动,黑屏,催化紧急切断进料,22:00开始进料,因催化剂跑损较大,反再未正常,17日启用

26、大型加料,及小型加料,共补入新鲜催化剂约60吨,再生器藏量正常,催化剂跑损正常。18日调整操作,为标定做准备。19日,装置进行第一次标定,建安公司处理换热器205,换热器211停用,20日改变操作条件,进行二次标定。21日标定完成后恢复操作,2#催化粗汽油进装置,操作调整时,引起精汽颜色、腐蚀及博士不合格,22日精汽合格,23日调度要求提稳汽干点至190-195,24日进五垅轻污油,发现粗汽油干点、稳汽干点高,检查发现轻污油串入容203。9月27日,E205、E211检修;P203轻污油跨线加盲板;27日,E205、E211管线置换除盐水;汽油不合格线与轻污油线接临时跨线。28日,10:40分

27、,UPS并网时,催化单元自保动作, 13:00重新进料,操作正常后,回炼轻污油;22:30,投用油浆过滤器。29日,12:31,反应切断进料, 14:20反应重新,调整操作至正常。30日7:00,开烟机、轻污油回炼、投用油浆过滤器;维修检修塞阀,换伺服阀、辅助油泵,调试正常,但油开关坏。10月3日9:4510:40,引二垅轻污油到重油提升管回炼;对塞阀油泵进行调试正常。4日9:155日15:00,二垅轻污油到重油提升管回炼,完后改粗汽油回炼。9日,烟机蝶阀B油泵更新。10日16:40,引五垅轻污油与粗汽油一起到重油提升管回炼,回炼量10m3/h;塞阀主油泵检修投用正常。12日8:10,停轻污油

28、回炼,改为本装置粗汽油回炼。15日7:30,重整戊烷油改进V203。17日14:00,装置标定,加工量3400t/d,19日14:00标定完,降加工量到3000 t/d。19日14:00,引2催化汽油到新提升管回炼,装置粗汽油进重油提升管回炼。20日16:30,主风机,装置停工处理,17:13,引主风,8:11,喷油,至22:30,装置生产正常。21日9:15,引2催化汽油到新提升管回炼,装置粗汽油进重油提升管回炼;15:15,主风机停,切断进料,16:30,开2机,17:00,反应喷油,至21:30装置生产正常。22日,引2催化汽油到新提升管回炼。23日B101主风机试运行,从放空内吹出金属

29、碎片。24日10:30,主风机切换完,17:00,烟气粉尘合格,投烟机。25日19:00,引五垅轻污油到R101回炼,停装置粗汽油回炼。27日油浆大线扫线,准备换油浆小线阀。30日油浆小线阀换完11月3日卸剂后补入新鲜剂。5日油浆去焦化线吹扫,C301润滑油总管压力信号故障,联系仪表处理好。7日系统瓦斯压力低,按调度要求将不凝气改进管网。9日油浆过滤器自停停一次,仪表处理后投用。13日E205投用,汽油干点190195控制。14日油浆改去动力。19日E212处理完。21日顶循环油部分经柴油线改去加氢。22日油浆过滤器多次自停,23日处理好投用。23日V101装剂于27日完,检尺11.2m。26

30、日重整戊烷油改进V203,余热炉爆管,停炉,气压机停机一次。27日3.5MPa蒸汽压力波动,放火炬两次。12月1日3:00时FSC故障,B101安全运行,进料切断,7:00时重新组织进料开工,10:00时粗汽油改去稳定,11:00时稳汽改去脱硫,合格后启动P318改精制汽油出装置;投用T303、T802;到18:00时发现油浆固含量高,观察到22:30分,公司决定停工;23:00时装置停工卸剂。12月2日加快卸剂,于16:00时开始装DN1100盲板,17:30分盲板装完,于19:00时建立原料、回炼油两循环;反再开人孔。12月3日反再做气体分析合格后进人检查,发现沉降器内单级旋风分离器有一组

31、是翼阀卡、一组是料腿被焦结死了。12月4日反再检修,分馏三路循环;装置在开1#主风机时,因连轴器飞出,使开机后移。12月5日V106建立水封10:00时开B102、102引主风,17:30分F101点火,搞好三器升温。12月6日 11:18分进料开工,17:00时粗汽油改去稳定,20:00时稳汽改去脱硫,合格后启动P318改精制汽油出装置;投用T303、T802。12月7日E301/3.4有裂纹,停用;19:20分因仪表修理FSC报警系统,引起FSC失电,造成自保起动,装置切断进料停工;20:50分重新组织进料开工,23:00时稳汽改去脱硫,产品顺利合格出装置。12月8日 投用油浆过滤器,关E

32、212喷淋水,过滤器因XV12、19多次故障,开停多次,仪表处理后好转;引2#催化粗汽油进R101D,操作调整后正常。12月9日 配合查低温水系统内漏,停用E211。12月10日 E211不漏投用;因油浆固含量高,甩开过滤器,加大外甩,含量下来后重新投用油浆过滤器。12月11日 配合查低温水系统内漏,停用E205/3.4,不漏投用。12月12日 9:00时双动滑阀A报警,为油泵停用引起,及时恢复;降处理量,FC3112降10m3/h,引2#催化装置粗汽油7 m3/h入R101A。12月13日 V102装催化剂5车;外取热器的流化风阀FC3108,因自关闭,改现场手动控制,修理后不能投用。12月

33、14日 油浆经过过滤器后,改去动力。12月15日 根据调度安排,停吃热渣油,改吃六垅冷渣油,热渣油扫线处理;火炬DN600阀回信失真,经仪表处理好。12月16日 向系统开始加产气助剂,投料21桶;18:30分油浆外甩回零,后查明是动力关阀引起;开后恢复。12月17日 处理量按3200t/d控制,油性较差,开两组回炼油喷咀;外取热器的流化风阀FC3108,经多次修理后恢复。12月18日 E301/3.4先用水顶油,后用汽吹扫,在外单位未处理时,仍灌满水防硫化铁自燃。12月19日 液态烃换泵305/3运行。12月22日 10:00时FC3113进轻污油15m3/h;根据调度安排,停吃六垅冷渣油,改

34、吃热渣油,重污油线扫线处理;E301/3.4加盲板,交建安处理。12月23日 液态烃回炼阀开,改到脱硫线上;17:45分,1#、4#主风机并入系统,2#、3#主风机切出,提处理量和粗汽油回炼,操作及时调整恢复。12月26日 外取热器滑阀上部发现有过热,经过特殊维护后于27日由建安作贴板处理;稳定汽油腐蚀不合格,提注氨和洗涤水,调整后合格。12月28日 处理量按3300t/d控制。3 2003年生产情况分析表-12002、2003年装置生产完成情况项 目2003年计划2002年2003年比例差值(%)数量(t)百分数(%)数量(t)百分数(%)数量(t)百分数(%)年加工量10000001039

35、908996773日加工量298529213067减压蜡油49073447.1945536545.68-1.51冷蜡油976459.39671676.74-2.65焦化蜡油24614623.6724414524.490.82其中:重焦蜡18575718.64 加氢焦蜡583885.86减渣815337.84862468.650.81洗涤油771577.42638486.41-1.01轻污油189311.82158621.59-0.23重整戊烷油92330.8987680.88-0.01重整液态烃183691.772粗汽油553725.55产品:干气5.50579035.57592575.940

36、.37液化气22.0020759319.9619003919.07-0.89汽油32.5037349935.9233752633.86-2.06轻柴油26.0025747024.7626982827.072.31油浆7.00589235.67596215.980.31焦炭6.50771857.42688916.91-0.51轻污油13020.1264750.650.53系统装油5000.050.05燃料油15260.151100.01-0.14损失0.5044330.4347020.470.04轻质油58.5063096960.6860749060.950.27LPG+轻质油80.508400

37、8880.7879752980.01-0.77掺重-油浆31.0033.2633.570.313.1 2003年装置原料性质、物料平衡及产品收率3.1.1 装置原料性质、物料平衡2003年催化装置原料结构与2002年有所不同, 5月份改造后2催化的粗汽油作汽油提升管的原料,9月份后焦化的轻焦蜡经过了加氢处理,全年的原料组成为常减压蜡油、洗涤油、渣油、轻重焦蜡、加氢轻焦蜡、2催化粗汽油、轻污油、重整戊烷油。从新鲜原料的性质来与看2002年相差不大,全年原料性质较好,所以掺渣加洗涤油达到了15.06%,掺重减油浆为33.57,比2002年提高0.91%。掺重减油浆高的主要原因,除了原料性质较好外,

38、一方面是由于装置改造后加工量降低,有利于多掺渣,另一方面是改造后粗汽油回炼大量吸收再生器热量,也有利于掺渣。 表22003年与2002年混合原料部分性质的对比情况项目2002年2003年混合原料密度 Kg/m3917.7921.3混合原料残炭 %1.761.75混合原料500含量 %31.3231.57减渣+洗涤油(VR) %15.2615.06焦化蜡油 (CGO) %23.6724.49油浆(SO) %5.675.98VR+CGO-HCO %32.6633.57混合原料碳含量 %84.3784.35混合原料氢含量%12.4012.26H/C0.1470.145 装置完全平衡了焦化蜡油和常减压

39、的洗涤油,在此基础上尽量多掺渣,努力提高装置的掺重率,装置改造后肩负了降低两套催化装置汽油烯烃含量的重任,在正常生产时完全平衡了2催化的粗汽油,确保降低两套催化装置汽油烯烃含量。3.1.2 装置产品收率2003年产品分布较好,LPG+轻收较高达80.01,液态烃收率19.07%,干气5.94,油浆5.98,生焦6.91。2003年一直坚持按多产液态烃方案组织生产,特别是装置改造后充分发挥双提升管新工艺的特点,加大粗汽油回炼,使用产气助剂,改变催化剂配方等措施来提高液态烃收率高,坚持产气方案,同时兼顾干气及焦炭产率,干气及焦炭产率控制得较低,改善了产品结构,增加了装置的经济效益。2002年与20

40、03年装置的部分操作参数及物料平衡参数列于下表:表32002年与2003年部分操作参数对比项目单位2002年2003年反应温度525525回炼比%0.170.2剂油比7.277.1粗汽油回炼量T/h31.1758轻污油%1.821.56重碳四%00重整戊烷油+液态烃%2.660.883.2 2003年1催化在生产上的主要工作3.2.1 完成FDFCC双提升管工艺装置改造1催化装置改造前为常规的FCC工艺,处理量120吨/年,为了降低催化汽油中的烯烃含量,满足汽油新配方对烯烃的要求,同时为了改善全公司的产品结构,多产液态烃及丙烯,为聚丙烯装置提供充足的丙烯资源,2003年5月份1#催化装置由FC

41、C改造成FDFCC(灵活多效催化裂化)工艺。改造的主要目标:1. 降低催化汽油中的烯烃含量,将2套催化汽油烯烃含量降低到35%(v)以下,满足汽油烯烃含量不大于 35 %。2. 调整产品结构,增产丙烯,丙烯总产率达 9.44。主要改造内容:改造依托原有装置的能力及公用工程系统设施,反应部分:新增了汽油提升管及其附件。分馏及吸收稳定系统:分馏塔塔盘由条阀改为ADV微分塔盘,稳定塔塔盘由条阀改为LLC立体传质塔盘,部分冷换设备及机泵更新。 其它:新增两条3500米汽油管线。 开工情况:装置于5月23日开主风机开始升温干燥,到29日反应器喷油,开工一次成功。从装催化剂、转剂、三器流化,两根提升管喷油

42、到切换到烟机主风机机组运行、提压操作等关键步骤都十分顺利。经过一段时期的摸索和调整,装置完全达到了设计的要求,为分公司调整产品结构及提升产品质量发挥了重要的作用。3.2.2不断摸索FDFCC双提升管工艺条件,使之达到设计要求装置进行FDFCC工艺改造并开车成功后,进行了多次标定,分析效果,并不断调整操作条件,分析其影响因素,使装置运行平稳,并达到了设计预期的效果。首先,降汽油烯烃效果十分明显将2催化粗汽油作汽油提升管原料,通过改质,能将1、2催化2套装置的精制汽油烯烃含量降至35%(v)以下,1催化精制汽油烯烃含量一般在2035%(v), 如果单独回炼本装置粗汽油,能将装置的精制汽油烯烃含量降

43、至20%(v)左右,可见,FDFCC改造后,能降低汽油烯烃含量2030%(v),对降低全公司的汽油烯烃含量,减少汽油质量成本起到了关键性作用。第二,产品结构明显改善改造后装置液态烃收率提高56个百分点,由于粗汽油回炼,生成一部分液态烃,对增加了液态烃及丙烯的收率具有重要意义。10月份装置液态烃收率达23.16,11月份22.21。液态烃中丙烯含量上升,10、11月份平均分别为37.7v、37.2v,丙烯收率提高了1.7-2.1个百分点。 同时,装置的柴汽比提高了0.26。第三,装置运行基本平稳,操作弹性大改造后装置运行基本平稳,催化剂流化正常,再生器烧焦能力和取热负荷均满足要求,两器差压控制平

44、稳,分稳系统基本能满足要求。再生器烧焦能力能够满足烧焦的要求,主风量有余地,烧焦效果良好,再生器稀密相温差小,平衡剂定炭低。再生器外取热器能有效调节再生温度,能够适应生焦率的变化。操作弹性大,装置的加工量可以在26003450吨/天调节,汽油提升管操作灵活,汽油提升管其进料可以是本装置的粗汽油,也可以是来自2#催化装置的粗汽油。进料量调节范围大,最大可到70m3/h,最小可到15 m3/h,以降烯烃为目的,可控制较低的出口温度,如490510,以降烯烃同时兼顾增产丙烯为目的,可控制较高的出口温度如550590。 第四、原料适应性增强开工以来装置的平均掺渣比与改造前提高5个百分点以上3.2.3努力提高装置液态烃及丙烯收率增产液态烃及丙烯是1催化装置目前主要目标之一,为此采取了一系列的措施,确保装置液态烃收率,全年液态烃收率大高19.07。改造后装置液态烃收率可达2224%,液态烃丙烯含量3236wt,丙烯收率7.07.8,10、11月份计划处平衡后液态烃收率分别为23.16、22.21,12月份由于一段时间1主风机未开,影响了液态烃收率,只有19.1。 . 充分发挥和利用FDFCC工艺的特长,增产液态烃及丙烯由于粗汽油回炼改质,能提高装置液态烃收率56,同时液态烃中的丙烯含量增加,所以要充分发挥和利用汽油提升管粗汽油回炼增产液态烃,为此兼顾汽油改质和增产液态烃,汽油管反选择较高的

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