JIT改善报告年总结.ppt

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1、JIT改善项目汇报,20082009年,主要工作内容和成果,目前状况和将来方向,对象从中试转生产;,焦点从质量转效率;,试制何去何从?,(终止难点试制指导,以常规试制培训善后),2008年的转变,现场问题指导,案例1:4线问题,现场仍有DFM和工艺难点出现,4线3天连续出现的虚焊问题!,解决方法不当;,故障的错误判断和分析;,调整时间长,摸索为主,放火源头没有得到通知改善;,动用不必要的人力资源。,工艺调整后的贴偏位,对称的焊盘,不对称的焊端,案例2,DFM问题,工艺调整能力不足,案例3:18 线的问题,QFP,SSOP 连锡,曾出现0直通率的试制板,贴片压力太大,钢网设计不良,工艺调整、补偿

2、:,1。贴片压力:2N 1N,2。回流温度:,150,160,160,165,175,230,270,150,160,160,165,175,230,270,147,152,158,162,173,225,265,147,152,158,162,173,225,265,调整后,调整前,3。链速修改:75mm/s 66mm/s,调整后无故障!,其他,试制问题指导,表格中有时有些部分没有填(应该都填写),遗失(不完整)纪录表(D和总结篇没有),问题(如C21飞料)没有分析和评语,(所有报告的问题必须有处理或不处理的决策和依据评语),存在没有工程师批阅的情况(SSMIPL3-B),修改后的参数没有记

3、录在相应的表中,问题案例,出现问题,缺乏分析和解决方法情况下还让试制通过,,(1问题试制时由后工序进行补焊,另两个问题没有进一步分析),生产周期波动高达35%,直通率计算不清楚:,15板,2板出问题,99.86%,08020039 偏位共8片,每板有5片。同类08020083 OK!,为什么评为贴片机问题而批试制通过?,问题案例,39140270 有14%偏位,6%需要手工修补(移位调整),试制板只有两块,试制结果判断为通过!,10070010 物料(0805)和焊盘(0603)不配,试制结果批为通过!(没有反馈单板工艺),12月份常规试制情况:,总试制纪录=69(5线)+31(12线)=10

4、0,发现问题数=39(5线)+24(12线)=63,问题分类:设计26(41%),物料11(17%),工艺17(27%),设备6(10%),操作3(5%),问题案例,12线组长都没有工艺关注点的纪录,是抽样巧合还是忽略,纪录?(5线情况约有90%有记录),分工与支援,顺序的合理性,效率,16名员工培训和能力,沟通、协调,工艺发现能力,工艺调整能力,纪录和总结报告,工作完整性,5 线,12 线,3,3,4,4,2,3,2,4,3,2,4,4,2,2,2,2,1=必须改正,2=可以接受,3=好,但可以再改进,4=很好,评分备注:,最佳表现员工:,5线 宋丽娜,12线 马彬(组长),12线王连喜(新

5、员工B)表现不够理想,教训,为什么有突破?,1。做;,2。用心去做;,3。领导要求、监控。,功臣:,杨荣祥,曾涛涛,孙齐,再接再厉!,5、12线白班员工的学习态度也值得表扬!,转向和新工作的展开,2008年3月,3、5、7、9、10、3月份共6次,启动会议,数据采集,分析,成立改善小组,工作小组成员,XX(组长),罗奕(设备),XX(I.E.),徐丰昂(工艺),严学文(生产),工作小组:,项目支持:,于洪兴(生产),杨永民(设备),陈国湖(调度),付云弟(库房),曾涛涛(工艺),XX(I.T.),总负责人:XX,管理支持:,XX,吴昆红,徐赤,杨荣祥,1。生产模式/设备配置优化,2。排产调度优

6、化,3。工艺/设备应用优化,4。运作/后勤优化,5。设备性能维护优化,生产效率提升责任分工,严学文,XX,张华清,罗奕,徐丰昂,最初构思计划,自动化程度情况,自动化效率情况,纪录数据不正确,造成效率100%,贴片机稳定性约88%!,时间自动化86%!,(相当于每批次中途有15分钟的手工处理),初步结论,加工准备时间 21%值得研究和进行改善,41%自动化程度偏低,可以进一步研究改善,自动化产量效率数据必须做好,是个重要的指标!,8%工艺/设备调整值得研究改善,5%尾数板处理也可以考虑减少,数据的准确性需要加强(配合新纪录表格),设计手工纪录和计算,原始数据不准确;,纪录不方便,增加员工工作量(

7、纪录和统计);,Excel无法处理庞大数量的计算。,手工处理的问题,启动IT化工作,沈国慧,罗文广,周莹大力支持,九月份成立了6个新小组.,换线效率改善小组;,尾数板处理改善小组;,设备保养效益改善小组;,工艺参数管理/工艺设置改善小组;,设备稳定性/工艺调制改善小组,供料器改善小组;,+支援设备选型工作,以往曾改善过,经过3期(9、10、3月)的改进,数据管理系统,自动化系统基本建立;,手工和自动采集的吻合程度在认证中,出现问题均已改正;,报表设计刚定下,还未培训和使用;,目前正开始写系统说明书和维护要求;,有待推广到其他线体(目前只用在6条线上),自动化(更大的采集和计算能力),数据准确性

8、(减少人为错误率),数据细化,提供更多的信息,数据层次和关联性,新系统加强的能力,(较明确的责任和技术整合管理),一级报表(高层领导),提供以下信息:,1。自动化设计能力,2。质量可控性和风险,3。设备和工艺稳定性,一级报表(高层领导),二级报表,(中层领导),二级报表,(中层领导),二级报表,(中层领导),三级报表,(基层领导和工程师),三级报表,(基层领导和工程师),三级报表,(基层领导和工程师),尾数板处理,加工准备,自动化时间效率,自动化程度,自动化产量效率,工艺、DFM、设备,负荷率,调度/排产,市场,产量管理,外协管理,效率管理,质量管理,各指标和管理关系,供料器使用效率,经过3期

9、(9、10、3月)的改进,换线效率改善小组,原不打算进行改善,但考察后觉得有空间;,3月接到管理层的8分钟新目标;,研究分析结果估计可以达到5.5分钟(21线模式);,建议先定7分钟目标,下步才往5.5分钟推行;,原先换线定义中由于工艺和设备等变数波动较大,责任不同,所以重新定义;,将线体分为6类,其他线体将进行目标分析和认证;,新员工的加入曾使表现退步(有时高达25分钟),通过培训和熟悉操作,目前开始回原(目前达17分),经过3期(9、10、3月)的改进,换线效率改善小组,DEK换线时间改善:从19.3减少到15.0分(减少22%),2004年3月到2004年12月份从平均25分降低到15分

10、,(40%的改善),1719线体的换线模式已经优化,试的结果可以达到新定义的5.5分钟;,1719线改进经验中发现6大问题:,1。停机备料(来料接不上,供料器为主因);,2。贴片不能自动更换吸嘴(设备故障、保养和错位);,3。贴片机加顶针;,4。IPQC检料,炉前首检影响;,5。尾数板处理时间;,6。WPC上料时间长。,改善潜能,目标,每年节省,7 分钟,节省时间,8分钟,节省%,53%,年平均 换线次数,5.5 分钟,9.5分钟,63%,1,505,RMB108,360,1,505,RMB128,678,20条线预计总节省:,7分目标:2百17万,5.5分目标:2百57万,投资回报率,首年回

11、报率:36.6倍,JIT顾问成本:RMB 49,200,员工成本预计:RMB 10,020,年预计节省:2百17万,2百57万,R.O.I.:9.8天,43.5倍,8.3天,变数波动大,必须给于重新定义,换线特性差异的分类,配线差异,1。新西门子2台,2。老西门子2台,3。新西门子3台,4。新西门子4台,5。环球2台,6。环球3台,生产模式,1。B.T.生产,2。打包生产,3。不同单板生产,4。连续生产,1。新西BT/打包,2。新西不同单板,3。老西BT/打包,4。老西不同单板,5。环2 BT/不同单板,6。环3 BT/不同单板,换线模式分类,规划出6种不同模式!,经过3期(9、10、3月)的

12、改进,供应器改善小组,原先的按电流调整方法不可靠。改用测量速度方法;,贴片机编程部分尚未研究和结合;,(部分供料器调整精度不好,一致性差,受位置影响),找出了霍尔感应器的测试维修方法;,保养方法也进行调整优化;,备料调整准确性提高 9%,现场时间浪费减少 67%,编带工艺和试用效果满意,经过3期(9、10、3月)的改进,供应器改善小组,平均每个任务令调整时间改善了0.67分钟,成本改善情况,平均每个任务令节省:RMB 6.0,年平均任务令/线:1,505,年总任务令数:30,100,总节省:18万零5百,员工投入:,操作员40 人-日,管理30 人-日,员工成本:RMB 8,736,投资回报率

13、,首年回报率:3.12 倍,JIT顾问:RMB 49,200,员工成本预计:RMB 8,736,年预计节省:RMB 18万零5百,R.O.I.:3.85月,注:编带的成本节省没有收集,首年净利:RMB 17万零7百,经过3期(9、10、3月)的改进,工艺参数管理/工艺设置改善小组,炉子能力和一致性测量的误差(方法问题);,除了旧机型外(6台)都已经完成联网;,对参数目录和档案进行了清理和整理工作;,贴片机已经采用联网一次刷新BE/GF档案的做法,废除纸件传递,炉子工艺参数清单已经整理出来,并从硬件和书面指标上区分成7类;,对回流设备的较好认识,1。对20条线进行硬件/软件进行对比和区分,2。对

14、炉子一致性进行测试,冷却能力,加热能力,3。制定参数清单(区分工艺/设备参数),制定贴片机参数管理流程和责任初稿;,ECD热耦问题,将ECD测温器重新使用起来,炉子认证方法,链速 100cm/min,链速 40cm/min,炉子性能必须经过良好的测量才能确认,焊接能力的真正情况,综合评估,20台炉子的性能状况!,以+/-5oC,+/-5秒,+/-10秒为标准计算。,结果不理想,应该进一步确认分析。,工艺,设备(能力、故障、保养),设计,物料,操作管理,其他,26.1%,50%,4.3%,6.5%,6.5%,6.5%,设备稳定性/工艺调制状况两天46项调查结果,预计39%可以预防,经过3期(9、

15、10、3月)的改进,设备稳定性/工艺调制改善小组,目前的现场问题处理系统较没有照顾到长期效益,问题的分类精确性不够(常出现物料或设备问题),目前系统对个别员工的能力依赖较深,计划重新整理现场工艺调整工作和责任权力,增加现场效率(减少工作量和等待时间),制定贴片机顶针设置规范,减少跳料;,通过实验,制定CCGA器件识别参数调整建议,减少往返调机时间;,一些点上的改进,经过3期(9、10、3月)的改进,尾数板处理改善小组,从平均3块改进到3月的平均2.3块。27%的时间节省!,分析了状况后觉得可以改善,初步(10月)定目标为2块;,新目标是1块(67%的节省改善);,长期目标有可能达到接近0块板(

16、平均0.2或95%)!,目前再降到平均1.5块。50%的节省!,增加2、3极管和钽电容3类的备损;,调整矩形件的备损率;,增加编带量(安排专人负责编带);,西门子贴片安装挡片,方便回收物料;,设计了物料清理箱,配合操作规定提高回收效率;,改善尾数板处理方式;,减少尾数板数量:,减少尾数板处理时间:,已采取的措施,尾数板时间节省(3月份对比8月份),从6.2分减到5.6分(减少10%),尾数板时间占总贴片时间比,从3.7%下降到2.7%(减少1%或相对27%),时间节省,成本节省,按:一年350天,每天23.5小时计算,目前每线每年的贴片时间为493,500分,1%的节省核算为4,935分/线

17、或 98,700分/车间,所以年节省 88万8千,最终目标可以达到 3百28万7千,(占用贴片时间),成本节省,(手工时间的影响),平均手工时间减少0.6分钟,年总手工处理时间节省时间=10,836分钟,年损失减少:RMB9万7千5百,年均尾数板任务令数=18,060,总成本节省:RMB98万5千5百,RMB3百38万4千(最优化),投资回报率,首年回报率:8.4倍,JIT顾问:RMB 49,200,员工成本预计:RMB 27,460(包括工装),年预计节省:98万5千,3百38万4千,R.O.I.:1.4月,编带机和操作员(年投入):RMB 40,600,注:编带的成本节省没有收集,制定了4

18、份新操作指导书,SMT管式料改带式料处理流程,SMT编带机使用过程控制操作指导书,SMT编带机设备操作指导书,西门子贴片机顶针设置操作指导书,优化2份指导书,SMT片式元件备损定期维护操作指导书,SMT备料操作指导书,标准化成果,经过3期(9、10、3月)的改进,设备保养效益改善小组,存在的主要问题:,保养频率未曾进行优化,保养偏重于对设备寿命方面,缺乏对保养效果的评估,目前情况:,保养纪录单优化(未查),开始推行保养前后的性能测试,整理和细化了贴片机的部分校准做法,解释了制定保养工作改善的步骤,保养频率上推行2项改善(链条加油,,增加了风扇保养项(更好的清洗方法),更好保证气流的质量;,经过

19、3期(9、10、3月)的改进,设备保养效益改善小组,经过3期(9、10、3月)的改进,设备选型工作的支援,规划了4类代表性的产品模式;,对考虑中的5种配置进行成本效率分析;,规划后的4种典型产品,Large/Precision IC:median IC:Chips/transistor/,Small IC,设备加工成本评估,75.1,47.3,36.5,78.6,13.1,10.2,21.4,19.2,CM402+CM402+GSM-II,5,77.0,51.4,38.3,83.5,13.3,10.6,23.0,20.4,CM402+CM402+GSM-I,4,103.3,64.2,48.6,

20、106.6,16.3,11.3,9.5,16.4,GC60+GC60+GI-14,3,95.6,61.7,46.5,98.4,14.5,10.2,8.5,14.6,M3X6(08)+M3X2(04)+M6(04)+M6(01),2,99.6,62.4,47.1,103.8,15.7,11.2,9.5,15.9,HS60+HF3,1,D 类板,C 类板,B 类板,A 类板,D 类板,C 类板,B 类板,A 类板,贴片机配置,类别,单板周期(秒),虚拟组装成本,新旧XX设备配置比较,约四成的节省!,尾数板处理,加工准备,自动化时间效率,自动化程度,自动化产量效率,工艺、DFM、设备,负荷率,调度/

21、排产,市场,产量管理,外协管理,效率管理,质量管理,下步工作建议,供料器使用效率,自动化管理系统,推向理想换线目标,自动化排产系统,工艺培训,设备研究,参数管理。,推动数据管理系统监控所有指标,数据管理系统成本(包括RF纪录,中间件,软件),已经投入=RMB100,000,推广到20条线:RMB140,000,共约RMB27万3千!,人工加管理费用/年:RMB 33,600,收益总结,收益总结,换线改善小组:,成本 RMB 59,220,首年回报率:36.6 倍,R.O.I.:9.8天,首年净节省:RMB 2百17万,供料器改善小组:,成本 RMB 57,936,首年回报率:3.12 倍,R.

22、O.I.:3.85月,首年净节省:RMB 17万零7百,(7分钟表现),收益总结,尾数板改善小组:,成本 RMB 117,260,首年回报率:8.4 倍,R.O.I.:1.4月,首年净节省:RMB 98万5千,(目前情况),最佳状况:,首年回报率:28.8 倍,R.O.I.:12.5天,首年净节省:RMB 3百38万4千,收益总结,设备保养改善小组:,本项目目标偏重在工艺质量上的改进。虽然影响换线以及设备稳定性等效果,但目前工作未到位而难以预测。,设备参数管理小组:,本项也主要在质量方面的改进,可以影响换线时间。目前尚无法进行预计。,设备稳定性/工艺调制改善,本项目尚未到位,属于建设和学习阶段,但预计节省为:,减少调整资源50%,,相当于自动化时间提升约7%,总自动加工时间=7,599,900分钟,年节省=531,993分钟 或 RMB 4百78万8千,收益总结,CCF项目效益总结,共节省 RMB 8,113,700/年(8百11万3千),成本 RMB 654,996(65万5千),首年回收率:12.4倍,回报率:0.97月,5年节省 RMB 4千零56万,5年回收率:118倍,谢谢!,让我们做的更好!,

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