石油工程事故案例分享.ppt

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1、石油工程典型事故案例分享,胜利油田安全环保质量督查中心,2019年3月13日,物体打击风险,石油工程施工主要风险,机械伤害风险,高空坠落风险,起重伤害风险,触电风险,井喷失控、火灾爆炸、硫化氢中毒风险,高处落物、卡钻、倒对扣作业、锤击物体、单吊环等,操作拧扣机、维修设备等,现场各类吊装作业,抽油机驴头让复位操作、穿大绳、处理大钩跳槽等登高作业,私自拆接电、维修、移动电气设备、破土作业钻坏电缆,新技术、新设备带来的风险,胜利油田安全环保质量督查中心,射孔、放喷、抽吸,2,01,案例一 物体打击事故,案例二 机械伤害事故,案例三“59”高处坠落事故,案例四“92”井喷失控事故,案例五“69”触电事

2、故,02,03,04,05,案例六“112”新设备引发事故,06,胜利油田安全环保质量督查中心,3,事故案例分享一(1)中原石油工程公司“21”物体打击事故,2018年2月1日,中原石油工程公司塔里木分公司70811钻井队,在新疆阿克苏市沙雅县境内钻井过程中发生卡钻故障,司钻工在上提钻具时,钻具突然断裂,造成悬吊系统剧烈摆动,气动绞车钢丝绳U型绳卡击中井架工钟某右下颌,经抢救无效死亡。,事故案例,胜利油田安全环保质量督查中心,4,原因分析,干部员工安全风险意识淡薄。卡钻解卡属于高风险作业,钻台人员多达8人,其中3人处在危险区域。异常工况下技术方案制定不合理。没有充分考虑反复多次上提下放钻具解卡

3、时,附加动载荷对钻具抗拉强度的影响,导致钻具在薄弱处被拉断。,事故案例分享一(1)中原石油工程公司“21”物体打击事故,胜利油田安全环保质量督查中心,事故案例分享一,事故经过XX年6月19日,提油管作业施工,在将卸下的油管放置在小滑车时,因下放速度过快,致使油管从小滑车上掉落,丝扣端插在地面上,油管上部节箍端担在井架横梁上,班长兼司机李XX上提单根油管时,油管上部节箍端卡在了井架横梁与斜梁间隙内,致使油管下部丝扣端瞬间翘起并向右侧迅速猛烈摆动。井口操作人员刘XX、曲XX慌忙向井口两侧方向逃跑避险,在躲避过程中,摆动的油管丝扣端恰好砸在曲XX的安全帽顶部,并击穿安全帽将曲XX头部砸伤,送医院抢救

4、无效死亡。,(2)“619”物体打击事故,胜利油田安全环保质量督查中心,6,原因分析直接原因班长兼司机李XX未按标准操作,下放油管速度过快,致使油管下端着地,上部担在井架横梁上。未及时发现油管上部卡在井架横梁与斜梁之间,上提致使油管下部翘起摆动,击中作业人员头部致其死亡。间接原因1.风险辨识不到位。岗位员工对油管下放速度过快容易造成油管上部卡在井架内,上提易甩起伤人的风险识别不到位。2.人员配合不到位。提、下油管操作要求井口岗、场地岗、司钻岗要密切配合,互相提醒。3.基层干部重生产、轻安全的意识未转变。日常对操作人员不遵守操作规程,“低老坏”现象习以为常,不加制止,一味追求进度。,事故案例分享

5、一,(2)“619”物体打击事故,胜利油田安全环保质量督查中心,7,(3)井架倒塌,事故案例分享一,胜利油田安全环保质量督查中心,8,(3)江汉石油工程公司“2.26”井架倒塌事故,事故案例,2018年2月26日,江汉石油工程公司某钻井队在坪北工区起升井架过程中,发生井架倒塌事故,造成四节井架报废。,胜利油田QHSSE委员会办公室,事故案例分享一,(3)江汉石油工程公司“2.26”井架倒塌事故,原因分析,人员的技术能力和风险意识欠缺。刹把操作人员判断失误、操作失误,操作技能生疏。当井架起升至处置状态,液压缓冲缸复位,刹把操作工龙某摘离合器。此时,井架发生较大晃动,为稳定井架龙某再次挂离合器以带

6、紧起升大绳,井架大腿与人字架已完全接触。在起升大绳和快绳拉力共同作用下,井架第二节下端后侧30厘米处发生扭曲破坏,致使井架结构失稳,瞬间倒向侧后方。,胜利油田QHSSE委员会办公室,事故案例分享一,01,案例一 物体打击事故,案例二 机械伤害事故,案例三“59”高处坠落事故,案例四“92”井喷失控事故,案例五“69”触电事故,02,03,04,05,案例六“112”新设备引发事故,06,胜利油田安全环保质量督查中心,(1)中石油新疆油田公司“3.11”机械伤害事故,2018年3月11日,中石油新疆油田公司陆梁作业区,作业队伍修井时,在调节配重过程中,抽油机刹车突然失灵,后部配重下滑,连杆弹出,

7、导致1名操作人员死亡事故。,胜利油田QHSSE委员会办公室,事故案例分享二,事故原因,根据中国石油网消息,新疆红山油田公司共有各型抽油机12000台,其中706台抽油机刹车系统的锁止方式为卡块锁止和紧固刹车螺帽锁止两种,在日常巡检和隐患排查不彻底时,可能遇到抽油机刹车失效,造成惯性旋转,给生产留下隐患。,胜利油田QHSSE委员会办公室,(1)中石油新疆油田公司“3.11”机械伤害事故,事故案例分享二,事故经过2017年3月8日晚,下打捞管施工作业。20:25分左右,液压钳出现故障(牙床不能正常回位),检修过程中,站在左侧的B左手伸向液压钳开口方向,对A说可能的故障情况。此时A下意识推动液压钳手

8、柄做进一步分析,液压钳转动将B手套卷入,导致左手食指挤伤。,(2)“38”机械伤害事故,事故案例分享二,胜利油田安全环保质量督查中心,直接原因液压钳检维修过程中,未切断动力源情况下,盲目将手指伸向设备旋转部位,导致手指绞伤,是事故发生的直接原因。间接原因1.安全意识淡薄,风险辨识不到位。对未切断动力源情况下维修拧扣机危害认识不足。2.人员配合不当缺乏提醒。右侧井口工A在液压钳维修时,对受害者B违章行为未进行制止、提醒。3.夜间照明不足。事故发生在夜间,井口区域照明度不足,人员观察不清。4.安全管理存在缺陷。日常安全培训教育不到位,制度执行不严,导致职工违章操作。,事故案例分享二,(2)“38”

9、机械伤害事故,胜利油田安全环保质量督查中心,01,案例一 物体打击事故,案例二 机械伤害事故,案例三“59”高处坠落事故,案例四“92”井喷失控事故,案例五“69”触电事故,02,03,04,05,案例六“112”新设备引发事故,06,胜利油田安全环保质量督查中心,事故经过*年5月9日晚21:00左右,进行下抽油杆完井施工,试抽正常后,张*系好安全带攀爬井架至距地面高度约6米处固定大钩,当张*固定好大钩后,随即摘下安全带保险绳挂钩,转身准备下井架,由于井架横梁处有油污,脚下打滑,从井架上坠落,掉至井架与通井机之间的地面上,送医院救治,诊断为脑颅骨损伤。,“59”高处坠落事故,事故案例分享三,胜

10、利油田安全环保质量督查中心,原因分析直接原因张*未使用防坠落器急于下井架,摘掉安全带挂钩后手脚配合不当,发生坠落。间接原因1.安全管理存在漏洞。登高操作人员未使用防坠落装置登高作业,暴露出日常安全管理松懈,安全教育、制度执行力不严不实。2.设备管理存在漏洞。井架的日常维护工作不到位,井架上的油污未及时清理,造成操作人员施工时脚下打滑。3.作业风险辨识不到位。该班组在班前安全风险辨识中,没有攀爬井架时防止人员坠落的具体防范措施,缺少对人员安全操作的要求。,“59”高处坠落事故,事故案例分享三,胜利油田安全环保质量督查中心,01,案例一 物体打击事故,案例二 机械伤害事故,案例三“59”高处坠落事

11、故,案例四“92”井喷失控事故,案例五“69”触电事故,02,03,04,05,案例六“112”新设备引发事故,06,胜利油田安全环保质量督查中心,事故案例分享四,事故经过2004年9月2日上午9:00左右,冲砂后回探砂面,班长贾*发现套管东侧闸门关闭不严有刺漏现象。指导员刘带领张等4名职工立即更换套管闸门,新闸门刚卡好一片卡箍,一股强气流携砂突然从东侧套管闸门喷出,套管闸门瞬间被刺掉,导致井喷失控。此次井喷失控延续时间长8小时30分钟,致使该井报废,污染玉米地2亩。,“92”井喷失控事故,原因分析 直接原因该井冲砂过程中高压气层裸露,高压气流携砂进入井筒,造成套管闸门出现刺漏是造成这次井喷失

12、控事故的直接原因。间接原因1、地质设计资料不详细。该井在940m、960m左右有两个未射开的小气层,作业队在套管找漏时,发现在964-1009m有窜层。2、井口试压不真实。套管闸门本身存在缺陷,井口试压未发现。冲砂后高压气流携砂喷出致套管闸门加快损坏。3、应急处置不当。发现套管闸门刺漏后,应及时汇报,采取循环脱气或请示压井作业,而不应立即拆卸套管闸门。,事故案例分享四,“92”井喷失控事故,01,案例一 物体打击事故,案例二 机械伤害事故,案例三“59”高处坠落事故,案例四“92”井喷失控事故,案例五“69”触电事故,02,03,04,05,案例六“112”新设备引发事故,06,胜利油田安全环

13、保质量督查中心,事故经过2000年6月9日18点左右,作业队副队长马XX,送班时发现井上无接电,于是在井上变压器下石板闸刀处接电,接电过程中,突然发生电火花,将脸部、双手烧伤,送医院救治,确诊为:脸部轻度,两手背、手指中度烧伤。,“69”触电事故,事故案例分享五,胜利油田安全环保质量督查中心,原因分析 直接原因 接电操作过程中违章操作,未断电情况下在上部挂接线操作。间接原因1.风险辨识不到位。副队长马xx安全意识淡薄,对接电存在的隐患风险辨识不足。2.制度执行不到位。一级保护器前接送电有采油队专业电工负责,干部带头不遵守接送电管理制度,私自接电。3.安全教育不到位。类似情况已发生过,仍发生触电

14、事故说明安全培训效果不理想,未入脑入心。4.日常安全管理存在漏洞。平日对“低、老、坏”现象、违章操作司空见惯,存在侥幸心理。,事故案例分享五,“69”触电事故,01,案例一 物体打击事故,案例二 机械伤害事故,案例三“92”井喷失控事故,案例四“69”触电事故,案例五“59”高处坠落事故,02,03,04,05,案例六“112”新设备引发的事故,06,2017年1月12日11点左右使用蓄能机进行冲捞作业施工,打捞施工完毕后进行提捞管作业,井内管柱共计72根正常负荷7.3吨,喷提至第三根油管外露长度大约6米左右时,蓄能机大钩突然下坠,井口人员及时发现异常声响迅速撤离至安全地带,大钩顿落在井口。事

15、后检查发现蓄能机压力缸底部固定螺丝断裂,举升缸失压发生事故。,“112”蓄能机溜钻事故,事故案例分享六,原因分析直接原因:蓄能机压力缸底部固定螺丝断裂,举升缸压力突降导致举升杆坠落发生机械事故。间接原因:管理原因:班组日常检查不到位,没有对此检查项点进行检查。设备存在本质安全隐患检查项点:液压缸密封情况;液压部位压力表显示压力数据,“112”蓄能机溜钻事故,事故案例分享六,近年来新设备、新技术、新工艺推广较多,出现了蓄能机液氮气瓶爆炸、刹车失灵、死绳脱出等事故,员工经过简单培训上岗操作新设备,存在风险认识不到位和大量安全隐患等情况。,事故案例分享六,新设备方面,安全管理永远在路上,结束语,安全高于一切 生命最为宝贵,

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