降低锅炉管焊接返修率.ppt

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1、,降低锅炉管焊接返修率,小组名称:锅炉QC活动小组 发 表 人:陈 敏 机械制造总公司锅炉制造厂2009年2月18日,新疆油田公司机械制造总公司,一、小组概况,制表:陈敏 日期:2008年2月27日,新疆油田公司机械制造总公司,表:QC小组活动计划和实际进度表,制表时间:2008年1月 制表人:陈 敏,P-1 选题理由,1、根据油田上产需要,2008年年初生产计划约20台锅炉,焊口大约11200个,无损检测约22400张,2007年返修率有上升趋势,全年平均约10.5%,超过公司下达返修率不大于10%的目标。2、锅炉管焊接是锅炉质量保证手册要求的重点内容,对焊缝返修有特殊规定,也是生产锅炉的关

2、键工序,返修率高低将直接提高锅炉产品质量,继而影响油田服务保障。,P、计划阶段,新疆油田公司机械制造总公司,新疆油田公司机械制造总公司,3、进一步提高焊接效率,加快施工进度的要求,减少返修数量,降低焊接成本,获得良好的焊接质量,更好地使用焊接资源,返修一个焊口就可能使整台锅炉推迟一天完工。因此,我们决定选择“降低锅炉管焊接返修率”为小组课题。,P、计划阶段,P-2、现状调查,我们分析统计2007年1-12月无损检测台帐,锅炉制造厂锅炉管焊接作业共进行无损探伤19040张,其中返修1999张,平均返修率为10.5%。其中2007年5-10月锅炉管无损探伤返修率较高,平均返修率为12.34%。,新

3、疆油田公司机械制造总公司,P、计划阶段,制表人:曲波 日期:2008年1月15日,新疆油田公司机械制造总公司,表:2007年1-12月无损检测和返修统计情况表,P、计划阶段,表二:锅炉管焊缝缺陷的种类和数量统计表,制表人:曲波 日期:2008年1月15日,我们根据表一统计了2007年焊缝返修不合格的种类和数量。(见表二),P、计划阶段,并依据统计表二绘制不合格返修排列图(图一),图1 锅炉管焊接缺陷种类排列图,P、计划阶段,800,1400,从排列图中可以看出:圆缺引起锅炉管焊接返修占55.5%,圆形缺陷主要是夹渣和气孔两种。对夹渣和气孔产生的原因认识清楚,有相应的防止措施。就可较大幅度降低返

4、修率:55.5%10.5%=5.82%6%。,P、计划阶段,P-3 小组活动目标,1、目标 根据现状调查结果,将全年平均焊缝不合格返修率10.5%降低到5%,作为QC小组活动目标。,新疆油田公司机械制造总公司,返修率%,10.5%,5%,图2:QC小组活动目标图,P、计划阶段,群策群力搞分析,2、可行性分析,(1)从表一可以看出,2007年11月返修率为 3.97%(2)由计算:10.5%-10.5%55.5%=4.67%5%,(3)有完善的质量保证手册和管理规定,焊工具 有丰富的经验,并有15人取得GTAW-6G-4/76-02/SMAW-6G-6/76-F3J焊接项目证书,QC小组对X射线

5、检测的缺陷能准确识别影响因素。(4)设备、场所能够满足工艺要求,氩气经过专用仪器检查,纯度平均达到99.98%,满足要求。我们只要对具体问题进行控制,返修率降到5%是可以实现的。,结论:目标可行,新疆油田公司机械制造总公司,P、计划阶段,P-4 要因分析,小组成员认真分析可能引起圆缺的因素,作出引起炉管圆缺的因果图:,新疆油田公司机械制造总公司,图3:圆形缺陷产生原因的因果图,P、计划阶段,小组成员找出了12条末端因素。,P-5 要因确定,为确定主要因素,在现场调查的基础上,对12末端因素进行了逐条验证。1、责任心不强 工艺实施、电焊机性能很大程度上取决于焊工的认知、责任心和记录。从而也使焊接

6、带有很大主观性。2008年1-2月两次检查现场焊接工艺,并对15名有压力容器焊接证书的人询问:主要情况见表三:,新疆油田公司机械制造总公司,P、计划阶段,结论:要因,新疆油田公司机械制造总公司,表三:焊工存在问题的种类和数量统计表,2、人员技能低查阅焊工档案资料,有15人取得了类材料焊接资格,而且都从事8年以上的焊接经历;从统计资料看,15人中都曾有过焊接锅炉辐射段和对流段返修率为0经历,不存在技能问题。结论:非要因,P、计划阶段,新疆油田公司机械制造总公司,3、焊口间隙不合适由于焊接位置受限和焊工为了提高焊接速度,铆对焊口间隙存在大小不一。按照工艺要求,焊缝对口间隙,最好控制在2mm3mm之

7、间,间隙过小容易造成未焊透或间断性根部未熔焊丝,但间隙过大使焊接操作困难,产生根部高低不平并伴随未熔焊丝头。通过自检、专检,发现焊口间隙不符合工艺要求,偏小,不利于施焊操作,从而不能保障焊接质量。,P、计划阶段,新疆油田公司机械制造总公司,表四:锅炉管焊缝间隙统计表,结论:要因,制表人:曲波 日期:2008年1月25日,P、计划阶段,4、坡口不达标仔细检查翅片管、光管、弯头坡口的钝边,存在超差。工艺要求不超过2mm,钝边过大在焊接过程中易造成根部未熔。现场对两批次弯头546个进行测量发现,推制弯头存在端面不平,椭圆度偏差,壁厚偏差,坡口角度等因素。坡口角度或焊接电流太小,或焊接速度过快,使用碱

8、性焊条时,由于电弧过长或极性不正确也会造成夹渣。,P、计划阶段,表五:锅炉管破口偏差统计表,结论:要因,P、计划阶段,5、层间清渣多层多道焊接时,层间药皮清理不干净;焊缝焊接完毕,焊接接头表面药皮、飞溅物不清理或清理不干净,留有药皮或飞溅物;焊接过程中药皮脱落在熔池中等。通过分组试验,X射线检测,层间焊渣或飞溅物不清理组出现夹渣缺陷多40%以上,新疆油田公司机械制造总公司,P、计划阶段,夹渣,结论:要因,P、计划阶段,新疆油田公司机械制造总公司,6、未及时打磨 抽查出现气孔的56张X射线片子,在焊缝中有单个、条状或群体气孔。从气孔的成因分析,氩气纯度不低于99.95%;管子焊接无穿堂风;焊条、

9、焊枪角度合适;结果发现焊件坡口有铁锈所至。结论:要因。,6、未及时打磨 抽查出现气孔的56张X射线片子,在焊缝中有单个、条状或群体气孔。从气孔的成因分析,氩气纯度不低于99.95%;管子焊接无穿堂风;焊条、焊枪角度合适;结果发现焊件坡口有铁锈所至。结论:要因。,P、计划阶段,P、计划阶段,7、温度、湿度不能满足温度、湿度对受压元件的焊接有一定影响,但焊材库和施工现场有干、湿度测量仪器,都校验合格。厂房年最低温度在10度以上,相对湿度在18%-40%之间。小组分析认为:环境温度、湿度满足施工作业条件。结论:非要因,8、焊材混用 有专人管理焊材,酸性焊条、碱性焊条分开放置并有标示,同时对超过烘干次

10、数的焊条做回收处理。结论:非要因,新疆油田公司机械制造总公司,9、烘干温度不合适 焊条烘干严格按照工艺要求和推荐温度烘干,指定焊接技术员每周抽查库管员。结论:非要因,P、计划阶段,新疆油田公司机械制造总公司,10、焊材保温不合适 焊条烘干后,保温时间是按照工艺,有焊材专职管理人员要求焊工用保温桶少量多次领取焊条。结论:非要因,11、氩气纯度 氩弧焊时,专用仪器检测,氩气纯度不低于99.98%,符合施工要求。结论:非要因,P、计划阶段,新疆油田公司机械制造总公司,12、电流不稳厂房吊车运行时,有电流不稳情况。2008年2月15日经机动部检测电路负载符合施工要求,电焊机电流表校验合格,焊接电流在5

11、A范围,满足焊接工艺要求。结论:非要因 由以上分析看出,影响焊口返修的要因有5项,根据要因制定对策。,P、计划阶段,新疆油田公司机械制造总公司,P-6 制定对策,P、计划阶段,新疆油田公司机械制造总公司,制表人:曲波 日期:2008年2月15日,P、计划阶段,实施一:D1 加强质量教育,增强人员责任感,D 对策实施,新疆油田公司机械制造总公司,效果检查:3月底其中有8人获得奖励;返修率比2007年同期下降3.2%;技术培训合格率100%。,新疆油田公司机械制造总公司,实施二:使用专用胎具,制作了专用胎具,在铆对时夹在锅炉管焊缝中间,通过专职检验员对YZG200801锅炉273个弯头焊口检查测量

12、反馈,完全达到工艺要求。同时也较大幅度降低焊缝间隙问题引起的缺陷,返修率明显减少。缺陷。,效果检查:焊工使用胎具满意,焊口间隙都控制在2.5mm,D 对策实施,新疆油田公司机械制造总公司,严格按照弯头标准,专职检验员用专用量具逐个检验,对于椭圆度超标,内、外径超差进行返工;光管使用专用坡口机。2008年12月28日,对20台锅炉所有批次的炉管进入焊接工序的合格坡口统计。,实施三:专职逐个检查坡口不达标,表七:锅炉管坡口合格率统计表,D 对策实施,新疆油田公司机械制造总公司,实施四:制定综合有针对性防止措施,小组通过对夹渣缺陷认真分析,找到其产生原因,有针对性制定防止措施,夹渣的防止措施,D 对

13、策实施,新疆油田公司机械制造总公司,实施五:针对气孔产生原因,制定综合防止措施,由于油田注汽锅炉管焊接工艺要求氩弧焊打底,手工焊填充和盖面。形成气孔的影响因素比较多,而且占焊接缺陷中的比例最高,因此我们在实施中分别制订防治措施,出现问题可以有针对性的解决。,D 对策实施,D 对策实施,新疆油田公司机械制造总公司,钨极氩弧焊的工艺缺陷及防止措施,新疆油田公司机械制造总公司,氩弧焊时,焊炬、填充金属及焊件的相对位置如下图:,D 对策实施,新疆油田公司机械制造总公司,夹渣与气孔的防止措施,效果检查:通过以上两种有针对性的防止措施,2008年3月28日,分析统计焊接台帐,返修率为5.91%,效果显著。

14、,D 对策实施,新疆油田公司机械制造总公司,C 效果检查,1、在对策措施制定后,QC小组认真实施制定的各项措施,在操作人员的配合下,取得了明显的效果。我们统计了2008年3月到11月锅炉管无损探伤台帐,期间锅炉管焊接作业共进行无损探伤16617张,其中返修801张,平均返修率为4.82%(见表八),与2007年同期数据进行对比,小组活动前后返修率效果较好(见图4)。,新疆油田公司机械制造总公司,表八:2008年3-11无损检测和返修统计情况表,制表人:曲波 日期:2008年12月5日,C 效果检查,新疆油田公司机械制造总公司,图4:2008年 3-11月与2007年 同期返修统计排列图:,月份

15、,C 效果检查,新疆油田公司机械制造总公司,图5活动前后锅炉管返修率对比图,C 效果检查,、C2直接经济效益,1、锅炉管焊接返修率达到了4.85%,比活动前降低了5.65%,少返修共计1277张,无损探伤底片每张45元:可节约127745=57465元2、焊接材料及人工费用50元/小时,平均一个人返修10张,一个人大约123天,可节约:508123=49200元3、焊接设备磨损、电费及其它费用大约100元/天 123天约12300元4、总计:57465+61500=118965元C3社会经济效益 在同等条件下,2008年完成生产锅炉数量比2007年同期多3台,其总价值大约1500万元。,C 效

16、果检查,新疆油田公司机械制造总公司,A-1巩固措施 1、完善焊接工艺,提高焊工的操作技能,把取得的焊接电流、氩气流量写入油田注汽锅炉焊接指导书中的工艺参数,编号:YZG2008-01,作为焊接工艺的依据。2、钨极氩弧焊的工艺缺陷及防止措施,气孔防治措施,夹渣防治措施编入油田注汽锅炉焊接作业规程,文件编号ZY20。3、总结生产施工管理经验,拟在人员、设备、材料、标准文件和环境等多方面加强焊接管理,有针对性采取严格控制措施,避免焊接通病的出现。,A 巩固阶段,新疆油田公司机械制造总公司,新疆油田公司机械制造总公司,A-2总结和今后打算 通过开展QC活动,降低了焊缝的返修率,增强了QC质量小组成员的作自信心。但返修率还没达到理想的效果,在今后的焊接作业过程中,续加强动态跟踪,发现问题及时解决。不断改进质量控制措施,做到既保证产品质量又节约生产成本。充分运用此次QC小组的经验,将锅炉管焊接返修率降到3%。,A 巩固阶段,欢迎各位评委批评指正!,新疆油田公司机械制造总公司,

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