质量改善提升项目课件.ppt

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1、质量改善项目阶段总结报告,报 告: 2012年10月15日,下季度技术方案概述,DMAIC 改善过程,KPI Review,报告内容,下季度技术方案概述,DMAIC 改善过程,KPI Review,报告内容,质量改善项目KPI走势图,Summary概况: 目前已经进行到第三阶段,不良降低到12.04%,前三个阶段均已经达成目标;第四个阶段目标为10.5%, 目标为11月18日前达成,目前部分日期已经达到目标。,下季度技术方案概述,DMAIC 改善过程,KPI Review,报告内容,项目背景,项目计划,团队章程,项目背景,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,不良定义,组建团

2、队,目标确定,小Y定义,XX公司整个制造工艺中,因喷涂不良造成的损失最大,且目前涂装不良极不稳定,前半年平均不良为17.5%,故作为优先改善的范围。又由于三部为新建线体,故先对三部进行改善并作为标杆车间,后续再推广到其它车间。项目在7月18日正式启动。,组建团队,团队章程,项目背景,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,组建团队,总经理,项目发起人Sponor,项目计划,不良定义,目标确定,小Y定义,项目核心成员Core member,团队章程,团队章程,项目背景,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,组建团队,行动原则:言出必行、尽职尽责、保质保时、达成目

3、标。一切以项目改善目标为工作核心,并严格按照奖惩机制维系日常运作原则。例会制度:会议时间:每日上午10:0010:30进行日清会;每周五下午14:30点开周总结会议; 会议要求:形成会议记录并保存,并在当天下午抄送给项目参与人员;所有组员必须按时参加会议,会议上决定的事项必须在规定时间内完成。奖惩制度:1.开会迟到者站立进行会议,并给参会者每人买一瓶红牛饮料; 2.无故不参加会议者,下次会议自行表演一个节目,并给参会者每人买一 瓶红牛饮料; 3.未按时完成项目计划要求的2次以上者进行通报批评; 4.按时完成项目目标,进行相应物质奖励; 5.开会期间禁止接电话,否则会议结束后俯撑10个。,项目计

4、划,不良定义,目标确定,小Y定义,制程不良定义,团队章程,项目背景,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,组建团队,制程不良定义:制造过程中由于素材来料、人员操作等(除去突然停电、设备异常、试生产等因素)造成不符合客户标准的产品;且无法返修,需要公司承担此部分不良的费用,统称为不良品。不良率计算:,不良率=,不良品数,总投入数,*100%,项目计划,不良定义,目标确定,小Y定义,小Y定义小Y确定,团队章程,项目背景,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,组建团队,不良定义,项目计划,目标确定,小Y定义,Summary概况: 涂装段尘点与毛丝不良占74.9%,

5、作为改善的重点,即将尘点/毛丝作为小Y。,小Y定义 不良图片,团队章程,项目背景,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,组建团队,不良定义,项目计划,目标确定,小Y定义,尘点不良,毛丝不良,项目总目标,团队章程,项目背景,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,组建团队,降低40%,目标确定,不良定义,项目计划,目标确定,小Y确定,项目阶段目标,团队章程,项目背景,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,组建团队,项目思路,第一个月制程不良率降低5%,第二个月制程不良率降低15%,第三个月制程不良率降低25%,第四个月制程不良率降低40%,降低

6、5%,降低15%,降低40%,降低25%,项目计划,目标确定,小Y确定,质量项目改善推进计划,团队章程,项目背景,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,组建团队,项目思路,项目计划,目标确定,小Y确定,MSA测试数据收集与认证,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,MSA测试,制程能力分析,可能KPIVKey Process Input Variables流程关键输入变量,小Y Cpk分析,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,MSA测试,制程能力分析,可能KPIV确定,从以上可以看出,尘点/毛丝不良波动较大,占总不良平均15.9%(159

7、241),95%的信赖区间为15.44%16.41%制程极不稳定,西格玛水平为2.5,可以先从制程稳定上作专项改善。,可能KPIV确定,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,鱼骨图分析,MSA测试,制程能力分析,可能KPIV确定,可能KPIV汇总,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,MSA测试,制程能力分析,可能KPIV确定,KPIV By Process 分析,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,依CE因果矩阵分析得出,对关键特性的影响:领用素材支架:85分喷涂流程:91分擦拭流程:61分,KPIV分析,KPIV By Process

8、,待改善的KPIV,KPIV By 料号,KPIV分析,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,由上述头脑风暴归纳得出产生尘点、毛丝不良原因分析中有十四点是容易产生且易于改善和管制的,作为优先改善的重点。,KPIV分析,KPIV By Process,待改善的KPIV,KPIV By 料号,KPIV By 料号 By 3D曲面,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,待改善的KPIV,KPIV By 料号,KPIV分析,KPIV By Process,随着不良总数的增加,白班不良增加更明显;同时,随着生产数量的增加,白班不良的增加更为显著。重点放在白班料号改善上

9、。,随着不良总数的增加,成品不良增加更明显;同时,随着生产数量的增加,成品不良的增加更为显著。重点放在成品料号改善上。,异常点,异常点,异常点,异常点,KPIV By 料号分析 By C&E Matrix,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,待改善的KPIV,KPIV By 料号,随着共通性原因的改善,通过前面分析改善重点放在成品的改善上,特别是减少异常,9月26号开始,通过针对涂装三部的料号依不良率,Forecast进行筛选,对不良较高的三个料号:JS12, S302, 30TD进行分析验证:,前三名主要不良料号: JS12: 35% 30DT: 20% S302: 25

10、%在10月份总不良13%中占超过5% !,KPIV分析,KPIV By Process,待改善的KPIV汇总,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,KPIV分析,KPIV By Process,待改善的KPIV,KPIV By 料号,待改善的KPIV汇总,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,KPIV分析,KPIV By Process,待改善的KPIV,KPIV By 料号,重点料号改善对策如下:,a JS12:不良30%左右,主要为技术工艺问题,由工程与制造各投2500pc 在量试线小机台生产,确认差异并重新寻找原因检讨,10月13日将完成 验证;=后续

11、还有50K的订单。b 30TD:目前工艺是 底油-光油(加固化剂)+丝印+VU油,主要不良为尘 点与毛丝(占比例68%以上),10月12号投2K验证发现不良主要是在丝印后 造成即UV工站,13号下午再开会检讨,请工程协助对策;c.S302:目前不良率为75%左右,不项目为尘点与毛丝,制程为 底油- 丝印-UV,安排10月12号投2000pcs由工程与制造一起验证不良发生工 站,再作对策。,X1改善实施,方案实施,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,效果确认,X3改善实施,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,方案实施,效果确认,X4改善实施,D 定义,M

12、测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,方案实施,效果确认,X7改善实施,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,之前的厕所改为油漆仓库,车间内调油房规划位置,方案实施,效果确认,X8改善实施,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,方案实施,效果确认,X9改善实施,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,改造后整体平面图,方案实施,效果确认,X10改善实施,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,改造后整体平面图,方案实施,效果确认,X2/ X5/ X6/ X13/ X14改善实施,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C

13、执行&控制,改善对策如下:,X2:对来料素材进行抽检管制 X5/X6/X13/X14:属于作业手法与教育训练不足,要求线组长每天早会进行宣导教育。,方案实施,效果确认,其它改善实施,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,更换为黑色油管,方案实施,效果确认,其它改善实施,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,员工着装标准规范化,改善车间洁净度,方案实施,效果确认,其它改善实施,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,方案实施,效果确认,其它改善实施,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,水淋高度低.漆雾溶解量小,调高水淋高度.

14、让漆雾溶解水里的量加大.减少漆雾排出,减少颗粒不良产生,方案实施,效果确认,其它改善实施,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,改造后整体平面图,方案实施,效果确认,阶段效果确认,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,方案实施,效果确认,项目总结,D 定义,M 测量,A 分析,I 改善,C 执行&控制,项目组按照计划定期召开例会,针对不良的改善进度及出现的各类问题,及时与相关人员积极沟通,即时寻找解决方案并执行。推动项目组协调组织工作,发挥团队解决问题的力量,并定期将成果展现给大家。项目组的工作虽然有了初步进展,但仍然有许多因素制约了项目组工作的进展: 1、检验员对外观检验的标准不太熟练; 2、现场改善工作的配合不够积极,安排的工作不能及时完成,执 行不到位; 3、良率相对不稳定,特别是一些重点料号波动较大,没有很好地 做到控制 ; 在后续工作中: 1、对全检员进行强化训练,并通过一些测试或进行一些技能竞赛 活动,提高其检验技能; 2、望现场在改善过程中能积极配合,能及时完成安排的各项工作; 3、车间连线化改造OK后,将导入SPC与RFC,确保制程稳定。,项目阶段总结,标准化,下季度技术方案概述,DMAIC 改善过程,KPI Review,报告内容,向后三个月质量项目 技术方案,

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