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1、电厂煤粉锅炉点火启动 电厂煤粉锅炉点火启动、停运和低负荷助燃均需耗用大量的燃油。近年来,随着油价涨幅已近50 %连续上扬 ,使得电厂煤粉锅炉点火助燃成本大幅增加,如何降低电厂煤粉锅炉用油已迫在眉睫。这里主要从锅炉启停和正常维护着手谈谈。 1 锅炉启动时的节油 1.1 锅炉启动前及时投入炉底加热 在锅炉冷炉启动时,首先利用高辅联箱用汽投入炉底加热,初期控制加热用汽量,严格按规定的升温升压条件加热,以便使汽包和炉管金属膨胀良好。等达到一定温度后可加大进气量或投入邻炉炉底高温高压的蒸汽,加快升温速度,等汽包壁温达100以上时再投油加热到冲转条件就比较容易了,大大缩短了投油时间。若300MW机组从冷态
2、开始投油升温至120左右,至少在57小时,最少也要耗油10吨以上,一年按照2次/台炉启动计算,节约费用在20万元人民币以上。及时地投入炉底加热不但节油还有以下好处:提高炉膛温度;缩短启动时间;消除冷热不均产生的热应力,避免热应力拉伤拉裂焊口;稳定燃烧。 1.2 锅炉启动时的油风配比 锅炉厂一般按锅炉满负荷的30 %设计点火油枪出力,就单个点火燃烧器而言,油枪实际喷油量与点火时燃烧器供风量相对应的理论喷油量的差值往往达实际喷油量的50%左右。其差值部分的大多数形成了不完全燃烧损失,其中机械未完全燃烧损失占极大部分。主要原因有: 1.2.1 油雾结构同气流结构不匹配,油雾穿透风层。 1.2.2 风
3、量与油量不匹配,油量远高于风量。 我们可以看看浙江大学点火燃烧器风油匹配问题实验室模拟研究的数据来说明,下面是在这两种情况下的模拟试验。 油量/ kgh - 1 风量(标准状态) / m3h - 1 收集油量/ kgh - 1 q4 1 78. 5 976.5 1.11 0.6 0.76 2 78. 5 624.3 0.71 12.7 16.18 3 78. 5 510.4 0.58 23.6 30.06 4 78. 5 450.2 0.51 29.7 37.83 从上表可见,4 种工况下的试验结果。工况1 风油正常匹配,工况2工况4 是缺氧程度逐渐增加。在工况1 条件下,呈现有组织燃烧工况,
4、火焰明亮,刚直有力,仅有少量油滴落入收集盒;而其余工况的火焰软弱无力,尾部浓烟翻滚,落入收集盒的油量随缺氧程度的增加而增加。 在冷态大空间燃烧时,只要风油匹配正常,可以达到较好的燃烧工况,未燃烧损失不会很大。但是随着缺氧程度的增加,未完全燃烧损失明显增加。 在炉内冷态大空间环境下缺氧燃烧,由于点火期间气流及周围环境温度低,对油滴的粘性力小,携带能力弱;油滴燃烧速度慢,惯性大,油雾很容易穿透风层,造成大量不完全燃烧;周围环境中的空气难以参加正常燃烧。实际上,电厂煤粉锅炉在点火时不同程度地存在缺氧燃烧情况,从大量实际锅炉点火过程观察可以发现,无论是轻柴油点火系统还是重渣油点火系统, 其冷态点火期间
5、炉膛火炬呈暗红色,炉内黑烟翻滚;有的锅炉油火下面有下雨状的油雾落下, 有的水冷壁有油在流淌或燃烧,有时还发现炉底水封槽有大量的油。种种迹象表明,有部分较大油滴粘附于水冷壁或直接掉落在冷灰斗,此现象往往不被重视。实际上,由于点火初期炉膛温度很低,不少较粗油滴由于缺少一定的蒸发时间,重量较大,直接掉在冷灰斗,而较细的未燃尽油滴却随气流进入尾部烟道并沉积于受热面,危害锅炉的安全运行。随着炉膛温度的升高, 粘附于水冷壁上的燃油逐渐炭化燃烧,而掉落于冷灰斗的燃油形成了未完全燃烧的大部分。 因此,我们根据实际情况做好 电厂煤粉锅炉点火油枪实际喷油量远大于点火燃烧器有组织供风量,一般高出50 %以上。且油发
6、热量一般接近煤的2倍,配风应大煤粉燃烧风量许多,且增大油层及上下相邻层辅助风的风量。 燃烧器气流结构与油雾结构不匹配,或冷态缺氧燃烧,将产生大量机械未完全燃烧损失。提高油枪的雾化质量,如改用蒸汽雾化等。 采用增加点火燃烧器和小容量油枪的办法,既可保证总的点火油量满足锅炉升温升压的需要, 又可保证每个点火燃烧器风量与油量相匹配,达到节油目的。 1.3 采用等离子点火 应用等离子点火技术,除了可给电厂带来明显节油效益外,还可带来三大效益:一是降低电厂点火的运行成本。应用该技术的电厂点火运行成本普遍仅为燃油点火运行成本的10%到20%。二是安全。避免了电厂因过多贮存和使用燃油造成的火灾和人身伤害事故。三是环保。降低了燃油点火无法采用电除尘器而造成的冒黑烟问题和有害物质的排放量。在代替油枪喷油助燃的同时,实现电厂锅炉点火和稳定燃烧。 如烟台龙源电力技术有限公司成功开发研制出DLZ-200型工业性等离子发生器,可直接点燃煤粉,用于电厂锅炉的点火启动和稳燃