焦化装置现场问题简述.doc

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1、2#延迟焦化设计遗漏和需整改项目简叙1、焦池原设计的两道隔栅强度不够,开工才二个月第一道即已被毁,第二道也已摇摇欲坠,虽说目前采取临时措施,但仍然存在隐患,影响装置长周期运行。(蒋蔚琪、黄金美)2、压力表:设计的工艺管线及设备上许多压力表量程偏小,导致目前装置内压力表有许多超红线;压力表本身质量较差,许多都已经损坏;封油管线上有部分压力表设计没有引出手阀,压力表一旦损坏,无法更换。(刘宁)3、双金属温度计:装置内几乎所有的双金属温度计都没有校验日期,且施工上有部分装错,目前部分已损坏。(供应、施工、刘宁)4、装置循环水用量远大于设计值,而且现场冷却器进水已经关的很小(对比1#焦化的循环水用量比

2、本装置大,且本装置还多了吸收稳定脱硫系统)。设计循环水消耗值为4.3,而目前实际在67,望修改装置循环水消耗指标。(胡刚)5、装置电用量明显远大于设计值,且目前气温不高,大部分空冷风机尚未运行。焦炭分馏部分设计电消耗值为20.79,而三个月实际在2629,望修改装置电消耗指标。(胡刚、和刚、李建昌)6、蔚兰特阀(共8个)汽封蒸汽偏大,现一般在2.5t/h,大吹汽时流量在1.8t/h。望对限流孔板孔径进行重新核算。(胡刚、刘宁)7、分馏塔底过滤器和甩油过滤器因工艺原因需经常抽芯清焦,但原设计的形式对清焦非常不方便,而且还容易把粉焦带入工艺流程,从而影响产品质量。建议更换过滤器芯子的形式。(胡刚、

3、许伟)8、三位阀顶部及周边的管线布置不合理,影响阀门的检修吊运。(徐锐、朱颖)9、中低压蒸汽分水器的放空现为就地排放,望改为并入凝结水回收系统。(胡刚、刘学平)10、由于分馏塔没有上下进料,使得循环比没有较好的调节手段,调节较困难,有何调节建议。(胡刚)11、由于焦炭塔操作波动较大,一旦遇到预热以及切换时,分馏塔热源明显不足,吸收稳定以及分馏塔无法兼顾,各侧线产品质量和干气、液化气质量较难同时保证合格。 (胡刚)12、由于液化气出装置后路压力较低,出装置流量计处有部分液化气气化,造成液化气计量不准,望将流量计改在脱硫压控控制阀前。(胡刚、刘宁)13、放空塔区域的一些孔板的引压管没有设计伴热,造

4、成 放空塔区域的孔板流量指示不准。望增加。(胡刚、刘宁、朱颖)14、部分仪表和就地液位计无伴热,现在用蒸汽皮带保护,影响装置蒸汽消耗和现场状况,望增加。(胡刚、刘宁、朱颖)15、装置内部分压力测点的引压管线过长,且介质为气相,冬季容易造成冻凝,使得压力指示不准。望缩短。(刘宁)16、汽油、柴油、急冷油过滤器未设计污油管线;(胡刚、朱颖)17、装置部分流量计没有副线,无法维护;(胡刚、刘宁)18、吸收稳定部分机泵接放火炬线,机泵进出口管线采取倒U型,接火炬线的位置最好在倒U型的顶部;而现在泵出口直管段,无法排净泵体内气体。(胡刚、朱颖)19、FD2307流量低于流量计下限,无法显示流量。(胡刚、刘宁)20、FD2306流量计上限偏小,一直超上限,无法显示流量。(胡刚、刘宁)作业三区 2延迟焦化2008年4月23日

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