炼铁厂降本增效总结.doc

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1、2012炼铁厂降本增效总结自2012下半年以来,炼铁厂眼睛向内,不断自我加压,以高炉生产稳定顺行为核心,以降本增效为手段,以实现效益最大化为目标,不断提升技术经济指标,努力开创生产经营新局面。现将本阶段主要工作完成情况和下一步工作计划汇报如下:一、降本增效取得的成果1、生产工艺方面(1)百日攻关取得成效2012年6月份,全公司开展“百日攻关”活动,在此期间完成生铁产量295002吨,超出计划产量2902吨,生铁合格率100%,保证为炼钢提供了优质铁水;同时深入挖掘自身潜力,牢固树立以成本管控为中心,采取多种措施并取得了突出的成绩,6、7、8月份生铁考核成本为2150.35元/吨铁,比计划成本下

2、降了11.62元/吨铁,降低成本总额342.69万元;综合焦比534 kg/t,比计划降低了6 kg/t;炉温内控率达到83%,高于公司内控标准13个百分点。(2)实施焦炭分级入炉由于公司内部没有焦化,高炉用焦炭全部外购,因焦炭厂家多,成分、粒级、强度不稳定,含粉率高,影响高炉顺行,造成成本压力大。为此,将焦炭中1025mm的筛分出来作为焦丁配吃,并根据炉况调整配吃量,一方面保证了入炉焦炭的质量,同时,由于焦丁跟烧结矿一起入炉,软熔层变薄,降低了料柱阻损,改善了透气性,矿石的还原过程得到改善,取得了降低焦比、保证炉况顺行的效果。(3)配吃块矿因块矿其品位与球团品位相近,但块矿单价比球团矿单价低

3、,为此,炼铁厂制定了配吃块矿方案 ,在保证高炉顺行的前提下,加大对块矿的配吃比例,2012年110月份块矿比为1.8%,最高达 4.5%,配吃期间保持了炉况顺行,同时有效降低了生铁成本。(4)配吃次焦2012年焦碳价格大幅上涨,为降低采购成本,89月份炼铁厂根据采购及库存情况,制订了详细焦炭低价料配吃方案 ,合理配吃小批量焦炭,加大对石焦的配吃比例,在保证炉况顺行的情况下,8月7日1#炉开始配吃30%天成焦炭(低价低质焦炭), 15日将其配比上调至50%; 同时3#炉增加石家庄焦炭配吃比例到37.5%,亚太焦配吃12.5%,主焦比例降到12.5%;到9月27日次焦炭均配吃完毕,有效的降低了成本

4、。(5)配吃钒钛粉为降低生产成本,2012年110月份球团中配加一定数量的钒钛粉,17月份配吃比例在2040%之间,8月配吃比例增至100%,(6)配吃FMG粉、印度粉炼铁厂于2012年月27日开始配吃10FMG粉的烧结矿, 28日后逐步上调比例至40,至月20日配比上提到50%,配吃期间烧结矿质量变差(月份烧结矿强度仅为70.83%,小粒级含量增加,槽下测量510mm为38.77,含粉为5.88),导致煤气流不稳。针对这一特点,为确保3#炉炉况稳定顺行,炼铁厂制订了配吃FMG粉操作方针 配吃FMG粉方针。为FMG粉配吃比例上调提供了保障,配吃期间高炉虽操作难度明显增大,但保持了高炉的稳定顺行

5、,且技术经济指标也未出现大的波动(8、9月份综合焦比平均为522.81 kg/t,较1-7月份仅上升了0.69 kg/t),达到了降本增效的目的。自2012年12月4日开始,烧结配吃印度粉(12月4日30,12月5日提到50),分厂组织召开专题会,制定配吃印度粉生产组织方案,保证了高炉的稳定顺行。(7)降低综合焦比2012年炼铁厂为降低焦比,采取措施如下:制定、实施炉温激励方案、风温考核方案,对炉温、风温进行激励,加大喷煤比及焦丁的配吃量,优化高炉操作,杜绝大的炉况失常,稳定Si偏差,实现低硅冶炼,制定炼铁厂降焦比攻关方案 ,通过以上措施2012年综合焦比比计划下降了8.52Kg/t,大大降低

6、了铁前成本。(8)了解市场动态,适时调整原燃料结构结合供应处,及时掌握原燃料采购价格,对喷煤、焦炭、铁粉配比、生矿等进行核算,根据烟煤价格,混喷没有优势,经请示公司自11月22日起高炉全喷无烟煤。2、技改方面(1)实施喷煤改造,提高煤比,提高烟煤混喷比为降低焦比,针对氮气压力不足、煤粉台时产量低使喷煤受限等问题,2011年8月,炼铁厂及时协调能源中心提高氮气压力,并对喷煤进行了改造,提高台时产量2吨左右,使3#炉喷煤比有了一定的提高,由5月份的94.8kg/t,提高到8月份109.4kg/t,实现吨铁效益8.73元,富氧率也由1.2%提高到1.7%左右。2011年 11月份组织喷煤系统改造,1

7、1月27日实现1#、3#高炉同时喷煤。2012年3月19日将原烟煤给煤机皮带秤更换成速比为48的减速机,提高称重量,使烟煤配比提到40,为提高煤比提供了保证。(2)对高炉布袋除尘系统改造、优化2011年10月份利用2#炉停炉期间,使用2#炉3个箱体,解决了高炉布袋箱体不足的问题,使1#炉布袋的寿命延长了23倍,降低成本20万元以上。同月改造1#炉布袋卸灰球阀密封,节约成本10万元。(3)改造高炉供料系统,减少高炉返矿率受场地限制,高炉上料系统皮带多,中转此次多,烧结矿经多次中转后返矿率升高,小粒级增多,制约高炉生产,同时成本升高。为此,2012年1月2日,对3#高炉供料系统进行改造,并于1月1

8、6日投入使用。该改造项目实施后,使烧结矿不经过中转仓,直接经过皮带进入槽上料仓,降低了烧结矿的返矿率,改善了入炉烧结矿粒级。(4)2011年下半年,通过对3#炉槽下压系统改造、冷却水过滤器改造、净环更换网格式滤料 ,以及1#炉卷扬料车做溜车保护装置等一系列技术创新活动,非计划检修率为零的最佳指标。其中2011年611月份设备慢风率为零。3、辅助支撑方面(1)3#高炉单炉生产期间,利用磨煤能力较大,在非用电高峰时间将煤粉提前磨好,减少用电高峰磨煤时间,节约电费6.5万元/月左右(2)对除尘风机及冲渣水泵进行控制,在不出铁时将风机转速调至最低,降低负荷,同时停用冲渣泵,有效的降低了电耗。(3)配吃

9、FMG粉期间,协调倒运焦炭车辆,使倒运时间由原来的15分钟/车,降到现在的9分钟/车,既保证了仓位,又减少了皮带运转时间,降低了电耗; 同时焦炭直接入仓,减少焦炭倒运次数,避免了车辆的碾轧减少入炉粉末。(4)为减少入炉料的摔打,保证槽上料位在两米以下;槽下每个班做两次检测,发现烧结矿含粉在3%以上的,及时控制振筛振幅和下料速度;以上两项分厂派专人负责抽查,实施后效果良好,入炉含粉量得到有效的控制。4、自主管理和提案制度2011年荣获公司“自主管理”和“提案制度”绩优先进单位称号2012年,炼铁厂圆满组织完成了第六、七、八届三届自主管理活动,针对成本、生产、能源、维护、环保、其它等六方面开展活动

10、,有效解决了生产过程中存在的实际问题。截止到11月份,共发布自主管理活动成果32项,创经济效益1146万余元。2012年炼铁厂积极组织并大力宣传提案制度, 110月份,炼铁厂共受理提案206件,超出计划26件,预估年创效益达500多万元,另外对环保、减少安全隐患和降低员工劳动强度方面起到很大的作用。5、清仓查库2012年11月份,根据公司计划,对闲置、报废物资退库,并建立台帐,进行定置管理。2012年111月份完成生铁产量 76.37万吨,质量合格率100,炉温内控率87.16 ; 111月份平均生铁考核成本为2787.38元/t,比计划成本节约11.51元/t。由于降本增效效果明显,2012

11、年中被公司评为最佳效益团队。二、降本增效工作计划在过去的一年多时间里,炼铁厂在降本增效方面取得了一定成绩,但受具体工艺配置和原燃料条件等制约,生铁成本仍偏高,需进一步挖潜。1、继续在降低电耗方面挖潜目前电耗仍较高,其原因如下:(1)由于9月份只有3#炉生产加之配吃低价料(清仓底料和次焦炭)、FMG粉后炉缸工作不均,生铁产量较低,另外适当限制产能,导致电单耗升高。(2)1#炉与2#炉已停产,但两台冷却泵正常运转,导致电耗升高。(3)3#炉风机正常工作时放风阀处于打开状态,且开度15度,电耗损失较大。应对措施:联系风机厂家解决风机放风阀长期处于打开状态的问题,并严格控制冲渣水的启停时间,节约电耗。2、加强设备技改和修旧利废工作,并保证工作质量,进一步降低铁前成本。3、生产工艺方面坚持配吃低价印度粉的既定方针,继续摸索配吃印度粉及钒钛粉的冶炼技术,保证高炉生产的稳定顺行。

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