压铸产品品质改善报告范例.ppt

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1、Hytera品质改善报告,问题点:MD780 铝壳底座螺纹孔有砂,影响装配,反馈日期:2013-2-28产生原因:产品在加工螺纹孔需要表面喷砂钝化,喷砂时,屏蔽不到位,沙粒进入到螺纹孔中,未处理干净,堵塞螺纹孔。流出原因:QC在检验时,只对个别孔进行检验,导致不良流出;改善对策:1.在喷砂后,增加用气枪进行吹气对螺纹孔进行除砂;2.培训QC,检验时,增加目视对孔底部检验,对疑点孔进行牙型检验。,螺丝打不到位,孔内有砂,拧不到位,问题点:TM600 A类孔偏小,影响装配,反馈日期:2013-4-5产生原因:A类孔是以两次钻孔成型,第一次使用2.3钻头加工,第二次使用2.4钻头进行二次扩孔成型,2

2、.4在加工中断掉,导致未进行二次扩孔,孔偏小;流出原因:1.加工员工未进行自检;2.新进QC人员对产品结构及图面不熟悉,未能检验出偏小异常;3.成品进仓时,OQC只进行批次抽检,未能发现不良。改善对策:1.生产领班在交接班时,对相关机台点检要求进行培训,要求对刀具状态进行点检,并进行记录;2.调机培训员,每天确认生产首件,并培训员工,进行孔径自检;3.对新QC进培训,由领班带领,对比SIP进行一次现场检验培训,并对重点要求进行交接,再次提问进行考核,合格上岗;4.教育OQC,每次产品入库必须按抽样标准进行检验。,A类孔直径为 2.4mm,实际加工为 2.3mm,问题点:TC-780铝壳来料错误

3、,反馈日期:2013-6-3产生原因:TC-795产品长时间未生产,而现场生产的是TC-780产品,在月末进行物料清理时,对以前生产的TC-795不良品进行了返修,返修OK后,经过员工全检包装,标签习惯性地被写成了TC-780;流出原因:1.IPQC检验外观后,未对标签与实物是否一致进行检验,导致不良到下一工断;2.OQC检验外观后,未发现不良品,对产品盖了PASS章,未对标签与实物是否一致进行检验,导致此类不良出货。改善对策:1.制作品质履历表,利用客人反馈的问题对车间主管及技术员进行宣导,要求对操作员进行培训:要求员工在填写标签时,使用样板图片进行对比,避免标识错误2.对QC人员进行宣导,

4、后续按要求对标签与实物进行对比,并进行重点关注,防止不良流出;3.更新品质履历,打印出来给相关品质人员,并针对反馈的问题点及相应相关改善措施进行培训宣导,避免不良产生及流出现象。,OK TC-780,NG TC-795,问题点:TC-580天线座螺孔底部多料,螺纹不贯通,反馈日期:2013-6-7产生原因:模具疲劳崩缺,产品上多料,钻孔攻牙深度不够,导致螺纹孔底部不贯通。流出原因:模具崩缺后,生产的产品未进行标识,分开加工,QC检验时,未拧穿检验。改善对策:1.维修模具,补焊缺料区域,改善多料现象;2.调整加工深度,避免模具多料影响,改善螺纹不贯通问题;3.培训QC,要求在检验时对通孔检验,要

5、求拧穿。,问题点:TC-780/795/780Ex卡槽边缘未倒角电池装不进,反馈日期:2013-8-19产生原因:卡槽位置处于模具分模线处,压铸时,会产生披锋,修披锋时未去除干净;流出原因:没有卡槽检具,无法正确判断,导致不良流出。改善对策:1.制作卡槽宽度检具,培训员工,要求对卡槽前端进行倒角去披锋,并增加全检;2.IPQC使用检具对制程管控,OQC使用检具进行出货检验,问题点:TC-780Ex螺丝孔攻穿,反馈日期:2013-8-19产生原因:卡槽位滑块进入过多,卡槽边缘余量过少,钻孔后边缘破裂;流出原因:此问题第一次发生,未进行检验,导致不良流出。改善对策:1.修改模具,调整滑块长度,保证壁厚符合3D要求,防止钻孔破裂;2.更新品质履历,打印出来给相关品质人员,并针对反馈的问题点及相应相关改善措施进行培训宣导,避免不良产生及流出现象。,问题点:MD600 铝壳上盖颜色与样品不一致,有色差,反馈日期:2013-11-6产生原因:产品在压铸过程中,模具表面需要喷模剂,脱模剂受冲刷影响,在产品局部位置形成斑纹,喷细沙无法去除,钝化作用下,斑纹显现出来;流出原因:产品未处于样板阶段,标准不熟悉,QC把握不准确,导致不良流出;改善对策:1.更改粗砂,去除脱模剂(需要客人同意)2.培训QC,正确掌握外观标准。,

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