发泡车间工艺问题回顾及改善案例.ppt

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1、PowerPoint Template,发泡车间工艺问题回顾及改善案例,历史严重的工艺问题汇总,Contents,月别合格率,改善方案及案例,改善图片,1,2,3,4,月别合格率,历史严重的工艺问题汇总及解决方案,一.不同季节变化时产品的主要缺陷 春季和夏季变化时发泡主要体现的问题为:发泡分成,暗泡和表面波浪。夏季和秋季变化时发泡主要体现的问题为:暗泡和发泡不良。秋季和冬季变化时发泡主要体现的问题为:缺料和发泡分层。冬季和春季变化时发泡主要体现的问题为:表面波浪和暗泡。二.夏季最热的时候比较明显的缺限为发泡料软和表面波浪。三.针对以上不同工艺问题工艺做过的调试方法和解决方案。(1)发泡料软:1

2、.调整模温(从模温3638 度调整到50,但是在50 的模温下化学反应太迅速,效果不好)目前合适的模温范围为39-45。2.调整相应的浇注比例,比例为2.2时,产品刚出模时硬度状态并不好,未能解决发泡料软,最终确定比例为2.52.6。3.调整熟化时间,适当增加熟化时间,由原来的120s增加到135s。4.针对上框架两头料软及尾部暗泡问题,调整了模架下翻的角度,在进行浇料后不合模的实验,看料的自由发的流动情况,最后针对尾部问题确定模具角度及ABB浇料时的移动速度和轨迹。,(2)表面波浪:1.更换破损或接头处漏料的密封条,适当调整充气密封条充放气时间,适当增加熟化时间。2.要求车间按照操作指导书的

3、要求进行烘表皮,表皮的正常标准厚度为1.00.2mm,对于厚度在0.6mm以下的表皮要控制使用或者退货,同样对于严重褶皱的表皮(表皮死褶)不予使用。(3)暗泡:1.要求员工更换破损或接头漏气的不合格的密封条。2.针对扶手尾部的暗泡可以通过适当的调整浇注轨迹,第一次充气时间及更换拼模处的硬密封。3.针对B面的暗泡,及时清理上模的积料;适当降低模温,延长第一次放气时间和第二次充气时间。4.针对B面及C面气泡较多时,若通过调整第一次充气时间无法排出时,很可能是发泡料混合的不好,这时要查看料筒的搅拌器是否正常,查看枪头清洗记录表(很有可能超过两周没洗枪头喷嘴了);可以通过做长条的自由发检查料混合的情况

4、。5.原料被污染,体现各种暗泡及发泡不良,及时确认,必要时更换原料。,历史严重的工艺问题汇总及解决方案,(4)表皮死褶:1.严格按照操作指导书要求烘表皮;挑选合格表皮使用。(5)发泡分层鼓包:1.适当降低模温,调整充气参数。2.适当减少浇注重量(195g调整到180g)3.原料混合不好,检查自由发的小泡状态,查看原料的混合效果。(6)针对去年一号机后门上框架边缘暗泡问题:发现上下模的耐磨板很重要,不能松动,否则会导致发泡时模具的滑块往外挤,密封条相对来说失去真正地功能,最后通过重新固定上下模的耐磨板,解决问题。(7)针对3号机设备刚来时前后门扶手的发泡不良问题:经过检查发现前后门扶手模具均有外

5、部密封条接头严重的漏气现象,与厂家协商解决后,问题关闭。(现在发现一号机前门扶手尾部有类似问题,正与模修协调解决)(8)针对一号机和二号机出现的自由发呈蜂窝状气泡且颜色偏黑的问题:确认发泡料(Poly)被污染,更换原料后问题解决。(9)针对二号机出现的浇料料量不准,有时料量很多,有时非常少的问题:当时确认原料的混合没有问题,以为是流量计需要校准(尝试单边校准)但没能解决,最后确认为发泡机枪头的PLC信号有问题,更换小活塞的感应开关后问题解决。,历史严重的工艺问题汇总及解决方案,(10)针对二号机前门上框架长直边不稳定暗泡问题:一开始以为密封条充放气参数问题,但是经过多次调整无效后,更换过密封条

6、,调整过ABB浇注轨迹,同样不能从根本上解 决问题,最后确认上模的平行垫块缺少3个,最后恢复平行垫块(需要进行热处理来保 证强度)后,再调整参数,问题解决。(11)针对所有扶手尾部硬密封处暗泡问题:有一种情况是因为角处漏料,泄压产生的暗泡 通过调整硬密封的高度,问题可以解决;还有一种情况是料混合不好产生,需要清洗 喷嘴。(12)针对夏季发泡料软问题(尤其二号机):H2O是发泡剂的一种,其参与反应产生的脲基 影响发泡的软硬度,夏天温度高,水分挥发快,所以产生的泡沫相对软一些,这时增 加ISO的含量而不增加H2O作用不大(水分存在于POLY),所以比例增大要比减小有作 用,或者增加料中水的含量。(

7、13)针对Q5产品回缩问题:Q5&B8产品发泡出模后产品会出现缩痕,一部分原因为刚加完料 温度低,混合不好产生,正常生产时可以通过用皮锤敲打进行开孔来解决问题(Q5产 品A面位置发泡料厚,正常很多裸泡或类似产品都可以通过敲打开孔来解决问题)。(14)针对Q5老发泡机ISO料罐进水问题:机器进水循环后,发泡机的管路结点,过滤器,单 向阀位置最容易反应结晶堵塞,必须立即用邻苯二甲酸二辛酯(DOP)对料罐进行清洗,高压循环(不少于两遍)。,历史严重的工艺问题汇总及解决方案,(15)针对C7发泡气泡问题:C7发泡由于没有表皮,所以产生的小的气泡会影响后道工序的符合,开始尝试过三点浇料,适当增加浇注重量

8、,更改浇注轨迹,提高料罐液位,但有时气泡还是间断的出现,最后通过更改模架的倾斜角度,从而改变浇完料后发泡料的流动状态,再配合浇注的轨迹改善了C7发泡的气泡问题。(16)针对C7发泡件B面发泡不良问题:1.有时可能是塑料件变形,与模具的上模不匹配,将模具清理干净后(上模)若还有问题存在,可观察骨架与模具上模的匹配,在相应位置用胶带粘好,解决问题;查看模温是否正常48,若太高或太低也会产生这种问题。2.查看所用骨架是否污染,否则擦拭干净或更换。3.检查料的自由发泡的状态,若有问题,及时清理枪头,如有必要(经过允许),可进行更换原料。(17)对于C7发泡件有脱模剂印痕或漏料缺料等缺陷,经过培训员工现

9、在可以自己解决。(18)针对C7发泡机高压时报警问题:如果问题不严重,就将两边的压力调整到最低(直到完全松开),然后进行高压循环10分钟后,可以将高压调整到正常状态工作;若问题严重,之前的方法试过后,打料时压差还是太大(15bar以上),就必须将压力放到最低,调至高压循环然后从三通处放出约5升的原料,再拆喷嘴,然后将料罐压力加上,从喷嘴处再放出约2.5升的原料,之后正常清理喷嘴即可。(19)针对B7LC面气泡问题,可以在相应位置用刀划几下排气,C面暗泡明显减少。,历史严重的工艺问题汇总及解决方案,一.制定清洗枪头的操作指导书,对班长及机台长进行为其两个月的现场清洗枪头的培训,要求车间每个机台至

10、少每两周清洗一次枪头;或者在交接班这个时间段进行高压循环,用高压原料冲洗喷嘴,可以有效的改善混合问题,减少枪头喷嘴的清洗频率。二.与质量人员协调质量标准,确保微小的缺陷在范围内可以通过,并且跟踪后道废品情况 及时解决;针对新员工对其进行操作方法及邀请质保培训质量标准;培训全体员工针对 常见问题的解决方法。三.每周统计废品的分布及质量状态,制定相应的改善方案,形成周报,每周向领导汇报。四.每周按照工艺参数累计表对工艺条件进行积累,确保季节变化时有相应参数条件等作为 参考,尽快解决问题。五.制作缺陷提示卡,并标注相应的解决措施,提升员工处理简单问题的能力。六.要求员工和模修人员对发泡的密封条进行每周更换,以确保骨架在上模的平整,以及下模密封条的稳定,不漏气。七.制作培训记录表,去车间解决问题时,随时针对相应问题培训机台员工,填写培训单。八.安排工艺团队每周开一次技术交流会,查找相应网络资源,邀请设备厂家进行培训,充分调动员工的积极性,拓展知识结构,提升工艺团队的整体技术水平。,改善方案及案例,Thank You!,

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