每月生产异常案例品管.ppt

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1、厦门固克涂料集团,2012年生产异常培训教程编制:品管组2012年4月25日,目 录,一、生产过程中的失误二、计划组开单失误三、仓库发料失误四、标识错误引起的质量问题五、操作人员搬运过程失误六、2-4月份生产异常图表,一、生产过程中的失误,失误1 事件回放:2012年2月15日殷忠祥组组员李承恩在操作生产批号为2012021402的 17.5%K50000(第二代)时,将601和608的零头(各40kg)领成另外一批12.5%K50000(2T)的601和608的零头(各80kg),导致在批号为2012021402的产品中多投加601和608各40kg,解决方案:经报备技术部后,另生产500k

2、g17.5%K50000。其中601和608的使用量变为各60Kg,其他助剂按正常比例称量投加,生产好后与2012021402单的产品混合后调漆,失误2 事件回放:2012年2月21日二期生产D组(金国祥)生产天琴湾真石漆母料,批号:2012022015,重量:1.4T,生产过程中多加入100kg水,导致粘度低,解决方案:经报备技术部后,再生产一缸天琴湾真石漆母料,其中水的用量减少100kg,将2单母料混合后使用,失误3 事件回放:2012年2月10日殷忠祥组生产水性防尘面油,批号:2012020904,生产缸未清洗干净,导致产品中出现大量杂质(2011年底对生产缸进行清理,对缸中的残留漆料结

3、皮进行铲除,单未清理干净)解决方案:经300目过滤布过滤后,肉眼观测无明显杂质后,放行进行下一步操作。,失误4事件回放:2012年2月8日生产重庆质感喷砂A,在生产过程中使用的180目李太白由于库存合格品少436kg而紧急调用含有较多编织袋碎屑的不良品,在使用前要求使用40目筛网过筛并经检测合格后再投加。,但在2012年2月8日生产投加时未按要求操作,使用近似10目的筛网过筛未经检测直接投加使用。发现该现象后,对经该操作后的库存不良品检测侧,发现经近似10目筛网过筛后的材料仍存在部分细编织袋碎屑,可能在施工时出现堵枪问题。,解决方案:经抽样试喷20kg(10釜)后,未发现样漆因编织袋碎屑堵塞喷

4、枪的现象。但该批产品其余部分仍存在潜在缺陷,建议先包装发货,关注工地使用情况。,失误5事件回放:2012年2月23日生产D组生产10%重庆质感喷砂A小母料(0902),批号:2012022111,生产人员在增稠过程中,毛刷掉进缸里,没有停机捞出,导致毛刷被割碎形成杂质分散在母料中,若未经处理投入使用,则会导致喷涂时堵枪。,解决方案:对该批母料用40目铁丝网过滤后使用,并对加砂后成品抽取10kg水洗后未发现毛刷碎屑。,失误6 事件回放:2012年2月28日殷忠祥组生产12.5%外墙底漆,批号:2012022801(1T),在按计划单添加处理库存旧漆时由于粗心看秤错误,导致多加库存处理旧漆10kg

5、,致使该批底漆的颜色异常偏深,解决方案:另作一缸12.5%外墙底漆(1T)与2012022801单的产品放于2T缸中混合均匀后,经评价合格后包装,失误7 事件回放:2012年3月3日取库存半成品白漆1%质感小母料33.15kg调色河北迁西东湖项目质感涂料2847C,调色使用色浆量为3.8kg,由于颜色调深另加白漆7Kg,调色完成后母料的重量变成43.95kg(母料实际需要量为34.78kg),加砂E组在加砂时未再次称量,确认母料量,仍按生产指令单的配比加砂,导致母料量多出9.17kg,成品检测时发现该批质感涂料异常偏稀,施工异常,解决方案:经确认后,按比例补足少加的60目李太白。,失误8事件回

6、放 2012年3月8日殷忠祥组生产KD60封闭底漆,批号2012030739,加完材料后搅拌转速过快(400r/min),产品异常出现大量气泡 解决方案:用手指蘸取少量301加入并以135r/min低速搅拌,静置2H后,肉眼观察无明显气泡,涂膜无明显气泡后包装,失误9 事件回放:2012年3月15日殷忠祥组组员李承恩生产的山东菏泽一体板17.5%PU实色漆,浆料分散30min后检测细度,发现浆料中存在较多粗颗粒,不符合产品细度要求,经延长分散时间后仍存在较多粗颗粒。解决方案:经使用300目过滤布过滤后,细度90um,不符合细度要求小于50-60um,经技术部确认后,库存待处理。,失误10事件回

7、放:2012年3月17日完成1%石家庄树皮质感A小母料半成品的生产,批号:2012031502,余助剂106、401和水(30kg)留待调色较接近时再加入,避免粘度过高需较长时间高速搅拌影响产品质量和调色困难;在2012年3月18日需加入106和401时发现助剂401只剩下空桶,桶内的401助剂不见了,损失3KG解决方案:开单重新领取3KG助剂401,失误11事件回放 2012年4月10日在搅拌3#缸生产重庆天府丽正细砂平涂(0955),批号:2012040215,由于出料口左侧阀门坏了,用铁棍支撑着,包装组人员在包装前将支撑的铁棍抽出,导致漆料漏出约85kg.解决方案:清理后表面约30Kg直

8、接放于生产缸搅拌后包装,其中有较多杂质约30kg须将杂质过滤后下次生产时添加使用,流入排水沟未清理而损失的约有25Kg,二、计划组开单失误,失误1事件回放:2012年2月21日生产北京质感喷砂A母料(0902),计划组开出的生产指令单中101-3的量为11kg,比预期的标准配方中的量多出0.5kg,解决方案:经与计划组再次确认后,将101-3的数据按照标准修改后投入生产。,失误2事件回放 2012年4月15日二期车间生产河北保定细砂平涂2047T,批号:2012041114,计划组开单错误,母料:砂=1:1.4错开成1:1.7,多31kg砂 在加砂前确认母料量为108kg时调整加砂量为152k

9、g,信息更改后跟踪不到位,包装组在包装后清点不准确,致使无法确认加砂量,解决方案 经2次调整,加入32kg母料和40kg60目李太白后,检测无明显异常后包装,失误3事件回放 2012年4月16日生产中源明珠细砂平涂(白色),批号:2012041411,计划组开单错误,加砂比例母料:砂=1:1.3开成1:1.76,多407kg砂 解决方案 再补加入313kg母料,检测无明显异常后包装,三、仓库发料失误,失误1事件回放 2012年3月29日殷忠祥组生产KWF60固化剂,批号:2012032505,按照生产指令单(20KG)完成生产并搅拌均匀后加入库存84.5KG库存固化剂,但仓库发出的的库存固化剂

10、中混有1桶TD110(B)固化剂,二者发生反应出现颗粒解决方案:及时发现,已加入10-20克,过滤后库存,待生产一体板同类型产品时添加处理,失误2事件回放 2012年4月20日黄加义组生产KD70质感专用底漆,批号:2012041616,在生产添加助剂时发现,盛装503的助剂桶有装过乳液未清洗干净,导致桶内形成结皮杂物解决方案 将结皮杂物过滤后添加,失误3事件回放 2012年4月22日二期车间生产西安西飞一中质感母料(米白),批号:2012041918,物料组计划备料错误,多发出400目重钙200kg,二期生产人员领料复核时发现材料多了继续领入生产车间投入生产。解决方案 经过程检测人员发现后,

11、核实准确,将多余的材料退回仓库。,四、标识错误引发的质量事故,失误1事件回放 2012年4月18日一期车间生产15%PU实色漆,批号:2012041607,材料标识错误,标识为CAB(20%)桶内不是CAB,而是固化剂,加入后导致整缸凝固,不能使用。,失误2事件回放 2012年4月18日一起车间生产1%KWF氟碳中涂漆,批号:2012041605,标识错误,标识为CAB(20%)桶内不是CAB,而是固化剂,加入后导致整缸凝固,不能使用。,失误3事件回放 2012年4月18日一期车间生产17.5%氟碳中涂漆,批号:2012041604,标识错误,标识为CAB(20%)桶内不是CAB,而是固化剂,加入后导致整缸凝固,不能使用。,五、操作人员搬运过程失误,失误1事件回放 2012年4月16日殷忠祥组生产17.5%K50000(第二代),批号:2012041029,将浆料转移至平台10#缸中调漆的过程中,浆料打翻一桶 解决方案 对收回的浆料用200目过滤布过滤后,损失27kg,调漆时按照浆料的实际重量重新核算调漆阶段材料的用量,失误22012年4月21日一期包装组将包装批号为2012041619的KD70包装完成后,在运输过程中全部翻倒解决方案 更换已变形的包装桶,并检查内膜袋无破损后发货,三、2-4月份生产异常图表,

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