《供电公司减少10KV线路负荷突变跳闸次数QC成果.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供电公司减少10KV线路负荷突变跳闸次数QC成果.ppt(34页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、减少10KV线路负荷突变跳闸次数,发布人:XXX,公司简介XX电业局担负全县16个乡(镇)的供电任务。XX电业局在农网改造及“井井通”工程中屡获殊荣,多年保持“省级文明单位”、“行风评议”第一名的荣誉称号,在开展QC活动中,由于成绩显著,多次获得平顶山市质量管理先进单位。,一、课题背景,随着XX电网的发展壮大,10KV线路条数、负荷,特别是冲击性负荷增加显著,由于负荷突变造成跳闸的次数增加较多,对电网的安全稳定运行带来较大的影响,同时也给用电客户带来不便,影响供电可靠性。为了提高电网安全稳定水平,光明QC小组特开展本次QC活动。,二、小组简介,制表:XXX 2010年3月2日,小组成员介绍,制
2、表:XXX 2010年3月10日,随着经济的发展,XX电网不断发展壮大,10KV供电线路条数和负荷增加显著。电网的冲击性负荷越来越多,主要为高压电机的增加。10KV线路因负荷突变跳闸情况时有发生,已到了必须解决的地步,因此光明QC小组特选定以下课题:,三、选题理由,减少10KV线路负荷突变跳闸次数,四、现状调查,10KV线路负荷突变跳闸情况调查,查阅2009年全年线路跳闸统计记录,由于负荷突变共造成10KV线路8次跳闸。附表如下:调 查 人:XXX XXX 调查时间:XXXX年3月 调查依据:查阅相关资料,制表:XXX 2010年3月22日,2009年10KV线路平均负荷为2385KW,201
3、0年10KV线路平均负荷为3297KW。其中冲击性负荷增加显著,附表如下:调 查 人:XXX XXX 调查时间:2010年3月调查依据:现场运行资料及实际调查,10KV线路负荷变化情况调查,制表:XXX 2010年3月25日,干成水泥厂人员正在吊装高压电机,通过查阅相关资料和现场调查,我局10KV线路分段开关为老式油开关设备老化,自动化程度不高,和变电站出线开关保护无法配合,无法实现保护的选择性。当线路由于负荷突变跳闸时,无法减小停电范围,从而减少整条10KV线路跳闸次数。调 查 人:XXX 调查时间:2010年4月 调查依据:查阅相关资料及现场调查,线路分段开关保护选择性调查,10KV线路分
4、段油开关,XX电网9座35kv变电站中旧县变电站等4座变电站为落后的常规表计,表计误差大,可靠性差,不利于运行人员监视负荷变化情况。调查人:XXX 调查时间:2010年04月 调查依据:现场实际调查,运行人员负荷监视情况调查,保护定值更改单管理调查,保护定值更改单管理不规范,没有实现闭环管理,不利于掌握实际保护定值。调 查 人:XXX 调查时间:2010年5月 调查依据:现场运行资料,制表:李丽娜 2010年5月10日,保护定值更改单流程,调度人员参加业扩情况调查,调度人员没有参加业务扩展工作(简称业扩),无法提前掌握负荷变动情况,及时更改保护定值。调查人:XXX 调查时间:2010年6月 调
5、查依据:现场实际调查,五、确定目标,我们将目标设定为:10KV线路负荷突变跳闸次数由8次降低至1次,制表:XXX 2010年6月10日,针对目标的可行性分析,领导重视,课题切实可行,不需要增加投资,社会效益、经济效益显著,小组成员素质高,团结协作能力强,工作认真负责,六、原因分析,光明 QC小组从 人、机、法、环四个方面进行末端因素分析,绘制出因果图如下:,法,冲击性负荷增加较多。,环,保护定值更改单管理不规范,没有实现闭环管理。,调度人员没有参加业扩工作,经济发展,人,运行人员负荷监视不到位,电网负荷监视设备陈旧,线路分段开关保护无选择性,设备自动化程度不高,机,制度不健全,缺乏考虑,从因果
6、图列出的5个末端因素,进行要因确认:,制表:XXX 2010年6月25日,1、保护定值更改单管理没有实现闭环管理,造成定值管理存在 不规范,不利于掌握实际保护定值。2、调度人员未能参加业扩业务,无法提前掌握负荷变动情况,及时更改保护定值。,七、要因确认,八、制定对策,制表:XXX 2010年7月15日,对策表:,九、对策实施,实施一:,制表:XXX 2010年8月15日,制表:李丽娜 2010年8月20日,实施二:,制 表:魏贝贝 2010年8月23日,十、效果检查,检查一:,期望效果:10KV线路负荷突变跳闸次数由8次下降至1次。,实 施 后:全年XX电网10KV线路由于负荷突变跳闸次数由8
7、次下降至1次。,2010年线路负荷突变跳闸统计表,制表:程新恒 2010年12月05日,制表:陈小册 2010年12月5日,检查二:,期望效果:提高供电可靠性。,实 施 后:由于大大减少了负荷突变跳闸次数,共减少停电时间215分钟,通过供电可靠性软件测算,供电可靠性RS-1由 99.6302%提高到99.655%。同比提高了0.0248%。,制表:李克寒 2010年12月20日,十一、经济效益分析,经济效益:通过本次QC活动的实施,共减少10KV线路停电时间215分钟,按10KV线路平均负荷3297KW,每度电0.56元价格计算,减少直接经济损失6609.82元。社会效益:由于提高了供电可靠性
8、,减少了停电时间和次数,大大降低了对客户的不良影响,赢得了客户尤其是工业客户的赞赏,树立了企业良好的社会形象。,十二、巩固措施,1、高度重视调度人员参加全流程业扩工作,创造条件使调度人员能够提前精确掌握负荷变动情况。2、严格执行保护定值单管理的相关规定,各负其责,把保护定值更改单闭 环工作做好。3、总结经验力争杜绝线路负荷突变跳闸现象。,十三、活动体会和下一步打算,我们小组从本职工作出发,立足于电网实际,选定了切实可行的活动课题,开展了本次QC活动,效果显著,深受领导好评。通过开展本次QC活动,本小组成员的质量管理意识和个人能力,自信心都得到了大幅度的提高。这必将进一步促进XX电网管理能力的全面提升,为我局开展“创一流供电企业”工作打下坚实基础。经过本次活动,达到了预期的效果,同时我QC小组成员在攻关能力,协作精神,业务素质,质量意识等方面得到了锻炼和提升。,制表:XXX 2010年12月30日,QC活动是一项需要长期开展的活动,是促进企业质量管理不断改进提高的有效手段,我们将不断深入地将此项活动开展下去,为了更好的做好本职工作,我们小组确定了下一次QC活动的课题实施三级联调,提高用户电压。,本次课题发布完毕敬请各位专家、领导指导指正谢 谢!,