精益工程师改善项目-徐小明.ppt

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1、缩短热电极装配系类产品的生产周期,姓名:徐小明单位:苏州长风航空电子有限公司项目周期:2015 年 10 月至 2016 年3 月辅导教师:夏英姿,1、项目来源2、项目概要3、项目团队简介4、改善前价值流图5、改善计划6、改善实施汇总7、改善后价值流图8、改善效果9、成果固化10、总结及持续改善,改善项目目录,一、项目来源,公司目前对部门实施KPI考核,要求“顾客满意度应大于92%”、“产品一次交检合格率达到100%”。特种制造部,主要承担公司焊接件的生产任务。部门每年所涉及热电偶传感器焊接件加工达10000余件,其中就包括热电极装配组件。但热电极装配系类产品常因产品准时交付率和一次性交检合格

2、率的问题,影响部门KPI考核分数。,本课题“缩短热电极装配系列产品的生产加工周期”正是为了改善这一问题,同时配合相应公司AOS推进工作,在部门开展的针对热电极装配零件加工交付进度的为试点改善项目。,装配配套的零件周期一般仅能限定在几天内,热电极装配组件,是产品的重要构成部件,其加工周期的长短,直接影响到整个产品的加工装配进度,因该组件的加工过程中存在多方面的问题,严重影响了零件的按时交付,影响了顾客满意度。,预期目标:,二、项目概要,项目立项报告,立项申请报告扫描件,中航工业精益工程师改善项目立项申请表 第_期,三、项目团队简介,数据收集与分析,时间观察表,如图所示以GR-33B型号的热电极装

3、配组合作为典型零件,记录工艺路线并对其每道加工工序进行8-10次观测,去除异常值并得出各工序作业时间的平均值,形成时间观察表。,数据收集与分析,时间观察表,1.以每批加工100件热电极装配为例,根据生产现场实际操作步骤,对每道工序进行分解测算。2.表中每一动作重复测量10次,取最小值。,时间观察表,数据收集与分析,工作量描述表,通过时间观察表作业时间,可以看出工序20打磨和15高频烧结加工时间较长。工序25与工序30由于工作地点相同,加工方式相同,可进行合并,消除等待时间。,可合并,单件加工时间最长,具有改进空间,数据收集与分析,生产流程描述表(面条图),最小单位:10m,四、改善前价值流图,

4、运输,特种制造部生产管理室,生产管理部,物资需求计划,年度订单,公司ERP系统,月生产计划,年生产计划,0.5d,43s,0.5d,105s,0.5d,248s,1d,884s,3.5d,20s,1h,88s,0.5d,0.5d,19s,产品生产周期7.1天加工时间1407秒,因果关系鱼刺图-案例,制图人:徐小明制图时间:2015年11月,零件交付周期长,夹具结构不合理,焊接设备,加工方法效率低,环境湿度,工序运转、等待时间长,热电极装配原料,人,机,法,环,料,技术等级,焊接夹具不当,工作年限,工艺流程设置,工艺未优化,打磨加工方法效率低,高频烧结工艺未优化,焊接操作方法未优化,零组件流转信

5、息传递不流畅,烧结设备,五、改善计划,六、改善实施对策,实施一1、细化工艺、固化烧结影响因数,改善前,改善后,问题点:工艺不够细化,仅有高频功率的使用范围,无高频烧结时间、线圈与夹具位置等影响因数控制方法,导致产品一致性较差,变形大小差异较大,一次性合格率为85%。,改善效果:工人操作一致性提高,产品变形得到有效控制,产品合格率提升至100%。,线圈位置划线标记,计时器和蜂鸣器,六、改善实施对策,实施一2、自制工装的改进,改善前,改善后,问题点:,改善效果:合格率提高为100%,且操作更加方便。,改进处:1、工装直径增大,配合紧密;2、头部斜着,歪向一边0.4mm,另一边磨成斜边;3、端头增加

6、法兰盘,方便插拔。,六、改善实施对策,实施一 3、优化操作方法,编制焊接标准作业指导书,改善前,改善后,六、改善实施对策,实施二1、焊接装夹方式的改进,改善前,改善后,用软爪装夹零件,拆装时间长,用气动顶针两头顶紧,操作方便,节约时间,顶针,气阀开关,六、改善实施对策,实施二2、打磨工序改为吹砂,氩气连接阀,问题点:打磨操作时间最长,884s。仅为了消除氧化皮,可采用吹砂。,改善效果:改为吹砂后,产品质量保证的前提下(合格率仍为100%),操作时间大大降低,约16s。,改善前,改善后,打磨的效果是:1、防止烧结变形影响下道焊接前装配;2、去除氧化皮;,无需,吹砂的效果是:1、去除氧化皮;,六、

7、改善实施对策,实施三1、合并工序,减少多余工序,缩短运转时间,改善前,改善后,问题点:氩弧焊点焊与氩弧焊工作地点相同,分为两道工序,增加检验等浪费工序。且合并后两工步间可实现局部连续流。,改善效果:工序操作时间下降20s,等待时间也缩短了0.6d。,六、改善实施对策,实施三2、平衡生产,缩短瓶颈工序高频烧结等待时间,改善前,改善后,涂水泥工作台,高频设备1,高频设备2,高频设备2,高频设备1,涂水泥工作台,六、改善实施对策,实施三3、可视化看板分层列会制度的运用,改善前,改善后,问题点:产品在部门加工完成后,未及时交付其他部门进行加工时,状态传递滞后,部分产品在其他部门加工完后,没有及时进行转

8、运,存在延误现象,改善效果:看板中可以反应待加工零件和零件实时加工信息。并制定相应制度规定,调度人员最迟每隔2小时,需对已完成零件进行转运清理。等待时间缩短了0.5d。,实时加工状态,改善后,六、改善实施对策,实施四1、调整工艺,铆接改为氩弧焊点焊。,改善前,原本安装盘与法兰盘由铆接固定,再进行氩弧焊。铆接操作复杂,时间长,效率较低。,改为氩弧焊点焊定位。,问题点:铆接操作复杂,转至下道工序运送距离为100m。,改善效果:氩弧焊点焊操作更简单方便,运转距离降为10m。,七、改善后价值流图,运输,特种制造部生产管理室,生产管理部,物资需求计划,年度订单,公司ERP系统,月生产计划,年生产计划,1

9、,88s,248s,16s,84s,0.5d,19s,0.5d,0.5d,2h,0.5d,0.5d,改进1:优化工艺操作方法,提高产品加工一次性合格率。,4、制定可视化看板管理制度,加强协作部门加工管理,缩短等待时间。,3、改进工艺控制方法,缩短加工时间,产品生产周期2.75天加工时间455s秒,5、实现一人多机,缩短加工等待时间。,八、改善效果,缩短了产品的生产周期;满足了客户的需求;让团队成员们了解到精益理念,在部门内营造了精益生产氛围,无形效果,有形效果,改善验证,时间观察表,改善验证,九、成果固化,成果固化附件,工装的改进,成果固化附件,成果固化附件,可视化看板管理制度,成果固化附件,标准作业指导书的实施,十、总结及持续改善,活动感想:通过本次精益改进活动,加深了我对精益理念的理解,提升了我对精益工具的运用能力。团队成员中有一些人是首次参与这样的精益活动,通过此次活动,使他们了解了精益的理论和思想,为他们以后的工作提供了另一种处理问题的思路。今后计划:组建焊接加工单元,感谢聆听!,

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