任务三诊断和处理FANUC系统常见故障课件.ppt

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1、数 控 机 床 维 护 常 识,数 控 机 床 维 护 常 识,数 控 机 床 维 护 常 识,项目六 处理现场的简单故障,任务三 诊断和处理系统常见故障,数 控 机 床 维 护 常 识项目六 处理现场的简单故障任,数 控 机 床 维 护 常 识,.了解数控设备常见故障性质以及处理问题的思路。、能够判断数控机床在使用中常见故障性质,并对其进行故障分析及处理。,知识目标,技能目标,.能处理系统的常见故障。,数 控 机 床 维 护 常 识 .了解数控设备常见故障性质以,数 控 机 床 维 护 常 识,知识链接,一、电源类常见故障应用举例、电源缺相引起的故障维修 故障现象:一台配套 系统的立式加工中

2、心,在机床加工时,出现快速运动过程中发生碰撞,引起机床的突然停机,再次开机后,系统显示,伺服驱动器主回路无法接通。 分析及处理过程: 系统出现报警的含义是伺服驱动器的“”信号断开,即:驱动器未准备好。根据机床制造商提供的维修手册提供的故障排除方法,检查轴驱动器的主回路电源输入,发现只有相有电压输入。结合控制原理图,逐级测量主回路电源,最终发现输入单元的伺服主回路熔断器保险丝损坏,在确认驱动器无损坏的前提下,换上保险丝后,机床恢复正常工作。,数 控 机 床 维 护 常 识知识链接一、电源类常见故障应用,数 控 机 床 维 护 常 识,二、急停类常见故障应用举例、急停按钮引起的故障维修 故障现象:

3、某配套 的加工中心,开机时显示“”,伺服电源无法接通。 分析及处理过程: 系统引起“”的原因是数控系统的紧急停止“*”信号被输入,这一信号可以通过系统的“诊断”页面进行检查。经检查发现到急停信号()为“”,证明系统的“急停”信号被输入。再进一步检查,发现系统模块的“急停”输入信号为“”,对照机床电气原理图,检查发现机床刀库侧的手动操纵盒上的急停按钮断线,重新连接,复位急停按钮后,再按键,机床即恢复正常工作。,数 控 机 床 维 护 常 识二、急停类常见故障应用举例,数 控 机 床 维 护 常 识,、液压电动机互锁引起的急停故障维修 故障现象:某配套 的数控车床,开机后出现“”显示,且按下“液压

4、起动”按扭后,液压电动机不工作,“”无法消除。 分析及处理过程:经了解,该机床在正常工作情况下,应在液压起动后,的“”自动消失,转入正常工作状态。对照机床电气原理图检查,机床的“急停”输入()为“急停”开关、轴“超程保护”开关、液压电动机过载保护自动开关、伺服电源过载保护自动开关这几个开关的常闭触点的串联。经检查这些信号,发现液压电动机过载保护的自动开关已跳闸。通过测试,确认液压电动机无短路,液压系统无故障,合上空气开关后,机床正常工作,且未发生跳闸现象。,数 控 机 床 维 护 常 识、液压电动机互锁引起的急停故障,数 控 机 床 维 护 常 识,、主轴驱动器报警引起的急停故障维修 故障现象

5、:某配套 的数控车床,开机后,显示“”,伺服驱动器无法起动。 分析及处理过程:由机床的电气原理图,可以查得该机床急停输入信号包括紧急按钮、机床轴的“超程保护”开关以及中间继电器的常开触点等。检查急停按钮、“超程保护”开关均已满足条件,但中间继电器未吸合。进一步检查线圈,发现该信号由内部控制,对应的输出信号为。根据以上情况,通过程序检查的逻辑条件,确认故障是由于机床主轴驱动器报警引起的。通过排除主轴报警,确认输出为“”,在吸合后,再次起动机床,故障清除,机床恢复正常工作。,数 控 机 床 维 护 常 识、主轴驱动器报警引起的急停故障,数 控 机 床 维 护 常 识,三、回参考点类常见故障应用举例

6、、回参考点出现超程报警的故障维修 故障现象:某配套 的加工中心,在开机手动回参考点的过程中,出现超程报警。 分析及处理过程:经了解,该机床为用户新添设备,操作人员未进行过系统的培训,在开机后,未将工作台移出参考点减速区域之外,即开始了回参考点动作,造成了机床的越位。在退出超程保护后,手动移动工作台,移出参考点减速区后,重新回参考点,机床恢复正常。,数 控 机 床 维 护 常 识三、回参考点类常见故障应用举例,数 控 机 床 维 护 常 识,、参考点减速信号不良引起的故障维修 故障现象:某配套 的加工中心,在回参考点过程中,发生超程报警。 分析及处理过程:经检查,发现该机床在“回参考点减速”挡块

7、压上后,坐标轴无减速动作,由此判断故障原因应在减速信号上。通过系统的诊断显示,发现该信号的状态在“回参考点减速”挡块压上松开后,均无变化。对照原理图检查线路,最终确认该轴的“回参考点减速”开关由于切削液的侵入而损坏;更换开关后,机床恢复正常,数 控 机 床 维 护 常 识、参考点减速信号不良引起的故障,数 控 机 床 维 护 常 识,任务指引,一、故障现象:、如以下图故障现象为例:,图 故障信息,数 控 机 床 维 护 常 识任务指引一、故障现象: 图,数 控 机 床 维 护 常 识,、报警信息解析;:参考 维修说明,了解报警信息的详细内容。 报警信号:轴 。 报警信号:轴 。 。 这是关于串

8、行主轴的报警、查看电气柜:打开电气控制柜查看一下数控系统各模块的情况,发现数控系统的电源模块、主轴模块、伺服轴模块都没有电源指示。、原因检查:经检查后原来是控制它们的一个空气开关跳闸了。,数 控 机 床 维 护 常 识、报警信息解析;:参考 维修说,数 控 机 床 维 护 常 识,、故障排查:参照下图排查后发现,主轴冷却风扇电动机至电柜之间的连接电线是存在短路问题,这时发现护套管的一个端子松动,而且该端子把电线的绝缘层磨损,在加工过程中各伺服轴的快速移动所带来的冲击,使各护套管固定端子慢慢地松动,造成了本次故障的发生、故障处理:对电线绝缘磨损的地方重新做了绝缘处理,可靠地紧固好护套管的端头,并

9、对其他的护套管的固定端头和其中电线进行了检查,并把这项检查加入到设备的定期检查表中,彻底杜绝同类型故障的再次发生。、故障排除:进行试运行无问题后,重新投入了加工生产,数 控 机 床 维 护 常 识、故障排查:参照下图排查后发现,数 控 机 床 维 护 常 识,二、本次任务所需配备的工具与场所,数 控 机 床 维 护 常 识二、本次任务所需配备的工具与场,数 控 机 床 维 护 常 识,二、完成任务的的步骤以小组为的单位进行下面的工作:、结合本文知识解析及相关技术资料,了解数控系统的构成及控制方式;、收集数控机床常见故障案例,并做好相应的归纳总结;、根据教学实际,处理一个相关设备的简单故障,在辅导老师的帮助下完成该系统的故障维修。三、检查与调整 同学之间进行相互检查,并修改不恰当地方,在下课之前上交老师处。,数 控 机 床 维 护 常 识二、完成任务的的步骤,数 控 机 床 维 护 常 识,任务小结,、熟悉 数控机床常见故障及故障的处理方法,在以后的工作和学习中不断增强维修数控机床的能力。,数 控 机 床 维 护 常 识任务小结、熟悉 数控机床常见故,Thank You !,Thank You !,

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