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1、MW机组事故案例汇总(电气)(精品)第四节电气专业案例分析第四节电气专业案例分析案例进行50%甩负荷试验导致机组失磁案例一:进行50%甩负荷试验导致机组失磁】、事故经过及处理状况:1、事故经过及处理状况:2007年08月,某厂#2机组进行50%甩负荷试验,试验前#2机有功308MW,6KV2A、2B、2C均由后备变接带;解除电跳机、炉跳机爱护。12:52调总令*2机组进行甩50%负荷试验,12:52:36手动打D磨煤机.总煤量90T/H,12:52:42手动打A磨煤机,总煤量60T/H,12:52:44F动开启锅炉B侧PCV电磁泄放阀(A侧PCV电磁泄放阀缺陷,开启不了),12:52:46手动
2、断开灭磁开关,发电机未解列,发觉#2发电机失磁,马上手动按发电机出口断路器(502k5022)紧急跳闸,发电机解列:12:52:49手动将A汽动给水泵打闸,汽机最高传速到308Irpm,锅炉B磨维持运行;12:58:06,B一次风机跳闸,首出为一次风机喘振,12:58:27调试廖总令手动M1T停炉,手动将汽机打闸,各联锁正常。经了解手动断开灭磁开关发电机未解列为调试电气人员将灭磁联跳压板退出所致。#2发电机失磁,引起#1、2机组部分参数大福波动,#1发电机无功功率由-2.6MVAR突变至359MVAR,机励磁电流由3078.5A突变至5035A;#2发电机由4.8MVAR突变至一539.6MV
3、AR,#2机定子电流由9026突变至20319o2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘由分析:事故发生后,组织有关专业人员进行分析认为:做#2机组甩50%负荷时#2发电机失磁,导致#1、2机组部分参数大幅波动,对#1、2发电机带来隐性的损伤,影响了发电机的寿命。#2发电机失磁,主要有以下缘由为:1.2 1做用负荷试验的试验方案不详细,调试打算不充分,在运行方式发生改变后,没有刚好修改试验方案。1.3 试骏人员之间对试验方案不清,没有统一,甩负荷试验没有刚好汇报打算完成状况,缺乏统一指挥。1.4 在试验前没有细致地进行技术交底,特殊是在试验起先前各试验组打算状况没有向当班运行人员交待清晰,而且对是
4、采纳灭磁开关来实现甩负荷,还是采纳干脆断发电机出口开关实现甩负荷没有向当班运行人员交待清晰。1.5 #2机组做甩负荷试验,试验人员解除并2发变组爱护A、B屏内灭磁开关联跳爱护压板,未向运行当班人员交待清晰,违反了爱护压板投退规定。1.6 当班运行人员没有细致了解试验措施方案,没有做好事故预想。3、防范及预防措施:3、防范及预防措施:1、切实做好试验方案并会审,调试人员对试验方案要细致细致的探讨,各专业组之间要亲密协作。2、试验负贡人要细致履行职贡,严格汇报制度,各专业组必需听从统一指挥。3、试验负贡人要依据试验方案对相关人员进行专业技术交底和平安技术交底。4、试验中的全部操作包括爱护压板的投、
5、退均由当班运行人员执行,试验负责人加强监护、指导。5、当班运行人员依据试验方案做好相应平安措施,并作好事故预想案例二:发电机滑环冒火被迫降负荷处理案例二:发电机滑环冒火被迫降负荷处理1、事故经过及处理状况:1、事故经过及处理状况:1988年1月22黄台电厂7号发电机在运行中发觉集电环有冒火现象,经检修维护后消逝,27日11时许乂冒火严峻,经处理无效于14时30分,经调度同意负荷降至250MW,16时又降至130三,经处理冒火消逝,此时测负极电刷,导电率很低,有的只有13A,尚有的无电流。即更换26块(共有36块)炭刷,更换后电刷电流达60150A,正极也有类似状况,只是数量较少。于22时负荷复
6、原至230M以上,电刷仍无冒火状况。经查发电机集电环原电刷(系制造厂随机带来)有部分刷角破裂,有的刷辫接触不良,导电率低,更换DS172电刷26只后运行正常。2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘由分析:1、发电机集电环原电刷冒火的缘由一是制造厂供应的电刷质量不好。该电刷在试运中曾发生过正、负极电刷温度过高和冒火,经施工单位维护处理后虽消退了冒火,但负极温度仍高,经电厂处理后有所好转,但1月22口又出现冒火现象,经多次维护处理于2711时许,乂因冒火严峻,处理无效而削减负荷,处理中发觉电刷破裂,负极电刷导电率大部分偏低。这次更换了哈尔滨产品DS172(共26块)以后,运行良好。其二是安装施工单位
7、在安装时电刷压力调整不匀也是一个缘由。3、防范及预防措施:3、防范及预防措施:1、提高电刷制造质量,购置电刷要选择优质牌号,要严格质量验收。2、加强集电环炭刷的运行维护,对新人员要进行电刷维护的技术培训。3、提高电力建设安装施工质量,同时要严格按电力建设施工标准要求进行质量验收。案例三:沙岭子电厂1号发电机定子相间短路事故案例三:沙岭子电厂1号发电机定子相间短路事故1、事故经过及处理状况:1、事故经过及处理状况:沙岭于发电机厂1号发电机型号为QFSN3002,是东方电机厂1988年制造。1994年5月15日18:31,该机主盘发出定转子接地信号,后经检查为定子接地爱护时间继电器出口信号灯亮,灯
8、复归不了。在检查发电机系统时,该机于18:36跳闸停机,从定于接地爱护动作到机组跳闸间隔5mino离盘发电机纵差、发电机一变压器纵差、发电机转子过电压、定子匝间及主汽门关闭等事故信号发出,随后发电机断水光字牌亮。打开端盖检查,在励磁机侧发觉,A相过渡引线并联块处严峻烧损,在Al过渡引线绝缘表面有一条从接头烧损处到绝缘支架的明显爬电痕迹,宽约IOmm,深约12mm,长约600-700mm与A相同一位置的B相并联块绝缘盒已炸裂,B2接头及软联接头螺钉部分铜线烧熔。C相38号槽接头引水管锥体部分铜线烧断,其对应内端盖上有一条烧熔的沟,烧熔的沟处在内端盖绝缘板之接缝处。此外,内端盖3点位置处2条固定螺
9、栓烧熔,对应内端盖螺孔也烧伤,螺栓处绝缘烧坏。2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘由分析:事故后检查过渡引线并联块的绝缘盒,盒内绝缘填料不满,过渡引线铜线有外露,部分接头绝缘不良,运行中机内油污及氢气湿度大等状况形成爬电接地,而导致相间短路。过渡引线并联块的绝缘盒是安装单位在现场安装,由于安装空间小,加上结构设计有缺陷,以致留下绝缘缺陷,而在通常交接的交、直流耐压试验中又难于发觉此缺陷,而留下事故隐患。3、防范及预防措施:3、防范及预防措施:3.1加强设备安装、验收环节,在设备安装时发觉隐患因刚好上报处理:3.2加强设备监造环节,在设备监造过程中发觉不符合标准的应刚好联系厂家处理。案例四:运行
10、人员擅自传动发变组爱护装置,造成机组跳闸案例四:运行人员指I1.l传动发变组爱护装置,造成机组跳闸1、事故经过及处理状况:1、事故经过及处理状况:1月8口某厂,3发电机有功85MW运行人员XX一人到#3发-变组爱护屏处学习、了解设备,进入#3发-变组爱护A柜WFB-802模件,当查看选项画而时,选择了报告,报告内容为空白,乂选择了传动项,想杳看传动报告,按确认键后,出现输入密码画面,再次确认后进入爱护传动画面,随后选择了发-变组差动选项欲查看其内容,按确认键,#3发-变组差动爱护动作出口,#3发-变组103开关、励磁开关、3500开关、3600开关掉闸,3kV5段、6段备用电源自投正确、水压逆
11、止门、OPC爱护动作维持汽机3000转/分、炉平安门动作。2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘由分析:事故缘由为运行人员在查看3号发-变组微机啜护A柜爱护传动功能时,越权操作,造成发-变组差动爱护出口动作。继电爱护装置密码设置为空,存在人员误动的隐患。是事故的次要缘由。运行人员无票作业,且未执行操作监护制度。该事务违反了两票管理工作规定,无票作业。该公司防止二次系统人员三误工作规定执行不到位,继电爱护密码管理存在漏洞。运行人员平安意识不坚固,盲目越权操作。运行人员技术水平不高,对操作风险无意识。3、防范及预防措施:3、防范及预防措施:1、加强对运行人员的技术培训,并吸取此次事故的教训。2、细致
12、比照公司防止二次系统人员三误工作规定进行落实、整改,进一步完善制度。3、加强两票管理,各单位要严格执行两票管理工作规定,严禁无票作业。4、加强对运行人员平安教化和遵章守纪教化及技术培训,并细致吸取此次事故的教训,不要越限操作。5、继电爱护人员普查全部爱护设备,凡有密码功能的一律将空码默认形式改为数字密码。完善警告标记,吸取教训。完善管理制度,加强设备管理。案例五:PT保险熔断造成机组跳闸案例五:PT保险熔断造成机组跳闸1、事故经过及处理状况:1、事故经过及处理状况:12月13日6时09分,某厂外1机组正常运行中发电机定子接地爱护动作光字牌亮,主开关跳闸,发电机解列,联跳汽轮机、锅炉。厂用6KV
13、快切装置切换胜利。全面检查发变组一次回路无异样,发电机绝缘合格。经检杳3PTA相一次保险熔断,PT本体无异样,更换保险后,机组复原启动。2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘由分析:3PTA相一次保险熔断,爱护出口未闭锁,造成机组解列是这次事务的主要缘由。发电机PT一次保险熔断性能不良,发生了熔断:定子接地爱护设计不合理,定子基波零序电压应取闩发电机中性点。此事务暴露出以下问题(1)爱护设计存在不合理;(2)爱护闭锁逻辑存在缺陷,PT断线不能正确推断并闭锁。(3)PT一次保险存在质量问题,未能刚好发觉。3、防范及预防措施:3、防范及预防措施:3.1 将发电机定子接地爱护装置中基波零序电压从发电机
14、中性点取;3.2改进PT断线判据,增加报警、闭锁逻辑;3.3购置正规厂家,经有关权威检验机构认证的熔断器;3.4更换发电机出口PT一次保险前,测试PT一次保险三相阻值相近;3.5加强对发电机出口PT保险座的维护检查。案例五:励磁整流柜滤网堵塞,造成机组跳闸案例五:励磁整流柜滤网堵塞,造成机组跳闸1、事故经过及处理状况:1、事故经过及处理状况:5月25日13:20分某厂#3机组出现ID1.主线圈跳闸、ID1.副线圈跳闸、汽轮机跳闸、MFT光字牌亮,#3机2203主开关、灭磁开关、厂用工作电源63A、63B开关跳闸,厂用备用电源03A、03B开关联动胜利;#3机组CRT报警信号:励磁报警、风扇故障
15、:#3发变组爱护动作信号:励磁系统故障爱护动作;#3机励磁调整器AVR面板动作信号:整流桥冷却系统报警、协助系统退出、整流桥故障、整流桥过热信号。检查发觉12:20分,#3机组f)CS电气开关量报警信息画面励磁报警、风机故障报警未刚好发觉。13:50分,清扫完#3机到一#3励磁整流柜门滤网,打开整流柜门降温,熨归励磁调整柜AVR面板信号,14:58分定速,15:15分#3发电机升电压正常,15:35机组并网运行。2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘由分析:#3机励磁整流柜门上通风滤网灰尘较多未定期清扫,风机故障导致#2整流柜退出运行,励磁电流日动转移到加、#3整流柜运行,接着导致整流柜温度过高
16、,致使整流桥被闭锁,励磁系统故障造成机组跳闸。12:20分,/3机组DCS电气开关量报警信息画面励磁报警、风机故障信号未刚好发觉,使励磁整流柜异样未得到刚好发觉处理,导致13:21分#3机励磁系统故障爱护动作跳闸。暴懈出定期工作执行不到位,励磁整流柜滤网未能按规定周期定期清扫。声光报警不完善、直观。风机故障信号未能刚好发觉。运行人员对画面巡回检查不到位。3、防范及预防措施:3、防范及预防措施:3.1 细致落实各级人员岗位贡任制,严格执行各项规章制度。3.2 加强对各项规章制度执行状况的检查力度,对发觉问题肃穆追究贡任。3.3 针对主要设备异样报警设计不合理,对主设备异样报警完善为声光报警。案例
17、六:励磁变温度爱护误动,造成机组跳闸案例六:励磁变温度爱护误动,造成机组跳闸1、事故经过及处理状况:】、事故经过及处理状况:6月12口17:25分,某厂巡检人员就地发觉#3机励磁变温控装置面板上温度改变在33160C乱闪,用对讲机汇报机组长的同时ID1.主线圈跳闸、】D1.副线圈跳闸、汽轮机跳闸、MFT光字牌亮,#3机2203主开关、灭磁开关、厂用工作电源63A、63B开关跳闸,厂用备用电源03A、03B开关联动胜利;#3机组CRT报警信号:励磁变温度过高跳闸:#3发变组爱护动作信号:A、B柜发发电机失磁爱护动作;*3机励磁调整器AVR面板动作信号:外部指令跳灭磁开关信号。17:30分,检查励
18、磁变未发觉异样;查看#3机故障录波器事故报告:励磁变电压电流正常:查看DCS事故追忆系统和故障录波器均为励磁变温度高跳闸:检查开入发变组爱护装置的励磁变温度高限制电缆绝缘电阻均合格;运用对讲机对励磁变温控装置进行抗干扰试验,发觉运用对讲机会造成励磁变温控装置误动。退出励磁变温度高跳闸爱护,19:50分定速,20:13分机组并网。2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘由分析:运行人员就地巡检#3机励磁变,运用对讲机干扰使#3机励磁变温控装置示数33160C乱闪,造成#3机组励磁变温度高跳闸。设计上励磁变温度130C报警;150C全停11暴露出反措执行不到位,变压器压力释放、线圈温度高等协助爱护出口
19、不得投跳闸方式。电子设备抗干扰措施不完善。3、防范及预防措施:3、防范及预防措施:3.1 变压器压力释放、线圈温度高等协助爱护出口不得投跳闸方式。3.2 加强励磁变温控装置的巡检。3.3 完善电子设备抗干扰的措施,规范现场通讯设备的运用。装设在励磁变温控装置面板前1米范围内禁止运用通讯工具标示牌。案例六:励磁机过负荷反时限爱护动作停机案例六:励磁机过负荷反时限爱护动作停机1、事故经过及处理状况1、事故经过及处理状况2008年7月3口14时45分,运行人员增加2号发电机机端电压给定值(Ur)O14时45分49秒左右,励磁调整器发V/F报警信号,外部增加励磁无效,46分22秒,302励磁机过负荷反
20、时限爱护动作出U,发电机与系统解列,后经查励磁调整器A套和B套是励磁PT和仪表PT交叉接线的,PT回路无问题。2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘由分析:机端电压给定(Ur)人为连续增加,引起励磁机过负荷反时限爱护动作是主要缘由。暴露出运行人员的操作随意性大,对操作后果不清晰。对励磁调整器发V/F报警信号都不关注,反映出运行人员理论水平较差,事故处理实力不高。当无功负荷及励磁系统参数有异样改变的状况时,应马上到励磁调整器处,视察电压给定(Ur)及其它运行参数的改变状况,进行必要的减磁操作。3、防范及预防措施:3、防范及预防措施:3.1 加强运行人员的技术培训,增加学问面。3.2 当无功负荷及励
21、磁系统参数有异样改变的状况时,针对不同状况进行处理。3.3 对运行人员要严格管理。案例七:220千伏A相接地造成差动爱护动作停机案例七:220伏A相接地造成差动爱护动作停机1、事故经过及处理状况1、事故经过及处理状况2008年3月7日,2号机组正常运行,负荷120MW。9点49分,2号机组发变组差动,线路爱护动作,2号机组停运。跳机前,电力试验探讨所来做定期试验,没有办理工作票,测量PT二次回路压降(8点26分开工),从220KVPT室(约高15米处至爱护室(9米)拉一根测试电缆,试验接线前,电缆突然荡至220KV开关室引线,造成A相接地,差动爱护动作停机。2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘
22、由分析:试验人员措施不完善,电缆没有固定,造成220KV引线A相接地。暴露出设备管理人员现场监管不到位,违反了两票管理工作规定,无票作业。试验探讨所试验时没有针对性的危急点限制措施,没有防范措施。3、防范及预防措施:3、防范及预防措施:3.1 定期试验应办理相关工作票,现场作业必需设置专职平安员。3.2 细致做好危急点限制措施。3.3 设备管理人员要深刻反思,提高自己的管理水平。案例八:查找宜流接地,造成机组跳闸案例八:查找直流接地,造成机组跳闸1、事故经过及处理状况:1、事故经过及处理状况:9月17日15:00,#1机组直流系统接地故障报警,通知工程部处理。19:55工程部继电爱护班发查找直
23、流系统接地工作票。在进行直流负荷拉合试验过程中,拉开B屏宜流电源后,失步解列爱护便启动了A屏装置,发电机失步解列爱护动作,发电机解列,大联锁动作汽机跳闸,锅炉MFT。发变组爱护柜直流线路图,见上图2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘由分析:爱护班在查找宜流接地过程中,拉开B屏直流电源,屏电源、等效电阻2、重动4、压板、100K电阻、光耦便形成回路,外部重动4动作,失步解列爱护便启动了屏装置。暴露出爱护班技术水平差,对自己管辖的设备构造不清晰。系统隐患没有早期发觉,工程部管理不到位。严峻违反关于25项反错中的防止继电爱护事故干脆接入220kV及以上电压等级的发电机,两套相互独立电气量爱护装置的工
24、作电源,应分别经熔断器(或直流空气小开关)取自不同直流电源系统供电的直流母线段的规定。3、防范及预防措施:3、防范及预防措施:3.1 将失步解列爱护A、B屏的电源彻底分开。3.2 主动排查类似缺陷,防止同类事务再次发生。3.3 加强学习,提高技术水平。案例九:查找宜流接地,造成机组跳闸案例九:查找直流接地,造成机组跳闸1、事故经过及处理状况:1、事故经过及处理状况:11月6-8日,1号机组直流系统发生负极接地,检修人员多次对直流接地故障进行查找,均未查找到真正的接地点。11月8日20时,采纳拉路法接着查找直流电源接地故障。20时21分20秒,拉开汽机保安段直流限制电源,约5秒后合上,20时21
25、分26秒,1号机汽机保安段工作电源开关B跳闸,工作电源开关未联启,汽机保安段失电造成A、B小机沟通润滑油泵跳闸,联启直流油泵正常,但直流油泵出口压力不够,造成A、B小机润滑油压低至0.025MPa相继跳机(动作值为0.08MPa),联启电动给水泵,但由于电动给水泵协助油泵未启动(电源取自汽机保安段),20时21分28秒电动给水泵跳闸,20时21分39秒1号机组MFT动作熄火,首出为机组负荷大于30%,且给水泵均停。2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘由分析:平安措施不到位,运行、维护人员在进行缺陷处理时,没有对系统进行细致分析,没有实行相应的预防措施,断开保安段直流限制电流,造成汽机保安段失电
26、,引起机组跳闸。设备、回路存在重大缺陷是事故的干脆缘由。限制宜流断开后,开关跳闸:开关跳闸后备Fl投未动作。暴露出现场工作前,危急点分析、限制措施不到位。保安电源负荷安排不合理:本厂汽机、锅炉保安段只有一段,未进行分段,汽机、锅炉的瓶要负荷均集中在同一段上,一旦母线失电,就会造成汽机、锅炉重要负荷全部失电。3、防范及预防措施:3、防范及预防措施:3.1 在今后的检修维护中加强危急点分析,完善平安措施,做好工作人员交底。3.2 开关备自投动作不胜利,应修改ECS中逻辑。3.3 综合爱护装置存在问题需进行清理。3.4 61IB开关未正常跳闸,应询问厂家及相关运用单位,查找缘由,运行做好事故预想及反
27、措。3.5 运行加强现场培训,进行现场查找电源的专题培训。案例十:检修工作不当,造成机组跳闸案例十:检修工作不当,造成机组跳闸1、事故经过及处理状况:1、事故经过及处理状况:12月8日11:53,检修人员持票进行安229出线更换,过程中,安229引线与22OkV下母线放电,造成22OkV下母相母线单相接地故障,母差爱护动作,引起安2210开关跳闸,10机组跳闸。2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘由分析:由于人员工作不当,229出线与220kV下母线距离过近放电,引起爱护动作。暴露出危急点限制措施流于形式。现场工作负责人工作随意性大,没有按安规要求工作。现场监护人监护不到位。平安培训不到位。3
28、、防范及预防措施:3、防范及预防措施:3. 1高度重视作业现场平安管理,平安监督人员必需起到监督的作用。3.2对危急点限制措施细致填写、严格执行。3. 3.管理人员对危急点限制措施检查不合格,严禁开工。3.4 加强对工作人员的平安培训工作案例十一:主变差动爱护误动案例十一:主变差动爱护误动1、事故经过及处理状况:1、事故经过及处理状况:2006年11月07日,幻机组停运,500kV开关场其次串5023断路器带#2主变运行,5022、5021断路器及沁获H回线停电检修。电气继保人员持票在5022断路器CT同路进行爱护回路端子紧固工作,17时12分,工具误碰罩壳,导致5023断路器CT二次其次点接
29、地,差动爱护动作,5023断路器跳闸,#2主变跳闸。2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘由分析:由于继保人员工作不规范,造成CT二次其次点接地,爱护误动。暴露出检修人员平安意识淡薄,没有做好危急点分析和预控。对继电爱护三误工作的管理不到位。检修人员的操作技能不高,在重大操作前没有制定出相应的技术措施,造成爱护误动。运行人员对补充的平安措施不完善。3、防范及预防措施:3、防范及预防措施:3.5 细致细致地做好危急点分析和预控。3.6 加强各级人员的技术培训工作,提高检修人员操作技能。3.7 加强部门平安管理,落实责任。3.8 运行人员对平安措施细致审核,不完善的要补充。案例十二:主变冷却器全停使
30、母线开关跳闸案例十二:主变冷却器全停使母线开关跳闸1、事故经过及处理状况:】、事故经过及处理状况:2007年02月19,#1机在停运状态,运行人员持票将主变热备转检修,由于操作票中没有退出主变H:电量爱护屏上的主变冷却弱全停压板的操作项,主变冷却器全停压板未退出。500KV母线501E5012开关在合闸状态。10时10分,运行人员将主变冷却器电源全部断开,主变冷却风扇全停爱护动作报警,500KV开关5011、5012跳闸。2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘由分析:主变冷却器全停爱护动作,导致5011、5012开关跳闸。主变转检修工作后,主变爱护柜压板未退出,导致主变冷却器全停爱护动作跳501
31、1、5012开关。暴露出运行管理不到位,主变热备转检修的标准操作票不完善。运行人员技术水平不高,对电气爱护逻辑不清晰。3、防范及预防措施:3、防范及预防措施:3. 1修改完善典型操作票。3.2 强化运行人员的业务培训,提高运行人员技术水平和对异样及事故的应对实力。案例十三:试验柴油发电机造成机组停运案例十三:或验柴油发电机造成机组停运1、事故经过及处理状况:】、事故经过及处理状况:2006年09月12口,机组负荷487MW,做柴油发电机远方空我启动试验。13时30分,值长下令做柴油发电机远方空载启动试验。试验操作人由于没有现成的操作票,用临时修改的操作票,在限制室按下柴油发电机紧急启动按钮。1
32、3时33分保安A、B段工作电源开关跳闸,保安A、B段失压。小机油压降低,13时33分16秒,给水泵全停爱护动作,锅炉MFT,机组停运。2、暴露问题缘由分析:2、暴露问题缘由分析:在远方启动柴油发电机时,用柴油发电机的紧急启动按钮来启动柴油发电机,至使保安A、B段跳闸,机组停运。暴露出违反两票管理工作规定,未严格执行操作票制度。发电运行部专业技术人员和运行值班员,在技术上存在盲区,须要进行总结和探讨,制定整改措施.集控运行规程中存在遗漏。3、防范及预防措施:3、防范及预防措施:3.3 严格执行操作票管理制度。3.4 发电运行部专业技术人员和运行值班员要主动学习,提高技术学问水平。3.3对集控运行规程进行刚好的补充和修订。